王紅偉 蔡利華 馬艷菊
摘 要:隨著電力電子技術(shù)、PLC技術(shù)的發(fā)展,PLC控制的變頻器調(diào)速系統(tǒng)是集自動(dòng)控制、微電子、電力電子、通信等技術(shù)于一體的高科技技術(shù),它以很好的調(diào)速、節(jié)能性能和低故障率、高可靠性在各行各業(yè)中獲得了廣泛的應(yīng)用。本文介紹了玉鋼棒材生產(chǎn)線2#收集成捆前輥道電氣控制的問(wèn)題,以及用PLC和變頻器在原有的基礎(chǔ)上對(duì)2#收集成捆前輥道電氣控制部份進(jìn)行改造的情況。通過(guò)改造,不僅解決了原有問(wèn)題,還取得了較好的運(yùn)行效果。
關(guān)鍵詞:變頻器 PLC 輥道 改造
中圖分類(lèi)號(hào):TG334 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2018)12(a)-0-02
隨著電力電子技術(shù)、PLC技術(shù)的發(fā)展,PLC控制的變頻器調(diào)速系統(tǒng)是集自動(dòng)控制、微電子、電力電子、通信等技術(shù)于一體的高科技技術(shù),它以很好的調(diào)速、節(jié)能性能和低故障率、高可靠性在各行各業(yè)中獲得了廣泛的應(yīng)用。
1 棒材線2#收集成捆前輥道的電氣控制問(wèn)題
隨著產(chǎn)能的不斷提升,玉鋼軋鋼廠棒材生產(chǎn)線原有的1#收集系統(tǒng),不能滿足產(chǎn)量提升的要求,于是新增了2#收集系統(tǒng)。2#收集系統(tǒng)的成捆前輥道輥?zhàn)邮怯?0臺(tái)4kW減速機(jī)電動(dòng)機(jī)二合一進(jìn)行拖動(dòng),原設(shè)計(jì)未考慮調(diào)速,輥道輸送線速度為1.2m/s,其電氣控制采用繼電器-接觸器控制方式存在以下主要問(wèn)題。
1.1 電動(dòng)機(jī)故障多
成捆前輥道為滿足軋制生產(chǎn)所需,要把輸送鏈上的所有成品——帶肋鋼筋輸送到打包區(qū)域,因其工作任務(wù)繁重,輥道電動(dòng)機(jī)匝間短路、斷相和接地故障時(shí)有發(fā)生,造成電動(dòng)機(jī)頻繁燒損。
1.2 控制系統(tǒng)的可靠性差
由于成捆前輥道動(dòng)作頻繁及導(dǎo)電性粉塵環(huán)境,繼電器-接觸器控制系統(tǒng)的可靠性差、故障率高(空開(kāi)、接觸器經(jīng)常發(fā)生燒損、觸頭粘死)、處理故障困難、維護(hù)費(fèi)用高。
1.3 輥道輸送速度不能調(diào)整
電動(dòng)機(jī)不能調(diào)速,導(dǎo)致軋制品種、負(fù)載變化時(shí),啟動(dòng)、運(yùn)行不平穩(wěn),容易造成亂鋼或阻鋼,同時(shí)對(duì)堵頭的擋板或底座螺栓造成損壞。
1.4 影響生產(chǎn)順行
只要2#收集系統(tǒng)的成捆前輥道發(fā)生故障,就會(huì)導(dǎo)致2#收集系統(tǒng)不能使用,影響班產(chǎn)量。
2 棒材線2#收集成捆前輥道的電氣控制方式改造
基于以上原因,玉溪新興鋼鐵有限公司決定采用PLC控制代替原繼電器-接觸器控制對(duì)2#收集系統(tǒng)的成捆前輥道控制系統(tǒng)實(shí)施改造,以實(shí)現(xiàn)變頻器軟啟、軟停和調(diào)速。本著控制成本,盡量利用現(xiàn)使用的設(shè)備和備件進(jìn)行改造的原則,故本次2#收集系統(tǒng)的成捆前輥道電氣改造主要包括的成捆前輥道電動(dòng)機(jī)、輥道分配箱和控制柜到電動(dòng)機(jī)的電纜均使用原有的元件和材料,輥道電動(dòng)機(jī)PLC控制部分采用2#收集的GE 90-30系列PLC控制系統(tǒng)的空余點(diǎn),與新增的安川變頻器相結(jié)合的控制方式替代原有控制方式,如圖1所示。
