榮國強(qiáng),吳 迪,張友飛,李 明
(1.中國礦業(yè)大學(xué) 國家煤加工與潔凈化工程研究中心,江蘇 徐州221116;2.中國礦業(yè)大學(xué) 化工學(xué)院,江蘇 徐州221116;3.中煤科工集團(tuán)唐山研究院有限公司,河北 唐山063012;4.河北省煤炭洗選工程技術(shù)研究中心,河北 唐山063012)
隨著高灰難選煤泥數(shù)量的增加,煤泥浮選難度越來越大。研究發(fā)現(xiàn):異質(zhì)細(xì)泥和粗顆粒連生體含量高[1-2]是這類煤泥難選的主要原因。國內(nèi)研究者在這方面做了大量探索,蔡念庚等[3]研究發(fā)現(xiàn):細(xì)泥質(zhì)量輕、捕收劑性能差是浮選效果差的主要原因[1]。程宏志等[4]的研究表明:煤泥的選擇性聚團(tuán)、選擇性絮凝、振蕩浮選等可以提高浮選選擇性[5-6]。桂夏輝等[7]的研究說明:機(jī)械夾帶和在粗粒煤表面罩蓋是異質(zhì)細(xì)泥進(jìn)入浮選精煤的主要方式。周開洪等[8]研究發(fā)現(xiàn):低灰粗顆粒主要損失在浮選尾煤中,較多高灰細(xì)泥進(jìn)入浮選精煤中。張文軍[9-13]等對(duì)浮選柱的工作原理和技術(shù)特點(diǎn)分析發(fā)現(xiàn):在分選微細(xì)粒煤泥時(shí),浮選柱比浮選機(jī)更具優(yōu)勢。
基于前人的研究成果,在實(shí)驗(yàn)室條件下,分別對(duì)煤油用量、浮選機(jī)刮泡時(shí)間、煤泥調(diào)漿時(shí)間、浮選柱降灰性能及<0.5 mm粒級(jí)原煤磨礦-浮選條件進(jìn)行探索,并對(duì)比不同條件下的煤泥浮選效果,目的是為包頭礦區(qū)高灰難選煤泥的高效降灰提供理論借鑒和支持。
(1)試驗(yàn)設(shè)備。XFD-1.0 L型實(shí)驗(yàn)室用單槽浮選機(jī),調(diào)漿轉(zhuǎn)速在0~2 600 r/min之間,葉輪轉(zhuǎn)速在0~30 r/min之間;KY-50實(shí)驗(yàn)室型旋流-靜態(tài)微泡浮選柱,浮選柱直徑為50 mm;標(biāo)準(zhǔn)套篩,篩孔尺寸分別為0.5、0.25、0.125、0.074、0.045 mm。
(2)試驗(yàn)藥劑。試驗(yàn)藥劑包括捕收劑和起泡劑兩種,捕收劑為柴油,起泡劑為仲辛醇,均采自生產(chǎn)現(xiàn)場。
1.2.1 粒度組成
試樣(煤泥)來自內(nèi)蒙古包頭礦區(qū),根據(jù)GB/T477—2008《煤炭篩分試驗(yàn)方法》規(guī)定,采用標(biāo)準(zhǔn)套篩對(duì)試樣粒度組成進(jìn)行分析,試驗(yàn)結(jié)果如圖1所示。
由圖1可知:隨著粒度的減小,各粒級(jí)灰分增大。主導(dǎo)粒級(jí)為0.5~0.125 mm粒級(jí),其產(chǎn)率為42.70%,灰分為28.75%,這說明低灰粗粒含量偏高,可能在一定程度上帶來尾煤灰分偏低的問題。<0.045 mm粒級(jí)產(chǎn)率為26.63%,灰分高達(dá)40.52%,說明這部分物料含有大量異質(zhì)細(xì)泥,浮選時(shí)要注意異質(zhì)細(xì)泥的非選擇性上浮對(duì)浮選精煤的污染。
1.2.2 密度組成
