魏雪友
(廣東粵電新豐江發(fā)電有限責任公司,廣東 河源 517021)
楓樹壩發(fā)電公司機組的導軸承一直使用剛性支柱式結(jié)構(gòu)導軸承,舊式抗重螺栓調(diào)整結(jié)構(gòu)分塊瓦導軸承主要的問題:機組導軸瓦瓦面老化及接觸點偏少導致軸瓦溫度偏高;抗重螺栓與軸承體之間用螺母固定,運行過程中容易松動導致間隙變化,需經(jīng)常檢查調(diào)整間隙;為防抗重螺栓的螺母松動,增加了鎖板甚至對螺母點焊,這樣給調(diào)整和檢修帶來不便。
楓樹壩導軸承抗重螺栓的螺母大小為M105,調(diào)整間隙時,需要自制專用扳手。扳手笨重,一般用30磅左右的大錘多次敲擊才能打松或打緊螺母,調(diào)整間隙時往往不能一步到位,因為隨著螺母的打松或打緊,間隙也會變化,要反復打松、打緊,所以調(diào)整間隙的工作量很重,敲擊扳手時體力消耗大和風險高。目前,檢修員工老齡化,簡單粗暴的重體力活應(yīng)慢慢地減少,鼓勵員工從力量型向技術(shù)型轉(zhuǎn)變。
新型楔子板調(diào)整結(jié)構(gòu)主要優(yōu)點:調(diào)整方便且精度高,在間隙調(diào)整時不再使用大錘,節(jié)省體力、提高安全因素,并配合免刮鏡面瓦,減少檢修工作量。開機運行時,間隙穩(wěn)定不易變化。
有些結(jié)構(gòu)將防軸電流的絕緣設(shè)計在軸瓦上,墊塊可采用點焊固定,優(yōu)點是墊塊固定牢固,缺點是點焊時容易變形,甚至影響墊塊楔率,墊塊楔率和楔子板是成對配合使用的,墊塊楔率改變了就不能再用了。本次改造的結(jié)構(gòu)是防軸電流絕緣設(shè)計在墊塊上,墊塊是采用4個M16螺絲固定,由于墊塊的螺絲孔不是垂于軸承體座圈的,現(xiàn)場用磁力鉆對軸承體座圈鉆孔,座圈孔和墊塊孔同心度很難保證(見圖1),最后對墊塊孔擴大處理,同時要兼顧墊塊對座圈的防軸電流絕緣,如此一來在牢固性上變得令人擔擾,也是這次改造比較失敗的地方。
圖1 墊塊問題
原卡板設(shè)計是通過焊接的方式直接固定在軸承體座圈上的,現(xiàn)場安裝發(fā)現(xiàn),這種方式造成抽瓦時卡阻,要刨開卡板才能抽出瓦。后改為螺絲固定可拆卸方式(如圖2,將卡板分成卡板和基礎(chǔ)板兩個部件,基礎(chǔ)板上有兩個M16的螺紋孔,基礎(chǔ)板是通過焊接的方式固定在軸承體座圈上,卡板與基礎(chǔ)板是通過螺絲聯(lián)接固定。
圖2 卡板改造前后對比
新導瓦采用對稱結(jié)構(gòu)(導瓦支承為同心球面支柱),導瓦重量比舊瓦重約25 kg,弧面直徑比軸頸直徑稍大,與軸頸線接觸,無須修刮及排花;安裝導瓦前導瓦與主軸之間的間隙要利用不透鋼墊圈進行粗調(diào)節(jié)(調(diào)整墊圈厚度有:2 mm、1 mm、0.5 mm、0.2 mm等),由于軸承體座圈與大軸軸領(lǐng)不同心,所以每塊瓦加墊厚度都不一樣,調(diào)節(jié)過程中要反復抽瓦換墊,由于空間狹小,起重作業(yè)沒辦法進行,只能3人協(xié)力徒手抽瓦,對檢修人員的體能造成較大困難和增加安全風險。
上導軸承瓦間隙由2個間隙組成:一是楔子板間隙;二是部件間的貼合間隙(我們常說虛位)。楔子板間隙通過楔子上下來調(diào)節(jié),并用卡板來固定使間隙保持不變。貼合間隙(包括墊塊、絕緣墊、楔子板、抗重頭、調(diào)整墊,各個部件相貼合時產(chǎn)生的間隙),抱軸時盡量使瓦緊貼大軸,以消除貼合間隙。精調(diào)間隙的難度,由原來的打大錘轉(zhuǎn)變成測量換算,對測量要求更高了。楔子板上也沒有高度刻度顯示,廠家并沒有提供測量工具,關(guān)于測量只有各顯神通了,有人用百分表、有人用深度尺、這里用了高度尺來測量,高差不像塞間隙那么直觀,而且要測2個高度,比較煩瑣也容易出錯,為了不出現(xiàn)測量錯誤還用了深度尺作為輔助。高度尺底座放在導瓦上,測頭放在調(diào)節(jié)螺桿上,然后用“高差換算法”求出徑向間隙?!案卟顡Q算法”,就是抱軸時的楔子板高度H減去放間隙后的楔子板高度h乘于楔率1/50,就等于導瓦徑向間隙值δ=(H-h(huán))/50。理論上,想要獲得單邊間隙為0.15 mm,高度差為7.5 mm就行了,實際上想要調(diào)到剛好7.5 mm難度還是很大,因為打緊調(diào)節(jié)螺桿的螺絲后高度會有所變化,實際調(diào)整數(shù)據(jù)見表1。
表1 楓樹壩2號機上導瓦精調(diào)間隙數(shù)據(jù)表單位:mm
改造后機組試運行,上導擺度、上機架振動與修前無明顯變化,運行一定時間后上導軸瓦的穩(wěn)定溫度為38.4℃,見表2。在外界環(huán)境溫度和機組所帶負荷相同的情況下,比改造前降低了9℃左右,效果明顯。
表2 楓樹壩2號機上導改造前后瓦溫對比數(shù)據(jù)表
此次導軸瓦楔子板結(jié)構(gòu)改造,對于減少導軸瓦的檢修次數(shù),降低檢修者的勞動強度,有重要意義;對于提升機組的運行可靠性,優(yōu)化機組的運行狀況,有顯著效果;對于保障電廠機組的安全、經(jīng)濟運行也起到了一定作用。此次改造非常成功,可以為其他機組甚至其他水電廠導軸承結(jié)構(gòu)改造提供借鑒。
(1)上導軸承墊塊的安裝工藝要改進:墊塊先不要開孔,安裝時,劃線對位,先臨時點焊固定,然后用磁力鉆將墊塊與座圈一起鉆孔,保證同心度,才能安裝牢固。
(2)上導軸承卡板改為分體方式,以便于抽瓦。
(3)由于導瓦比較笨重,而且抽瓦空間狹窄,建議廠家提供抽瓦專用工具。
(4)上導調(diào)節(jié)螺桿大小應(yīng)由M12改為M16規(guī)格以便提高其支撐力。
(5)在高差測量上,建議廠家提供更科學、更準確的測量儀器和辦法。
(6)檢修員工對楔子板式導軸承結(jié)構(gòu)和調(diào)整還在摸索階段,仍需進一步的學習和培訓。
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