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        甲醇精餾系統(tǒng)水溶性不合格事故案例及應對措施

        2018-01-29 14:36:28趙蘭剛
        中氮肥 2018年6期
        關鍵詞:產(chǎn)品系統(tǒng)

        李 君,趙蘭剛

        [新能鳳凰 (滕州)能源有限公司,山東 滕州 277527]

        新能鳳凰 (滕州)能源有限公司一期360 kt/a甲醇裝置以煤為原料,采用華東理工大學與兗礦集團共同開發(fā)的具有自主知識產(chǎn)權的對置式四噴嘴水煤漿加壓氣化爐制粗合成氣,其甲醇精餾系統(tǒng)采用三塔精餾工藝。近幾年來多次發(fā)生精甲醇水溶性不合格的質(zhì)量事故,以下就幾起典型事故案例進行介紹,并結合系統(tǒng)工藝流程及事故原因分析總結工藝操作方面的應對措施。

        1 甲醇精餾系統(tǒng)工藝流程簡介

        甲醇合成系統(tǒng)膨脹槽或粗甲醇槽來的粗甲醇,經(jīng)預塔進料泵加壓后進入粗甲醇預熱器,經(jīng)蒸汽冷凝液加熱后送入預精餾塔 (簡稱預塔),預塔塔頂氣相經(jīng)預塔一級冷凝器將其中大部分甲醇蒸氣冷凝下來送往預塔回流槽。預塔塔底的預后甲醇經(jīng)加壓塔進料泵加壓后,通過加壓塔進料預熱器預熱后進入加壓精餾塔 (簡稱加壓塔)。加壓塔塔頂甲醇蒸氣進入常壓精餾塔 (簡稱常壓塔)再沸器作為熱源,甲醇蒸氣本身被冷凝成液體后進入加壓塔回流槽,一部分由加壓塔回流泵加壓后回流至加壓塔塔頂,其余部分經(jīng)精甲醇冷卻器冷卻后作為產(chǎn)品送至精甲醇貯槽。加壓塔塔底排出的甲醇溶液減壓后送至常壓塔,常壓塔塔頂排出的甲醇蒸氣經(jīng)常壓塔冷凝冷卻器后,氣液混合物進入常壓塔回流槽,冷凝下來的甲醇液體經(jīng)常壓塔回流泵加壓,一部分作為回流液送至常壓塔頂部,其余部分作為產(chǎn)品送往精甲醇計量槽。

        2 精甲醇水溶性的測定

        水溶性也稱為渾濁度,是表征精甲醇產(chǎn)品質(zhì)量的一項重要指標,要求精甲醇與水任意比例混合不顯渾濁。我公司精甲醇產(chǎn)品遵循 《工業(yè)用甲醇》(GB338—2011)的規(guī)定,優(yōu)等品的水溶性要求通過 (1+3)試驗,也就是1份甲醇與3份水混合不顯渾濁即視為水溶性合格。若精甲醇中含有不溶于水或難溶于水的有機雜質(zhì),加水后就會出現(xiàn)渾濁現(xiàn)象,其水溶性視為不合格。

