袁德權,潘 晶,李彥龍
(1.華電電力科學研究院有限公司,浙江 杭州 310030;2.國網(wǎng)遼寧省電力有限公司電力科學研究院,遼寧 沈陽 110006)
對燃煤機組鍋爐而言,煤質水平偏離設計值應在合理范圍[1],煤質不宜偏離設計值過大,否則不僅影響機組運行經(jīng)濟性[2-3],機組安全穩(wěn)定運行也將受到嚴重挑戰(zhàn)。
某電廠300 MW機組配備中速磨煤機直吹式制粉系統(tǒng),設計煤種為霍林河褐煤,由于煤炭市場價格逐漸升高,為了降低標煤單價而不得不大比例摻燒低質煙煤,導致鍋爐出現(xiàn)灰渣含碳量升高、鍋爐兩側汽溫煙溫偏差大,低負荷下再熱汽溫不足、一次風管經(jīng)常堵塞等問題。此外由于煤質灰分較大,除塵系統(tǒng)超負荷運行而導致設備被迫停運,機組設備安全均無法保證,更談不上經(jīng)濟運行。
鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限責任公司設計制造的一次中間再熱、亞臨界汽包鍋爐,型號為HG-1025/17.5-HM35,設計煤種為霍林河褐煤。鍋爐采用四角布置切向燃燒直流燃燒器,兩級噴水減溫調節(jié)過熱汽溫,再熱汽溫依靠擺動的燃燒器調節(jié)。鍋爐配置5套MPS200HP-Ⅱ型中速磨煤機正壓直吹式制粉系統(tǒng),額定負荷下4臺運行,1臺備用。鍋爐主要設計參數(shù)見表1,設計煤質特性見表2。
表1 鍋爐主要設計參數(shù)(BMCR)
表2 鍋爐設計煤質特性
對5臺磨煤機出口一次風管道風速進行調平工作,由表3可見,調平前B、E磨偏差分別達到13.3%和16.8%,其中A磨偏差最大達23.1%,D磨偏差最低在5.3%。調平后偏差基本在5%左右,一次風配風均勻性得到有效改善。另外由于煙煤水分低,磨煤機通風量較低,個別粉管風速嚴重偏低,最低風速達不到18 m/s的低限要求,存在嚴重堵管傾向。調平后各管風速比較均勻,堵管幾率大大下降。
表3 調整前后試驗結果 %
對于燃用混煤的鍋爐來說,煤粉細度一般介于兩者之間,具體應根據(jù)實際試驗情況來確定。由于原煤粉細度是根據(jù)設計煤種褐煤而確定的,不適用于燒劣質煙煤的煤種,燃燒效率將會變差。調整前后結果見表4,調整后煤粉細度R90在24%~30%,爐渣可燃物含量下降2%左右,飛灰可燃物也有所下降,鍋爐經(jīng)濟性明顯好轉。
表4 調整前后煤粉細度變化情況 %
過量空氣系數(shù)是電廠運行的重要指標,一般隨著煤種變化,其最佳運行氧量應通過試驗確定,最終得出氧量控制曲線指導運行操作。氧量大小對灰渣含碳量和再熱汽溫均有影響,提高氧量后灰渣含碳量一般會下降,排煙溫度會升高,但同時NOx生成量增大,噴氨量增大,環(huán)保指標偏高,若降低氧量又不利于再熱汽溫控制,在當前混煤情況下試驗得出不同負荷下氧量控制參數(shù)見表5。
表5 不同負荷下最佳氧量控制
在機組負荷不變時,氧量維持恒定,把主燃燒器二次風門開大同時關小SOFA風門后,再熱汽溫有所下降。若只將最下層AA二次風門從60%關到20%,其他風門開度不變時,左右汽溫偏差有增大的趨勢,再熱汽溫變化不大。從試驗總體情況來看,改變二次風配風方式對汽溫偏差影響有限。
