江鋒
摘 要:中油電能熱電一公司4臺機(jī)組電調(diào)用芳基磷酸酯抗燃油在使用過程中出現(xiàn)了劣化變質(zhì)的問題,該文針對此現(xiàn)象分析了油品劣化變質(zhì)的原因,指明了現(xiàn)有磷酸酯抗燃油處理設(shè)備存在的不足,例如某些設(shè)備處理油品不充分等。建議采用西安熱工研究院生產(chǎn)的KZTZ-2型抗燃油在線再生脫水裝置對磷酸酯抗燃油進(jìn)行處理。實(shí)踐證明,通過應(yīng)用西安熱工研究院生產(chǎn)的KZTZ-2型抗燃油在線再生脫水裝置,油品處理方式得到改進(jìn),達(dá)到了防止油品劣化、確保調(diào)速系統(tǒng)及機(jī)組整體安全生產(chǎn)的目的。
關(guān)鍵詞:磷酸酯抗燃油;防止油品劣化;油品再生設(shè)備;化學(xué)監(jiān)督;合格油品
中圖分類號:TE62 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
0 引言
在我國大型汽輪機(jī)運(yùn)行的過程中,調(diào)速系統(tǒng)是一個非常復(fù)雜并且重要的組成部分。在調(diào)速系統(tǒng)中,最常用的一種液壓介質(zhì)就是磷酸酯成分的抗燃劑。在磷酸酯抗燃劑應(yīng)用的過程中,會受到很多外界因素的影響,其中就包括了外界溫度、外界空氣、水分以及雜質(zhì)的影響,同時惡劣的運(yùn)行條件也會對磷酸酯油產(chǎn)生影響,嚴(yán)重地影響了磷酸酯抗燃油的使用壽命,能夠加速抗燃劑的老化現(xiàn)象。因此我們在改善磷酸酯抗燃劑品質(zhì)改善的時候,最優(yōu)先的一個措施就是要防止磷酸酯抗燃油的老化。結(jié)合油田熱電廠生產(chǎn)實(shí)際情況,通過對多家設(shè)備進(jìn)行了對比、分析、總結(jié),優(yōu)選出西安熱工研究院生產(chǎn)的KZTZ-2型抗燃油在線再生脫水裝置,對運(yùn)行中的抗燃油進(jìn)行再生、脫水、凈化。
1 存在的問題
1.1 電廠用抗燃油受運(yùn)行條件和工況影響
所用抗燃油油質(zhì)老化、劣化非常快,繼而引發(fā)一系列問題。1號機(jī)電調(diào)就曾經(jīng)發(fā)生過2次管路爆管著火停機(jī)事件。4號機(jī)組試運(yùn)行期間,只運(yùn)行72+168 h,其抗燃油油質(zhì)就發(fā)生了劣化,具體化驗(yàn)數(shù)據(jù)詳見表1。
表1中的重要指標(biāo)酸值和電阻率都不合格。顏色也相差好多個數(shù)量級,接近極限顏色。
1.2 電廠用磷酸酯抗燃油運(yùn)行與維護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)
由于DL/T 571—2014電廠用磷酸酯抗燃油運(yùn)行與維護(hù)導(dǎo)則中沒有明確規(guī)定換油標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)經(jīng)驗(yàn),汽輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)使用的磷酸酯抗燃油的使用極限見表2。
運(yùn)行油中有一項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到表2中規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)更換新油。表1中酸值符合表2中換油標(biāo)準(zhǔn),滿足換油條件。但是芳基三磷酸酯抗燃油是合成液,其價格昂貴,換油成本高,只能考慮再生處理。
2 確定及實(shí)施防劣化方案
根據(jù)上述原因分析,機(jī)組油已經(jīng)嚴(yán)重劣化并威脅到機(jī)組的安全運(yùn)行,因此應(yīng)立即對其進(jìn)行處理。通常有效快速的處理方法是換油,但需要停運(yùn)機(jī)組,而且需要一定的資金,所以每次劣化都換新油是不切合實(shí)際的,因此采用現(xiàn)場在線濾油處理。最初采用的是板框壓力法、濾芯法、真空凈油法等普通油凈化方式,隨著劣化不斷加深,通過化驗(yàn)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)這幾種方法只能除去油品中的機(jī)械雜質(zhì)、水分和氣體,而不能除去油中有害的酸性物質(zhì)效果很不理想。因此現(xiàn)場決定改進(jìn)現(xiàn)有的油凈化處理方式。
