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        飼料行業(yè)清潔生產(chǎn)方案的研究

        2018-02-03 07:15:36林進(jìn)欽
        中國(guó)資源綜合利用 2018年2期
        關(guān)鍵詞:生產(chǎn)企業(yè)

        林進(jìn)欽

        (佛山市順德區(qū)節(jié)能協(xié)會(huì),廣東 佛山 528300)

        佛山市順德區(qū)某飼料企業(yè)是一家成立10多年的老企業(yè),是廣東省最早應(yīng)用膨化技術(shù)的飼料生產(chǎn)廠家。目前,受國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品安全、品質(zhì)要求的提高影響,該企業(yè)同時(shí)面臨市場(chǎng)、資金、成本、能耗、環(huán)保和技術(shù)多方面的壓力。為了適應(yīng)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和環(huán)保的需要,提高清潔生產(chǎn)水平,該企業(yè)在環(huán)保專家及行業(yè)專家的協(xié)助下開展了清潔生產(chǎn)審核工作。

        1 審核準(zhǔn)備

        審核準(zhǔn)備是實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的第一階段。此階段的任務(wù)是提高廣大員工的思想認(rèn)識(shí),使之對(duì)清潔生產(chǎn)審核程序有初步的了解。審核小組采取的形式有:清潔生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn),利用企業(yè)信息報(bào)、板報(bào)等進(jìn)行宣傳。通過(guò)宣傳,企業(yè)可以形成廣大員工從關(guān)心清潔生產(chǎn)、參與清潔生產(chǎn)到為清潔生產(chǎn)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策的良好氛圍,使員工從原材料和能源、工藝技術(shù)、過(guò)程控制、設(shè)備、產(chǎn)品、管理、廢棄物、員工素質(zhì)八方面提出清潔生產(chǎn)合理化建議。同時(shí),組建清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組,并制定清潔生產(chǎn)工作計(jì)劃。

        2 預(yù)審核和審核

        審核小組對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)研考察,在此基礎(chǔ)上建立物料平衡和水平衡,查找能耗高、廢氣排放量大的主要原因,并從原輔材料和能源替代、技術(shù)工藝改造、設(shè)備維護(hù)更新、過(guò)程控制、管理制度、員工、廢棄物七個(gè)方面對(duì)企業(yè)清潔生產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行潛力分析。

        2.1 原輔材料和能源

        企業(yè)購(gòu)買的原材料多為袋裝,存儲(chǔ)存在散落或潮濕霉變的可能。另外,袋裝的原材料在投料時(shí)經(jīng)過(guò)多次搬運(yùn),轉(zhuǎn)移過(guò)程損耗比較大,建議改造其儲(chǔ)存方式和投料方式。企業(yè)生產(chǎn)中使用的蒸汽由廠內(nèi)燃水煤漿蒸汽鍋爐提供,水煤漿燃燒產(chǎn)生大量的二氧化硫、氮氧化物、煙塵,并產(chǎn)生灰渣,對(duì)環(huán)境影響較大,建議更換其燃料。

        2.2 設(shè)備

        企業(yè)使用的粉碎機(jī)、膨化機(jī)、風(fēng)機(jī)多為Y型淘汰落后系列的電機(jī),部分電機(jī)還是2003年前生產(chǎn)的,能耗較高。

        2.3 過(guò)程控制

        現(xiàn)生產(chǎn)車間包裝工序疊包崗位仍用人工疊包,效率較低,工人的勞動(dòng)強(qiáng)度大,且人工碼出的垛重復(fù)性差,在運(yùn)輸過(guò)程中容易出現(xiàn)倒垛現(xiàn)象,建議更換為碼垛機(jī)器人疊包。

