王 飛 何金奇 馮榮彬 周克宇 韋培元
(中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)西北電力試驗(yàn)研究院有限公司)
W型火焰鍋爐超臨界機(jī)組雙進(jìn)雙出制粉系統(tǒng)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的優(yōu)化①
王 飛 何金奇 馮榮彬 周克宇 韋培元
(中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)西北電力試驗(yàn)研究院有限公司)
結(jié)合貴州習(xí)水二郎電廠新建機(jī)組的調(diào)試經(jīng)驗(yàn),對(duì)W型火焰鍋爐雙進(jìn)雙出鋼球磨制粉系統(tǒng)的各種相互擾動(dòng)進(jìn)行具體分析,優(yōu)化制粉系統(tǒng)和協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的控制策略,為整個(gè)機(jī)組的協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)確定出一套切實(shí)可行的控制方案,確保了機(jī)組AGC功能的長(zhǎng)期、正常投運(yùn)。
W型火焰雙進(jìn)雙出制粉系統(tǒng) 協(xié)調(diào)控制 容量風(fēng) 燃料量 主汽壓力
目前,超臨界機(jī)組中W型火焰鍋爐、雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)的應(yīng)用難點(diǎn)較多(鍋爐超溫、結(jié)焦;不能準(zhǔn)確計(jì)量入爐煤量等)[1]。如何提高該類型超臨界機(jī)組的協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的調(diào)節(jié)品質(zhì)是火電機(jī)組自動(dòng)控制領(lǐng)域的一個(gè)重要研究課題。筆者總結(jié)出一套完善、成熟的超臨界火電機(jī)組的協(xié)調(diào)控制策略,為同類型的機(jī)組獲得優(yōu)秀的自動(dòng)調(diào)節(jié)指標(biāo)提供強(qiáng)有力的保障。同時(shí),能夠滿足電網(wǎng)和發(fā)電廠兩方面的需求。對(duì)電網(wǎng)而言,能夠快速響應(yīng)電網(wǎng)調(diào)度AGC指令進(jìn)而滿足電網(wǎng)頻率調(diào)節(jié)的需要;對(duì)發(fā)電廠而言,在滿足電網(wǎng)負(fù)荷快速變化的同時(shí)能夠很好地控制機(jī)組的各項(xiàng)主要參數(shù),包括主汽溫度、主汽壓力、過(guò)熱度控制(即金屬壁溫控制)、煤耗及廠用電率等[2],對(duì)提高機(jī)組的運(yùn)行壽命和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)發(fā)揮了毋容置疑的重要作用。
貴州習(xí)水二郎電廠(4×660MW)新建工程三大主機(jī)廠家分別為北京巴威公司、東方汽輪機(jī)廠和東方電氣股份公司。鍋爐為超臨界參數(shù)、W型火焰燃燒、垂直管圈水冷壁變壓直流鍋爐。單爐膛露天島式布置,燃用貧煤,一次再熱,平衡通風(fēng),固態(tài)排渣,全鋼架結(jié)構(gòu)。制粉系統(tǒng)采用雙進(jìn)雙出正壓直吹冷一次風(fēng)機(jī)制粉系統(tǒng),每臺(tái)鍋爐配6臺(tái)鋼球磨。對(duì)于校核煤種6臺(tái)磨煤機(jī)全部投運(yùn)可滿足鍋爐BMCR工況運(yùn)行的要求。每臺(tái)磨煤機(jī)引出4根煤粉管道分別連接到鍋爐前墻和后墻的燃燒器[3]。