        3 精甲醇水溶性不合格事故案例及應對措施

        3.1 甲醇精餾系統(tǒng)加負荷時三大平衡未掌握好

        2012年10月19日,由于白班 (08:00—16:00)氣化爐換燒嘴,系統(tǒng)蒸汽不夠用,09:00甲醇精餾系統(tǒng)停車,15:00甲醇精餾系統(tǒng)開車,中班 (16:00—24:00)人員接班后,17:30分析精甲醇產(chǎn)品合格,于是將加壓塔和常壓塔的采出甲醇切換至合格品管線;由于系統(tǒng)歷經(jīng)了開停車過程,粗甲醇有庫存,因此將甲醇精餾系統(tǒng)的進料量由 55m3/h提至 75m3/h,脫鹽水用量由6m3/h加至 8m3/h,加壓塔蒸汽用量由 32t/h增至35t/h,加壓塔壓力由 450kPa提至 470 kPa,加壓塔回流液閥多開了5個閥位 (回流液流量計不準),常壓塔回流液閥開度由15%提至17%。在這種情況下操作,常壓塔靈敏板的溫度忽升忽降,常壓塔回流量隨之波動,加壓塔塔釜液位在40%~70%之間波動,波動較大,系統(tǒng)非常不好控制。當日18:00,系統(tǒng)開始提負荷,21:00精甲醇產(chǎn)品分析結果出來,常壓塔采出精甲醇中水分為0.080% (指標為不大于0.1%),水溶性 (1+3)渾濁;中間槽內(nèi)精甲醇產(chǎn)品分析水溶性 (1+3)有一點渾濁,分析人員回復此時可以判定為合格品,但如果不對系統(tǒng)進行調(diào)整,工況繼續(xù)惡化,產(chǎn)品就會不合格了;此時預塔塔釜預后甲醇水分17%,預塔萃取水用量未減少。分析結果出來之后,對系統(tǒng)作了如下調(diào)整:加壓塔蒸汽用量提至40t/h,加壓塔回流液閥再多開2個閥位,常壓塔回流液閥也多開8個閥位,將精餾系統(tǒng)的負荷提起來,加壓塔壓力由470kPa提至500kPa,常壓塔靈敏板的溫度也暫時控制在了低限 (72℃),以防重組分再次上移;為使精甲醇產(chǎn)品盡快合格,不影響中間槽產(chǎn)品的質(zhì)量,將雜醇采出閥又開了2圈,2h后,分析常壓塔采出甲醇水溶性合格。

        從事故案例中可以看出,甲醇精餾系統(tǒng)加負荷時,若蒸汽少、回流量小,三大平衡 (物料平衡、氣液平衡、熱量平衡)未掌握好,會造成精甲醇水溶性不合格,發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量事故。因此,甲醇精餾系統(tǒng)加負荷時三大平衡要掌握好,出現(xiàn)波動時要及時分析問題原因,作出正確的判斷及處理。

        3.2 堿液泵出口管道凍堵而無法加堿

        2017年1月10日,由于氣溫較低,堿液泵出口管道凍堵了,甲醇精餾系統(tǒng)無法加堿,剛開始運行時,預塔物料之pH未受影響,產(chǎn)品質(zhì)量也未受影響。為疏通此管道,接了1條臨時吹掃蒸汽管,一直吹掃,由于管道短時間內(nèi)疏通不了,就這樣甲醇精餾系統(tǒng)在無法加堿的情況下運行了3d,隨之精甲醇產(chǎn)品pH降至5.6,常壓塔產(chǎn)品水溶性 (1+3)渾濁,出現(xiàn)了不合格,于是將常壓塔采出精甲醇切換至不合格品管線。為保證產(chǎn)品盡快合格,又加大了蒸汽吹掃力度,最終疏通了管道,啟堿液泵,向系統(tǒng)注入堿液,4h后,精甲醇產(chǎn)品pH升至10.50,常壓塔產(chǎn)品水溶性也合格了。

        從事故案例中可以看出,當氣溫較低時,堿液泵出口管道應采取保溫措施,以防堿液泵出口管道發(fā)生凍堵而無法加堿,進而造成精甲醇產(chǎn)品水溶性不合格事故發(fā)生。

        3.3 預塔萃取水用量少

        2018年4月8日,白班人員接班之后,分析常壓塔回流槽和中間罐產(chǎn)品水溶性 (1+3)渾濁,但勉強通過,可判定為合格品。當時甲醇精餾系統(tǒng)進料量73m3/h,預塔萃取水用量8m3/h,預塔塔釜壓力36kPa,預塔釜液溫度75.8℃;加壓塔壓力500kPa,塔頂溫度117℃,塔釜溫度124.5℃;常壓塔廢水外送閥開度50%;精甲醇產(chǎn)品質(zhì)量分析為加壓塔采出精甲醇水分0.012%、常壓塔采出精甲醇水分0.0036%。從精甲醇產(chǎn)品質(zhì)量分析結果來看,不是回流量過小所致;從甲醇精餾系統(tǒng)的操作數(shù)據(jù)來看,判斷是預塔萃取水用量少所致,因為正常情況下預塔壓力36kPa時,對應釜液溫度為76.3℃,而當時為75.8℃。正常情況下,加壓塔塔釜和塔頂?shù)臏夭羁刂圃?~10℃,小于8℃時,表明預塔萃取水加少了;大于8℃時,表明預塔萃取水加過量了。當時加壓塔塔釜和塔頂?shù)臏夭钍?.5℃,雖然分析預后甲醇水分為16%,在指標 (14%~18%)之內(nèi),但系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)表明,產(chǎn)品水溶性不合格的原因就是萃取水用量小了。當日09:10,將預塔萃取水用量由8m3/h提至9m3/h,0.5h后預塔釜液溫度升高0.5℃ (預塔加熱蒸汽壓力和用量保持不變),加壓塔釜液溫度由124.5℃漲至126℃,加壓塔塔釜和塔頂?shù)臏夭钸_9℃,常壓塔廢水外送閥開度由50%增至55%,由于萃取水用量增加,加壓塔蒸汽多消耗0.5t/h,其他操作條件保持不變。當日11:30取樣分析,預塔釜液水分18.4%,常壓塔回流槽甲醇水溶性(1+3)試驗通過。

