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        卷取機下夾送輥傳動側軸承損壞事故分析

        2018-02-09 08:34:33佟華君朱劍輝
        設備管理與維修 2018年2期
        關鍵詞:游隙保持架軸承座

        佟華君,朱劍輝

        (寧波鋼鐵有限公司,浙江寧波 315807)

        0 事故現象

        0.1 A次事故2#下夾送輥傳動側軸承事故現象

        事故時未發(fā)現軸承座有較大溫度升高現象(無冒煙現象),在發(fā)生事故前,電機電流未發(fā)現明顯異常,事故時電機電流明顯提升。下機檢查,發(fā)現傳動側軸承卡阻,操作側正常。從拆開的傳動側蓋板可以看到油脂較為充沛,無變色(圖 1)。

        進一步拆卸軸套露出軸承后,發(fā)現軸承已完全損壞,保持架斷裂、部分滾動體碎裂,靠傳動側外圈下半部分斷裂分體,靠操作側外圈有貫穿裂縫(圖2)。

        內滾動面嚴重剝落(圖3),損壞軸承型號24140CC/W33 SKF(標準游隙)。

        A次事故軸承外圈上斷裂標記(圖4)。

        圖1 A次事故潤滑狀況

        圖2 A次事故軸承外圈狀況

        圖3 A次事故軸承內圈狀況

        圖4 A次事故軸承外圈上標記

        0.2 B次事故1#下夾送輥傳動側軸承事故現象

        下機溫度較高,傳動側軸承座外部溫度200℃以上,下機檢查發(fā)現傳動側軸承座卡死,操作側正常,拆卸端蓋看到大量泥狀物資和一團條狀金屬物(圖 5)。

        進一步拆卸下軸承,可以看到整個軸承充滿泥狀物,幾乎沒有間隙,軸承內外圈、保持架外形基本完好,靠操作側內圈有犁溝狀掉肉,基本和發(fā)現的條狀金屬物體積吻合。部分滾動體磨出平臺(圖6)。損壞軸承型號24140CAME4C3S11

        NSK(C3游隙,S11表示該軸承最高運行溫度為200 ℃)。

        1 事故原因分析

        1.1 對A次事故可能損傷的原因分析

        調心滾子軸承具備調心性,及良好的徑向承載能力。但從結構上看,因滾動體的表面凸度與外圈滾道面的曲率半徑不同,所以滾子與外圈滾道面在滾動時會出現的“差動打滑”→在外圈的滾道面容易出現“雙峰狀磨損”→剝落→破裂或斷裂的損傷(圖7)。此類損壞,磨損類型基本為粘著磨損。

        從軸承損壞情況看,磨損基本屬于粘著磨損,符合該類型損壞方式的特征,內圈、剝落面較深,有疲勞損壞的明顯痕跡。但該軸承使用記錄為8000 h,以往同樣使用時間的軸承均未發(fā)現如此嚴重的疲勞損壞。據此分析可能存在2種情況。

        (1)夾送輥修復時未更換新軸承,仍使用舊軸承,導致使用時間過長,發(fā)生嚴重疲勞磨損導致事故。

        (2)軸承裝配問題,導致使用壽命變短。如過盈量過大,溫度上升時失去有效游隙等。

        圖5 B次事故軸承座開蓋狀況

        圖6 B次事故軸承狀況

        圖7 調心滾子軸承差動打滑導致的磨損特性

        對于原因(2),從外圈滾道面磨損痕跡看(靠操作側未破裂部分),基本可以排除無有效游隙的可能性,原因(1)的可能性較大。該輥操作側軸承為NSK 24140CAME4C3S11(C3游隙),這種情況與交付給修復方更換的軸承情況有出入,因夾送輥外出堆焊修復時,由用戶提供新軸承更換舊軸承,舊軸承隨修復好的夾送輥一同返回,用戶方每次修復夾送輥時,同批次均提供的是同樣品牌型號的軸承,而此次出現2種軸承品牌,可能是未更換新軸承。另外該軸承為標準游隙,為設備制造廠原設計的游隙,實際使用中,發(fā)現存在運行溫度偏高的情況?,F場實測標準游隙的夾送輥前輥道軸承座溫度和C3游隙的夾送輥軸承座溫度,輥道軸承座溫度比夾送輥軸承座溫度高(20~30)℃。從2014年起,新購NSK軸承均為C3游隙。此次事故后,會同NSK工程師及SKF工程師就用戶目前夾送輥工況條件下相對安全的工作游隙進行計算,一致認為標準游隙用在此處偏小,應選用C3游隙。另外,從兩端外圈磨損痕跡看,軸承實際存在偏載情況,即存在單向過大的軸向力(圖8),仍需要從設備上著手分析可能性。

