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        氧化鋅煙塵在濕法煉鋅過(guò)程中適用性的研究

        2018-01-17 05:38:38和貴方伍賀東付天磊
        山西冶金 2017年6期
        關(guān)鍵詞:中和劑煙塵濾紙

        和貴方, 伍賀東, 王 闖, 李 晶, 毛 勇, 付天磊

        (呼倫貝爾馳宏礦業(yè)有限公司, 內(nèi)蒙古 呼倫貝爾 021000)

        某北方冶煉公司鋅系統(tǒng)采用真正的全濕法煉鋅工藝,即,兩段氧壓浸出—中和—凈化—鋅電積工藝。生產(chǎn)中鋅精礦含銦(質(zhì)量分?jǐn)?shù))140 g/t左右,鋅精礦經(jīng)過(guò)兩段氧壓浸出作業(yè)后,產(chǎn)出的二段氧壓浸出渣渣率一般在55%左右,含銦(質(zhì)量分?jǐn)?shù))60 g/t左右,即,銦的浸出率在75%左右;產(chǎn)出的一段浸出液ρ[In3+]一般在 20~25 mg/L 左右,ρ[H2SO4]為 3~5 g/L,原設(shè)計(jì)采用消石灰或碳酸鈣粉一步中和沉銦工藝存在銦渣渣量大、含銦品位較低(僅700~800 g/t左右)以及銦回收酸浸濾液ρ[In3+]過(guò)低(僅200 mg/L左右)等問(wèn)題。這不僅嚴(yán)重影響銦的回收率和銦回收正常作業(yè),而且嚴(yán)重威脅鋅系統(tǒng)安全,特別是當(dāng)一段浸出液酸度過(guò)高時(shí),導(dǎo)致銦渣渣量更大、含銦品位更低,銦回收作業(yè)無(wú)法維系,銦渣無(wú)法快速外排。為解決上述問(wèn)題,2015年呼倫貝爾馳宏礦業(yè)有限公司通過(guò)開(kāi)展兩步沉銦工藝試驗(yàn)研究,即,預(yù)中和—中和沉銦工藝,同時(shí)已通過(guò)了生產(chǎn)驗(yàn)證,解決銦渣渣量大、含銦品位低以及當(dāng)一段浸出液酸度過(guò)大時(shí),通過(guò)預(yù)中和進(jìn)行緩沖,減少酸度變化對(duì)后續(xù)生產(chǎn)系統(tǒng)的沖擊。

        2015年鉛系統(tǒng)產(chǎn)出的氧化鋅煙塵由于長(zhǎng)期堆存,占用資金量大,為解決其去向,考慮使用氧化鋅煙塵作為預(yù)中和的中和劑,為此,將氧化鋅煙塵、焙砂作為預(yù)中和的中和劑進(jìn)行對(duì)比分析,進(jìn)行適用性工藝研究。

        1理論分析

        1.1 工藝原理

        中和車間預(yù)中和工藝是利用中和劑焙砂進(jìn)行預(yù)中和,將初始酸度pH為3~5左右的一段浸出液升至pH=3.0附近。現(xiàn)考慮使用鉛系統(tǒng)產(chǎn)出的氧化鋅煙塵作為中和劑進(jìn)行預(yù)中和,在pH上升過(guò)程中,焙砂或氧化鋅煙塵發(fā)生的反應(yīng)式如下[1-5]:

        此外,焙砂或氧化鋅煙塵中少量堿性脈石和少量其他氧化物如NiO、CaO、MgO和CuO等也參與中和反應(yīng),但這些數(shù)量少,可以認(rèn)為主要的中和反應(yīng)仍然為ZnO和PbO。

        在中和反應(yīng)中,中和所形成的PbSO4和水解產(chǎn)生的膠體Fe(OH)3會(huì)包裹中和劑,造成中和劑的利用率降低[6]。

        2 試驗(yàn)方法

        2.1 試驗(yàn)原輔料

        原料:一段上清液,成分見(jiàn)“3試驗(yàn)結(jié)果與討論”中所示;輔料:氧化鋅煙塵(來(lái)自鉛廠)、焙砂(外購(gòu)),見(jiàn)下頁(yè)表1。

        2.2 試驗(yàn)步驟

        1)控制一段液溫度75~80℃條件下,用1 000 mL量筒量取數(shù)份1 000 mL一段液倒入對(duì)應(yīng)燒杯中,燒杯編號(hào)分別為1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)……。

        2)計(jì)算1 L一段液預(yù)中和的中和劑(氧化鋅煙塵、焙砂)理論加入量,按照計(jì)算公式:?jiǎn)挝惑w積溶液氧化鋅煙塵或焙砂實(shí)際消耗量大約等于K(ρ[H2SO4]×1.1+ρ[Fe3+]×2.88),其中 K 是計(jì)量系數(shù)。

