韓麗娜,李紹剛
(華電萊州發(fā)電有限公司,山東 萊州 261400)
華電萊州發(fā)電有限公司一期工程為2臺1 000 MW燃煤機組,鍋爐為單爐膛、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、運轉(zhuǎn)層以上露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、Π型高效超超臨界參數(shù)變壓直流爐[1]。采用LAP17286/2250型三分倉轉(zhuǎn)子回轉(zhuǎn)再生式空氣預(yù)熱器(以下簡稱空預(yù)器),電動機功率22 kW,額定電流45 A。
空預(yù)器分為甲、乙兩側(cè),每一側(cè)空預(yù)器分別由獨立的驅(qū)動裝置驅(qū)動。為提高空預(yù)器運行的可靠性,每一側(cè)空預(yù)器的驅(qū)動裝置都由主驅(qū)動和副驅(qū)動組成,主、副驅(qū)動均為變頻啟動方式。正常運行情況下由主驅(qū)動拖動空預(yù)器運行,在主驅(qū)動故障時副驅(qū)動將代替主驅(qū)動運行。主驅(qū)動、副驅(qū)動聯(lián)鎖保護,分別采用不同的供電電源。
主驅(qū)動和副驅(qū)動分別由控制柜內(nèi)的2臺同型號變頻器(inv1,inv2)啟動。完成啟動過程后,主、副驅(qū)動的電機將自動切換到工頻電源運行。副驅(qū)動在清洗模式下一直由變頻器VF2拖動,不切換到工頻電網(wǎng)。
為提高空預(yù)器運行的可靠性,驅(qū)動系統(tǒng)配置有氣動馬達。當主、副驅(qū)動同時故障或系統(tǒng)斷電時,氣源控制閥自動打開,由氣動馬達驅(qū)動空預(yù)器旋轉(zhuǎn)。氣動馬達與主副驅(qū)動聯(lián)鎖保護,禁止同時運行。
2016-03-21 T 02:23,#2鍋爐A空預(yù)器主電機跳閘,輔助電機聯(lián)啟后運行4 min左右跳閘,分散控制系統(tǒng)(DCS)發(fā)出空預(yù)器異常跳閘信號,運行人員在空預(yù)器轉(zhuǎn)速允許條件下復(fù)歸異常信號,手動啟動#2鍋爐A空預(yù)器主電機,#2鍋爐A空預(yù)器變頻器啟動??疹A(yù)器DCS運行狀態(tài)發(fā)出,DCS查看主電機電流幾乎為0,檢查接觸器KM1在吸合狀態(tài),空預(yù)器主電機在轉(zhuǎn)動。06:40,運行人員拉開#2鍋爐A空預(yù)器主電機、輔電機電源斷路器及控制電源斷路器,空預(yù)器主電機停止。06:45左右,運行人員送上#2鍋爐A空預(yù)器主電機、輔電機電源斷路器及控制電源斷路器,可編程邏輯控制器(PLC)重新上電,啟動#2鍋爐A空預(yù)器輔助電機,后切換至#2鍋爐A空預(yù)器主電機,啟動狀態(tài)、變頻工頻切換、電流指示全部正常。07:05,經(jīng)處理后#2鍋爐A空預(yù)器輔助電機運行正常,電流20.1 A保持穩(wěn)定,主電機試轉(zhuǎn)正常投入備用。
2016-03-21 T 19:57,機組負荷970 MW,A,B,C,E,F(xiàn)磨煤機運行,煤水比在7.6~7.9之間,過熱度31 ℃,#2鍋爐A空預(yù)器輔助電機跳閘,主電機聯(lián)啟不成功,A空預(yù)器跳閘,快速減負荷(RB)發(fā)出。跳閘后就地檢查,A空預(yù)器輔電機變頻柜變頻器顯示代碼1(正常),A空預(yù)器主電機變頻器顯示代碼F04(制動斬波器)。21:40,電氣分場將#2鍋爐A空預(yù)器主電機變頻器和PLC隔離,主電機只進行工頻運行,輔助電機控制回路保持不變,仍然變頻啟動然后自動切至工頻運行。經(jīng)試運、切換等狀態(tài)正常后,主電機工頻運行、輔助電機保持備用的方式投運。機組主要參數(shù)曲線如圖1所示。