2.1 確定防劣化方案
熱電一公司現(xiàn)有4套高壓抗燃油液壓控制系統(tǒng)裝置,分別作用于4臺機(jī)組(即3臺200 MW機(jī)組和1臺300 MW機(jī)組)的調(diào)速系統(tǒng)用以精準(zhǔn)調(diào)控機(jī)組。
針對電調(diào)系統(tǒng)中使用的高壓抗燃油防劣化措施,之前2套方案加上改進(jìn)后一共3套方案。都是在不斷生產(chǎn)應(yīng)用實(shí)踐中,隨著時間推移,逐步進(jìn)行對比、分析、總結(jié)、積累經(jīng)驗(yàn)后形成的,逐步選優(yōu)汰劣。
(1)方案一是電調(diào)自身攜帶的自濾油裝置,是一個小型帶濾網(wǎng)的濾油機(jī)和一個再生器。
(2)方案二是真空濾油機(jī),型號為ZJS-500K。
(3)方案三是在生產(chǎn)應(yīng)用過程中分析、總結(jié)了前2套方案的性能,吸取了經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),改進(jìn)了前2套方案。引入了西安熱工研究院生產(chǎn)的KZTZ-2型抗燃油在線再生脫水裝置,最終確定此方案為最佳方案,實(shí)踐驗(yàn)證了這一方案。
2.2 實(shí)施防劣化方案
(1)實(shí)施方案一,系統(tǒng)自帶的濾油機(jī)。使用過程中只能除去雜質(zhì),解決顆粒污染度而不能去除水分和其他氧化物質(zhì)。這里要強(qiáng)調(diào)一下,雖然設(shè)備有再生處理功能,但由于其再生濾芯存在泄漏問題,會使吸附劑漏到油箱中。反而加重了顆粒污染度。所以,沒有投運(yùn)其再生濾芯。
(2)實(shí)施方案二,投入真空濾油機(jī)。使用過程中能去除水分,解決了酸值超標(biāo)問題。但解決不了顆粒污染度、泡沫特性、電阻率、顏色深等其他深層次的問題。
需要說明的是1號機(jī)抗燃油的測量值是進(jìn)行了更換新油后不久的測量值;運(yùn)行時間不長其泡沫特性就不合格,電阻率指標(biāo)也迅速降低。
(3)實(shí)施方案三,投入了KZTZ-2型抗燃油在線再生脫水裝置,該裝置可以一次解決前2套方案不能解決的問題。即方案一再生濾芯破漏問題和方案二解決不了的深度劣化問題。
根據(jù)以上化驗(yàn)結(jié)果的各項(xiàng)數(shù)據(jù)參數(shù),再結(jié)合現(xiàn)場應(yīng)用情況,不難看出各套設(shè)備在處理老化、劣化抗燃油的能力和效果。所以最終確定方案三為最佳原因,其他裝置目前也沒有完全廢棄,個別的還發(fā)揮其應(yīng)有功能,1號機(jī)目前就是個最好的例證。
3 結(jié)論
(1)KZTZ-2型抗燃油在線再生裝置在熱電一公司運(yùn)行7年多(2號機(jī)),抗燃油顏色明顯恢復(fù),酸值穩(wěn)定在一個固定區(qū)域,波動很?。慌菽匦院碗娮杪适冀K合格,抗燃油其他各項(xiàng)指標(biāo)均處于合格狀態(tài)。機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定。
(2)濟(jì)效益計(jì)算:抗燃油價格接近38000元/桶。以4號機(jī)為例,運(yùn)行10天即劣化,達(dá)到換油條件。如果不沖洗油系統(tǒng),每次換油至少要4桶(800 L),1次/季,換油成本約為:3.8×4×4=60.8(萬元)。KZTZ-2型抗燃油在線再生脫水裝置材料消耗:ZX-80再生濾芯1.4063萬元/套(要用2套);TX-80脫水濾芯7675元;CLX-75粗濾芯714元(要用6套);JLX-45精濾芯2375;WU-100×180J吸油濾芯715元,合計(jì):4.3175萬元。4號機(jī)每年節(jié)約60.8-4.3175=56.4825(萬元),1年可收回全部投資成本。
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