武岳
(中國(guó)大唐集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司西北分公司,西安 710065)
直吹式制粉系統(tǒng)的風(fēng)量及煤粉均勻性是影響燃煤機(jī)組鍋爐燃燒的主要因素之一。由于缺少有效監(jiān)測(cè)和調(diào)整風(fēng)粉流量的手段,單臺(tái)磨煤機(jī)、燃燒器間的一次風(fēng)量和煤粉量的偏差高達(dá)±50%,甚至±80%。這對(duì)采用四角切圓燃燒方式的爐內(nèi)燃燒工況影響不大,但對(duì)采用W形火焰燃燒方式的爐內(nèi)燃燒會(huì)產(chǎn)生較大影響。鍋爐采用W形火焰燃燒方式時(shí),燃燒器噴口布置在前、后墻的拱頂上,要求前、后墻燃燒器噴口的管道風(fēng)速及攜帶煤粉量均相同,以形成對(duì)稱的V形火焰,并匯合成W形火焰,從而促進(jìn)煤粉著火、燃盡。各燃燒器風(fēng)粉偏差較大,在風(fēng)煤比低的燃燒器內(nèi)將造成飛灰含碳量升高,并產(chǎn)生還原性氣氛,降低鍋爐效率,增加發(fā)生高溫腐蝕和水冷壁結(jié)渣現(xiàn)象的可能性,而在風(fēng)煤比高的燃燒器所對(duì)應(yīng)的爐內(nèi)局部區(qū)域氧濃度過(guò)高,生成大量NOx。指爪擋板式粉量分配器是W形火焰鍋爐機(jī)組燃燒制粉系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備之一,其對(duì)粉量的分配效果對(duì)火力發(fā)電廠安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有較大影響[1-3]。
本文研究了指爪擋板式粉量分配器對(duì)粉量的調(diào)節(jié)特性,通過(guò)粉量均勻性優(yōu)化調(diào)整,降低了粉量偏差,改善了W形火焰鍋爐爐內(nèi)燃燒狀況,解決了金屬壁溫超溫問(wèn)題。
某廠鍋爐為F·W公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)的350 MW亞臨界、自然循環(huán)、W形火焰煤粉鍋爐。在爐膛高度約1/3處,前墻和后墻向內(nèi)形成爐拱,拱上布置有2×12個(gè)雙旋風(fēng)筒煤粉分離式燃燒器,每臺(tái)磨煤機(jī)對(duì)應(yīng)6個(gè)燃燒器。單個(gè)煤粉燃燒器最大出力1.8 kg/s,煤粉流速26 m/s,風(fēng)煤質(zhì)量比1.4~1.6。鍋爐燃燒器布置見(jiàn)表1。
表1 燃燒器布置
采用鋼球磨煤機(jī)正壓直吹式制粉系統(tǒng),配置4臺(tái)F·W公司制造的D-10D型雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī),煤粉分離器與磨煤機(jī)直接連在一起,兩端各有1臺(tái)。單臺(tái)磨煤機(jī)最大出力45.71 t/h,煤粉細(xì)度R200為15%,R100為3%。
指爪擋板位于磨煤機(jī)出口兩側(cè)粉管母管上,一次風(fēng)攜帶煤粉流經(jīng)指爪擋板后分別進(jìn)入3個(gè)一次風(fēng)管,編號(hào)1,2和3的粉管為一側(cè),編號(hào)4,5和6的粉管為另一側(cè)。磨煤機(jī)出口兩側(cè)共6套指爪擋板,分別對(duì)應(yīng)6個(gè)粉管,指爪擋板位于對(duì)應(yīng)粉管的正下方,同側(cè)的3套在粉管母管的圓周上均勻分布。
每套指爪擋板由內(nèi)、中和外3層結(jié)構(gòu)不同的擋板組成,可由外面的執(zhí)行機(jī)構(gòu)分別控制,擋板全開(kāi)時(shí)與水平夾角103°,全關(guān)時(shí)與水平夾角21°,在82°的范圍內(nèi)可調(diào),將全行程關(guān)度定義為0~100%,全開(kāi)即為0%,全關(guān)即為100%。
表2 A磨煤機(jī)粉量及偏差
表3 B磨煤機(jī)粉量及偏差
內(nèi)層擋板和中層擋板均由角鋼組成,中間有縫隙,而外層擋板由耐磨鋼板組成,防止擋板被含煤粉氣流沖刷磨損。調(diào)整時(shí)可由外面的執(zhí)行機(jī)構(gòu)分別控制,一般保持3層擋板在同一關(guān)度,例如A1指爪擋板的關(guān)度為60%,表示內(nèi)層、中層和外層擋板的關(guān)度均為60%;亦可使3層擋板在不同關(guān)度,例如A2指爪擋板的關(guān)度為80%/60%/40%,表示內(nèi)層、中層和外層擋板的關(guān)度分別為80%,60%和40%。指爪擋板實(shí)物如圖1所示。
