劉加強,張 星,孫衛(wèi)東
(1.潞安環(huán)能股份公司 常村煤礦,山西 長治046000;2.威海市海王旋流器有限公司,山東 威海264200)
常村煤礦選煤廠是一座與礦井配套建設(shè)的礦井型選煤廠,主要生產(chǎn)任務(wù)為地面原煤運輸、倉儲及洗選加工。礦井設(shè)計產(chǎn)能為4.00 Mt/a,選煤廠設(shè)計能力為2.10 Mt/a,選煤工藝為原煤跳汰機分選、尾煤濃縮壓濾回收的聯(lián)合工藝。2013年因礦井產(chǎn)能提升需要,選煤廠進行擴能改造,增加一套重介分選系統(tǒng),改造后的選煤工藝為原煤由無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選、粗煤泥由TBS分選、細煤泥由浮選機分選、尾煤壓濾回收的聯(lián)合工藝,此時原煤處理能力達到6.00 Mt/a。入選原煤Ad為23.2%,Mad為6.40%,St,d為0.32% ;主導(dǎo)產(chǎn)品為噴吹煤,主要用于高爐噴吹。
隨著重介系統(tǒng)的運行和重介質(zhì)的使用,有時會出現(xiàn)濃縮池耙阻過高甚至壓耙的問題。現(xiàn)場調(diào)研發(fā)現(xiàn):濃縮池底流內(nèi)磁性物含量過高,部分磁性物沉淀在池底,導(dǎo)致濃縮池耙阻過高甚至壓耙,給設(shè)備的安全運轉(zhuǎn)和生產(chǎn)系統(tǒng)的有序運行帶來極大危害。為此,研制出一套煤泥水磁性物含量在線監(jiān)測儀,用于監(jiān)測煤泥水內(nèi)的磁性物含量。
該選煤廠重介系統(tǒng)工藝流程為:原煤經(jīng)帶式輸送機轉(zhuǎn)載進入脫泥篩(篩孔尺寸為1 mm)脫泥,脫泥原煤采用WTMC1500/1100無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,旋流器一段溢流經(jīng)脫介篩脫介后,采用離心脫水機脫水,然后作為精煤產(chǎn)品銷售;旋流器二段溢流經(jīng)中煤脫介篩脫介后,采用高頻篩脫水,然后作為中煤產(chǎn)品銷售;旋流器底流(矸石)經(jīng)矸石脫介篩脫介后,采用帶式輸送機轉(zhuǎn)載進入矸石倉。重介系統(tǒng)原則流程如圖1所示。
圖1 重介系統(tǒng)原則流程
現(xiàn)場排查發(fā)現(xiàn),濃縮池底流內(nèi)磁性物含量過高的主要原因包括兩方面:一是脫介篩的篩板維護、更換不及時,導(dǎo)致脫介篩存在“跑介”現(xiàn)象;二是磁選機分選效果不佳,導(dǎo)致磁選尾礦內(nèi)磁性物含量較高。無論哪一種原因造成的“跑介”,都使?jié)饪s池底流內(nèi)的磁性物含量增加,導(dǎo)致耙阻持續(xù)增高,從而危害設(shè)備運行安全和生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定[1-3]。
在煤泥水內(nèi)磁性物含量檢測方面,該選煤廠原來通過人工判斷磁性物含量,存在檢測周期長、數(shù)據(jù)準確率低的問題,導(dǎo)致不能及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的“跑介”現(xiàn)象,也不能及時采取補救措施,直接影響選煤生產(chǎn)的正常開展。
為了解決上述問題,該選煤廠集思廣益,研制出一套煤泥水磁性物含量在線監(jiān)測儀,其主要由供料泵、磁性物含量檢測筒、終端處理器等組成,結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖2 煤泥水磁性物含量在線監(jiān)測儀結(jié)構(gòu)示意圖