在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,針對(duì)制粉系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)主汽壓力的影響進(jìn)行擾動(dòng)試驗(yàn)。根據(jù)實(shí)際擾動(dòng)結(jié)果得出直接影響鍋爐燃燒工況的因素包括燃料量(風(fēng)、粉)、磨煤機(jī)料位、磨煤機(jī)出口風(fēng)速和粉溫,根據(jù)這些因素制定出適合本機(jī)組的控制策略。
燃料量變化(風(fēng)、粉)對(duì)鍋爐燃燒的影響。增大磨煤機(jī)容量風(fēng)門(mén)開(kāi)度,直接加大進(jìn)入磨煤機(jī)筒體的一次風(fēng)量,進(jìn)而增加了進(jìn)入分離器的粉量即鍋爐燃料量,加大鍋爐燃燒出力,反之則減少了鍋爐燃燒出力,這是控制鍋爐燃料量的唯一手段也是控制鍋爐燃燒的主要手段。
磨煤機(jī)料位對(duì)鍋爐燃燒的影響。原煤進(jìn)入磨煤機(jī)后與鋼球的混合物形成了一定的料位,為了保證系統(tǒng)響應(yīng)負(fù)荷的速度(即只變化一次風(fēng)量),必須保證磨煤機(jī)內(nèi)保持一定的儲(chǔ)粉量,即要求磨煤機(jī)內(nèi)的料位穩(wěn)定。在容量風(fēng)擋板開(kāi)度不變的情況下,如果磨煤機(jī)筒體內(nèi)的料位增大(減小),就會(huì)在短時(shí)間內(nèi)引起煤粉細(xì)度的減小(增大),那么不能經(jīng)過(guò)分離器的不合格煤粉就會(huì)減少(增加),從而增大(減小)了磨煤機(jī)和鍋爐燃燒的出力,所以在運(yùn)行中必須控制磨煤機(jī)料位的穩(wěn)定。
磨煤機(jī)出口風(fēng)速和粉溫對(duì)鍋爐燃燒的影響。磨煤機(jī)分離器出口的粉溫升高可以導(dǎo)致進(jìn)入爐膛的煤粉提前燃燒,提高煤粉燃燒的穩(wěn)定性,加劇鍋爐在下?tīng)t膛中的燃燒。旁路風(fēng)門(mén)開(kāi)度的增大同時(shí)改變分離器出口的風(fēng)速,進(jìn)而改變煤粉進(jìn)入爐膛后的火焰行程,增加煤粉的下沖深度,可以提高下?tīng)t膛中熱負(fù)荷的均勻性。
綜上所述,影響鍋爐燃燒即磨煤機(jī)有效出力的因素包括風(fēng)量、料位和煤粉溫度,三者之間耦合性很強(qiáng),因此在制定控制策略時(shí)要采取有效的解耦方法。
磨煤機(jī)一次風(fēng)控制系統(tǒng)是雙進(jìn)雙出鋼球磨制粉系統(tǒng)控制的核心。影響磨煤機(jī)一次風(fēng)量的因素除了容量風(fēng)門(mén)開(kāi)度,還包括磨入口冷、熱風(fēng)門(mén)的開(kāi)度和一次風(fēng)壓。對(duì)于制粉系統(tǒng)而言,給煤量(磨煤機(jī)的出力)與磨煤機(jī)容量風(fēng)有一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系,常規(guī)控制方式為:根據(jù)給煤量對(duì)應(yīng)的容量風(fēng)量來(lái)調(diào)整容量風(fēng)擋板開(kāi)度,旁路風(fēng)門(mén)跟隨容量風(fēng)擋板開(kāi)度進(jìn)行調(diào)整,磨煤機(jī)入口熱風(fēng)門(mén)控制磨煤機(jī)的總?cè)肟陲L(fēng)量,磨煤機(jī)入口冷風(fēng)門(mén)控制溫度[4]。但由于容量風(fēng)量、旁路風(fēng)量、磨入口一次風(fēng)量的測(cè)量精度非常差,導(dǎo)致常規(guī)的一次風(fēng)量控制方案不可用,因此只能采用模糊控制手段來(lái)控制一次風(fēng)量。