(1)#2鍋爐A空預(yù)器主電機正常運行時跳閘,熱繼電器未動作,變頻器無報警和動作記錄,排除機務(wù)過載和變頻器故障原因。
(2)#2鍋爐A空預(yù)器副電機運行4 min左右跳閘,熱繼電器未動作,變頻器無報警和動作記錄,排除機務(wù)過載和變頻器故障原因。
圖1 機組主要參數(shù)曲線
(3)再次啟動#2鍋爐A空預(yù)器主電機,#2鍋爐A空預(yù)器DCS運行狀態(tài)發(fā)出,DCS查看主電機電流幾乎為0,檢查接觸器KM1在吸合狀態(tài),空預(yù)器主電機在轉(zhuǎn)動,變頻器不升頻率,判斷PLC調(diào)節(jié)變頻器異常,軟啟動失敗,不能切換到工頻運行。
(4)對變頻器和PLC重新上電,再次啟動#2鍋爐A空預(yù)器主、副電機,主、副電機運行正常,聯(lián)鎖切換正常,判斷之前故障為PLC調(diào)節(jié)變頻器異常。
(5)綜上所述,判斷#2鍋爐A空預(yù)器主電機運行中跳閘原因為PLC調(diào)節(jié)變頻器異常。
#2 鍋爐出現(xiàn) A 空預(yù)器主、輔電機異常跳閘,機組發(fā)生 RB,參數(shù)波動較大。為防止發(fā)生人員誤操作,保證機組安全運行,空預(yù)器監(jiān)視調(diào)整采取以下措施。
(1)#2 鍋爐A空預(yù)器主電機控制回路優(yōu)化改造:拆除PLC控制回路,改為DCS指令信號經(jīng)硬接線直接控制電機啟停;增加一部分DCS測點信號,如主電機工頻運行、主電機變頻運行等,優(yōu)化后控制回路如圖2所示。
#2鍋爐A空預(yù)器2臺電機現(xiàn)在的運行方式為主電機運行(控制回路改造后的工頻電機),副電機備用(帶變頻器軟啟動功能)。如果正常操作,先啟動副電機,軟啟動轉(zhuǎn)工頻后再切換到主電機運行,避免對空預(yù)器軸承造成沖擊。
(2)若輔電機不能正常啟動,必須工頻啟動時,必須聯(lián)系維護人員手動盤車,確認空預(yù)器無動靜摩擦方可使用工頻方式啟動。
(3)空預(yù)器正常運行時,運行人員應(yīng)連續(xù)監(jiān)視空預(yù)器電流,其電機電流穩(wěn)定在正常范圍內(nèi)(30 A)。若電流異常擺動,應(yīng)立即手動提升空預(yù)器扇形板,投入空預(yù)器吹灰、降負荷等措施,防止空預(yù)器跳閘。
(4)空預(yù)器運行中跳閘時,檢查跳閘前電機無超電流現(xiàn)象,可立即強合一次,成功則繼續(xù)運行,強合不成功或啟動后電流超限,不得再次強合。及時查明故障原因,并聯(lián)系維護人員連續(xù)手動盤車,防止空預(yù)器停轉(zhuǎn)造成轉(zhuǎn)子變形。
(5)在#2機組升負荷時,應(yīng)嚴密監(jiān)視#2A空預(yù)器運轉(zhuǎn)情況,注意電流變化幅度,發(fā)現(xiàn)電流波動增大時,應(yīng)匯報值長,申請減慢升負荷速度或停止升負荷。