試樣的密度組成如圖2所示。由圖2可知:<1.40 g/cm3密度級(jí)的產(chǎn)率為14.48%,灰分為6.76%,這說明低密級(jí)含量低。>1.60 g/cm3密度級(jí)產(chǎn)率為42.50%,中間密度級(jí)(1.40~1.60 g/cm3)產(chǎn)率高達(dá)43.02%,灰分為20.93%,這說明連生體含量高。此外,結(jié)合煤泥的可浮性和現(xiàn)場要求判斷,當(dāng)要求浮選精煤灰分為15%時(shí),其屬于較難選煤泥。
圖1 試樣粒度組成
圖2 試樣密度組成
在實(shí)驗(yàn)室條件下,保持入浮煤漿濃度恒定為80 g/L,分別依據(jù)相關(guān)要求對(duì)煤油用量、浮選機(jī)刮泡時(shí)間、煤泥調(diào)漿時(shí)間、浮選柱降灰性能及<0.5 mm粒級(jí)原煤磨礦-浮選條件進(jìn)行探索,對(duì)比不同條件下的煤泥浮選效果,進(jìn)而確定高灰難選煤泥的最佳降灰條件。
參考現(xiàn)場藥劑制度,依據(jù)GB/T 36167—2018《選煤實(shí)驗(yàn)室分步釋放浮選試驗(yàn)方法》規(guī)定,確定的煤泥分步釋放浮選試驗(yàn)參數(shù)為:浮選機(jī)葉輪轉(zhuǎn)速1 800 r/min,充氣量0.25 m3/(m2·min),礦漿濃度80 g/L,柴油用量600 g/t,仲辛醇用量100 g/t。試驗(yàn)結(jié)果如圖3所示。
圖3 煤泥分步釋放浮選試驗(yàn)結(jié)果
由圖3可知:經(jīng)過一次粗選后,浮選精煤產(chǎn)率高達(dá)80.29%,灰分高達(dá)23.22%;隨著精選次數(shù)的增加,礦漿內(nèi)殘余的藥劑越來越少,不同可浮性的煤粒對(duì)藥劑和能量的競爭愈發(fā)激烈,可浮性好的煤粒在精選階段顯現(xiàn)出更多優(yōu)勢,浮選精煤產(chǎn)率和灰分均呈下降趨勢;經(jīng)過五次精選后,最終精煤灰分為16.64%,仍然不能滿足灰分為15%的要求,進(jìn)一步驗(yàn)證了該煤泥具有易浮難選的性質(zhì)[1]。
異質(zhì)細(xì)泥和中間連生體的大量上浮,導(dǎo)致浮選精煤質(zhì)量不能滿足要求,因此必須通過煤泥的表面改質(zhì)或連生體解離才能獲得合格浮選精煤。
在礦漿濃度為80 g/L、調(diào)漿轉(zhuǎn)速為2 100 r/min、調(diào)漿時(shí)間為4 min的條件下,以仲辛醇作為起泡劑,固定用量為100 g/t,調(diào)整煤油用量,并觀察其用量變化對(duì)煤泥浮選效果的影響。試驗(yàn)時(shí)浮選機(jī)葉輪轉(zhuǎn)速為1 800 r/min,充氣量為0.25 m3/(m2·min),刮泡時(shí)間為3 min。煤油用量探索試驗(yàn)流程如圖4所示,試驗(yàn)結(jié)果見表1。
圖4 煤油用量探索試驗(yàn)流程
由表1可知:隨著煤油用量的增大,浮選精煤產(chǎn)率和灰分趨于穩(wěn)定,精煤灰分在24%以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出浮選精煤灰分要求,說明浮選精煤受異質(zhì)細(xì)泥和中間連生體污染嚴(yán)重。這可能是由煤油超量或刮泡時(shí)間過長引起的,即浮選過程過于充分。因此,需要降低煤油用量或縮短刮泡時(shí)間,以觀察煤泥浮選效果。
表1 煤油用量探索試驗(yàn)結(jié)果
