唐紹義
(內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司巴潤礦業(yè)分公司)
白云鄂博西礦礦漿輸送管道是包鋼開發(fā)白云鄂博西礦建設(shè)中的重要一環(huán),目前是巴潤礦業(yè)分公司生產(chǎn)線的重要組成部分。采用隔膜泵加壓通過一條外徑355.6 mm(14 英寸)的裸鋼管將選礦廠鐵精礦礦漿輸送到包鋼廠區(qū),并于2010年1月3日投產(chǎn),總體運行平穩(wěn),但2014年開始出現(xiàn)管道運行壓力升高的問題,需查找原因,并采取相應(yīng)的解決措施。
與鐵路和卡車輸送相比,長距離管道輸送礦石精礦漿是一種相對經(jīng)濟合理的輸送方法。輸送管道幾乎所有設(shè)施都是埋地的,只有很少部分暴露在地面上。管道通廊很窄,占地很少。埋地后,管道以上地面容易恢復(fù)原狀。礦漿管道建設(shè)不破壞環(huán)境,管道運行時不產(chǎn)生噪音、灰塵污染或其他有害影響,且能量利用率高,溫室氣體產(chǎn)生量少。
缺點是管道施工完成后,不能進行線路的修改,輸送量也受到限制。在輸送量低于管道最小輸送量時,必須附加輸送水,這也是礦漿泵送的要求。 盡管隨礦漿輸送的水能循環(huán)使用,但不可避免地增加運行費用。相比卡車輸送,管道初期投資大,但小于鐵路輸送時新建一條線路的費用。
白云鄂博西礦選礦廠精礦礦漿濃度30%~45%,在泵站區(qū)域的濃縮機進行濃縮。濃縮機最大處理能力728 t/h,底流礦漿濃度(70±2)%。通過底流泵控制礦漿輸送濃度并泵送到兩個攪拌槽中,經(jīng)喂料泵從攪拌槽中將礦漿喂入帶有恒壓吸入壓力的主管道活塞隔膜泵,喂料泵也用于將礦漿返回到攪拌槽、濃縮機或緊急事故池。隔膜泵將鐵精礦礦漿通過管道輸送至包鋼廠區(qū)過濾車間。
隔膜泵由變速電動機驅(qū)動,正常情況下兩用一備,正排量泵(PD 泵)的壓力用以克服管道高程變化和摩擦損失。除緊急停車或停電造成停車外,管道連續(xù)運行。兩個壓力監(jiān)測站PMS1和PMS2沿管線安裝在管道的關(guān)鍵位置,用于監(jiān)測管道的中間狀況。監(jiān)測數(shù)據(jù)作為泵站壓力數(shù)據(jù)的補充,同時為管道顧問軟件和泄漏監(jiān)測系統(tǒng)提供實時監(jiān)測數(shù)據(jù),為操作人員提供決策的信息。
過濾車間的上游是管道消能孔板站,功能是停止管道中礦漿或水的流動;礦漿通過消能孔板站,防止管道局部高點出現(xiàn)加速流;將批量輸送時的水送到水池,將不能接收的礦漿輸送到事故池。
礦漿輸送管道自投產(chǎn)以來總體運行平穩(wěn),運行壓力隨產(chǎn)量變化,并保持在10~12 MPa,流量510 m3/h,累計輸送礦量2 667萬t。
2014年下半年,管道壓力開始逐步升高。同年5月組織對越野管道8 km處及清管器室主管道進行檢查,發(fā)現(xiàn)管道存在結(jié)垢現(xiàn)象,厚3~5 mm;2017年5月組織對84、92 km(2#壓力檢測站下游易產(chǎn)生加速流段,管道壁厚11 mm)兩處管道進行斷管檢查,發(fā)現(xiàn)管道結(jié)垢約0.5~1 mm,并且在84 km處管道底部沿中心線方向有一排直徑約0.5~1.5 cm的凹坑,最大深度約4.5 mm;92 km處管道內(nèi)壁管底沿中心線方向也有一排深度約1 mm深的凹坑。
礦漿輸送管道出現(xiàn)結(jié)垢和磨損
會嚴重影響礦漿輸送。按設(shè)計要求和礦漿檢測環(huán)管測試報告,礦漿輸送管道已經(jīng)處于最低流速、最低流量狀態(tài)運行。若再有結(jié)垢產(chǎn)生,礦漿輸送管道將被迫停運。目前礦漿管道運行壓力在14 MPa左右,流量460~475 m3/h,已接近設(shè)計臨界值。為解決該問題,進行大量的檢測工作,并與設(shè)計單位、尖山鐵礦及有清理管道技術(shù)的單位進行研討,最終確定采用通球方式解決礦漿管道的順暢運行問題,目前正在組織實施中。
白云鄂博西礦礦漿輸送管道投產(chǎn)7 a來,總體運行穩(wěn)定。雖然近幾年管道存在部分管段壓力升高、結(jié)垢、凹坑等問題,造成礦漿輸送能力下降,但采取相應(yīng)的治理措施后,輸送管道仍能順暢運行,滿足生產(chǎn)需求。礦漿輸送管道的運行,使白云鄂博西礦擺脫了白云鐵礦采用鐵路運輸?shù)V石的傳統(tǒng)方式,有效避免了卡車或鐵路輸送礦石對周邊環(huán)境的影響,大大節(jié)約了運輸成本。