文/潘海江,武絡(luò),周擁軍,趙鵬·富成鍛造有限責(zé)任公司
隨著“節(jié)能降耗”、“精益化管理”等全價值鏈體系化精益管理不斷實施,作為發(fā)動機(jī)關(guān)鍵零部件之一的曲軸產(chǎn)品成為了主要的產(chǎn)品優(yōu)化與改進(jìn)的目標(biāo)。我公司通過對D2876曲軸產(chǎn)品模具進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化,最終實現(xiàn)該產(chǎn)品的質(zhì)量與材料利用率的同步提升。
D2876曲軸(圖1)是我公司2012年開發(fā)的一項民品曲軸,從試生產(chǎn)到批生產(chǎn)至今已歷經(jīng)5年多時間,鍛件質(zhì)量仍處于不穩(wěn)定狀態(tài),存在不同程度的頑固性問題,導(dǎo)致大量產(chǎn)品報廢。在此期間針對固有的問題及缺陷也進(jìn)行了相當(dāng)一部分的工藝工裝改進(jìn),但效果不夠理想。2017年在公司民品市場仍處于蕭條狀態(tài)的情況下,為保市場提高鍛件品質(zhì),公司對該產(chǎn)品重新立項研究,針對該曲軸存在的問題,展開了相關(guān)的研究內(nèi)容。
圖1 曲軸鍛件三維模型
鍛件厚度尺寸超差嚴(yán)重
D2876曲軸鍛件各軸頸與切邊痕垂直方向的尺寸超差嚴(yán)重;鍛件要求的主軸頸尺寸為,而實際生產(chǎn)出的鍛件通過測量統(tǒng)計主軸頸尺寸一般在φ119mm左右,超上差最大為3mm。
通過不斷跟蹤生產(chǎn)現(xiàn)場,測量切邊后的毛邊厚度尺寸,確定造成鍛件各軸頸與切邊痕垂直方向的尺寸超差的主要原因為:⑴模具成形導(dǎo)軌間隙為2mm,間隙過小易導(dǎo)致鍛件打不靠(圖2);⑵部分曲柄處的原材料過大;⑶大小頭處的毛邊過大。以上三點造成鍛件無法打靠,從而導(dǎo)致鍛件切邊痕垂直方向的尺寸超差嚴(yán)重。
圖2 成形導(dǎo)軌間隙
曲軸柄塊不易充滿
如圖1所示,該曲軸為六缸八平衡塊結(jié)構(gòu),而平衡塊形狀如圖3所示,平衡塊寬度為24mm,總高度已達(dá)到164mm。因此,其平衡塊在單扇模具的模膛高寬比約為3.5。
圖3 柄塊寬度與高度
模膛高寬比已達(dá)到3.5,將很大程度上影響平衡塊最后能否充滿模膛;而對于六缸八配重塊曲軸來說,最中間的6、7平衡塊最難充填,在整個曲軸鍛打的過程中6、7平衡塊最后充滿模膛。在實際生產(chǎn)過程中,為使曲軸6、7平衡塊能夠充滿,每件曲軸所鍛打的錘數(shù)在45錘左右,嚴(yán)重影響模具的使用壽命。
材料利用率低
該曲軸的工藝路線為下料→鍛造→熱處理→清理。因年需求量較大,此曲軸采用倍尺定料。其鍛件重量為137kg,而下料重量為183kg。據(jù)此計算,該曲軸的材料利用率為74.8%。與同結(jié)構(gòu)曲軸鍛件相比,材料利用率屬于偏低,造成這種結(jié)果的主要原因為:⑴客觀原因。鍛件平衡塊半徑過大已達(dá)到R120mm;⑵主觀原因。直棒料加熱后直接鍛造成形工藝,造成3、4、9、10曲柄處料過多,多余的原材料轉(zhuǎn)化為毛邊。
鍛件連桿頸易出折疊傷
該曲軸的回轉(zhuǎn)半徑為R83mm,此前公司開發(fā)的所有民品曲軸其回轉(zhuǎn)半徑都不超過R70mm,其連桿頸也不過為φ102mm,因此原材料的規(guī)格大小直接影響1、3、4、6拐連桿頸能否充滿型腔,同時也影響到在材料運動過程中能否避免出現(xiàn)折疊傷。
如圖4所示,當(dāng)上模向下移動時,原材料的一部分料充滿連桿頸型腔。在充滿型腔的過程中,材料會先向無阻力的方向上流動(圖4中標(biāo)記位置),而不是沿著模膛形狀流動,連桿頸內(nèi)側(cè)產(chǎn)生空腔,當(dāng)受到外側(cè)模膛阻力后,才開始充滿連桿頸內(nèi)側(cè)空腔。故原材料規(guī)格過小,連桿頸內(nèi)側(cè)產(chǎn)生的空腔會過大而產(chǎn)生折疊傷。
圖4 產(chǎn)生折疊傷機(jī)理
調(diào)整模具過橋及倉部結(jié)構(gòu)
根據(jù)曲軸鍛件在終鍛時無法打靠,從生產(chǎn)的鍛件厚度尺寸超上差的實際情況入手,采取以下兩點措施:
⑴將各平衡塊及曲柄處的成形導(dǎo)軌的間隙2mm調(diào)整至4mm(圖5)。加大成形導(dǎo)軌間隙的主要作用是鍛件在鍛打的過程中,金屬在充滿模膛后,根據(jù)最小阻尼定律多余金屬易向倉部流動,減少鍛件的鍛打錘數(shù),有效地解決了鍛件無法打靠的問題。