在其他參數(shù)不變,刮泡時(shí)間為2 min的條件下,煤泥浮選指標(biāo)隨煤油用量變化情況見表2。由表2可知:降低煤油用量和縮短刮泡時(shí)間可在一定程度上降低浮選精煤灰分,但浮選精煤灰分仍在21%以上,不能滿足要求。
表2 煤油用量與浮選機(jī)刮泡時(shí)間優(yōu)化試驗(yàn)結(jié)果
為了確定煤泥難選的原因,對(duì)煤油、仲辛醇用量分別為215、100 g/t的浮選精煤密度組成和粒度組成進(jìn)行分析,結(jié)果如圖5、圖6所示。
圖5 浮選精煤密度組成
由圖5可知:浮選精煤中>1.60 g/cm3密度級(jí)的產(chǎn)率為23.91%,灰分高達(dá)52.23%,說明異質(zhì)細(xì)泥和中間連生體的非選擇性上浮是浮選精煤灰分高的主要原因。
圖6 浮選精煤粒度組成
由圖6可知:各粒級(jí)灰分均已超出浮選精煤灰分要求,說明浮選選擇性普遍較差。由于粗粒級(jí)的脫落概率大,其進(jìn)入后使浮選精煤灰分低于細(xì)粒級(jí)灰分;粗粒級(jí)的灰分較高,說明其中含有部分未解離的中煤;由于細(xì)粒級(jí)跟隨性強(qiáng),黏土類細(xì)泥易罩蓋在精煤表面或隨水流進(jìn)入精煤泡沫,導(dǎo)致該粒級(jí)灰分偏高。
在煤油用量為215 g/t、仲辛醇用量為100 g/t、充氣量為0.25 m3/(m2·min)、刮泡時(shí)間為3 min的條件下,對(duì)煤泥進(jìn)行調(diào)漿,考察調(diào)漿時(shí)間對(duì)煤泥浮選效果的影響。調(diào)漿時(shí)間分別為0、5、10、15、20、25、30、40 min時(shí),煤泥浮選效果見表3。
表3 不同調(diào)漿時(shí)間的煤泥浮選效果
由表3可知:隨著調(diào)漿時(shí)間的增加,浮選精煤灰分、產(chǎn)率均沒有明顯變化,說明高紊流對(duì)礦粒的打磨并未能改善浮選選擇性。
稱取2 400 g干煤泥,放入容量為30 L的攪拌桶內(nèi),加水配制成濃度為80 g/L的礦漿;在煤油用量為215 g/t、仲辛醇用量為100 g/t、調(diào)漿時(shí)間為4 min的條件下,采用KY-50實(shí)驗(yàn)室用旋流-靜態(tài)微泡浮選柱對(duì)其進(jìn)行浮選,進(jìn)而研究該浮選柱的降灰性能。當(dāng)泡沫層穩(wěn)定后,在泡沫層處于15、20、25、30、35 cm厚度時(shí),分別對(duì)精煤、尾煤進(jìn)行取樣,并對(duì)兩者進(jìn)行化驗(yàn),結(jié)果見表4。
表4 浮選柱浮選試驗(yàn)結(jié)果
由表4可知:隨著泡沫層厚度的增加,精煤灰分和產(chǎn)率均降低,這是因?yàn)楹衽菽瓕佑袕?qiáng)的二次富集作用,能夠減少機(jī)械夾帶的異質(zhì)細(xì)泥。在精煤產(chǎn)率相同的情況下,與浮選機(jī)選出的精煤相比,浮選柱選出的精煤灰分低1~2個(gè)百分點(diǎn)。
結(jié)合前面分析得知,此煤泥屬于易浮難選煤泥,入料的不同密度級(jí)可浮性差異不顯著。多數(shù)中間連生體被氣泡帶入精煤,厚泡沫層能夠有效抑制高灰細(xì)泥污染浮選精煤,但對(duì)連生體的抑制作用不大,所以浮選精煤灰分下降程度有限。因此,必須對(duì)中間連生體進(jìn)行充分解離,盡量增加給料中不同密度級(jí)的可浮性差異,并釋放出更多的低灰精煤。