        從事故案例中可以看出,預塔萃取水用量少,萃取效果差,會造成常壓塔回流槽和中間罐產(chǎn)品水溶性不合格,而且有時候不要迷信分析數(shù)據(jù),而應結合系統(tǒng)的實際操作情況作出判斷,以便作出正確的工藝調(diào)整。

        3.4 系統(tǒng)停車未關蒸汽大閥而致長時間蒸塔

        2016年7月16日12:50,接調(diào)度通知后停一期甲醇精餾系統(tǒng)。因氣化爐倒爐時間短,為能迅速重啟一期甲醇精餾系統(tǒng),其蒸汽大閥未關,控制室用自調(diào)閥控制蒸汽量。但這之后由于氣化爐倒爐過程中出現(xiàn)問題,耗時延長,甲醇精餾系統(tǒng)也就一直處于停車狀態(tài)中,在這段時間內(nèi),加壓塔釜液溫度升至132℃,加壓塔塔頂溫度升至128℃,加壓塔塔釜液位升至100%;常壓塔各處溫度都上漲且超量程,塔釜液位下降,其回流槽液位上升,由于操作人員沒有經(jīng)驗,此時未作任何處理,系統(tǒng)在此狀態(tài)下持續(xù)了4h。甲醇合成系統(tǒng)于當日16:00開始提負荷,甲醇精餾系統(tǒng)于16:50重啟。中班人員接班后繼續(xù)調(diào)整,當日18:00加壓塔和常壓塔溫度全部降至正常范圍。正常情況下甲醇精餾系統(tǒng)從開車到產(chǎn)品合格只需2h,但是此次開車直到17日03:00加壓塔采出產(chǎn)品才合格,18日19:00常壓塔產(chǎn)品水溶性才合格,即耗時2d系統(tǒng)才產(chǎn)出合格的精甲醇產(chǎn)品。分析認為,其原因是:甲醇精餾系統(tǒng)一直未關閉蒸汽大閥,加壓塔再沸器有漏點,1.27MPa蒸汽冷凝液不斷漏入加壓塔塔釜,造成加壓塔釜液溫度不斷上漲,而加壓塔釜液溫度上漲后,供給常壓塔的熱量也就增多了,常壓塔隨之也出現(xiàn)飛溫,常壓塔塔底重組分蒸至塔頂,造成其產(chǎn)品水溶性較長時間不合格。

        從事故案例中可以看出,系統(tǒng)停車未關蒸汽大閥而致長時間蒸塔,開車時精甲醇產(chǎn)品水溶性很難合格。因此,甲醇精餾系統(tǒng)停車后,必須及時關閉蒸汽大閥,嚴格遵照操作規(guī)程操作,密切監(jiān)控各控制點的變化,一旦出現(xiàn)異常及時作出正確的分析及處理,切勿粗心大意,避免精餾塔內(nèi)重組分上移,為開車帶來不必要的麻煩。