根據(jù)通風(fēng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)得出,容量風(fēng)門(mén)開(kāi)度在5%~50%區(qū)間其開(kāi)度與容量風(fēng)量有比較好的線性關(guān)系,因此,可以以容量風(fēng)門(mén)開(kāi)度代替容量風(fēng)量,接收燃料主控指令,通過(guò)加減容量風(fēng)門(mén)開(kāi)度,改變磨煤機(jī)的出力。
旁路風(fēng)門(mén)開(kāi)度的增大會(huì)改變進(jìn)入磨煤機(jī)筒體的原煤和磨煤機(jī)出口的煤粉干燥度,引起磨煤機(jī)分離器出口的煤粉溫度大幅波動(dòng)。磨煤機(jī)分離器出口的粉溫升高可以導(dǎo)致進(jìn)入爐膛的煤粉提前燃燒,提高煤粉的燃燒效率,加劇鍋爐燃燒。旁路風(fēng)門(mén)開(kāi)度的增大會(huì)改變分離器出口的風(fēng)速,進(jìn)而改變煤粉進(jìn)入爐膛后的火焰行程,增加煤粉的燃燒時(shí)間,同樣加劇鍋爐燃燒,但是在磨煤機(jī)大負(fù)荷出力的工況下,開(kāi)大旁路風(fēng)會(huì)降低容量風(fēng)的帶粉能力。旁路風(fēng)實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)很好地驗(yàn)證了這一點(diǎn)??紤]到旁路風(fēng)門(mén)(蝶閥)的非線性特性,列出旁路風(fēng)門(mén)與容量風(fēng)門(mén)的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)(表1),當(dāng)容量風(fēng)門(mén)大于40%以后,旁路風(fēng)門(mén)開(kāi)度不再變化。
表1 旁路風(fēng)門(mén)與容量風(fēng)門(mén)的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)
同樣由于風(fēng)量測(cè)量的不準(zhǔn)確,磨入口熱風(fēng)門(mén)無(wú)法準(zhǔn)確控制磨入口風(fēng)量,所以在正常運(yùn)行過(guò)程中,磨煤機(jī)入口熱風(fēng)門(mén)全開(kāi),不參與調(diào)節(jié),由磨煤機(jī)入口冷風(fēng)門(mén)控制磨煤機(jī)風(fēng)粉混合物溫度。
由于磨煤機(jī)入口熱風(fēng)門(mén)全開(kāi),要保證容量風(fēng)門(mén)的風(fēng)量線性特征,必須保證一次風(fēng)系統(tǒng)的穩(wěn)定。由此要求在給煤量發(fā)生大的變化時(shí)(包括鍋爐出力大幅變化和煤質(zhì)發(fā)熱量大幅變化)一次風(fēng)機(jī)的出力要快速響應(yīng),具體做法是將一次風(fēng)壓的設(shè)定值跟隨機(jī)組負(fù)荷指令自動(dòng)調(diào)整,其跟隨數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
表2 一次風(fēng)壓與機(jī)組負(fù)荷指令的跟隨數(shù)據(jù)
磨煤機(jī)一次風(fēng)控制就是快速、穩(wěn)定地控制一次風(fēng)壓,通過(guò)控制容量風(fēng)門(mén)的開(kāi)度來(lái)精確地控制進(jìn)入爐膛的給煤量,并且使旁路風(fēng)門(mén)相應(yīng)地跟隨容量風(fēng)門(mén)開(kāi)度變化,從而達(dá)到控制鍋爐燃料量的目的。
