李文杰
(河南神馬氯堿發(fā)展有限責(zé)任公司,河南 平頂山 467000)
河南神馬氯堿發(fā)展有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱神馬氯堿)第2期聚合裝置有5臺(tái)108 m3聚合釜,采用日本智索公司PVC生產(chǎn)技術(shù),產(chǎn)能為20萬t/a。該生產(chǎn)線自2009年9月投運(yùn)以來,聚合釜粘釜嚴(yán)重,須頻繁清釜,不但存在安全隱患,且影響產(chǎn)品質(zhì)量,降低了PVC的產(chǎn)量。經(jīng)過技術(shù)人員的不斷摸索、創(chuàng)新,神馬氯堿對(duì)108 m3聚合釜的涂釜工藝進(jìn)行了優(yōu)化,對(duì)涂釜噴頭進(jìn)行了改造,使聚合釜的清釜頻率有了大幅度降低;此外,還對(duì)出料管線和倒料篩進(jìn)行了改造,用2臺(tái)靜態(tài)過濾器替代倒料篩,杜絕了篩子堵塞后漿料通過篩子氣相管線和混料槽氣相管線進(jìn)入氣柜的風(fēng)險(xiǎn)。
108 m3聚合釜PVC生產(chǎn)工藝流程(以開蓋進(jìn)料為例)如下:用防粘釜?jiǎng)┻M(jìn)行涂釜并洗凈后,將緩沖劑和冷去離子水加入聚合釜中,再加入分散劑、引發(fā)劑;對(duì)聚合釜進(jìn)行抽真空處理,然后將氯乙烯單體加入聚合釜中,再加入熱水,對(duì)聚合釜夾套用熱水升溫至反應(yīng)溫度使其正常反應(yīng)。反應(yīng)完后,將漿料送至出料槽、混料槽,然后回收釜內(nèi)殘留的氣態(tài)氯乙烯[1]。漿料經(jīng)出料泵進(jìn)入出料槽,用2臺(tái)倒料泵送至2個(gè)篩子進(jìn)行篩分,再進(jìn)入混料槽,最后用泵送至汽提塔除去漿料中的氯乙烯。
108 m3聚合釜PVC生產(chǎn)的自動(dòng)化程度較高,在生產(chǎn)運(yùn)行中,聚合釜涂釜、入料、聚合反應(yīng)及出料均為全自動(dòng)控制,操作人員只需點(diǎn)擊啟動(dòng)程序即可;聚合反應(yīng)冷卻水采用夾套擋板水自循環(huán)工藝,聚合釜溫度采用先進(jìn)的串級(jí)調(diào)節(jié)控制,溫度控制平穩(wěn),產(chǎn)品質(zhì)量較穩(wěn)定。不足的是,自投產(chǎn)以來,108 m3聚合釜粘釜嚴(yán)重,生產(chǎn)70釜左右就須開釜清理,主要是攪拌槳葉和釜頂氣相空間粘釜物較多,每次清理需8 h,影響聚合釜的使用效率,粘釜物帶到成品中還會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量,且存在一定的安全隱患。在出料和倒料過程中,混料槽頂部的倒料篩振子易壞、篩網(wǎng)易爛、管線易堵,每次修理時(shí)都須用吊車將篩子從混料槽頂?shù)醯降孛孢M(jìn)行維修。篩分受槽排污不及時(shí),會(huì)造成管線堵塞;漿料由篩子頂部氣相管線進(jìn)入氣柜,會(huì)造成回收系統(tǒng)堵塞癱瘓,嚴(yán)重影響安全生產(chǎn)并造成物料的浪費(fèi)。
2.2.1 優(yōu)化涂釜工藝
涂釜工藝原設(shè)計(jì)為:確認(rèn)液封排水干凈,保證聚合釜為空釜狀態(tài),激活涂釜程序,程序開始運(yùn)行;啟動(dòng)聚合釜高攪,釜頂通一段時(shí)間蒸汽后加入涂釜?jiǎng)?,期間頂部一直通入蒸汽(200 s);涂釜?jiǎng)┘尤胪戤叄壮檎婵?0 s,停止釜頂通蒸汽;通夾套冷卻水,切換為釜頂抽真空600 s,涂釜結(jié)束,停聚合釜高攪。