        2.4 技術(shù)工藝

        DC干燥段出口廢氣直接排放,帶走的熱量大,造成較大資源浪費(fèi),建議對(duì)其出口廢氣進(jìn)行余熱利用。企業(yè)原蒸汽冷凝水并沒(méi)有回收裝置,生產(chǎn)所產(chǎn)生的蒸汽冷凝水直接跟生活污水一起排入市政管網(wǎng),造成資源浪費(fèi),建議對(duì)其蒸汽冷凝水進(jìn)行回收利用。

        2.5 廢棄物

        蝦料生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生不少臭氣,對(duì)周邊的環(huán)境造成很大的影響。目前,臭氣治理只是簡(jiǎn)單地從原材料生產(chǎn)上進(jìn)行普通收集,然后高空排放,這樣并不能很好地處理臭氣的排放,建議新增一套惡臭廢氣處理裝置,對(duì)其臭氣進(jìn)行有效治理。企業(yè)投料工序有一個(gè)投料口未配備粉塵收集措施和除塵器,造成投料粉塵無(wú)組織排放,影響車間環(huán)境和原料浪費(fèi),建議新增一套除塵系統(tǒng)對(duì)其投料粉塵進(jìn)行收集處理。

        2.6 員工

        員工環(huán)境意識(shí)及主人翁責(zé)任感不強(qiáng),企業(yè)沒(méi)有對(duì)員工實(shí)行績(jī)效考核,員工的自覺(jué)性不強(qiáng)。

        2.7 管理

        建議加強(qiáng)企業(yè)管理制度,制定清潔生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)制度,落實(shí)相關(guān)的獎(jiǎng)罰措施,鼓勵(lì)員工積極工作。由于企業(yè)全廠用能設(shè)備較多,建議建立制定計(jì)量?jī)x表檢定計(jì)劃,完善計(jì)量?jī)x表配置,確保計(jì)量設(shè)備的準(zhǔn)確性,減少誤差產(chǎn)生的損失。

        在此階段,確定本輪清潔生產(chǎn)審核的目標(biāo)是單位產(chǎn)品綜合能耗下降,單位產(chǎn)品顆粒物排放量下降等量化指標(biāo),清潔生產(chǎn)水平達(dá)到二級(jí)水平。

        3 方案產(chǎn)生與篩選

        針對(duì)上一階段分析出的各方面原因,審核小組在全廠范圍內(nèi)宣傳動(dòng)員,鼓勵(lì)全體員工有針對(duì)性地提出清潔生產(chǎn)方案及合理化建議。在這一輪清潔生產(chǎn)工作中,經(jīng)篩選產(chǎn)生22個(gè)方案,其中無(wú)/低費(fèi)方案14個(gè),中/高費(fèi)方案8個(gè)。該企業(yè)積極將這些可行的方案全部應(yīng)用到生產(chǎn)中,都取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益。以下著重介紹8個(gè)中/高費(fèi)方案。

        3.1 DC干燥尾氣余熱回收

        DC干燥冷卻是企業(yè)一個(gè)重要的工段,近年來(lái)隨著專業(yè)技術(shù)和節(jié)能技術(shù)的發(fā)展,不少節(jié)能技術(shù)用于該工段。例如,干燥冷卻風(fēng)機(jī)變頻技術(shù),可有效節(jié)約電能;熱風(fēng)加熱器利用熱水和蒸汽冷凝水熱能加熱冷風(fēng)技術(shù),可有效節(jié)約蒸汽;DC干燥段出口廢氣熱能回收技術(shù),可以回收和節(jié)約能源;高壓高效電機(jī)應(yīng)用技術(shù),可用于DT和DC主電機(jī),有效節(jié)能;工藝合理布置,熱風(fēng)和冷風(fēng)沙克龍可直接進(jìn)入出料彎刮板,可節(jié)省1臺(tái)輸送設(shè)備;DC主驅(qū)動(dòng)裝置增加輔助電機(jī)技術(shù),可防止在異常停機(jī)的狀態(tài)下無(wú)法順利啟動(dòng)設(shè)備;DC熱風(fēng)沙克龍采用熱水伴熱技術(shù)。

