田 瑋
(唐山鋼鐵國際工程技術(shù)股份有限公司)
唐鋼北區(qū)2#高爐為并罐爐頂,有效容積為2 000 m3,爐頂壓力約200 kPa。料罐容積約29 m3,設(shè)置有二套均排壓系統(tǒng)。高爐正常運行過程中,在每次裝料前必須對料罐進(jìn)行充壓操作,使料罐內(nèi)的壓力與高爐爐頂壓力平衡,才可將下密封閥開啟,物料才能夠順利的裝入爐內(nèi)。裝料結(jié)束后須將料罐內(nèi)高壓煤氣對空放散,上密封閥方可開啟,完成向料罐裝料。高爐均壓放散煤氣通過旋風(fēng)除塵器后直排入大氣。
高爐料罐均壓煤氣對空排放存在以下三個問題:產(chǎn)生噪音,影響了廠區(qū)周圍居民的生活;爐頂旋風(fēng)除塵器只能除去煤氣中較大直徑的粉塵,其余的粉塵都隨著放散煤氣直接排入了大氣中,且高爐煤氣中含有大量的CO和少量的H2、CH4等有毒、可燃物的混合氣體。近年來,隨著日益嚴(yán)峻的氣候問題,以及建設(shè)低碳、清潔、高效型企業(yè)和資源節(jié)約、環(huán)境友好型企業(yè)的要求[1],設(shè)計一套完整的高爐料罐均壓煤氣凈化回收系統(tǒng),既能解決環(huán)境污染問題,又可以作為一種企業(yè)降本增效的有效手段。
爐頂料罐泄壓就是將料罐內(nèi)的高壓氣體排空至煤氣管網(wǎng)的過程,可視作料罐由罐壓P罐=200 kPa放氣至P管=10 kPa的過程。根據(jù)料罐放氣時間計算公式,可計算出爐頂料罐的瀉壓時間。
首先計算放氣時間常數(shù)τ,它表示料罐以聲速流量放氣時,料罐壓力從Ps到絕對真空所需的時間,計算公式為:
(1)
式中:V——料罐容積,m3;
k——絕熱指數(shù),取k=1.4;
S——煤氣回收管道有效截面積,m2;
Ts——放氣的氣源絕對溫度,℃。
煤氣回收管道選用φ219×8的鋼管,鋼管的有效截面積為0.0314 m2,爐頂料罐容積為29 m3,罐內(nèi)溫度約為150 ℃。按式(1)計算泄壓時間常數(shù)τ=2.76 s。
噴吹罐放氣時間(從P罐→P管)計算公式為:
(2)
將數(shù)值帶入式(2)得t泄=7.85 s。
經(jīng)爐頂時序驗算,爐頂裝料周期僅增加8 s左右,幾乎不會影響到高爐的作業(yè)率。
爐頂料罐均壓煤氣是通過與凈煤氣管網(wǎng)的壓力差進(jìn)行回收的,由于料罐放散煤氣壓力初期和末期的相差非常大,其回收過程類似于周期性氣體脈沖。所以在選擇并網(wǎng)點時應(yīng)考慮在熱風(fēng)爐之后接入,避開熱風(fēng)爐燒這一最近的煤氣用戶。網(wǎng)后通過較長的主干管,使并網(wǎng)煤氣在管道中得到充分的緩沖,減小煤氣壓力波動,完全滿足用戶的使用要求。
為了應(yīng)對均壓煤氣溫度低、含濕量大的問題,可以通過提高均壓煤氣溫度來提高煤氣露點,是防止煤氣結(jié)露糊袋的主要措施,也可以增強(qiáng)除塵器的蒸汽伴熱功能,選擇具有良好憎水性能的濾袋,也可以減輕煤氣結(jié)露帶來的糊袋問題。
煤氣回收系統(tǒng):首先從料罐放散管道引出用于煤氣回收φ219×8的管道,在爐頂依次設(shè)置二套盲板閥和均壓放散閥,管路沿高爐煤氣下降管引致地面上的布袋除塵器。由于煤氣回收時間~8 s,時間較短,瞬間煤氣流量較大,煤氣平均流量為3.625 m3/s,按此流量計算,每分鐘流量約為217.5 m3/min。為保證布袋除塵器的除塵效果,布袋除塵器濾袋過濾風(fēng)速最高不超過0.60 m/min。因此,參與過濾的布袋除塵器的過濾面積應(yīng)不小于362.5 m2,除塵器利用現(xiàn)有高爐煤氣除塵器備用箱體設(shè)置為2臺DN6 000箱體(過濾面積為1 340 m2,能夠滿足過濾要求),除塵箱體一用一備。