圖1 指爪擋板實(shí)物
在進(jìn)行鍋爐粉量均勻性優(yōu)化調(diào)整之前,基于正常運(yùn)行工況,對(duì)制粉系統(tǒng)的粉量、煤粉細(xì)度和一次風(fēng)速進(jìn)行測(cè)試,以便掌握鍋爐制粉系統(tǒng)運(yùn)行情況。
2.1.1 各臺(tái)磨煤機(jī)粉量及偏差
保持磨煤機(jī)出力(給煤量35 t/h左右)及通風(fēng)量(一次風(fēng)量46 t/h左右)不變,指爪擋板全開(kāi)(關(guān)度為0%)的條件下,利用取樣槍在粉管上對(duì)煤粉進(jìn)行等速取樣,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2~5。可以看出,4臺(tái)磨煤機(jī)各粉管的粉量偏差較大,粉量最低為A6的38.23 g,最高為A5的165.37 g,相差127.14 g,粉量偏差基本在20%以上,最大偏差為A5的97.51%??梢?jiàn),各粉管粉量均勻性較差。
2.1.2 各臺(tái)磨煤機(jī)一次風(fēng)速及偏差
保持磨煤機(jī)通風(fēng)量(一次風(fēng)量46 t/h左右)不變,指爪擋板全開(kāi)(關(guān)度為0%)的條件下,對(duì)一次風(fēng)速進(jìn)行熱態(tài)測(cè)試,各臺(tái)磨煤機(jī)一次風(fēng)速平均值分別是25.60,21.27,21.95和26.68 m/s,4臺(tái)磨煤機(jī)各粉管的一次風(fēng)速較平,除個(gè)別粉管外,一次風(fēng)速偏差基本在8%以內(nèi)。
由摸底試驗(yàn)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),A3和A5粉量偏大,分別為101.87 g和165.37 g,粉量偏差分別為21.67%和97.51%,而A4和A6粉量偏小,分別為49.70 g和38.23 g,粉量偏差分別為-40.64%和-54.35%。A磨煤機(jī)指爪擋板的調(diào)整應(yīng)降低A3和A5粉量,適當(dāng)提高A4和A6粉量。B3和B6粉量偏大,分別為112.73 g和116.57 g,粉量偏差分別為32.61%和37.13%,而B(niǎo)2和B4粉量偏小,分別為57.73 g和42.30 g,粉量偏差分別為-32.08%和-50.24%。B磨煤機(jī)指爪擋板的調(diào)整應(yīng)降低B3和B6粉量,適當(dāng)提高B2和B4粉量。C3和C4粉量偏大,分別為110.85 g和101.33 g,粉量偏差分別為40.11%和28.08%,而C1和C2粉量偏小,分別為56.38 g和60.53 g,粉量偏差分別為-28.74%和-23.50%。同時(shí),由于再熱器管壁超溫,長(zhǎng)期以來(lái)C4和D3燃燒器噴嘴處于關(guān)閉狀態(tài)。C磨煤機(jī)指爪擋板的調(diào)整應(yīng)降低C3和C4粉量,適當(dāng)提高C1和C2粉量。D4粉量偏大,為102.55 g,與同側(cè)粉管粉量偏差43.06%,而D6粉量偏小,為41.40 g,與同側(cè)粉管粉量偏差-42.25%。D磨煤機(jī)指爪擋板的調(diào)整應(yīng)降低D3和D4粉量,適當(dāng)提高D6粉量。
表4 C磨煤機(jī)粉量及偏差
表5 D磨煤機(jī)粉量及偏差
表6 A磨煤機(jī)優(yōu)化后粉量及偏差
表7 B磨煤機(jī)優(yōu)化后粉量及偏差
通過(guò)探究指爪擋板的協(xié)同調(diào)節(jié)特性,最終調(diào)整各指爪擋板的關(guān)度和粉量分別見(jiàn)表6~9。
可以看出,A磨煤機(jī)各粉管粉量最大偏差由A5的97.51%下降到A6的-32.78%,同側(cè)粉管粉量最大偏差由A5的95.86%下降到A6的32.3%。B磨煤機(jī)各粉管粉量最大偏差由B4的-50.24%下降到B4的-29.46%,同側(cè)粉管粉量最大偏差由B4的-49.35%下降到B4的-25.16%。C磨煤機(jī)各粉管粉量最大偏差由C3的40.11%下降到C6的18.44%,同側(cè)粉管粉量最大偏差由C3的46.01%下降到C3的15.91%。D磨煤機(jī)各粉管粉量最大偏差由D6的-47.60%下降到D2的25.42%,同側(cè)粉管粉量最大偏差由D4的43.06%下降到D6的15.59%。粉量均勻性得到優(yōu)化。