⑵將大小頭處的倉部深度尺寸加大(圖6)。優(yōu)化前單扇模具的整體倉部高度尺寸為15mm,因大小頭原材料過大,在鍛件鍛打后期,大小頭的毛邊充滿倉部,甚至有的鍛件打到分模面上,使得鍛件無法打靠;為此特將大小頭的倉部高度尺寸更改為22mm,局部加深大小頭倉部尺寸。
圖5 改后成形導(dǎo)軌間隙
圖6 局部加深倉部
通過以上兩點優(yōu)化模具,在生產(chǎn)過程中測量各軸頸尺寸,完全符合圖紙要求,有效解決了鍛件打不靠,軸頸超差影響曲軸動平衡問題。
優(yōu)化模具邊緣圓角
在鍛件生產(chǎn)過程中,生產(chǎn)班組總是反映鍛件6、7平衡塊不易充滿模膛,造成大量的補焊。通過觀察坯料溫度、操作方法、模具狀態(tài)及鍛件的充滿過程等,排除其他因素后,最終確定是模具局部邊緣圓角過小所致,故現(xiàn)場直接打磨模具后繼續(xù)生產(chǎn),觀察鍛打出的曲軸鍛件6、7平衡塊能夠很好的充滿模膛。后續(xù)對圖紙和三維數(shù)模進(jìn)行了固化,改后模具檔部圓角如圖7所示。
圖7 更改后的檔部沖頭
增加輥鍛制坯工序
此項曲軸的材料利用率與同結(jié)構(gòu)曲軸鍛件相比偏低,故需增加輥鍛制坯工序來提高其材料利用率,達(dá)到降低原材料成本的目的。
為了保證工人的可操作性、工藝的可行性、生產(chǎn)的安全性、產(chǎn)品的穩(wěn)定性等要求,由于下料規(guī)格較大,人工不易操作,須采用翻料機(jī)進(jìn)行翻料。若采用軍品曲軸輥鍛及壓彎等模膛形式,必須增加剁頭工序,不僅增加了原材料的長度、降低了產(chǎn)品的材料利用率,同時,增加了剁頭工序,也降低了生產(chǎn)效率。為此,該曲軸的輥鍛模不能按傳統(tǒng)的輥鍛模膛進(jìn)行設(shè)計,必須打破固有的設(shè)計思路,一方面保證產(chǎn)品終鍛時的要求,另一方面保證產(chǎn)品的材料利用率和生產(chǎn)效率。
圖8 輥鍛模
針對上述問題最終設(shè)計的輥鍛模具如圖8所示,并應(yīng)用Deform三維數(shù)值模擬軟件進(jìn)行驗證,為使模擬結(jié)果最大可能的體現(xiàn)實際生產(chǎn)的真實性,在模擬時設(shè)置和選用的參數(shù)為錘上模擬參數(shù),模擬過程如圖9所示。
圖9 輥鍛模擬結(jié)果
為驗證輥鍛模膛設(shè)計是否正確,同樣需要應(yīng)用Deform三維數(shù)值模擬軟件進(jìn)行驗證,為節(jié)省模擬時間和計算工步,特選取該曲軸具有代表性的一節(jié)進(jìn)行模擬,模擬時設(shè)置和選用的參數(shù)也為錘上模擬參數(shù),模擬結(jié)果如圖10所示。
圖10 終鍛模擬結(jié)果
局部優(yōu)化連桿頸結(jié)構(gòu)
曲軸鍛件在充滿型腔的過程中,材料根據(jù)最小阻尼定律首先會向無阻力的方向上流動,而不是沿著模膛形狀流動,連桿頸內(nèi)側(cè)產(chǎn)生空腔,當(dāng)受到外側(cè)模膛阻力后,才開始充滿連桿頸內(nèi)側(cè)空腔。故原材料規(guī)格過小,連桿頸內(nèi)側(cè)產(chǎn)生的空腔會過大而產(chǎn)生折疊傷。
為了使金屬盡可能的沿模膛形狀流動,所采取的措施是在生產(chǎn)D2876曲軸時,將連桿頸與檔部沖頭連接處的圓角磨大,并跟蹤后續(xù)生產(chǎn)的曲軸。經(jīng)磁粉探傷后,個別仍有折疊傷,將裂紋垂直方向打斷后,裂紋深度有1.5mm左右。因此,需對此處做進(jìn)一步調(diào)整。
經(jīng)過幾次調(diào)整,將連桿頸上模的檔部沖頭改為圖11結(jié)構(gòu):連桿頸與檔部沖頭采用大斜面過渡,此結(jié)構(gòu)主要是為了在鍛造曲軸過程中,坯料在充滿模膛之時,坯料的流動方向盡可能沿著模膛壁方向流動,使上模坯料與模膛之間的空腔最小化,從而減小鍛造折疊傷的出現(xiàn)。
圖11 連桿頸處改后結(jié)構(gòu)
通過一段時間的工藝工裝和模具制造等方面的準(zhǔn)備,本文所述曲軸采用優(yōu)化后的鍛造工藝進(jìn)行生產(chǎn)時,對試生產(chǎn)的過程進(jìn)行全程跟蹤,觀察到金屬完全能夠充滿預(yù)鍛模膛。對鍛件成品進(jìn)行全尺寸測量,證實鍛件能夠滿足圖紙要求。證明該輥鍛模設(shè)計合理、可操作性強(qiáng),能夠完全滿足生產(chǎn),有效的解決了連桿頸產(chǎn)生鍛造折疊傷的頑固性缺陷。