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        煤礦主通風機軸承超溫故障原因及處理

        2018-02-16 00:37:18張建峰
        機械管理開發(fā) 2018年3期
        關鍵詞:注油墊圈游隙

        張建峰

        (大同煤礦集團有限責任公司馬脊梁礦, 山西 大同 037027)

        引言

        山西同煤集團馬脊梁礦西一主扇機房裝設的主通風機已運行多年,自2012年9月15日改造投入使用以來,在長期運行中曾發(fā)生過多起軸承超溫現(xiàn)象,威脅風機正常運行,影響礦井安全生產(chǎn)。每次發(fā)生故障后,通過專業(yè)人員現(xiàn)場檢修通風機各部位,以及必要時對通風機揭大蓋排查隱患,均順利排除了故障,確保了通風機的正常運行。

        1 礦井主通風機概況

        同煤集團馬脊梁礦西一主通風機為普通軸流式AGF606型通風機,2012年9月投入使用,該通風機是由航空工業(yè)沈陽發(fā)動機研究所風機廠生產(chǎn),該通風機風葉角度-12.5°,風量范圍為10 320~14 400 m3/min,配用功率為1 400 kW,葉輪直徑3.0 m,風葉數(shù)量20(10+10)片,反風形式為電機反轉(zhuǎn),啟動方式為KGS1軟啟動。所用的電機為中電電機股份有限公司生產(chǎn)的Y630-8型電動機,該電動機轉(zhuǎn)速為743 r/min,電壓為6 000 V,電流為163.5 A,額定功率為1 400 kW,功率因數(shù)為0.86。潤滑站主要為文登市昊天電機廠生產(chǎn)的Y90S-4型油泵電機,海門市賽威液壓機械有限公司生產(chǎn)的BFL-2/3.2-8型冷卻器,使用的油脂為46號抗磨液壓油,注油部位為潤滑站,且注油周期為半年注一次油。進風口尺寸為18.6 m2,出風口尺寸為 13.6 m2,風速為 15.4 m/s,負壓為366 mmH2O,風量13 130 m3/min[1-2]。通風機主要服務范圍為礦井東部7號、11號層、14號層各用風點及14-3號層301-2盤區(qū)皮帶頭、下料硐室、中央變電所、集中皮帶頭、集中皮帶配電點及8號層各用風點。主通風機傳動方式電機→軸承箱→風機,軸承都集成在一個軸承箱中。

        2 主通風機軸承故障原因

        2.1 主機主軸承超溫原因

        1)軸承注油過量。給軸承加注過多油脂,會影響軸承散熱,造成軸承發(fā)熱,一旦軸承過度發(fā)熱會進一步分解潤滑油脂,使油脂喪失潤滑性能。

        2)油脂發(fā)生老化變質(zhì),存在質(zhì)量問題。若選用的油脂質(zhì)量不佳,不合格,如黏度不達標,針入度不良,或所用油脂存在嚴重老化變質(zhì)現(xiàn)象,潤滑性不達標,也會引起發(fā)熱現(xiàn)象。

        3)油脂遭到污染,不清潔,有灰塵雜質(zhì)、沙粒雜質(zhì)混入其中,這樣的油脂流入滾子與滾道后會使摩擦增大,造成發(fā)熱。

        4)軸承嚴重缺油,造成溫度升高。如注油不及時或油道不通暢,致使軸承內(nèi)油液嚴重不足,軸承出現(xiàn)干摩擦,會迅速升溫。

        5)軸承裝配不科學、不合理,致使軸承局部摩擦過大,造成軸承過熱。具體主要有下列幾種情況:連接軸承箱蓋與座的螺栓,擰得過緊或過松。軸承座不圓,易造成放入軸承后實際游隙不足,不能靈活轉(zhuǎn)動。軸與軸承安裝不正,存在歪斜,前軸承與后軸承同心度差,或所用聯(lián)軸器找正不準確致使兩根軸不同軸。軸承內(nèi)圈與軸裝配不牢固,達不到標準要求。采用多個軸承來定位同一根軸,當外部環(huán)境溫度巨變時,軸發(fā)生伸縮,引發(fā)滾子卡死而出現(xiàn)嚴重發(fā)熱。軸承箱發(fā)生大幅振動,使軸承負荷增大造成發(fā)熱。圓盤沒有裝設到位,推力軸承沒有發(fā)揮出應有作用,讓主軸軸承承擔了所有軸向載荷,因負荷過大而出現(xiàn)發(fā)熱現(xiàn)象。沒有鎖緊止推軸承后部螺帽,或螺帽經(jīng)長期運行發(fā)生松動,推力軸承無法發(fā)揮出應有效能,造成主軸承嚴重發(fā)熱[3-4]。