優(yōu)化后的涂釜工藝如下:①將通蒸汽時(shí)間由200 s延長(zhǎng)到300 s,同時(shí)將涂釜蒸汽壓力由0.35 MPa提高到0.45 MPa以上,并在每臺(tái)釜的涂釜管線上加裝1臺(tái)疏水器,排掉管道內(nèi)的蒸汽冷凝水,保證通入聚合釜蒸汽的質(zhì)量,提高噴涂效果。②將涂釜?jiǎng)┘尤霑r(shí)間由3 min延長(zhǎng)至5 min,使涂釜?jiǎng)﹪娡烤鶆颉"廴∠壮檎婵?0 s程序,防止部分涂釜?jiǎng)┍徽婵毡脦ё?,影響涂釜效果。④采用進(jìn)口涂釜?jiǎng)?/p>
2.2.2 涂釜噴頭的改造
108 m3聚合釜原設(shè)計(jì)的涂釜噴頭為單獨(dú)噴頭,噴頭上有6個(gè)孔向下噴,噴涂效果不好。改造后,將原有噴頭拆掉,更換為盤管式噴頭,盤管上共有5個(gè)噴頭,其中4個(gè)向上噴涂釜頂冷凝器和氣相空間,1個(gè)向下噴涂聚合釜內(nèi)壁和攪拌軸。改造后涂釜液噴涂均勻,涂釜效果好,粘釜情況有明顯改善。
2.2.3 降低釜頂大流量沖洗水及盤管沖洗水溫度
108 m3聚合釜出料后期沖洗使用的是離心機(jī)脫出的母液水,溫度在80 ℃左右,壓力為0.6 MPa,沖洗水溫度高,壓力低,沖洗效果不好,釜內(nèi)粘釜物不易沖掉,影響清釜頻率;若粘釜物混入產(chǎn)品中還會(huì)形成“魚眼”,影響產(chǎn)品質(zhì)量。
經(jīng)過不斷摸索和反復(fù)試驗(yàn),神馬氯堿對(duì)聚合釜沖洗水系統(tǒng)進(jìn)行了改造。在干燥母液水去聚合釜管線上安裝1臺(tái)板式換熱器,用循環(huán)水作為冷卻介質(zhì),將聚合釜沖洗水溫度由80 ℃降至50 ℃。另外在聚合釜沖洗水總管上加裝1臺(tái)管道泵,將沖洗水壓力由0.6 MPa提高到1.0 MPa以上。上述改造有效地改善了沖洗效果。
2.2.4 對(duì)出料管線及倒料篩進(jìn)行改造
原工藝是聚合釜出料到出料槽,用2臺(tái)倒料泵送至2個(gè)篩子進(jìn)行篩分,再進(jìn)入混料槽,最后用泵送至汽提塔。改造后出料槽和混料槽開1備1,即釜內(nèi)的物料既可出至出料槽也可出至混料槽,出料槽或混料槽內(nèi)的漿料經(jīng)2臺(tái)泵(開1備1)送入2臺(tái)靜態(tài)過濾器,經(jīng)分離后的樹脂再進(jìn)入汽提塔。
經(jīng)過技術(shù)改造,汽提塔的進(jìn)料更平穩(wěn),操作更簡(jiǎn)便,且省去了1個(gè)混料槽(攪拌電動(dòng)機(jī)功率45 kW)、2套篩子(每套功率1.5 kW)和2臺(tái)倒料泵(每臺(tái)功率30 kW),設(shè)備減少后,系統(tǒng)更穩(wěn)定,操作更簡(jiǎn)便,同時(shí)也降低了電費(fèi)和維修費(fèi)。
神馬氯堿PVC生產(chǎn)系統(tǒng)改造后,可達(dá)到200釜以上清釜1次,且粘釜物較少,只需2 h即可恢復(fù)使用,PVC樹脂的一等品率保持在99%以上,同時(shí)設(shè)備故障率降低,為穩(wěn)定、高產(chǎn)奠定了基礎(chǔ),也極大地增強(qiáng)了產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。