根據(jù)當前鍋爐出現(xiàn)的嚴重問題,由于煤種偏離設計值較大,為了避免問題進一步惡化,建議采用降低劣質煙煤比例,而增加褐煤摻燒量(應不低于50%),煤種改變后試驗發(fā)現(xiàn)灰渣含碳量下降較多,結合其他燃燒優(yōu)化手段,鍋爐效率得到提高,鍋爐經(jīng)濟性明顯好轉。較大的褐煤摻燒量保證了磨煤機遠離最低通風量運行,一次風速明顯提高,粉管也未發(fā)生堵管等安全問題。試驗結果見表6和表7。
表6 配燒煙煤和褐煤試驗結果
表7 不同工況下鍋爐效率測試結果
相同負荷下當燃用100%煙煤時,飛灰和爐渣可燃物分別為1.42%和5.1%,而全燒褐煤時,飛灰和爐渣可燃物僅為0.83%和3.2%,下降較為明顯,配燒煙煤時鍋爐排煙溫度升高5 ℃左右,雖節(jié)省了風機電耗,但鍋爐效率相對偏低,而全燒褐煤較全燒煙煤時鍋爐效率升高0.45%,總體經(jīng)濟性變好。
當鍋爐燃用混煤時也進行了針對性試驗,分別在高中低負荷下了解鍋爐經(jīng)濟性水平。從結果來看,在295 MW和240 MW負荷時劣質煙煤配比均達到60%以上,中高負荷下排煙溫度偏高,由于煤粉細度對于燃燒煙煤來說偏粗,且煙煤配比較多,導致爐渣含碳量升高,鍋爐效率必然較低。在這2種負荷下磨煤機石子煤排量也偏大,試驗得出分別占總燃煤量的1.45%和0.85%,偏離設計值較大,從而分別增加了固體未完全燃燒熱損失為0.28%和0.19%,鍋爐效率偏低。在165 MW低負荷運行時,采用100%全燒褐煤,鍋爐排煙損失和固體未完全燃燒熱損失均相對較低,鍋爐呈現(xiàn)較高的運行經(jīng)濟性。
對任何1臺鍋爐而言,適用燃燒煤種均有一定適用范圍,不宜偏離設計過大,對本鍋爐煙煤摻燒量過多,導致了燃用煤種發(fā)生重大變化,本身設計煤種為褐煤的鍋爐來摻燒煙煤,對鍋爐及其輔機設備都會帶來諸多不利的影響。當前摻燒的煙煤灰分甚至達到50%以上,而熱值又低于褐煤,屬于劣質煙煤,水分不到褐煤水分的50%,造成磨出口溫度偏高且控制較難,特別是劣質煙煤過多導致除塵器除灰能力已不能滿足運行需求,除塵系統(tǒng)嚴重超負荷運行,給設備的安全運行帶來嚴重隱患,因此綜合來看,煤種是鍋爐問題產(chǎn)生的主要原因,建議合理控制煙煤量,不超過50%且比例越低越好。
雖燃用煤種發(fā)生改變,但磨煤機分離器擋板開度未做相應調整,仍然按照燃用褐煤的煤粉細度(R90=35%)運行,煤粉嚴重偏粗,必然導致煤粉燃盡度變差,鍋爐灰渣含碳量升高。通過控制合適的煤粉細度后,鍋爐燃盡狀況明顯好轉,經(jīng)濟性得到提升。
鍋爐長時間運行未進行相應的燃燒調整試驗,管道上的可調縮孔大小已嚴重偏離原有位置,導致一次風管道風速出現(xiàn)嚴重偏差,3層一次風速偏差嚴重,其中最大達到23%,一次風配風不均容易導致爐內動力場混亂,破壞爐內切圓導致產(chǎn)生偏斜,燃燒工況惡化,以致兩側汽溫和煙溫出現(xiàn)偏差。
煤粉的燃燒及燃盡受鍋爐運行氧量影響很大,而氧量變化也會間接影響再熱汽溫,氧量提高能促進煤粉燃燒,降低灰渣含碳量,但排煙溫度也會相應提高,NOx生成量增大。若降低氧量雖有利于環(huán)保指標但對再熱汽溫控制不利,實際運行中建議應兼顧鍋爐效率和環(huán)保指標,控制合理運行氧量。
對于褐煤鍋爐大比例摻燒劣質煙煤,通過燃燒優(yōu)化調整等措施,可以緩解鍋爐出現(xiàn)的灰渣含碳量高、汽溫煙溫偏差大、再熱汽溫不足以及一次風管堵塞等問題,但更為重要的是不能忽視燃料本身的特性,實踐證明,合理的燃料特性能夠保證機組安全、高效運行。