        表1 輔料中和劑質(zhì)量

        3)稱取計(jì)算的中和劑用量,分別對(duì)應(yīng)1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)……燒杯,將各組中和劑再平均分成若干份在攪拌作用下間隔一定時(shí)間均勻加入一段液中,即,預(yù)中和為2 h,其中1 h內(nèi)加入中和劑,各組中和劑平均分為20份,每3 min加入一份(抖動(dòng)逐步加入),待中和劑全部加入完畢再攪拌1 h即可。

        4)到達(dá)指定時(shí)間后,料漿送抽濾,預(yù)中和后液用量筒計(jì)量體積后取樣送分析化驗(yàn),預(yù)中和渣經(jīng)烘干稱質(zhì)量后送分析化驗(yàn)。

        5)預(yù)中和后液相關(guān)記錄及計(jì)算。抽濾速度=預(yù)中和后液體積/(抽濾時(shí)間×抽濾漏斗面積),單位為mL/(min·cm2),其中抽濾漏斗面積=πr2,r為抽濾漏斗半徑。

        6)預(yù)中和渣相關(guān)記錄。渣濕質(zhì)量=抽濾后含水分的預(yù)中和渣(含濾紙)質(zhì)量-濾紙質(zhì)量=含水分的預(yù)中和渣(不含濾紙),稱質(zhì)量時(shí)對(duì)濾紙去皮操作,g;濾紙質(zhì)量單獨(dú)記錄在試驗(yàn)記錄表,便于干質(zhì)量計(jì)算,g;渣干質(zhì)量=烘干后樣品(含濾紙)質(zhì)量—濾紙質(zhì)量=干燥的預(yù)中和渣(不含濾紙),g。

        3 試驗(yàn)結(jié)果與討論

        3.1 條件試驗(yàn)

        根據(jù)前面所述,開(kāi)展氧化鋅煙塵、焙砂精礦用量條件試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)下頁(yè)表2。

        通過(guò)表2可知:

        1)氧化鋅煙塵。隨著用量增加,液計(jì)銦損失率變化不大,都低于10%,部分出現(xiàn)負(fù)值,可能是部分煙塵中的銦進(jìn)入溶液所致,也可能是分析誤差所致,為確保預(yù)中和效果,銦損失較低,選擇K=0.35作為最優(yōu)條件。

        2)焙砂。隨著用量增加,液計(jì)銦損失率變化呈遞減趨勢(shì),都低于10%,部分出現(xiàn)負(fù)值,可能是部分焙砂中的銦進(jìn)入溶液所致,也可能是分析誤差所致,參考2015年試驗(yàn)結(jié)果和生產(chǎn)數(shù)據(jù),仍然選擇K=0.625作為最優(yōu)條件。

        3)輔料單耗用量。焙砂(4.8 g/L)大于氧化鋅煙塵(2.7 g/L)。

        后續(xù)經(jīng)過(guò)平行試驗(yàn),進(jìn)一步確定,同時(shí)考察雜質(zhì)元素增量,特別是F、Cl的增量。

        3.2 平行試驗(yàn)

        根據(jù)表2結(jié)果,開(kāi)展氧化鋅煙塵、焙砂用量平行試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)下頁(yè)表3。

        通過(guò)表3可知:

        3.2.1 銦的損失率

        1)液計(jì)銦的損失率:氧化鋅煙塵-5.15%,焙砂平均值-5.37%,兩者基本相當(dāng),呈現(xiàn)負(fù)值可能是部分煙塵中的銦進(jìn)入溶液所致,也可能是分析誤差所致。

        2)渣計(jì)銦的損失率:氧化鋅煙塵0.46%,焙砂平均值3.72%,兩者均低于10%,但氧化鋅煙塵更低,表明兩者均是少量銦入渣。

        以渣計(jì)銦的損失率為準(zhǔn),以液計(jì)銦的損失率僅作為參考值。

        3.2.2 一段液1號(hào)與預(yù)中和后液元素含量對(duì)比

        1)Zn。使用氧化鋅煙塵平均增加19 g/L,而焙砂平均減少20 g/L(是分析誤差所致),因?yàn)闊o(wú)論使用哪種中和劑,元素鋅的增量都應(yīng)為正值。

        2)Fe。使用氧化鋅煙塵或焙砂,F(xiàn)e2+、Fe3+平均含量都是減少,這是因?yàn)椴糠諪e3+水解入渣所致。

        3)Cu、Cd。使用氧化鋅煙塵或焙砂,Cu、Cd 平均含量都是略微減少,但個(gè)別數(shù)據(jù)波動(dòng)大,是分析誤差所致。

        4)F。使用氧化鋅煙塵或焙砂,F(xiàn)的個(gè)別含量和平均含量都是增加,增量介于8~9 mg/L,但使用氧化鋅煙塵F平均含量為15.38 mg/L略大于使用焙砂F平均含量為14.27 mg/L。