該電氣控制方式是通過(guò)主令控制器或電位器進(jìn)行輸入給定,利用變頻器來(lái)控制成捆前輥道的起動(dòng)、停止、可逆運(yùn)轉(zhuǎn)與速度調(diào)節(jié)。PLC接收主令控制器的速度控制信號(hào)。這些信號(hào)包括:主令控制器發(fā)出的正、反轉(zhuǎn)信號(hào)、電動(dòng)機(jī)準(zhǔn)備好信號(hào)及啟動(dòng)、急停、復(fù)位等信號(hào),信號(hào)全部采用匯點(diǎn)式輸入。PLC針對(duì)這些信號(hào)完成系統(tǒng)的邏輯控制功能,并向變頻器發(fā)出起、停、正、反轉(zhuǎn)及調(diào)速等控制信號(hào),使電動(dòng)機(jī)處于所需的工作狀態(tài)。變頻器接收PLC提供的控制信號(hào),并按設(shè)定向電動(dòng)機(jī)輸出可變頻、變壓的電源,從而實(shí)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)的軟啟、軟停,正反轉(zhuǎn)和調(diào)速。
3 輥道控制及工作過(guò)程描述
當(dāng)輥道分配箱內(nèi)電動(dòng)機(jī)斷路器開(kāi)關(guān)完全閉合,主回路空氣開(kāi)關(guān)處于合位,正反轉(zhuǎn)選擇開(kāi)關(guān)處于零位,此時(shí)才能按下合閘按鈕,繼電器HM線圈得電,繼電器HM觸點(diǎn)接通主回路接觸器KM線圈,接觸器吸合,變頻器上電。其合閘控制過(guò)程,如圖1所示。
以低速正轉(zhuǎn)為例,輥道控制及工作過(guò)程是:當(dāng)正/反轉(zhuǎn)/停止選擇開(kāi)關(guān)打到正轉(zhuǎn)位置時(shí),PLC輸出模塊輸出DC24V到繼電器K1線圈,K1線圈得電后觸點(diǎn)閉合,變頻器順序控制公共點(diǎn)SC與S1輸入端接通,變頻器正轉(zhuǎn)運(yùn)行指令傳遞到變頻器控制板。此時(shí)速度選擇開(kāi)關(guān)檔位若在低速檔位置,則繼電器K3線圈得電,K3線圈得電后觸點(diǎn)閉合,變頻器順序控制公共點(diǎn)SC與S5輸入端接通,變頻器多段速指令1傳遞到變頻器控制板,變頻器按低速預(yù)先設(shè)定的輸出頻率25Hz輸出,電動(dòng)機(jī)得電開(kāi)始低速正轉(zhuǎn)運(yùn)行。
當(dāng)速度選擇開(kāi)關(guān)檔位打到中速或高速位時(shí),繼電器K4或K5線圈得電,變頻器順序控制公共點(diǎn)SC與S6或S7輸入端接通,變頻器多段速指令2或3傳遞到變頻器控制板,變頻器按預(yù)先設(shè)定的輸出頻率35Hz或45Hz輸出,電動(dòng)機(jī)速度隨變頻器輸出頻率的改變而變化,達(dá)到調(diào)整速度的目的。
操作工可以根據(jù)軋制的規(guī)格品種的不同,選擇低、中、高三檔速度,反轉(zhuǎn)操作同理。
變頻器故障時(shí),按下復(fù)位按鈕,繼電器RM線圈得電,觸點(diǎn)閉合后,變頻器順序控制公共點(diǎn)SC與S5輸入端接通,復(fù)位信號(hào)傳遞到變頻器控制板,若故障不復(fù)存在,則變頻器進(jìn)行故障復(fù)位。
當(dāng)檢修或停產(chǎn)時(shí),正/反轉(zhuǎn)/停止選擇開(kāi)關(guān)打回停止位,變頻器輸出截止,按下分閘按鈕 ,繼電器FM線圈得電,觸點(diǎn)閉合后,主回路接觸器KM線圈失電,接觸器斷開(kāi),變頻器失電。
4 結(jié)語(yǔ)
2#收集上料輥道采用變頻器和PLC控制改造后,具有4個(gè)顯著優(yōu)點(diǎn):一是減少硬線連接及中間環(huán)節(jié),便于故障的排除,提高工作效率;二是利用變頻器的軟啟軟停特性,能有效的減小對(duì)設(shè)備的沖擊,可明顯改善鋼結(jié)構(gòu)的承載性能,延長(zhǎng)了擋板的使用壽命;三是減少設(shè)備故障率,并降低了設(shè)備的維護(hù)費(fèi)用,減少設(shè)備的維護(hù)量;四是減少了亂鋼、阻鋼現(xiàn)象,提高了成材率,使工藝流程更加順暢,提高了生產(chǎn)效率。
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