王雪峰
(中國中車集團大連機車車輛有限公司,遼寧大連 116022)
鉤尾框是裝配在和諧電力機車上的機車鉤緩裝置中的關鍵鑄鋼件,材質為E級鋼,其尺寸精度要求等級較高。在正常生產中,每件產品都需要在交驗前進行若干樣板的檢驗。在較多的部位都設有“通”和“止”的樣板。對于樣板不符合的部位,必須進行處理。經過一系列工序之后,再進行樣板校檢,保證檢驗時符合要求。
鉤尾框材質為E級鋼,需要進行調質處理。調質后機械性能較高,焊修難度較大,有裂紋傾向。按標準規(guī)定,鉤尾框在生產時需要采用具有復合(多向)磁化功能的專用磁粉探傷設備進行探傷檢驗。在樣板檢驗時,如果有樣板不符合,就需要重新處理,直至樣板完全符合。其中有的部位需要進行打磨處理,直至樣板符合;而有的部位需要先進行焊修,之后再進行打磨處理,直至樣板符合。由于焊修時有可能產生裂紋,就需要再進行探傷工序檢驗,保證沒有裂紋。如果發(fā)現(xiàn)裂紋,還需要再次進行排紋處理,然后進行焊修,再打磨,之后再進行探傷檢驗,并進行樣板檢查,直至樣板符合要求,探傷無裂紋。在這個過程中,有可能反復幾次。正是由于這種情況的出現(xiàn),容易造成產品在樣板檢查工序滯留時間較長,影響生產進度。
在正常生產過程中,現(xiàn)場班組在調質處理前就需要進行過樣板工序。而在經過調質處理后,還需要進行樣板檢驗。經過統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),有的鉤尾框在調質處理前過樣板檢查時已符合要求,但經過調質處理后再進行樣板檢查,卻有不符合的情況出現(xiàn),尤其是涉及到框身部分的樣板出現(xiàn)不符合的情況較多。為減少產品在樣板檢查工序的滯留時間,降低產品樣板檢查階段對產品生產進度的影響,需要進行研究改進,提高鉤尾框的尺寸精度。
為了保證機車鉤緩裝置裝配的精度,降低鉤尾框的變形對整個部件的精度影響,就需要提高對鉤尾框的相應部位進行樣板檢驗的效率。
(1)在分批次進行統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),經過調質處理后出現(xiàn)樣板問題最多的部位集中在“鉤尾框上下框身內檔檢查樣板”檢查部位,其次是“鉤尾框側板內寬檢查樣板”檢查部位。分析認為,鉤尾框的整體結構為箱體框型結構,這種結構使得這兩個部位在凝固過程中比較容易出現(xiàn)變形。而這種產品結構在調質時也容易產生變形。所以盡管在調質前進行了樣板檢查,使各部位都符合樣板,但經過900度的高溫加熱再進行水淬,還是會產生不同程度的變形,以致有的部位出現(xiàn)樣板檢查不符合。
(2)在對樣板檢查工序進行產品質量跟蹤,并進行數據累計后,發(fā)現(xiàn)由于鉤尾框需要進行樣板檢查的部位較多,工人在現(xiàn)場操作時,對于每個樣板的使用,有時是不分先后,沒有次序進行。分析認為,這種無序進行的樣板檢查,盡管每個部位都進行了檢查,并通過相應的處理調整,能夠保證產品最終完全符合樣板要求,但是有可能在整個樣板檢查中造成局部返工。曾經出現(xiàn)過的情況是,由于相關部位之間有相關聯(lián)的尺寸關系,最初進行樣板檢查已經符合的部位,在之后進行另一種樣板檢查并使產品符合樣板要求后,卻發(fā)現(xiàn)之前的已符合部位又不符合樣板檢查要求了,還需要重新進行調整處理。
為了提高鉤尾框尺寸精度,對原有的鑄造工藝進行了全面分析,對所用工裝進行了全面檢查,對所使用的樣板進行了全面校檢,在保證所有環(huán)節(jié)均為穩(wěn)定狀態(tài)的情況下,對涉及到需要進行“通”、“止”樣板檢驗的部位的工藝參數進行了校驗,保證鑄件毛坯的鑄造精度等級,降低變形量,從而減少需要通過樣板檢查之后再進行處理的修正量。
(1)對“鉤尾框上下框身內檔檢查樣板”檢查部位和“鉤尾框側板內寬檢查樣板”檢查部位,為了減少在該部位的樣板檢查時間,提高生產節(jié)奏,將這兩處的樣板檢查,由原來的同時控制“通”和“止”,調整為:在調質處理前只控制“止”,以減少打磨量。因為調質后還要去掉一層氧化皮,不能“通”的可能性很小。另外對于“鉤尾框框身厚度檢查樣板”的使用檢查進行調整:在調質處理前重點控制“止”,而不必非要控制“通”。因為“鉤尾框框身厚度檢查樣板”檢查符合的基礎是“鉤尾框上下框身內檔檢查樣板”符合,只有保證了鉤尾框上下框身內檔的尺寸符合樣板要求,才能進一步控制好框身厚度。否則在保證了框身厚度符合樣板之后,在上下框身內檔處仍有可能出現(xiàn)不符合樣板的情況,還需要重新對其進行調整處理。
(2)經過分析比較,在“鉤尾框銷孔長度檢查樣板”、“鉤尾框777尺寸檢查樣板”和“鉤尾框尾部寬度檢查樣板”三種樣板的使用前后順序上,進行了規(guī)定,首先使用“鉤尾框銷孔長度檢查樣板”進行檢查,保證銷孔長度。有了這個基礎,再使用“鉤尾框777尺寸檢查樣板”進行框身長度的檢查。在前兩步都完成之后,再使用“鉤尾框尾部寬度檢查樣板”進行尾部寬度的檢查。只有保證這種順序,才能最有效地提高效率,減少返工,降低樣板檢查工序滯留時間。
在進行認真統(tǒng)計、仔細分析的基礎上,制定改進措施進行完善。經過幾個批次的產品試驗,驗證了規(guī)定的相關三個樣板檢查順序是正確的,另外三種樣板分階段控制“止”的措施也是有效的。通過調整改進,能夠減少樣板檢查工序流程時間,也降低了現(xiàn)場操作者的勞動強度,提高了工作效率,降低了材料消耗,提高了鉤尾框的尺寸精度,保證了公司和諧電力機車順利出車。
參考文獻:
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