方佩珍,徐旭東,徐正啟
(浙江建投環(huán)保工程有限公司,浙江杭州 310002)
污水處理廠位于湖州市南部,采用傳統(tǒng)AAO工藝,建設(shè)規(guī)模為 0.5×104m3/d,實際運行水量為0.33×104m3/d,進(jìn)水中工業(yè)污水和生活污水比例約1∶1。工業(yè)廢水的納管標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(CJ 3082—1999),污水廠出水標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)的一級A標(biāo)準(zhǔn)。
工藝流程如圖1所示。
圖1 污水廠工藝流程圖Fig.1 Process Flow Chart of Wastewater Treatment Plant
由于園區(qū)工業(yè)污水類型多、成分復(fù)雜、處理難度大,因此本工藝在初沉池設(shè)計了PAC投加點,降低后續(xù)處理單元負(fù)荷,但由于水質(zhì)水量未達(dá)到預(yù)期,從調(diào)試初期至今進(jìn)水超越初沉池進(jìn)入生化系統(tǒng)。設(shè)計總停留時間為49 h,總變化系數(shù) Kz=1.57,其中生化系統(tǒng)停留時間33.1 h。其中厭氧停留時間為 8.3 h,缺氧為 8.3 h,好氧為 16.5 h,設(shè)計污泥負(fù)荷為 0.07 kg BOD5/(kg MLSS·d)供氣設(shè)備采用羅茨風(fēng)機(jī),供氣量為3 200 m3/h,風(fēng)量可調(diào)。
本項目于2015年啟動調(diào)試,期間由于進(jìn)水負(fù)荷偏低,給污水廠運營造成較大困難,統(tǒng)計2016年全年進(jìn)水 CODCr平均值為 77.2 mg/L,BOD5平均值為32.4 mg/L。實際水質(zhì)情況遠(yuǎn)低于設(shè)計值,如表 1所示。
表1 設(shè)計與實際水量、水質(zhì)對比Tab.1 Comparison of Water Quantity and Quality between Design and Practice
為了迎合地區(qū)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)的污水處理廠,在建設(shè)規(guī)劃階段會考慮未來幾年區(qū)域內(nèi)企業(yè)及人口的增長,因此污水處理廠設(shè)計水量會較實際值相應(yīng)增加,已滿足未來3~5年的水量增長,導(dǎo)致污水廠投運初期水量偏小。
根據(jù)實際情況造成水質(zhì)偏低的原因有:(1)管網(wǎng)溢流堰設(shè)計不合理,雨季時存在不同程度的河水倒灌情況;(2)南方水系發(fā)達(dá),納管區(qū)域內(nèi)有部分管路穿過河道匯總至截污主干管,該處管道接口施工難度較大,導(dǎo)致部分河水滲漏進(jìn)入管網(wǎng);(3)納管區(qū)域內(nèi)排水管網(wǎng)多采用雨污合流制,加之南方雨水較多[1],因此平均水量中含有部分雨水,使污水處理廠的水質(zhì)負(fù)荷問題進(jìn)一步加劇,平均進(jìn)水CODCr濃度進(jìn)一步降低。
設(shè)計日處理量為 0.5×104m3/d,實際日處理量為 0.33×104m3/d,水量和水質(zhì)均低于設(shè)計負(fù)荷,導(dǎo)致進(jìn)水中的有機(jī)物總量偏低,不利于活性污泥微生物培養(yǎng),嚴(yán)重影響污水處理廠的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運行。
好氧池滿負(fù)荷運行停留時間為18.5 h,目前處理量只能達(dá)到0.33×104m3/d,僅為設(shè)計值的66%;CODCr實際負(fù)荷遠(yuǎn)低于設(shè)計值,導(dǎo)致活性污泥耗氧量偏低,因此好氧池DO濃度較高,活性污泥自身氧化速率加快,在日常運行中污泥濃度呈逐漸下降趨勢,使出水水質(zhì)難以得到保障。為了盡量降低好氧池DO濃度,將風(fēng)機(jī)頻率調(diào)整至最低值,但DO濃度無明顯下降。
污水廠污泥負(fù)荷設(shè)計值為 0.072 kg BOD5/(kg MLSS·d),按照原設(shè)計污泥濃度應(yīng)控制在3 g/L。污泥濃度是指導(dǎo)工藝運行的關(guān)鍵參數(shù),調(diào)整污泥濃度需要通過進(jìn)水有機(jī)物濃度、進(jìn)水水量、污泥耗氧速率、污泥沉降性、污泥性狀等多個工藝參數(shù)綜合考量。根據(jù)以往運行經(jīng)驗,污泥濃度控制應(yīng)參考污泥負(fù)荷,當(dāng)BOD5濃度過高時,應(yīng)提高污泥濃度,增加微生物菌群數(shù)量,將污泥負(fù)荷控制在設(shè)計范圍內(nèi);當(dāng)BOD5濃度過低時,活性污泥微生物內(nèi)源呼吸速率增加,污泥松散、絮體較小、污泥齡加長、污泥老化活性降低,導(dǎo)致出水指標(biāo)波動。本項目污水廠長期處于低負(fù)荷運行狀態(tài),污泥增長速度緩慢,污泥老化嚴(yán)重。