(6)巡檢應(yīng)每2 h就地全面巡檢空預(yù)器,發(fā)現(xiàn)軸承、驅(qū)動裝置、轉(zhuǎn)子等有異音等異?,F(xiàn)象時,及時匯報單元長聯(lián)系維護人員查找原因。監(jiān)盤人員應(yīng)密切監(jiān)視空預(yù)器電流運行情況,發(fā)現(xiàn)異常及時采取相應(yīng)措施。
(7)單臺空預(yù)器運行期間,應(yīng)加強另一臺空預(yù)器監(jiān)視調(diào)整。
#2鍋爐A空預(yù)器副電機停運、主電機未聯(lián)啟,RB發(fā)出,RB程序自動執(zhí)行,跳C,E磨煤機,A,F(xiàn)油槍自動投入,再熱器煙氣擋板自動全開,RB執(zhí)行完畢后,停運A側(cè)送、引風(fēng)機,檢查A空預(yù)器入口煙氣擋板、出口熱風(fēng)擋板、聯(lián)絡(luò)擋板關(guān)閉正常,解除一次風(fēng)機自動,調(diào)整爐膛氧量至正常值,檢查跳閘磨煤機相關(guān)擋板關(guān)閉正常,投入跳閘磨煤機消防蒸汽沖惰,檢查油、給水、凝結(jié)水、高低壓加熱器(以下簡稱高低加)、除氧器等系統(tǒng)運行正常、參數(shù)自動調(diào)節(jié)正常,檢查煤水比正常,主再熱蒸汽參數(shù)正常,逐步退出油槍。
圖2 #2鍋爐A空預(yù)器主電機優(yōu)化后的控制回路
由于高負荷下機組RB,過熱度偏高,給水大幅減少,RB后機組只剩下3臺磨煤機,燃燒偏斜嚴重,雖進行了燃盡風(fēng)、一級減溫水、再熱器煙氣擋板、煤水比的調(diào)節(jié),但屏式過熱器(以下簡稱屏過)兩側(cè)壁溫偏差最大仍達到110 ℃,且在發(fā)現(xiàn)B側(cè)屏過壁溫、汽溫參數(shù)開始上升后,立即投入一級減溫水逐漸開至最大,過熱度由31 ℃快速上升至37 ℃,此過程中值班員進行了快速減煤增加給水、全開屏過B側(cè)一級減溫水、B側(cè)省煤器煙氣擋板開度由70%關(guān)小至35%,A側(cè)省煤器擋板開度關(guān)小至70%,仍然無法控制屏過壁溫快速上升,經(jīng)過一段時間反應(yīng)后,壁溫、過熱度逐漸降至正常范圍,主要參數(shù)曲線如圖3所示。
針對#2A 空預(yù)器RB過程中出現(xiàn)屏過超溫、汽溫大幅波動及其他參數(shù)異常的現(xiàn)象,通過梳理具體操作調(diào)整如下。
(1)一旦發(fā)生空預(yù)器RB,監(jiān)盤人員應(yīng)明確分工,各司其職,及早調(diào)整異常參數(shù),同時單元長應(yīng)到盤前指導(dǎo)、指揮并安排現(xiàn)場運行人員操作,聯(lián)系維護人員就地手盤空預(yù)器,聯(lián)系相關(guān)維護人員處理相關(guān)缺陷。
(2)監(jiān)視磨煤機人員,首要原則是隔離故障設(shè)備,防止事故擴大,投運備用設(shè)備。發(fā)生空預(yù)器RB時應(yīng)完成以下工作:
1)檢查 RB 動作執(zhí)行正常,油槍投入,監(jiān)視調(diào)整鍋爐膛負壓、燃燒穩(wěn)定。
2)空預(yù)器停轉(zhuǎn)后,若非卡澀跳閘但主、副電機再次啟動失敗后或因空預(yù)器過流卡澀跳閘后,應(yīng)立即隔離跳閘空預(yù)器,避免跳閘空預(yù)器長時間停轉(zhuǎn)狀態(tài)下通冷風(fēng)、過高溫?zé)煔舛斐煽疹A(yù)器嚴重變形。