除塵器箱體較大的容積可做為高壓煤氣的一個緩沖罐體,可有效消除高壓煤氣對煤氣管網(wǎng)的沖擊,從而達(dá)到在較短時間內(nèi)盡可能多的回收煤氣的目的。煤氣經(jīng)過除塵凈化后引入高爐煤氣減壓閥組后管網(wǎng)。由于每天回收的煤氣量不大,且經(jīng)除塵器過濾后煤氣內(nèi)含塵量較少,灰斗內(nèi)每天收集的灰塵量也不多,故卸灰系統(tǒng)可采用0.5 m3倉泵,將灰塵輸及時送到就近的除塵器儲灰倉內(nèi)[2]。
高爐料罐均壓放散煤氣凈化回收技術(shù)適用于配備有無料鐘爐頂設(shè)備的高爐。它主要由均壓放散閥組、煤氣管道吹掃放散系統(tǒng)、除塵卸輸灰系統(tǒng)、氮氣系統(tǒng)、煤氣管道系統(tǒng)、輔助系統(tǒng)、控制系統(tǒng)組成構(gòu)成,如圖1所示。
工況下煤氣處理量的計算,根據(jù)高爐加料罐工作制度,系統(tǒng)中共設(shè)有二個加料罐,并聯(lián)使用,每個加料罐的容積為29 m3,二個料罐連鎖工作,每天放料約350次,經(jīng)計算得出每小時產(chǎn)生的煤氣工況量約為420 m3/h,爐頂壓力按照200 kPa,爐頂煤氣溫度按照150 ℃,并網(wǎng)后煤氣溫度按照25 ℃,回收煤氣量可按下式計算:
圖1 爐頂均壓煤氣回收系統(tǒng)
(3)
按照式(3)計算可得回收煤氣量為882 Nm3/h。對于采用干法布袋回收工藝的高爐,煤氣回收率按90%考慮,每天可回收的煤氣量為:882 Nm3/h×24 h×0.9=19 052 Nm3/d;按煤氣價格0.09 元/Nm3,每天可回收利用的煤氣價值為:19 052 Nm3/d×0.09元/Nm3=1 715 元/d;按每年350天計,每年可產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益約為:1 715 元/d×350 d=60 萬元。
由于本系統(tǒng)是加在旋風(fēng)除塵器(旋風(fēng)除塵器是粗過濾器,它的排放濃度為20 g/Nm3~30 g/Nm3)后的,使得原有氣體經(jīng)過旋風(fēng)除塵器后直接排放改為由布袋除塵后再排放,按旋風(fēng)除塵器后的氣體含塵量25 g/Nm3計,每年少排放的灰塵量為:19 052 Nm3/d×25 g/Nm3×350 d=166.7 t,減小了空氣污染。
唐鋼北區(qū)2#高爐爐頂料罐均壓煤氣回收改造項目投資費用約165萬元,根據(jù)回收煤氣、粉塵及節(jié)約的電能計算,項目投資回收期約為1.95年。
高爐料罐均壓放散煤氣凈化回收技術(shù)適用于配備有無料鐘爐頂設(shè)備的高爐。其特點在于完全利用料罐及煤氣管網(wǎng)自身的壓差進(jìn)行煤氣回收,基本不再消耗能源。此技術(shù)具備工藝流程簡單、運行可靠性強(qiáng)、容易對現(xiàn)有爐頂系統(tǒng)進(jìn)行改造等特點。同時又能回收高爐均壓煤氣,減少污染物及粉塵排放量,是一種節(jié)能環(huán)保的實用技術(shù),且具有環(huán)保、和較好的經(jīng)濟(jì)還社會效益。
[1] 王彥軍.高爐均壓煤氣回收探討[J].冶金動力,2012(6):30-33.
[2] 王洪軍.高爐爐頂料罐均壓放散煤氣回收的研究與應(yīng)用[J].冶金能源,2016(6):40-42.
[3] 文輝正.高爐爐頂排壓煤氣部分回收技術(shù)[C].第八屆中國鋼鐵年會論文集[A],北京:冶金工業(yè)出版社,2011:2103-2105.
[4] 周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2005:359-362.