穩(wěn)定的料位是整個(gè)制粉控制系統(tǒng)穩(wěn)定的前提條件,從上面的分析可知,不管磨煤機(jī)出力如何變化,其料位應(yīng)保持不變。與其他制粉系統(tǒng)不同,雙進(jìn)雙出鋼球磨制粉系統(tǒng)給煤機(jī)給煤量的變化并不能直接反映制粉系統(tǒng)的出力,但卻直接影響著磨煤機(jī)的料位,因此給煤機(jī)控制是調(diào)節(jié)磨煤機(jī)料位的主要手段[5]。本機(jī)組磨煤機(jī)料位由相應(yīng)的給煤機(jī)控制,磨煤機(jī)兩側(cè)料位信號(hào)的平均值作為給煤機(jī)控制回路的控制對(duì)象,在鍋爐負(fù)荷穩(wěn)定時(shí)保持平穩(wěn)的料位和給煤量。
本機(jī)組料位控制系統(tǒng)的被調(diào)量采用的是差壓式料位計(jì)。差壓式料位計(jì)需要定期進(jìn)行吹掃,防止堵塞造成虛假料位;在吹掃之前,DCS接收到吹掃信號(hào)閉鎖當(dāng)前的料位值,防止給煤量波動(dòng)。同樣,對(duì)單個(gè)煤粉管道進(jìn)行吹掃時(shí)也需要閉鎖磨煤機(jī)的料位信號(hào),防止給煤量波動(dòng)。在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)單側(cè)給煤機(jī)斷煤現(xiàn)象,這時(shí)應(yīng)該加快運(yùn)行給煤機(jī)的調(diào)節(jié)速度,以響應(yīng)料位的變化,因此料位控制器的PI參數(shù)應(yīng)具備變參數(shù)功能。同時(shí),為提高負(fù)荷變化的響應(yīng)能力,將磨煤機(jī)容量風(fēng)擋板開(kāi)度作為前饋量進(jìn)行控制。
磨煤機(jī)煤粉溫度控制就是要將磨煤機(jī)的出口溫度控制在一定的范圍內(nèi),本機(jī)組采用磨煤機(jī)入口冷風(fēng)門(mén)控制。由于雙進(jìn)雙出鋼球磨的特性和本機(jī)組原煤較濕的原因,運(yùn)行人員在開(kāi)始暖磨后就將磨入口熱風(fēng)門(mén)全開(kāi)。同時(shí),磨煤機(jī)冷風(fēng)管道管徑比較小,調(diào)節(jié)冷風(fēng)門(mén)對(duì)磨煤機(jī)一次風(fēng)量的影響很小,但是對(duì)磨煤機(jī)出口的煤粉溫度影響很大,因此以冷風(fēng)門(mén)作為磨煤機(jī)出口溫度的主要調(diào)節(jié)手段。
典型鍋爐主控回路為:鍋爐主控指令既作為總?cè)剂狭康脑O(shè)定值,又作為給水流量的設(shè)定值。鍋爐主控指令與實(shí)際煤量比較偏差經(jīng)PID調(diào)節(jié)后形成燃料主控指令(即給煤機(jī)給煤量平均指令),燃料主控指令再加上操作員可以手動(dòng)改變的偏置最終形成各給煤機(jī)給煤量指令,改變給煤機(jī)煤量;鍋爐主控指令經(jīng)過(guò)煤水比函數(shù)轉(zhuǎn)換為鍋爐給水流量指令,去調(diào)節(jié)汽動(dòng)給水泵轉(zhuǎn)速[6]。
本機(jī)組采用雙進(jìn)雙出鋼球磨制粉系統(tǒng),如果也采取上述控制思路,由于無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)量入爐煤量,給水流量設(shè)定值也就無(wú)法準(zhǔn)確給定,勢(shì)必造成機(jī)組動(dòng)態(tài)過(guò)程水煤比偏差較大,將嚴(yán)重影響過(guò)熱蒸汽溫度和機(jī)組負(fù)荷的控制品質(zhì)。鑒于上述原因,筆者對(duì)協(xié)調(diào)控制進(jìn)行了優(yōu)化:
a. 將鍋爐主控指令作為磨煤機(jī)容量風(fēng)門(mén)總指令,用容量風(fēng)門(mén)開(kāi)度代替給煤機(jī)給煤量,鍋爐主控指令與實(shí)際容量風(fēng)門(mén)開(kāi)度總和比較偏差經(jīng)PID計(jì)算后形成燃料主控指令(容量風(fēng)門(mén)平均指令),燃料主控指令再加上操作員可以手動(dòng)改變的偏置最終形成各容量風(fēng)擋板指令,調(diào)整磨煤機(jī)的出力。