        3.5 常壓塔懸液

        2016年12月3日,白班人員08:00接班時,甲醇精餾系統(tǒng)進料量為80m3/h,交班人員說夜間04:00提負荷后,系統(tǒng)就很難操作。接班后,操作人員仔細查看了工藝參數(shù)趨勢圖,加壓塔壓力由480kPa漲至550kPa,蒸汽用量由36t/h提至40t/h,加壓塔回流液閥開度由43%增至50% (回流液流量計不準);常壓塔回流液閥開度由24%增至32%,常壓塔靈敏板溫度一直處在71℃ (即系統(tǒng)提負荷之后溫度從未上漲,一直在低限),而靈敏板處的壓力由正常時的11kPa漲至35kPa,常壓塔塔釜壓力由正常時的32kPa漲至55kPa,塔釜液位55%??吹竭@種情況,第一反應就是常壓塔懸液 (懸液也稱為蓬液,是指液體蓬在精餾塔塔盤上,無法進行氣液交換)了,這種情況下運行了4h,產(chǎn)品水溶性一定不好了。于是,及時聯(lián)系班長,說明情況,然后對系統(tǒng)進行了如下處理:將常壓塔采出甲醇切換至不合格品管線,甲醇精餾系統(tǒng)的進料量由80m3/h減至60m3/h,常壓塔回流液閥開度由32%減至6%,塔釜液位降至35%;加壓塔回流量未作調(diào)整,此時為保證加壓塔的產(chǎn)品合格,將加壓塔蒸汽用量由40t/h提至43t/h,加壓塔向常壓塔進料閥開度由55%減至35%。調(diào)整之后發(fā)現(xiàn),常壓塔靈敏板處壓力和塔釜壓力有所下降,但靈敏板處溫度由70℃降到68℃之后又直線上漲至90℃,隨著溫度的上漲,將常壓塔回流量逐漸加上來,常壓塔回流液閥開度由10%逐漸加至30%,系統(tǒng)運行穩(wěn)定后,將進料量由60m3/h逐漸加至 80m3/h。08:00取樣分析,09:00分析結果出來,常壓塔產(chǎn)品水溶性 (1+3)渾濁,這個結果同我們預計的一樣,調(diào)整2h后,10:00常壓塔產(chǎn)品水溶性 (1+3)合格。

        懸液經(jīng)常出現(xiàn)在高負荷進料的情況下,進料量和回流量大,而蒸汽用量小,破壞了甲醇精餾系統(tǒng)的三大平衡。懸液時最明顯的特征是常壓塔塔釜和常壓塔靈敏板處的壓力持續(xù)上漲,且靈敏板的溫度處于低限并保持平穩(wěn),而加壓塔則表現(xiàn)為壓力升高、液位高 (不容易降下來),操作十分困難。懸液之后,若未及時作出正確的判斷及處理的話,運行幾小時后常壓塔回流液的水溶性和水分就會出現(xiàn)異常 (超標)。

        從事故案例中可以看出,一味地增大進料量及回流量,精餾系統(tǒng)負荷過大,容易出現(xiàn)懸液;當出現(xiàn)懸液時,應及時地將進料量減下來,將常壓塔回流量減下來,讓常壓塔塔內(nèi)通暢一下,使其充分進行部分汽化和冷凝;當常壓塔塔釜、常壓塔靈敏板處壓力降至正常且靈敏板處溫度出現(xiàn)波動時,表明懸液狀態(tài)已經(jīng)改善,穩(wěn)定片刻后,系統(tǒng)恢復正常生產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量也就會正常了;其后增大進料時,不宜過快,要掌握好甲醇精餾系統(tǒng)的三大平衡,將常壓塔塔釜液位控制在低位,蒸汽加到位,并控制合適的回流比 (高負荷進料時,適當?shù)販p小回流量;低負荷進料時,適當?shù)丶哟蠡亓髁浚?/p>

        4 結束語

        從上述幾例事故案例中我們可以總結得出,精甲醇產(chǎn)品水溶性不合格主要有以下幾方面的原因:①加壓塔和常壓塔回流比過小,重組分上移且隨產(chǎn)品從塔頂出來;② 預塔加堿量不足,物料pH過低;③預塔萃取水用量不足,萃取效果差;④甲醇精餾系統(tǒng)停車時蒸汽大閥未關死,造成長時間蒸塔,精餾塔內(nèi)重組分上移;⑤高負荷運行時三大平衡 (物料平衡、氣液平衡、熱量平衡)未掌握好,特別是蒸汽用量過小,造成懸液。因此,甲醇精餾系統(tǒng)實際生產(chǎn)操作中,首先要嚴格遵守操作規(guī)程,精心操作;其次,遇到異常情況時,要根據(jù)上述可能的原因進行分析與判斷,在最短的時間內(nèi)作出最有效的處理,如此就能避免或減少產(chǎn)品質(zhì)量事故的發(fā)生,減少不必要的損失。

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