由于進(jìn)水負(fù)荷較低,導(dǎo)致好氧池末端DO濃度平均值在7 mg/L左右,內(nèi)回流液中的DO回流至缺氧池前端,破壞了缺氧環(huán)境,抑制反硝化細(xì)菌脫氮;回流液中含有7 mg/L左右的DO,回流至缺氧前端會消耗部分進(jìn)水碳源,使反硝化碳源不足的情況加劇。綜上所述,導(dǎo)致出水TN波動,無法穩(wěn)定達(dá)到15 mg/L 以下。
在實際運行過程中,對鼓風(fēng)機(jī)的控制進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整,由常開狀態(tài)調(diào)整為間歇式運行,鼓風(fēng)機(jī)由溶解氧控制改為時間控制。當(dāng)停止鼓風(fēng)曝氣后,會產(chǎn)生泥水分離,污泥自由沉降,影響出水水質(zhì)效果,并且易堵塞曝氣盤。因此,分別在好氧池廊道內(nèi)布設(shè)推流式攪拌機(jī),每個廊道2臺,共4臺推流攪拌機(jī)。本項目污水廠不能以常規(guī)溶解氧作為工藝調(diào)整參數(shù),而是參照好氧末端氨氮及CODCr濃度,對曝氣時間進(jìn)行調(diào)整。由于本工藝停留時間較長,因此可根據(jù)每天好氧末端出水水質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格控制。
采用間歇運行的方式進(jìn)行曝氣,在好氧池內(nèi)安裝推流攪拌機(jī)防止污泥沉降,生化系統(tǒng)運行分為曝氣與靜置兩種狀態(tài):(1)當(dāng)風(fēng)機(jī)開啟曝氣后,將好氧池內(nèi)的活性污泥充分混合,曝氣孔內(nèi)的浮泥在氣流的作用下迅速擴(kuò)散到四周,防止曝氣孔堵塞。曝氣時間根據(jù)好氧末端氨氮及CODCr數(shù)據(jù)靈活調(diào)整,目前啟動 0.5 h,靜置 3.5 h。(2)靜置階段,此時溶解氧會逐漸下降,最終形成缺氧環(huán)境。
運行方式改變前后,好氧池DO濃度變化情況如圖2所示。
圖2 好氧池DO濃度日變化曲線Fig.2 Daily Variation Curve of DO Concentration in Aerobic Tank
生化池污泥濃度設(shè)計值為3 g/L,通過長期的摸索,當(dāng)MLSS控制在1.5 g/L時比較適宜,污泥負(fù)荷為 0.03 kg BOD/(kg MLSS·d),并且嚴(yán)格控制排泥量,避免污泥濃度降低。調(diào)整前后,污泥活性明顯改善,活性污泥耗氧速率平均值由 0.08提升至0.097 mg O2/(g MLSS·min)。活性污泥耗氧速率的檢測采用李冰等設(shè)計的簡易OUR測量裝置[2]。具體試驗結(jié)果如圖3所示。
3.3.1 回流量控制
在低負(fù)荷運行狀態(tài)下,內(nèi)回流液中含有大量溶解氧,回流至缺氧池破壞缺氧環(huán)境,同時消耗碳源,嚴(yán)重影響了反硝化速率[3]。因此,采用關(guān)閉內(nèi)回流,同時外回流滿負(fù)荷運行的方式保證氮的有效去除。當(dāng)前水量為設(shè)計值的50%左右,當(dāng)外回流滿負(fù)荷開啟時可達(dá)到200%回流。工藝調(diào)整后,缺氧池缺氧環(huán)境明顯改善,調(diào)整前后ORP與DO變化如圖4所示。
圖3 調(diào)整前后OUR變化趨勢Fig.3 Variation Curve of OUR Before and After Adjustment
圖4 調(diào)整前后缺氧池ORP與DO變化Fig.4 Variation Curve of ORP and DO Before and After Adjustment in Anoxic Tank
3.3.2 增加缺氧時間
本項目采用間歇運行的曝氣方式,好氧池內(nèi)安裝推流器。因此曝氣時間與缺氧時間可靈活調(diào)整,當(dāng)TN出現(xiàn)波動時,通過減小曝氣時間,延長缺氧時間,保證反硝化有足夠的停留時間,通過內(nèi)源呼吸提供的碳源[4]和外加碳源,有效降低TN,使出水穩(wěn)定達(dá)到一級A標(biāo)準(zhǔn)。
3.3.3 精確投加碳源
當(dāng)出水TN出現(xiàn)波動時,最為有效的方式是投加外部碳源,但外加碳源價格昂貴,使直接運行成本提高,對生產(chǎn)運行造成較大經(jīng)濟(jì)壓力。通過對缺氧環(huán)境的控制,有效減少了好氧菌對碳源的消耗,增加了反硝化細(xì)菌對碳源的有效利用率。為了確定碳源投加量,達(dá)到精確投加的目的,取缺氧池污泥混合液,投加不同濃度的冰醋酸,并連續(xù)慢速攪拌2 h,檢測TN變化情況,具體試驗結(jié)果如圖5所示。