b. 以功水比取代煤水比用于給水控制,機(jī)組功率與給水流量之間成正比關(guān)系,其函數(shù)關(guān)系較為精確。因此,用機(jī)組功率指令經(jīng)函數(shù)計(jì)算,可換算出對(duì)應(yīng)的給水流量指令,從而取代常規(guī)的鍋爐給水流量指令計(jì)算方法。
為解決變負(fù)荷初期鍋爐熱負(fù)荷滯后慣性的問(wèn)題(即提高變負(fù)荷的響應(yīng)能力),特制定一套完善的變負(fù)荷前饋邏輯(以下簡(jiǎn)稱“預(yù)給煤”),能夠精確靈敏地控制各個(gè)子系統(tǒng)快速響應(yīng),動(dòng)態(tài)地保持機(jī)爐兩側(cè)的能量平衡?!邦A(yù)給煤”邏輯(圖1)主要由4部分組成:機(jī)組變負(fù)荷指令微分邏輯、限幅邏輯、變量修正邏輯和限速邏輯。
圖1 “預(yù)給煤”邏輯
變負(fù)荷指令微分。在圖1中,機(jī)組實(shí)際指令經(jīng)過(guò)一個(gè)帶外置參數(shù)的微分環(huán)節(jié)后,形成“預(yù)給煤”的觸發(fā)信號(hào)。機(jī)組處于非協(xié)調(diào)控制模式時(shí),微分環(huán)節(jié)輸出為0,這樣有效地避免了非協(xié)調(diào)方式下“預(yù)給煤”的自擾現(xiàn)象。機(jī)組正常變負(fù)荷時(shí),其變動(dòng)范圍的大小通過(guò)功能塊f(x)3轉(zhuǎn)換后變成微分環(huán)節(jié)的外置時(shí)間。如果變動(dòng)范圍比較小,則微分時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng),也就意味著單位電負(fù)荷變動(dòng)量對(duì)應(yīng)的“預(yù)給煤”量持續(xù)的時(shí)間較長(zhǎng),能夠保證AGC指令小幅度變化時(shí)有足夠的前饋效果。邏輯中還引用了升負(fù)荷和降負(fù)荷功能,其目的是為了適應(yīng)變負(fù)荷指令方向隨機(jī)變化的特性。當(dāng)變負(fù)荷指令變向時(shí)微分環(huán)節(jié)輸出將及時(shí)改變“預(yù)給煤”量的方向,提高鍋爐側(cè)各子系統(tǒng)的靈敏度。
限幅功能。為了確保負(fù)荷指令變動(dòng)時(shí)能夠靈敏地觸發(fā)“預(yù)給煤”邏輯,一般將前述微分環(huán)節(jié)的增益設(shè)置得足夠大。無(wú)論負(fù)荷指令變化幅度多大,也不論變負(fù)荷速率大小,其微分環(huán)節(jié)輸出量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于正常的前饋需求量,因此,必須根據(jù)電負(fù)荷變動(dòng)幅度對(duì)微分環(huán)節(jié)輸出量進(jìn)行限幅。圖1中由輸入變量TL、LDC,功能塊LAG、T1、SUM1、f(x)1、f(x)2和大選塊、小選塊構(gòu)成限幅功能。
變量校正??紤]到鍋爐熱負(fù)荷與燃料量的非線性關(guān)系,邏輯中設(shè)置了f(x)4,根據(jù)目標(biāo)負(fù)荷的變化自動(dòng)校正“預(yù)給煤”量。為了避免變負(fù)荷過(guò)程結(jié)束后壓力超調(diào)現(xiàn)象,邏輯中設(shè)置了壓力校正環(huán)節(jié),在變負(fù)荷過(guò)程中充分利用主汽壓力偏差量實(shí)時(shí)地校正“預(yù)給煤”量,在圖1中,由輸入變量MSPE和功能塊f(x)5、f(x)6、H、T共3部分組成。不同的變負(fù)荷速率對(duì)鍋爐側(cè)的響應(yīng)速度要求也不同,因此邏輯中設(shè)置了f(x)7,其修正系數(shù)與變負(fù)荷速率是同步增長(zhǎng)的。各路校正變量對(duì)限幅塊輸出值修正后計(jì)算出“預(yù)給煤”原始值。