表10和表11分別是優(yōu)化前后的前后墻粉量,可以看出,優(yōu)化前粉量最低為A6的38.23 g,最高為A5的165.37 g,優(yōu)化后粉量最低為B4的52.15 g,最高為C6的114.62 g,粉量最高和最低的差值由127.14 g下降到62.47 g,下降了64.67 g。
表8 C磨煤機(jī)優(yōu)化后粉量及偏差
表9 D磨煤機(jī)優(yōu)化后粉量及偏差
表10 優(yōu)化前前后墻粉量 g
表11 優(yōu)化后前后墻粉量 g
圖2 優(yōu)化前后粉量偏差
優(yōu)化前后粉量偏差如圖2所示,由圖2可知,前墻粉量最大偏差由B4的50.24%下降到29.46%,下降了20.78百分點(diǎn);后墻粉量最大偏差由A5的97.51%下降到A6的32.78%,下降了64.73百分點(diǎn)。
優(yōu)化前后爐膛溫度場(chǎng)如圖3所示,省煤器出口溫度場(chǎng)如圖4所示??梢钥闯?,粉量均勻性優(yōu)化調(diào)整后,爐膛中心溫度下降了近40 ℃,省煤器出口溫度場(chǎng)比原來(lái)分布均勻,煙道中間區(qū)域煙溫偏差由23.53 ℃下降到12.86 ℃,下降了10.67 ℃。爐膛中心溫度的降低有利于降低NOx生成,煙溫偏差的降低表明粉量均勻優(yōu)化后有利于減輕火焰偏斜、爐膛熱負(fù)荷和汽溫偏差,降低高溫腐蝕和爆管的可能。
圖3 優(yōu)化前后爐膛溫度場(chǎng)
圖4 優(yōu)化前后省煤器出口溫度場(chǎng)
優(yōu)化前后省煤器出口氧量場(chǎng)如圖5所示,粉量均勻性優(yōu)化調(diào)整后,省煤器出口氧量偏差由4.76%下降到3.60%,下降了1.16百分點(diǎn)。優(yōu)化前后省煤器出口NOx場(chǎng)如圖6所示,省煤器出口NOx體積濃度由368.74 μL/L下降到351.95 μL/L,下降了16.79 μL/L。研究發(fā)現(xiàn)在燃料過(guò)濃的區(qū)域易生成NOx,粉量均勻性優(yōu)化調(diào)整后,沿爐膛寬度方向各燃燒器燃燒更加均勻,風(fēng)粉配合更加合理,有利于降低NOx生成。
圖5 優(yōu)化前后省煤器出口氧量場(chǎng)
圖6 優(yōu)化前后省煤器出口NOx場(chǎng)
粉量均勻性:優(yōu)化調(diào)整前,因再熱器管壁超溫,C4和D3燃燒器噴嘴長(zhǎng)期處于關(guān)閉狀態(tài),導(dǎo)致?tīng)t內(nèi)燃燒工況組織不均衡,易造成火焰偏斜、爐膛熱負(fù)荷和煙溫汽溫偏差;優(yōu)化調(diào)整后,所有燃燒器噴嘴正常投運(yùn),極大地改善了爐內(nèi)(尤其是爐膛中部)燃燒狀況。
(1)研究了指爪擋板對(duì)一次風(fēng)管粉量的調(diào)節(jié)特性:當(dāng)指爪擋板關(guān)度在0~40%時(shí),對(duì)粉量調(diào)節(jié)效果不明顯,甚至出現(xiàn)關(guān)度增加粉量也增加的趨勢(shì);當(dāng)關(guān)度在40%~80%時(shí),能較好地提高粉量均勻性。
(2)通過(guò)調(diào)整指爪擋板,優(yōu)化了粉量均勻性,磨煤機(jī)出口粉量偏差基本在15%以下,粉量最大偏差由97.51%下降到32.78%。
(3)粉量均勻性優(yōu)化調(diào)整后,爐膛中心溫度下降了近40 ℃,省煤器出口煙道中間區(qū)域煙溫偏差下降了10.67 ℃,省煤器出口氧量偏差下降了1.16%,NOx體積濃度下降了16.79 μL/L。研究發(fā)現(xiàn),在燃料過(guò)濃的區(qū)域易生成NOx,煙溫偏差的降低表明粉量均勻優(yōu)化后有利于減輕火焰偏斜、爐膛熱負(fù)荷和汽溫偏差,降低高溫腐蝕和爆管的可能。爐膛中心溫度的降低,以及沿爐膛寬度方向各燃燒器燃燒更加均勻,使得風(fēng)粉配合更加合理,有利于降低NOx生成。
(4)解決了再熱器管壁超溫問(wèn)題,所有燃燒器噴嘴能夠正常投運(yùn),極大地改善了爐內(nèi)(尤其是爐膛中部)的燃燒狀況。
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