        基于企業(yè)目前DC干燥段情況考慮,企業(yè)決定實(shí)施DC干燥段出口廢氣熱能回收利用技術(shù)。利用循環(huán)水域DC干燥蒸汽直接接觸換熱,再用熱水去加熱干燥空氣,從而達(dá)到余熱回收利用的目的。本方案采用了目前先進(jìn)的技術(shù),經(jīng)過(guò)熱量回收后的尾氣可由65℃降至室溫,且可使76 456 m3/h的空氣從20℃升至36℃,有效節(jié)省熱風(fēng)加熱器加熱的電能。

        3.2 原材料散裝改為筒裝

        飼料生產(chǎn)過(guò)程中,袋裝原材料存儲(chǔ)存在散落或潮濕霉變的可能,同時(shí)袋裝的原材料在投料時(shí)經(jīng)過(guò)多次搬運(yùn)轉(zhuǎn)移過(guò)程,投料時(shí)袋子殘留等情況均會(huì)降低原材料利用率。據(jù)企業(yè)統(tǒng)計(jì),平均每50 kg玉米、小麥因袋裝投料大約有30 g損耗(包括袋子殘留和多次轉(zhuǎn)移損耗)。本方案主要針對(duì)采購(gòu)的散裝原材料,建議采用立筒倉(cāng)裝存儲(chǔ)原材料,并安裝原材料自動(dòng)輸送帶投料,因?yàn)榱⑼矀}(cāng)具有占地面積小、完全機(jī)械化作業(yè)、儲(chǔ)糧品種多等優(yōu)點(diǎn)。采用立筒倉(cāng)儲(chǔ)存、自動(dòng)輸送投料方式,可減少原材料的損耗,節(jié)約包裝費(fèi)用,減少物料間的交叉污染,減少人力成本。同時(shí),采用自動(dòng)投料,可以減少投料過(guò)程中的粉塵向外界揮發(fā)量。

        3.3 蒸汽冷凝水回收利用

        企業(yè)原蒸汽冷凝水并沒(méi)有回收裝置,生產(chǎn)所產(chǎn)生的蒸汽冷凝水直接跟生活污水一起排入市政管網(wǎng)。蒸汽冷凝水為高溫軟化水,其熱能利用價(jià)值比較高,若直接排放而不進(jìn)行回收利用,無(wú)論是在水資源還是在熱能資源上都會(huì)造成極大的浪費(fèi)。經(jīng)企業(yè)研討,決定對(duì)蒸汽冷凝水進(jìn)行回收,這樣既可以減少水資源的浪費(fèi),又可以減少煤的用量。企業(yè)采用閉式回收系統(tǒng),可最大限度地利用冷凝水的熱量,節(jié)約用水,節(jié)約燃料。冷凝水集水箱以及所有管路都處于恒定的正壓下,系統(tǒng)是封閉的。系統(tǒng)中冷凝水所具有的能量大部分通過(guò)一定的回收設(shè)備直接回收到鍋爐里,冷凝水的回收溫度僅喪失在管網(wǎng)降溫部分。由于封閉,水質(zhì)有保證,回收進(jìn)鍋爐的水處理費(fèi)用減少,而且冷凝水回收的經(jīng)濟(jì)效益好,設(shè)備的工作壽命長(zhǎng)。