在調(diào)漿轉(zhuǎn)速為2 100 r/min、調(diào)漿時(shí)間為4 min、煤油用量為215 g/t、仲辛醇用量為100 g/t、刮泡時(shí)間為2 min、充氣量為0.25 m3/(m2·min)的條件下,采用QHJM-2立式超細(xì)攪拌磨機(jī)將煤泥磨細(xì),觀察不同磨礦時(shí)間(0、0.5、1.0、1.5、2.0 min)下的煤泥浮選效果。<0.5 mm粒級(jí)原煤磨礦-浮選試驗(yàn)結(jié)果見表5。
表5 <0.5 mm粒級(jí)原煤磨礦-浮選試驗(yàn)結(jié)果
由表5可知:原煤經(jīng)過磨礦后可以釋放出部分精煤,進(jìn)而使精煤灰分降至要求灰分。當(dāng)磨礦時(shí)間為0.5 min時(shí),浮選精煤灰分為14.98%,產(chǎn)率為61.02%,其灰分滿足要求。隨著磨礦時(shí)間的增加,浮選精煤灰分降低,產(chǎn)率也降低,說明煤泥粒度不宜過細(xì),否則不利于浮選。這是因?yàn)榈V漿內(nèi)的大量細(xì)泥和煤粒競吸藥劑,其中的低灰顆粒因得不到藥劑無法粘附在氣泡表面,從而損失在尾煤中。
不同磨礦時(shí)間的煤泥粒度組成見表6。由表6可知:當(dāng)磨礦時(shí)間為0.5 min時(shí),>0.25 mm粒級(jí)的產(chǎn)率下降13.07個(gè)百分點(diǎn),0.25~0.125 mm粒級(jí)的產(chǎn)率下降6.52個(gè)百分點(diǎn);煤泥經(jīng)過磨礦后,粗粒級(jí)灰分增加,細(xì)粒級(jí)灰分降低,這進(jìn)一步說明入料>0.25 mm粒級(jí)含有大量連生體;當(dāng)磨礦時(shí)間為1 min時(shí),>0.25 mm粒級(jí)的產(chǎn)率降至4.10%,0.125~0.25 mm粒級(jí)的產(chǎn)率降至8.33%,<0.045 mm粒級(jí)的產(chǎn)率升至57.20%,此時(shí)浮選最佳粒級(jí)(0.25~0.074 mm粒級(jí))的產(chǎn)率僅為24.16%,煤泥浮選效果不能滿足要求。因此,在試驗(yàn)條件下,當(dāng)磨礦時(shí)間為0.5 min時(shí),煤泥浮選效果最好,可以獲得灰分為14.98%、產(chǎn)率為61.02%的浮選精煤。
表6 不同磨礦時(shí)間的煤泥粒度組成
(1)內(nèi)蒙古包頭礦區(qū)的煤泥屬于高灰難選煤泥,其中的低灰粗顆粒含量偏高,可能帶來尾煤灰分偏低的問題;<0.045 mm粒級(jí)含有大量異質(zhì)細(xì)泥,易對(duì)浮選精煤造成污染;中間連生體含量高,需要對(duì)其進(jìn)行充分解離。
(2)高灰細(xì)泥和中間連生體的非選擇性上浮是浮選精煤灰分偏高的重要原因,在對(duì)煤泥磨礦的基礎(chǔ)上,采用浮選柱浮選時(shí)降灰效果更好。
(3)在調(diào)漿轉(zhuǎn)速為2 100 r/min、調(diào)漿時(shí)間為4 min、煤油用量為215 g/t、仲辛醇用量為100 g/t、充氣量為0.25 m3/(m2·min)、刮泡時(shí)間為2 min、磨礦時(shí)間為0.5 min的條件下,煤泥浮選后可以獲得灰分為14.98%、產(chǎn)率為61.02%的浮選精煤。