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        330MW機組中壓主汽門突然關(guān)閉原因分析及預(yù)防措施

        2018-01-22 14:25:42楊小波
        環(huán)球市場信息導(dǎo)報 2017年23期
        關(guān)鍵詞:汽門卸荷節(jié)流

        楊小波

        針對我廠2號機組汽輪機A側(cè)中壓主汽門突然關(guān)閉的一次事故,進行了原因分析,采取了行之有效的控制措施,避免了設(shè)備損壞,確保了機組安全穩(wěn)定運行。對此,提出了防止中壓主汽門突然關(guān)閉運行技術(shù)措施。

        大唐寶雞熱電廠2號機汽輪機為北京北重汽輪電機有限公司制造,型號為NC330-17.75/0.4/540/540,型式為亞臨界、單軸、三缸、兩排汽、一次中間再熱、采暖抽汽凝汽式汽輪機。主蒸汽由爐側(cè)經(jīng)一根主蒸汽管進入機前兩根蒸汽管,然后經(jīng)兩個高壓主汽門、四個高壓調(diào)速汽門進入高壓缸。做完功的蒸汽進入鍋爐再熱器。再熱后通過兩個中壓聯(lián)合汽門進入中壓缸,中壓缸做功后一路進入低壓缸,另一路從中壓缸下部排汽口排出,送往熱網(wǎng)加熱器。

        調(diào)節(jié)系統(tǒng)為新華公司的DEH-V全數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)。通過EH油液壓系統(tǒng)對汽輪機高壓主汽門和高壓調(diào)門,中壓主汽門和中壓調(diào)門進行單獨控制,可實現(xiàn)機組單閥和順序閥控制,實現(xiàn)機組在多種控制方式下的安全經(jīng)濟運行。

        故障現(xiàn)象

        2016年11月13日,2號機組運行工況負荷234MW,主汽溫度:539℃,再熱汽溫538℃,主汽壓力:13.7MPa,閥門控制方式為單閥控制,AGC投入。運行人員檢查發(fā)現(xiàn)DEH畫面A側(cè)中壓主汽門反饋到零,A側(cè)中壓主汽門關(guān)閉報警字幕彈出,就地檢查A側(cè)中壓主汽門機械指示到零,確已關(guān)閉,檢查EH油壓14.2MPa穩(wěn)定,EH油泵電流23.5A,無波動。調(diào)閱曲線發(fā)現(xiàn)機組振動,高、低壓缸脹差以及A側(cè)再熱汽溫度均有異常變化,表1所示。

        表1中可以看出,汽輪機高壓缸前、后軸承振動以及中壓缸前軸承振動均不同程度的升高,其中中壓缸前瓦X方向振動增幅最大,為20.68um。高壓缸脹差增大0.26mm,中壓缸脹差減小0.09um,這些都是由于單側(cè)進汽引起汽輪機不平衡引起。由于閥門關(guān)閉,蒸汽不流通,A側(cè)再熱汽溫度緩慢下降37℃。

        原因分析

        可能造成A側(cè)中壓主汽門異常關(guān)閉的原因:

        指令誤發(fā)卸荷電磁閥動作造成閥門關(guān)閉。通過調(diào)閱DEH歷史曲線,可以看出A側(cè)中壓主汽門第一次異常關(guān)閉時,關(guān)指令未發(fā),閥門關(guān)閉時間用時4s,在隨后的試驗中閥門試驗中以及大修后閥門試驗中,A側(cè)中壓主汽門的關(guān)閉時間均小于1s。查閱A側(cè)中壓主汽門調(diào)試報告,測試關(guān)閉時間為115ms;初步分析排除指令誤發(fā)卸荷電磁閥動作造成閥門關(guān)閉的可能。

        (2)卸荷電磁閥故障造成閥門關(guān)閉。卸荷電磁閥為二位二通電磁閥,電磁閥開、關(guān)信號均為10s定長脈沖,正常運行時不帶電。開信號發(fā)時,電磁閥動作封閉卸荷閥上部回油油路,油動機高壓油腔建立油壓(高壓油去卸荷閥上腔節(jié)流孔0.8mm),閥門開啟;關(guān)信號發(fā)時,電磁閥動作卸荷閥上部油腔油路與壓力回油油路相通,卸荷閥動作,高壓油路與壓力回油油路相通,油動機高壓油腔油壓失去,閥門關(guān)閉。

        故障發(fā)生后,隔離高壓油進油后,檢修人員拆下電磁閥檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯卡澀,也未發(fā)現(xiàn)較大顆粒物(近期油質(zhì)化驗報告顆粒度等級合格)。

        (3)試驗電磁閥故障造成閥門關(guān)閉。試驗電磁閥用于關(guān)閉閥門(10%)以進行定期的閥桿活動試驗,電磁閥動作時常帶電,把油缸高壓腔的油通過一個節(jié)流孔(0.8mm)排向回油。改變節(jié)流孔的大小可以改變閥門活動試驗的速度,如果試驗電磁閥誤動作一直處于打開狀態(tài),可能會造成閥門在3-5s左右關(guān)閉。

        通過查閱異常發(fā)生時刻歷史趨勢,未進行閥門活動試驗,指令未發(fā)。且在A側(cè)中主關(guān)閉且隔離高壓油進油后對試驗電磁閥進行檢查,未發(fā)現(xiàn)試驗電磁閥動作。