        3.4 碼垛機(jī)器人疊包

        審核小組在預(yù)審核中調(diào)研發(fā)現(xiàn),現(xiàn)生產(chǎn)車間包裝工序疊包崗位仍用人工疊包,效率較低,且需要的人力成本較高,工人的勞動(dòng)強(qiáng)度大。人工碼出的垛重復(fù)性差、碼垛質(zhì)量低,運(yùn)輸過(guò)程中容易出現(xiàn)倒垛現(xiàn)象,從而增加了產(chǎn)品的破損。在本輪清潔生產(chǎn)過(guò)程中,企業(yè)決定在疊包崗位采用碼垛機(jī)器人進(jìn)行自動(dòng)疊包。碼垛機(jī)器人具有以下特點(diǎn):結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔、易于維護(hù);適用性強(qiáng)、靈活多變,多關(guān)節(jié)的直線式運(yùn)動(dòng)軌跡更合適于碼垛作業(yè),傳動(dòng)效率高,運(yùn)動(dòng)軌跡清晰明了,多種抓手和碼垛方式可供選擇,適用于不同的產(chǎn)品特性;能耗低,可靠性強(qiáng),最低運(yùn)載功率可達(dá)3.5 kW左右[1]。因此,碼垛機(jī)器人提高了碼垛速度,同時(shí)碼垛的精度和重復(fù)性也得到大大提高。這樣的垛既便于存儲(chǔ)和運(yùn)輸,同時(shí)又增加產(chǎn)品的美感。原包裝線1班碼垛工人需3名,人工碼垛能力為400包/h,如使用碼垛機(jī)器人,生產(chǎn)線可節(jié)約工人2名,而碼垛機(jī)器人的碼垛能力在800~1 000包/h。碼垛機(jī)器人使得很多勞動(dòng)力從繁重而又單調(diào)的體力勞動(dòng)中解放出來(lái),提高生產(chǎn)效率,降低人工成本。

        3.5 除臭處理治理工程

        蝦料生產(chǎn)過(guò)程中,配料、熟化和烘干的工藝中都會(huì)產(chǎn)生不少臭氣,對(duì)周邊的環(huán)境造成很大的影響,之前的臭氣治理只是簡(jiǎn)單地從原材料生產(chǎn)上進(jìn)行普通收集,然后高空排放,這樣并不能很好地處理臭氣的排放。因此,企業(yè)決定委托設(shè)計(jì)建設(shè)一套惡臭廢氣處理裝置。目前,分布在2層的烘干及冷卻排氣筒引至為一套填料式洗滌塔,洗滌塔是以塔內(nèi)的填料作為氣液兩相間接觸構(gòu)件的傳質(zhì)設(shè)備,塔身是一直立式圓筒,底部裝有填料支承板,填料以亂堆的方式放置在支承板上。液體填料上方通過(guò)噴嘴噴淋到填料上,并沿填料表面流下。氣體從塔底送入,與液體呈逆流連續(xù)通過(guò)填料層的空隙,在填料表面上,氣液兩相密切接觸進(jìn)行傳質(zhì)。填料塔屬于連續(xù)接觸式氣液傳質(zhì)設(shè)備,兩相組成沿塔高連續(xù)變化,適用于氨、硫化氫、甲醛、甲醇、胺類等惡臭物質(zhì)的除臭處理。填料式洗滌塔的處理,可有效降低生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的惡臭,降低惡臭氣體對(duì)周邊居民的影響。

        3.6 除塵系統(tǒng)改造

        審核小組在預(yù)審核中調(diào)研發(fā)現(xiàn),企業(yè)投料工序有一個(gè)投料口未配備粉塵收集措施和除塵器,造成投料粉塵無(wú)組織排放,影響車間環(huán)境和原料浪費(fèi)。同時(shí),粉碎工序采用的沙克龍直徑較小,導(dǎo)致沉降空間小,除塵效率不高,存在較大的清潔生產(chǎn)潛力。在本輪清潔生產(chǎn)中,企業(yè)決定在投料工序增加集氣罩和一個(gè)布袋除塵器進(jìn)行除塵。增加收集措施和除塵系統(tǒng)后,預(yù)計(jì)可減少和回收投料粉塵80%以上。同時(shí),將粉碎工序的沙克龍直徑從現(xiàn)有的0.8 m增大到1.2 m,從而提高除塵效率。