該儀器的主要結(jié)構(gòu)部件是磁性物含量檢測筒,其主要由物料筒(容積為1 L)和密閉活塞組成,密閉活塞內(nèi)部嵌有電磁吸附系統(tǒng)、電子稱量系統(tǒng)及電控升降裝置,三者通過電控程序和終端處理器控制執(zhí)行機構(gòu)完成煤泥水內(nèi)磁性物含量的在線監(jiān)測。
在活塞處于物料筒底部時,PLC[4]控制供料泵將濃縮池底流給入物料筒;當(dāng)桶內(nèi)液體滿筒時,筒內(nèi)溢流經(jīng)排料口排至濃縮池,并給出一個反饋信號,PLC控制供料泵停止工作;在物料筒筒內(nèi)液位穩(wěn)定后,自動開啟電磁吸附裝置;電磁吸附器將煤泥水內(nèi)的磁性物吸附到活塞表面,并靜置1 min,以保證磁性物吸附穩(wěn)定;在其吸附穩(wěn)定后,電控升降裝置將活塞推至物料筒頂端,物料筒內(nèi)的液體由排料口排出,磁性物仍然吸附在活塞表面;在液體全部排出后,電子稱量系統(tǒng)開啟,稱量吸附的磁性物質(zhì)量,并將有關(guān)信息反饋給終端處理器;終端處理器計算出相關(guān)數(shù)據(jù),顯示此次磁性物稱重結(jié)果,并繪制磁性物含量變化曲線;在工作完成后,關(guān)閉電磁吸附裝置和電子稱量系統(tǒng),開啟供料泵電源,采用煤泥水將活塞表面的磁性物沖出排料口;開啟電控升降裝置,將活塞推至物料筒底端,開始下一個檢測循環(huán)[4-8]。
該儀器通過反復(fù)執(zhí)行上述操作過程,可以連續(xù)顯示濃縮池底流內(nèi)的磁性物含量,能夠?qū)崟r反映重介系統(tǒng)的介質(zhì)損耗,可為介質(zhì)回收系統(tǒng)和耙式濃縮機運行狀況提供可靠數(shù)據(jù)。
(1)該儀器結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便,所需空間小,不影響車間的正常生產(chǎn),與其配套的計算系統(tǒng)與生產(chǎn)系統(tǒng)相對獨立。
(2)實現(xiàn)自動控制,檢測周期短,數(shù)據(jù)反饋快,可以取消人工判定濃縮池底流內(nèi)的磁性物含量的工序,能夠減輕工人勞動強度。
(3)通過磁性物含量曲線實時反映濃縮池底流內(nèi)的磁性物含量變化,數(shù)據(jù)量是人工檢測的10倍以上,檢測精準度更高。
(4)由于電子檢測系統(tǒng)要求精度較高,控制系統(tǒng)要求穩(wěn)定性較高,設(shè)備性能要求也高,使儀器生產(chǎn)成本提高。
在工業(yè)性試驗和現(xiàn)場實際應(yīng)用中,該儀器可以完成濃縮池底流內(nèi)磁性物含量的在線監(jiān)測。在煤泥水循環(huán)系統(tǒng)運行正常時,完成一個檢測周期大概需要5 min,磁性物含量檢測誤差在10%以內(nèi),比人工檢測結(jié)果的精確性大大提高,更具參考性和指導(dǎo)性。該儀器自投入使用以來,運行穩(wěn)定,故障率低,極大地減輕了工人勞動強度[9-10]。
煤泥水磁性物含量在線監(jiān)測儀是針對常村煤礦選煤廠的實際問題提出的,經(jīng)多次研討確定可以投入使用。該儀器適用于選煤廠磁選尾礦、濃縮池底流、循環(huán)水等的磁性物含量在線監(jiān)測,在重介選煤廠具有一定推廣價值。另外,涉及磁性物含量檢測、監(jiān)測的非煤行業(yè)也可使用。該儀器的初步設(shè)計容積為1 L,在要求精度更高時,可按比例擴大物料筒的容積,并適當(dāng)延長檢測周期,以提高檢測、監(jiān)測精度。如果被檢測流體濃度較高,可在入料前加設(shè)稀釋水,從而保證檢測、監(jiān)測結(jié)果的準確性。