        (4)主汽門油動機閥門結(jié)合面產(chǎn)生間隙。2號機A側(cè)中壓主汽門開啟緩慢,如果油路、彈簧正常的情況下,說明開啟閥門所需要克服的力增加,閥門殼體與活塞結(jié)合面的摩擦力增大,此種情況下,結(jié)合面產(chǎn)生間隙可能造成高壓油腔壓力下降,存在造成閥門關(guān)閉的可能。我廠2號機組剛經(jīng)過A修,主汽門均經(jīng)過大修,未發(fā)現(xiàn)結(jié)合面嚴(yán)重摩擦,故該原因造成的閥門誤關(guān)可能性較小。

        (5)油路各接口密封墊泄漏或節(jié)流孔堵塞。液壓回路中的密封圈主要有,高壓油進油隔離閥圈、試驗電磁閥密封圈、卸荷電磁閥密封圈,節(jié)流孔密封圈、液壓塊內(nèi)部密封圈等,一般情況下只有發(fā)生大量外泄時才會造成閥門關(guān)閉,異常發(fā)生時檢查液壓塊附近未發(fā)現(xiàn)油泄漏現(xiàn)象。

        當(dāng)高壓油進油節(jié)流孔(1.2-1.5mm)發(fā)生堵塞,使高壓油進油壓力下降而造成主汽門緩慢關(guān)閉,在詢問廠家后告知有類似經(jīng)驗,可能存在節(jié)流孔前端因累計絮狀物造成節(jié)流孔堵塞,閥門關(guān)閉后因為振動或其它原因,往往堵塞物在解體后找不到。

        綜上所述,初步懷疑高壓油進油節(jié)流孔發(fā)生堵塞,是造成本次2號機組A側(cè)中壓主汽門異常關(guān)閉的原因。

        故障處理

        按如下步驟和方法處理故障:

        (1)申請調(diào)度,退出AGC控制,減負荷至180MW,熱網(wǎng)抽汽量小于150t/h。

        (2)聯(lián)系熱控將A側(cè)中壓主汽門指令置于0%。

        (3)密切監(jiān)視機組振動、軸移、脹差的變化。

        (4)為了防止關(guān)閉閥門突然開啟,造成對機組的沖擊,應(yīng)關(guān)閉油動機EH油進油隔離門。

        (5)為了防止管道積水,定期開啟關(guān)閉閥門門前疏水門。

        (6)聯(lián)系熱控緩慢給指令將A側(cè)中壓調(diào)門關(guān)閉。

        (7)檢修人員對EH油油路進行清洗,消除故障。

        (8)開啟油動機EH油進油隔離門。

        (9)聯(lián)系熱控開啟A側(cè)中壓主氣門。

        (10)進行全開、全關(guān)閥門活動試驗。

        試驗后,開啟閥門。

        (11)聯(lián)系熱控逐漸給指令緩慢開啟A側(cè)中壓調(diào)門,密切監(jiān)視機組振動、軸移、脹差的變化。

        (12)申請調(diào)度,投入AGC控制,恢復(fù)原運行方式。

        預(yù)防措施

        針對以上情況,提出了防止汽輪機主汽門或調(diào)門突然關(guān)閉的運行技術(shù)措施,具體內(nèi)容如下:

        (1)運行人員接班檢查及正常巡回檢查時檢查各高、中壓主汽門及調(diào)門開度是否正常。(2)運行中注意監(jiān)視調(diào)門動作情況,注意監(jiān)視調(diào)門指令與反饋一致,就地檢查LVDT接線良好,機械指示動作正常。

        (3)運行中加強對EH油泵電流的監(jiān)視,EH油泵電流是反映其流量的重要指標(biāo),監(jiān)測它可以提前發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中是否存在壓力降低的風(fēng)險。

        (4)保持EH油再生裝置連續(xù)運行,定期化驗EH油質(zhì)合格。

        (5)定期檢查EH油管路接頭、焊口及密封件,防止密封件損壞和接頭松脫等故障發(fā)生。

        (6)單閥方式控制時,加負荷注意及時調(diào)整主汽壓力,控制高調(diào)門開度小于70%,必要時限制加負荷速率(若開度大于70%閥門線性差,會出現(xiàn)開度波動過大現(xiàn)象),開度大于70%立即提高主汽壓力或降低機組負荷,嚴(yán)禁高調(diào)門全開。

        (7)單閥方式控制時,注意監(jiān)視四個高調(diào)門DEH畫面及就地開度是否一致,發(fā)現(xiàn)某個

        高調(diào)門開度與其它偏差大時匯報主管,聯(lián)系設(shè)備部汽機和熱控共同檢查,做好記錄。

        (8)當(dāng)單個調(diào)門卡澀或關(guān)閉時,聯(lián)系熱控退出振動大保護,根據(jù)機組主蒸汽壓力及振動

        上升情況迅速減負荷、減燃料。汽機切至DEH閥位控制方式,將故障調(diào)門指令強制為0,降低主汽壓力,手動逐漸開大閥位,將其它三個調(diào)節(jié)閥全開或者切換為單閥控制。

        從我廠2號機組A側(cè)中壓主汽門突然關(guān)閉的事故中,認真分析了原因,總結(jié)出了汽輪機主汽門或調(diào)門突然關(guān)閉的運行技術(shù)措施,從運行的日常維護以及發(fā)生此類事故時的處置方法都提出了相應(yīng)要求,具有一定的借鑒意義。endprint

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