        3.7 電機(jī)能效提升改造方案

        飼料行業(yè)生產(chǎn)的主要設(shè)備中,如粉碎機(jī)、各種篩分機(jī)械、混合機(jī)、冷卻器、膨化機(jī)、螺旋空壓機(jī)、各種風(fēng)機(jī)、水泵、制粒機(jī)、提升機(jī)、打包輸送機(jī)等,都需要電動(dòng)機(jī)使其能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。由于車間內(nèi)粉塵較大,對(duì)電機(jī)磨損較嚴(yán)重,電機(jī)使用壽命較短,同時(shí)以往三相異步電機(jī),因?yàn)楦鞣N因素往往電機(jī)的額定功率遠(yuǎn)大于拖動(dòng)設(shè)備運(yùn)行功率,存在“大馬拉小車”現(xiàn)象。重載、大慣量設(shè)備要求啟動(dòng)扭矩大。功率因數(shù)與額定效率達(dá)不到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題,使得電機(jī)的實(shí)際效率大大降低,帶來(lái)的結(jié)果就是能耗巨大,其電機(jī)能效提升潛力較大。

        為降低能耗,響應(yīng)國(guó)家電機(jī)能效提升計(jì)劃,企業(yè)決定把原來(lái)風(fēng)機(jī)和水泵使用淘汰落后系列的大功率(22 kW以上)、且運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間較長(zhǎng)(24 h運(yùn)行)的Y型電機(jī)更換為二級(jí)能效的YE3系列的節(jié)能電機(jī)。原Y型電機(jī)均為3級(jí)能效,電機(jī)轉(zhuǎn)軸存在一定破損,原參數(shù)能效值為92%~94%,電機(jī)運(yùn)行溫度較高,故障率高;新的YE3電機(jī)為2級(jí)能效,能效值為94%~95%,較原電機(jī)能效值更高,且運(yùn)行穩(wěn)定,散熱少。同時(shí),在電機(jī)外殼加裝隔塵罩,防止粉塵進(jìn)入電機(jī)內(nèi)部,延長(zhǎng)電機(jī)壽命。

        3.8 燃?xì)忮仩t替代水煤漿鍋爐

        生產(chǎn)中使用的蒸汽由廠內(nèi)燃水煤漿蒸汽鍋爐提供,水煤漿為外購(gòu),水煤漿燃燒產(chǎn)生大量的二氧化硫、氮氧化物、煙塵,并產(chǎn)生灰渣。雖然近年鍋爐廢氣監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo),但從監(jiān)測(cè)報(bào)告結(jié)果可以看出,其污染物排放濃度正逐年升高。此外,審核前鍋爐燃燒效率為75%,燃燒效率較低,與目前計(jì)算水平已有一定差距。為進(jìn)一步減少污染物的產(chǎn)生和排放,企業(yè)決定淘汰燃水煤漿鍋爐,改用燃天然氣鍋爐。新的天然氣鍋爐燃燒效率比原來(lái)水煤漿鍋爐(75%)高,可達(dá)92%,同時(shí)保溫性能好。在產(chǎn)同等蒸汽下,新的燃天然氣鍋爐比燃水煤漿鍋爐降低能源消耗6.3 kgce/MJ,同時(shí)可以減少90%的二氧化硫和煙塵的排放。

        3 結(jié)論

        通過(guò)本輪清潔生產(chǎn)審核,企業(yè)掌握了污染源分布、污染物產(chǎn)生情況以及高能耗高物耗的部位,提出了相應(yīng)的清潔生產(chǎn)方案。這使得企業(yè)進(jìn)一步消減了污染物的排放和能源的消耗,產(chǎn)生明顯的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益,同時(shí)提高了全體員工清潔生產(chǎn)意識(shí),培養(yǎng)了一批清潔生產(chǎn)骨干,為企業(yè)持續(xù)清潔生產(chǎn)計(jì)劃奠定重要基礎(chǔ)。

        1 王亭嶺,王彩玲,馬景義,等.碼垛機(jī)器人在飼料工業(yè)的研究及應(yīng)用[J].飼料工業(yè),2013,(11):11-14.

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