        5)Cl。使用氧化鋅煙塵或焙砂,Cl的個(gè)別含量和平均含量都是增加,但使用氧化鋅煙塵Cl平均含量為79.00 mg/L大于使用焙砂Cl平均含量為61.19 mg/L,前者增加的程度更大。

        表2 條件實(shí)驗(yàn)結(jié)果

        6)As、Si。使用氧化鋅煙塵或焙砂,As、Si的個(gè)別含量和平均含量都是增加,增量基本相當(dāng)。

        3.2.3 渣

        1)渣率。氧化鋅煙塵所產(chǎn)預(yù)中和渣的渣率133.03%小于焙砂所產(chǎn)預(yù)中和渣的渣率212.50%。

        2)渣成分。氧化鋅煙塵所產(chǎn)預(yù)中和渣含鋅低一些達(dá)到23.57%,但含鉛高達(dá)20.54%,雜質(zhì)元素Cl略高一些;焙砂所產(chǎn)預(yù)中和渣含鋅高一些達(dá)到34.07%,但含鉛低僅為1.29%,雜質(zhì)元素Cl略低一些。

        4 結(jié)論

        依據(jù)上述試驗(yàn),對(duì)于中和劑氧化鋅煙塵和焙砂得出以下結(jié)論:

        1)單耗。氧化鋅煙塵單耗更低,僅為2.7 g/L。

        2)渣率。氧化鋅煙塵所產(chǎn)預(yù)中和渣渣率更低,僅為133.03%。

        3)雜質(zhì)元素。Cu、Cd影響不大,變化基本相當(dāng);As、Si的增量基本相當(dāng)。

        關(guān)鍵是F、Cl的增量:從試驗(yàn)結(jié)果可以看到預(yù)中和后液 ρ(△F、△Cl)氧化鋅煙塵>ρ(△F、△Cl)焙砂,其中,ρ(F氧化鋅煙塵)=15.38 mg/L高出 ρ(F焙砂)=14.27 mg/L約 1.11mg/L,ρ(Cl氧化鋅煙塵)=79.00mg/L高出 ρ(Cl焙砂)=61.19 mg/L約19 mg/L。

        結(jié)合鉛系統(tǒng)2015年氧化鋅煙塵F、Cl的含量,對(duì)照表3,結(jié)果見(jiàn)表4。

        表3 平行試驗(yàn)結(jié)果

        表4 氧化鋅煙塵F、Cl的含量對(duì)照表

        結(jié)合表4可知:

        2015年由于生產(chǎn)所產(chǎn)出的氧化鋅煙塵F、Cl具有一定波動(dòng)性,即 w(F)為 0.005 4%~0.291 0%,w(Cl)為0.025 8%~0.058 0%,其對(duì)應(yīng)的算術(shù)平均值分別達(dá)到0.033 5%、0.038 8%,分別是本次試驗(yàn)所用氧化鋅煙塵F(0.016%)的2.1倍、Cl(0.008 1%)的4.8倍,由此可見(jiàn),將可能導(dǎo)致預(yù)中和后液引入更多的F、Cl,故存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。

        綜上所述,雖然氧化鋅煙塵具有單耗低、渣率低的優(yōu)勢(shì),但使用氧化鋅煙塵可能會(huì)引入較多的F、Cl,即使從鋅系統(tǒng)工藝角度上看,F(xiàn)元素可以在中和車間除鐵作業(yè)過(guò)程中通過(guò)加入的消石灰消除部分,但Cl元素由于無(wú)法從根本上消除,會(huì)加速鋅系統(tǒng)Cl元素的累積速度,因此,預(yù)中和采用氧化鋅煙塵作為中和劑,流程內(nèi)必須有效脫除F、Cl的工藝技術(shù)。

        [1] 彭容秋.鋅冶金[M].長(zhǎng)沙:中南大學(xué)出版社,2005.

        [2] 劉志宏,唐朝波,張多默,等.銻鹽除鈷凈化工藝研究[J].中南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2000,31(31):225-227.

        [3] 傅崇說(shuō).有色冶金原理[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1993.

        [4] 《鉛鋅冶金學(xué)》編委會(huì).鉛鋅冶金學(xué)[M].北京:科學(xué)出版社,2003.

        [5] 孫成余,張利波,羅永光,等.鋅電積過(guò)程中有機(jī)物的危害現(xiàn)狀及處理途徑分析[J].企業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā),2010(11):28-29.

        [6] 梅光貴,王德潤(rùn),周敬元,等.濕法冶金學(xué)[M].長(zhǎng)沙:中南大學(xué)出版社,2001.

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