張 虎,李 強(qiáng),王 成,楊曉東,許道學(xué)
(1.赤峰柴胡欄子黃金礦業(yè)有限公司,內(nèi)蒙古 赤峰 024039;2.山東黃金集團(tuán)中華礦業(yè)事業(yè)部運(yùn)營(yíng)管理部,山東 濟(jì)南 250000)
目前我國(guó)礦山立井基巖石段工程的掘進(jìn)深入,還是依靠爆破達(dá)成的,這種情況下的爆破作業(yè)大多是采用鉆眼的辦法,現(xiàn)有的傳統(tǒng)鉆研的爆破大多是半經(jīng)驗(yàn)、班理論的進(jìn)行爆破參數(shù)設(shè)計(jì),通過(guò)星型布孔來(lái)展開(kāi)爆破作業(yè),但這種情況下,會(huì)出現(xiàn)首次爆破后,掏槽腔內(nèi)充滿(mǎn)松動(dòng)的巖石,這會(huì)直接影響到炮孔底部演示的破碎情況,會(huì)導(dǎo)致底部破碎質(zhì)量差或者只是產(chǎn)生裂縫,并未達(dá)到破碎的目的。為了有效提高爆破效率,提高破壞循環(huán)進(jìn)尺,許多研究人員都在進(jìn)行爆破效率方面的研究,本文我們將從柴胡欄子金礦的實(shí)際情況出發(fā),在通過(guò)改炮孔布控方式的提高來(lái)的意思,達(dá)成礦井的掘進(jìn)速度以及生產(chǎn)效率[1]。
赤峰柴胡欄子金礦位于內(nèi)蒙古境內(nèi),建于1983年,到現(xiàn)在已開(kāi)發(fā)生產(chǎn)三十余年,目前淺層易開(kāi)礦層已幾乎開(kāi)發(fā)完畢,公司采礦工作逐步向深度和兩側(cè)發(fā)展,但由于柴胡欄子金礦的蝕變片巖+次級(jí)褶皺+閃長(zhǎng)玢巖的特殊地質(zhì)條件,在下掘豎井時(shí)所通過(guò)的地層巖體情況變異性大,傳統(tǒng)的的掏槽爆破的布孔方式在巖層硬度,大于9時(shí),則效果很差,這時(shí)候如果不改變爆破方法,則工作效率無(wú)法提升,破壞進(jìn)尺無(wú)法快速增加,會(huì)直接影響到底層特別是堅(jiān)硬巖石層的生產(chǎn)開(kāi)發(fā)工作。要改變這一情況,提高開(kāi)采效率,我們就需根據(jù)柴胡欄子金礦的不同硬度的巖體而采用不同的豎井掘進(jìn)方法。
在目前的立井施工過(guò)程中常采用楔(錐)形掏槽方法,這種爆破掏槽技術(shù)直接決定著爆破率,該方案主要是通過(guò)星型布控的方式,在中央布置10個(gè)錐形掏槽孔,孔間距618mm,掏槽孔深4.5m,掏槽孔的最內(nèi)圈的傾角為85°進(jìn)行爆破,在該方案下,新探礦豎井掘進(jìn)每月的進(jìn)尺能達(dá)到80m左右。但事實(shí)證明,該種掏槽方式在掘進(jìn)中等硬度以下的巖體時(shí),效果相對(duì)比較好,但是隨著炮孔深度的增加,巖性會(huì)越來(lái)約堅(jiān)硬,由于堅(jiān)硬巖體的夾制作用大,這時(shí)候的抗爆作用會(huì)大大增強(qiáng),會(huì)出現(xiàn)炮孔底部巖石不破碎而留下殘孔,這樣以來(lái)不僅會(huì)降低炮眼利用率,還會(huì)嚴(yán)重制約了豎井掘進(jìn)的工期[2]。
針對(duì)以上問(wèn)題,經(jīng)理論分析和在柴胡欄子的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際應(yīng)用,再經(jīng)反復(fù)調(diào)整后,我們提出以下能夠明顯提高爆破進(jìn)尺,改善堅(jiān)硬巖體的夾制性作用,提高開(kāi)采速度、節(jié)約時(shí)間的改進(jìn)布孔方案,本方案根據(jù)巖石堅(jiān)固性不同,做了不同的改進(jìn),具體如下:
(1)當(dāng)巖體堅(jiān)固系數(shù)為6-9時(shí)
巖體堅(jiān)固性系數(shù)為6-9時(shí),仍然采用錐形掏槽方法,但在具體實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行如下技術(shù)改進(jìn):
①提高掏槽孔與周邊孔的深度比,掏槽孔深度繼續(xù)保持4.2m的深度,但周邊布孔深度改變,從傳統(tǒng)的4.2m降低為4m,使掏槽孔與周邊孔由原本的水平變成有一定的深度比;②改變錐形炮孔的角度,在傳統(tǒng)的掏槽孔傾角為85°,改進(jìn)后則由固定值變?yōu)闈u變值,將掏槽孔的最內(nèi)圈的傾角改為80°,外圈改為85°,然后,逐漸過(guò)渡到90°,呈現(xiàn)一個(gè)傾斜角度越來(lái)越大的趨勢(shì);
③在最內(nèi)圈豎井?dāng)嗝嬷行脑黾?個(gè)孔,正常裝藥爆破。
(2)當(dāng)巖體堅(jiān)固系數(shù)為9-12時(shí)
當(dāng)巖體的堅(jiān)固性系數(shù)為9-12時(shí),巖體硬度相對(duì)提高,這時(shí)候?yàn)榱吮WC錐形掏槽的效果,則不再采用錐形掏槽方法。為了更大的增大爆破自由空間,我們將錐形掏槽法改為桶形掏槽方法。具體方案如下:
①提高掏槽孔與周邊孔的深度比,和巖體堅(jiān)固系數(shù)為6-9時(shí)保持一致,采用掏槽孔深度4.2m,周邊布孔深4m的方式;
②錐形炮孔的角度,和上述錐形炮孔一樣,采用第一圈(最內(nèi)圈)80°,第二圈85°,第三圈90°的方式;
③同樣在最內(nèi)圈豎井?dāng)嗝嬷行脑黾?個(gè)孔,正常裝藥爆破;
④最內(nèi)圈半徑縮短,半徑由1m改為0.8m;
⑤內(nèi)圈炮孔數(shù)相對(duì)減少,由10個(gè)調(diào)整到8個(gè);
⑥改變內(nèi)圈與外圈的間距,第1-2圈的間距改為0.3m。第2-3圈的間距調(diào)整為0.6m。
通過(guò)以上炮孔布的改變,我們通過(guò)實(shí)踐發(fā)現(xiàn)這樣有著非常明顯的效果,新探礦豎井的掘進(jìn)能力相比傳統(tǒng)有很大增強(qiáng)。以柴胡欄子金礦新掘豎井的實(shí)際情況為例:柴胡欄子金礦新掘豎井深度一般設(shè)計(jì)為798m,傳統(tǒng)的爆破方式每月進(jìn)尺為80m左右,要完成豎井建設(shè)工程,無(wú)意外的情況下要10個(gè)月完成。
但采用新的豎井快速掘進(jìn)施工方案后,每月進(jìn)尺為100m~110m,豎井施工的速度提高30%,要完成798米的豎井挖掘,則只需要7.6個(gè)月,比原計(jì)劃縮短兩個(gè)半月,這極大的提升了工作效率,縮短了豎井建設(shè)的時(shí)間,能使其快速達(dá)產(chǎn)。由此來(lái)看,采用新的布孔方法能極大的提高礦場(chǎng)生產(chǎn)的間接經(jīng)濟(jì)效益。
實(shí)踐證明,在特硬巖井筒掘進(jìn)爆破中,采用改變后的錐形+桶形掏孔的方式是最有效的,但目前我們還只是在柴胡欄子金礦進(jìn)行了應(yīng)用,對(duì)于其他礦場(chǎng)的開(kāi)采是否能達(dá)到效果,還需要進(jìn)一步的試驗(yàn)、研究,只有根據(jù)具體情況進(jìn)行具體分析,才能探索出最為合理的布孔方案。