        2.2 第一盤正向推力軸承發(fā)熱原因

        1)第一盤正向推力軸承與第二盤正向推力軸承間的墊圈過厚,造成第二盤正向推力軸承無法起到應有作用,軸承軸向負荷過大出現(xiàn)發(fā)熱現(xiàn)象。

        2)軸承內(nèi)圈與斜套彼此裝配過緊,造成推力軸承沒有足夠游隙,引起發(fā)熱。

        3)軸套過短,造成推力軸承游隙不足,以及部分其他原因造成推力軸承游隙不足。

        4)油脂存在問題,如油脂不干凈,存在鐵銷、沙粒,油脂過多或過少等,造成推力軸承嚴重發(fā)熱。

        2.3 第二盤正向推力軸承發(fā)熱原因

        1)第一盤正向推力軸承與第二盤正向推力軸承間的墊圈過薄,造成第二盤正向推力軸承沒有足夠游隙,需承受軸向負荷過大而出現(xiàn)嚴重發(fā)熱。

        2)軸承內(nèi)圈與斜套相互裝配過緊,造成推力軸承運動游隙過小以及其他原因造成該推力軸承游隙過小,引起軸承發(fā)熱。

        3)所用油脂存在問題,如不干凈存在雜質(zhì),或加注的油脂過多或不足,引發(fā)推力軸承嚴重發(fā)熱。

        2.4 第三盤反向推力軸承發(fā)熱原因

        1)尾部主軸竄量距離過小,引起發(fā)熱。

        2)軸承內(nèi)圈與斜套彼此裝配過緊,造成推力軸承游隙不足,導致發(fā)熱。

        3)使用的油脂不良或給軸承加注的油脂過多或不足,致使推力軸承出現(xiàn)嚴重發(fā)熱。

        3 處理方法

        1)軸承所用油脂應為清潔,合格油脂,且應通過濾網(wǎng)加注油脂,謹防雜物混入軸承。

        2)加注的油量應適中,應按相關標準要求加注。

        3)確保軸承安裝質(zhì)量達標,應嚴格按說明書與相關圖紙來裝配各種軸孔。

        4)主軸的水平度應達標且同軸度也應符合要求。

        5)為使兩盤軸承可實現(xiàn)同時均勻受力,應科學、合理布設兩盤正向推力軸承中間的墊圈,使墊圈厚度適中。其實由于墊圈厚度的不均勻造成的兩盤推力軸承受力不均現(xiàn)象十分常見,也是造成推力軸承發(fā)熱的主要原因。因墊圈厚度用相關量具精確測量較難,根據(jù)工作經(jīng)驗,可采用下列方法來裝配墊圈。先一次組裝好兩個推力軸承、外套以及墊圈,然后再垂直豎立起來,讓其中一外套的下面接觸平臺,再用手接觸其中一個軸承的內(nèi)圈,如果較難轉(zhuǎn)動,則說明所用墊圈過厚,應及時打磨墊圈,把墊圈做薄,然后再次反復裝配,直到內(nèi)圈較易轉(zhuǎn)動后,此時墊圈厚度便較適中。若加裝墊圈后,起初軸承內(nèi)圈就可輕松轉(zhuǎn)動,則說明所用墊圈過薄,應重新選用合適的墊圈[5]。

        此外,礦井主通風機常見軸承超溫故障及處理方法還有很多,如:

        1)溫度傳感器或者線路故障導致軸承溫度檢測不準確引發(fā)軸承超溫故障。處理方法是更換傳感器。

        2)潤滑站故障導致無法向軸承箱正常輸送潤滑油導致軸承超溫故障。處理方法是檢修潤滑站。

        3)冬天天氣冷潤滑站油黏度大軸承箱進回油不暢,導致無法向軸承箱正常輸送潤滑油導致軸承超溫故障。處理方法是采取取暖方式給潤滑站加溫。

        4)軸承箱內(nèi)軸承磨損嚴重導致軸承超溫故障(此故障比較少見)。處理方法為緊急更換軸承箱。

        4 結(jié)語

        在生產(chǎn)過程中,有很多原因都有可能引發(fā)礦井主通風機軸承超溫故障,要想有效預防這些故障,一方面應在安裝礦井主通風機軸承時,嚴格控制安裝質(zhì)量,另一方面應做好主通風機設備的日常巡檢工作,一旦發(fā)現(xiàn)問題,應及時安排專業(yè)人員進行處理,嚴禁設備帶病運行。只有防微杜漸,防患于未然,才能有效防范各類主通風機故障,才能更好地保障礦井主通風機的連續(xù)可靠運行。

        [1]孫明.試析煤礦在用主通風機電動機和軸承溫度檢測檢驗[J].機電信息,2015(4):45-47.

        [2]高志軍,張俊麗,任明星,等.主通風機軸承溫度監(jiān)控裝置的更新[J].礦山機械,2010(8):33-35.

        [3]張軍.礦井主通風機突發(fā)及常見故障的分析與預防[J].價值工程,2013(9):86-88.

        [4]丁桂紅,曲煥武.主通風機在線監(jiān)測與故障診斷系統(tǒng)的應用[J].山東煤炭科技,2010(4):66-69.

        [5]向毅,羅松,黃學滿.煤礦主通風機節(jié)能運行探討[J].礦業(yè)安全與環(huán)保,2013(5):40-43.

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