3)立即檢查關(guān)閉跳閘空預(yù)器的入口煙氣擋板、出口熱二次風(fēng)擋板,手動關(guān)閉熱一次風(fēng)擋板,并安排巡檢就地檢查關(guān)閉到位,否則聯(lián)系維護處理,并盡快停運跳閘側(cè)送引風(fēng)機、關(guān)閉聯(lián)絡(luò)擋板。
4)立即解除送風(fēng)機氧量自動,手動調(diào)整氧量在正常范圍內(nèi)。
圖3 屛過溫度、過熱器一級減溫水流量等曲線
5)立即停止跳閘側(cè)噴氨,調(diào)整另一側(cè)噴氨量,防止NOx排放超標,同時應(yīng)在保證小時均值不超標的情況下,盡量提高NOx排放值,降低氨逃逸量。
6)快速提升跳閘空預(yù)器扇形板至最高位。
7)為防止單空預(yù)器運行期間送、引風(fēng)機低出力發(fā)生風(fēng)機搶風(fēng)失速,待燃燒穩(wěn)定后,應(yīng)盡快解列送、引風(fēng)機;若1 h內(nèi)不能啟動第4臺磨煤機,應(yīng)停運1臺一次風(fēng)機;2臺一次風(fēng)機、3臺磨煤機運行期間保持較低的一次風(fēng)壓,可增加1臺備用磨煤機通風(fēng),防止2臺一次風(fēng)機出現(xiàn)搶風(fēng)、失速。
8)啟動第4臺磨煤機。在磨煤機運行方式允許的情況下,啟動非跳閘備用的磨煤機,減少低負荷啟動磨煤機的擾動。
9)跳閘磨煤機在負荷較低時,可延時吹粉管,投入疏水充分的消防蒸汽,沖5 min。
10)因現(xiàn)在屏過吹灰恢復(fù),低負荷單側(cè)風(fēng)機運行偏燒明顯,故粉管吹掃優(yōu)先吹對應(yīng)跳閘側(cè)的粉管(如 1,2或3,4),把磨煤機內(nèi)存粉抽凈后,切到另一側(cè)進行單管吹掃,吹掃加風(fēng)應(yīng)緩慢,注意壁溫變化趨勢。吹掃前保持屏過壁溫余量在70 ℃左右,發(fā)現(xiàn)壁溫異常升高,應(yīng)盡快收起磨煤機吹掃風(fēng);發(fā)現(xiàn)低負荷吹掃影響燃燒或壁溫擾動過大時,可待負荷恢復(fù)至650 MW 左右時進行吹掃。
11)發(fā)現(xiàn)鍋爐偏燒嚴重時,可通過燃盡風(fēng)進行偏差調(diào)整,屏過壁溫單屏或少數(shù)局部屏壁溫異常高時,可通過停運磨煤機對應(yīng)的粉管通風(fēng)來減少壁溫偏高現(xiàn)象。本條措施在送、引風(fēng)機恢復(fù)雙側(cè)運行后,及時恢復(fù)偏差調(diào)整、停止停運磨煤機粉管通風(fēng)。
12)燃燒穩(wěn)定后逐步撤出油槍,撤油時通知汽溫調(diào)整人員。
(3)調(diào)整汽溫的監(jiān)盤人員,首要原則是保證水煤比不失調(diào),防止超溫或汽溫過低。空預(yù)器RB時應(yīng)完成以下工作:
1)RB時切勿大幅調(diào)整煤水比。參數(shù)極端異常需要過調(diào)調(diào)整時,水煤失調(diào)時間應(yīng)控制在1 min以內(nèi),任何情況下不要超過3 min,應(yīng)及時回調(diào)部分煤水比,一旦汽溫、壁溫有所體現(xiàn),將難以控制。
2)煤水比可參照DCS畫面底部水煤比系數(shù)進行調(diào)整,調(diào)整幅度盡量不要長時間超過RB前的±0.4。
3)50%RB時,控制主再熱蒸汽溫度在580~585 ℃之間,再熱器擋板盡快開大,過熱器一、二級減溫水調(diào)門開度30%左右,微調(diào)水煤比,單獨調(diào)燃料大約5 min后可見效果,盡量避免水、燃料同時調(diào)節(jié),若給水偏置有余量,應(yīng)盡量調(diào)給水,穩(wěn)定燃料量。