圖5 不同濃度碳源投加量對出水TN的影響Fig.5 Effect of Carbon Source Dosage on Effluent TN
當(dāng)投加量為 0 mg/L 時,TN 從 19.2 mg/L 下降至 18.6 mg/L,僅降低了 0.6 mg/L,因此小試試驗反應(yīng)時間不宜過長,應(yīng)考慮在 2 h內(nèi)使 TN達(dá)到15 mg/L以下,以確保出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。當(dāng)投加量為 10 mg/L 時,TN 從19.2 mg/L 降低至16.4 mg/L,未能達(dá)到15 mg/L以下;當(dāng)投加量為20 mg/L時,TN降低至14.6 mg/L;當(dāng)投加量為30 mg/L 時,TN 降低至13.8 mg/L,因此通過小試試驗確定醋酸最優(yōu)投加量為 20 mg/L。
碳源的投加點不宜設(shè)置在缺氧池前端,盡量減少回流消化液中好氧微生物對碳源的消耗[5],同時不宜設(shè)在缺氧池后端,避免反硝化不完全造成碳源的浪費。因此碳源投加點應(yīng)設(shè)置在缺氧池中間位置,保證了反硝化細(xì)菌對碳源的有效利用,做到精確投加。在前中后三個碳源投加點,分別投加20 mg/L醋酸,出水TN變化如圖6所示。
為了保證系統(tǒng)長期穩(wěn)定達(dá)標(biāo),本項目通過改變現(xiàn)有的曝氣方式,將原連續(xù)運行改為間歇式運行,有效降低了生化池內(nèi)整體DO水平,使污泥老化問題得到明顯改善;通過降低污泥濃度,從3 g/L降低至1.5 g/L使污泥負(fù)荷相對提高,污泥系統(tǒng)實現(xiàn)穩(wěn)定運行;通過改變回流方式,精確投加投加碳源,增加缺氧時間使出水TN穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。本項目進(jìn)水TP濃度較低,日常生產(chǎn)運行當(dāng)二沉池TP大于0.5 mg/L時,在末端投加PAC藥劑輔助除磷,因此出水TP指標(biāo)相對穩(wěn)定,調(diào)整后出水 TN、TP指標(biāo)情況如圖 7所示。
圖6 不同碳源投加點對出水TN的影響Fig.6 Effect of Different Dosing Points of Carbon Sourre on Effluent TN
圖7 調(diào)整后出水TP、TN指標(biāo)變化情況Fig.7 Changes of Effluent TP and TN after Adjusting
本項目投運初期至工藝調(diào)整前,運行成本中噸水電費0.406元/t;外加碳源采用冰醋酸,噸水藥劑成本0.09元/t。調(diào)整后增加了4臺推流器的總功率22 kW·h,關(guān)閉內(nèi)回流節(jié)省5 kW·h,間歇曝氣節(jié)省了每天 21 h的曝氣時間,實際耗電量約50 kW·h,測算后噸水電耗 0.332 元/t;調(diào)整回流方式及改變碳源投加點至缺氧池中間位置后,碳源投加量由原20 mg/L降低至15 mg/L,噸水藥劑成本降低至 0.068 元/t。運行總成本降低 0.096 元/t,按照每天處理水量0.5萬t計算,每年可節(jié)約直接運行成本17.5萬元。
(1)本項目污水處理廠位于湖州市南部,長期處于低負(fù)荷運行的狀態(tài),其主要原因包括市政管網(wǎng)的滲漏;南方雨水較多;河水的倒灌;設(shè)計水量水質(zhì)未達(dá)到預(yù)期導(dǎo)致。
(2)長期低負(fù)荷運行給污水廠運行調(diào)控帶來較大困難,在實際運行過程中采取間歇曝氣的方式,安裝推流器使泥水在停止曝氣階段處于完全混合狀態(tài),保證生化系統(tǒng)內(nèi)活性污泥微生物對污染物的去除相對穩(wěn)定。通過對工藝參數(shù)的調(diào)整實現(xiàn)出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo),其中包括:污泥濃度由設(shè)計值3 g/L降低至1.5 g/L左右;關(guān)閉內(nèi)回流,增加外回流至200%;改變碳源投加點至缺氧池中間位置。經(jīng)過工藝優(yōu)化調(diào)整,生化系統(tǒng) DO平均值由 7.2 mg/L降低至1.6 mg/L,缺氧池 ORP 從 70 mV 降低至-60 mV,活性污泥好氧速率從 0.08 提高至 0.097(mg O2/g MLSS·min)污泥性狀得到改善。
(3)噸水成本下降 0.096 元/t,估算年節(jié)約直接運行成本17.5萬元。
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