        圖8 徑向載荷很不均勻

        1.2 對B次事故可能損傷的原因分析

        從現象分析,該軸承保持架基本完好、外圈輥道表面無明顯剝落痕跡,存在大量黑色粒狀物質。根據經驗,這些黑色粒狀物質應該是碳化的油脂(無法確定是否含其他雜質),油脂碳化至少需要250℃以上的高溫,說明該軸承運行溫度至少達到了250℃,這已經遠高于該軸承承受溫度的極限(NSK人員介紹該軸承承受的最高溫度為200℃)。產生高溫的原因可能有3個:①潤滑不良,如潤滑不足或過分潤滑,潤滑油質量不符合要求、變質或有雜物進入。②軸承異常,如軸承異常損壞,造成滾動體卡阻失效。③軸承裝配問題,如與軸配合間隙過大或過小,造成軸承轉動失效,滾動摩擦變成滑動摩擦,引起高溫。逐條分析3個原因。

        (1)實物狀態(tài)表明不存在缺油可能,但潤滑油脂偏多,雖造成軸承損壞的可能性較低,但會成為軸承運行溫度高的原因之一。異物進入的可能性也存在,軸承座外側僅采用間隙密封,但徑向間隙較大(2.5 mm)。

        (2)軸承異??赡苄暂^低,因從外觀上可見軸承內外滾道面、滾動體、保持架均完整未發(fā)現異常。

        (3)軸承是否存在裝配問題。因該軸承軸上的配合面咬合嚴重,已無法通過直徑測量等方式確定其是否正確。與NSK工程師一同根據工況條件,理論計算軸承安裝要求的相應最小過盈量,得出該軸承內圈與軸安裝的配合需要0.027 mm以上的過盈量,才能保證在最大2000 kN徑向力下安全運行。如果過盈量過低,會造成內圈打滑、軸承溫度快速上升、潤滑失效使軸承抱死。

        經上述分析可得出2個軸承損壞的主要原因:①潤滑問題,油脂過多或進入雜質,造成軸承高溫運行。②配合過盈量偏小,內圈打滑,造成軸承溫度上升抱死。

        2 整改及預防措施

        (1)規(guī)范夾送輥軸承的使用,游隙統(tǒng)一使用C3游隙。使用軸承型號:24140CAME4C3S11 NSK。軸承內孔配合軸公差帶m6,軸承座內孔公差帶H7(此公差配合是根據用戶方工況,計算出的較為合適的公差范圍)。

        (2)對原設計間隙密封進行修改,密封環(huán)徑向間隙由2.5 mm改小到1 mm(直徑上5 mm改為2 mm)。

        (3)有效控制夾送輥裝配環(huán)節(jié),確保夾送輥按規(guī)范要求裝配、舊軸承得到更換??梢杂?種方法:①加強對夾送輥修復廠家裝配過程的控制和檢查。②夾送輥的裝配由用戶自行裝配,現場配備必要的工具和設備(軸承加熱器、液壓拉馬等),進行必要的人員培訓。

        (4)規(guī)范夾送輥的給油脂和在線補油作業(yè),確保潤滑油有效可靠且不會引起溫度升高。

        (5)夾送輥在線使用時間達到4000 h,應進行拆卸清洗維護。

        要實現不出廠維護,夾送輥應具備方便拆卸的條件,而原設計(圖9)夾送輥傳動側法蘭配合為過盈配合(H7/P6)且配合長度200 mm,在現場較難拆卸。針對此情況,修改原設計,采用脹緊套和鍵結合的方式(圖10),配合改為H7/h6。

        圖9 原傳動側法蘭

        圖10 新傳動側法蘭

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