4)參數(shù)未出現(xiàn)大幅異常,盡量維持協(xié)調(diào)方式下調(diào)整,但機組協(xié)調(diào)異常時(如煤水、主汽壓力大幅波動、偏離),應(yīng)及時解除協(xié)調(diào),穩(wěn)定燃料,單獨調(diào)給水。
5)50%RB時,過熱度可能出現(xiàn)過低現(xiàn)象,此時應(yīng)監(jiān)視汽水分離器內(nèi)壁溫和頂棚出口溫度,保障各級過熱器有足夠的溫升,避免過熱器進水而造成事故。
6)RB后,發(fā)現(xiàn)汽溫優(yōu)化調(diào)整異常時,應(yīng)解除優(yōu)化模式,必要時手動干預(yù)調(diào)整,因汽溫優(yōu)化只調(diào)整正常工況下的汽溫。
7)RB后,受熱面壁溫余量應(yīng)充足,放大壁溫監(jiān)視區(qū)間,及早投入運行側(cè)空預(yù)器對應(yīng)的低過出口減溫水,避免出現(xiàn)較大的屏過入口汽溫波動而造成屏過超溫,切勿以正常監(jiān)視余量進行調(diào)整。如平時控制屏過壁溫,在余量50 ℃時進行干預(yù)調(diào)整,異常工況時就應(yīng)將監(jiān)視區(qū)間擴大到70 ℃以上,在余量達到70 ℃時就應(yīng)進行干預(yù)調(diào)整。
(4)空預(yù)器恢復(fù)后應(yīng)充分暖透空預(yù)器(以空預(yù)器運行電流是否穩(wěn)定為參考),切勿過早快速帶負荷,帶負荷速率應(yīng)以實際運行參數(shù)為準,參數(shù)異常應(yīng)及時匯報值長降低負荷變化率或緩帶負荷。
(5)調(diào)整空預(yù)器恢復(fù)通煙氣后,及時投入噴氨運行,嚴防NOx排放小時均值超標。
(1)完善邏輯,當一次風(fēng)壓超過某一速率變化快速上升時,側(cè)壁風(fēng)調(diào)節(jié)擋板全開或按照一定比例開大,防止RB時一次風(fēng)壓過高、短時過量煤粉進入爐膛引起壁溫超限,此次空預(yù)器停轉(zhuǎn)RB時,一次風(fēng)壓快速上升而側(cè)壁風(fēng)調(diào)門自動沒有動作。
(2)完善邏輯,機組RB時,為減小兩側(cè)壁溫偏差,維持底層4臺磨煤機運行,剩余運行磨煤機強化正塔式燃燒,以一定速率調(diào)節(jié),增加下層磨煤機出力,盡量減小上層磨煤機出力,盡量降低壁溫超限的條件。
(3)高負荷RB時,剩余3臺磨煤機運行的情況下,為防止壁溫偏差大、壁溫快速上升超限,除自動執(zhí)行RB外,監(jiān)盤人員應(yīng)適當通過綜合調(diào)節(jié)給水、燃煤、省煤器煙氣擋板、燃盡風(fēng)、減溫水調(diào)門、側(cè)壁風(fēng)、強化正塔式燃燒等調(diào)整手段,以汽溫、壁溫變化率、負荷與過熱度的匹配、負荷與燃料給水的匹配、煤水比等作為監(jiān)視,盡一切可能降低參數(shù)超限的風(fēng)險。
設(shè)備改進后,空預(yù)器主電機沒有發(fā)生跳閘現(xiàn)象,大幅度提高了變頻器的可靠性,保證了機組的安全、穩(wěn)定運行。
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