速率限制。為了確保變負(fù)荷前饋量的效果,邏輯中通過(guò)速率限制功能塊實(shí)現(xiàn)變負(fù)荷過(guò)程中“快加(減)慢回”功能。在變負(fù)荷初始階段保證前饋量快速達(dá)到最大值;隨著機(jī)組實(shí)際指令與目標(biāo)指令偏差量的減小其變化速率也越來(lái)越慢。如此,既防止大范圍變動(dòng)負(fù)荷時(shí)前饋量效果過(guò)強(qiáng),又能保證小范圍變動(dòng)負(fù)荷時(shí)前饋量的有效時(shí)間。速率限制功能由圖1中的f(x)8、f(x)9和速率限制塊組成。設(shè)置f(x)8的目的就是保證不同變負(fù)荷速率下的前饋量與變化速率之間的匹配關(guān)系,其參數(shù)設(shè)置必須與f(x)7保持一致。
“預(yù)給煤”前饋控制。預(yù)給煤量作為協(xié)調(diào)控制各子系統(tǒng)的公用指令,同時(shí)作用到燃料、給水、總風(fēng)量、一次風(fēng)壓、磨煤機(jī)容量風(fēng)擋板和各級(jí)過(guò)熱器減溫水調(diào)門(mén)。各子系統(tǒng)將同時(shí)接收到“預(yù)給煤”公用信號(hào),必須根據(jù)各自的系統(tǒng)特性設(shè)立獨(dú)立的響應(yīng)速度和調(diào)節(jié)幅度。圖2以燃料前饋量控制為例,說(shuō)明變負(fù)荷工況各子系統(tǒng)前饋量是如何形成的。
圖2 燃料前饋控制邏輯
筆者選取了2015年12月18日11:18:00至14:20:00進(jìn)行AGC試驗(yàn),該試驗(yàn)過(guò)程中負(fù)荷變動(dòng)范圍為360~660MW,負(fù)荷變化率為7~10MW/min。
11∶22∶30從650MW開(kāi)始降負(fù)荷,過(guò)程見(jiàn)表3,12:16:00從360MW開(kāi)始升負(fù)荷,過(guò)程見(jiàn)表4,降/升負(fù)荷變化過(guò)程試驗(yàn)記錄如圖3所示。
表3 650~360MW降負(fù)荷數(shù)據(jù)
表4 360~600MW升負(fù)荷數(shù)據(jù)
圖3 650~360MW降負(fù)荷和360~600MW升負(fù)荷趨勢(shì)
12:58:49從660MW開(kāi)始降負(fù)荷,過(guò)程見(jiàn)表5,13:41:17從363MW開(kāi)始升負(fù)荷,過(guò)程見(jiàn)表6,連續(xù)降、升負(fù)荷變化過(guò)程試驗(yàn)記錄如圖4所示。
表5 660~363MW降負(fù)荷數(shù)據(jù)
表6 363~660MW升負(fù)荷數(shù)據(jù)
由圖3、4中的數(shù)據(jù)可以看出,協(xié)調(diào)控制方案經(jīng)受了負(fù)荷變動(dòng)的考驗(yàn),過(guò)程中主要參數(shù)的調(diào)節(jié)品質(zhì)均達(dá)到《火力發(fā)電廠模擬量控制系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)試規(guī)程》(DL/T 657)的要求,能夠滿足機(jī)組變負(fù)荷的要求。
圖4 660~363MW降負(fù)荷和363~660MW升負(fù)荷趨勢(shì)
對(duì)于W型火焰鍋爐雙進(jìn)雙出鋼球磨制粉系統(tǒng)的超臨界機(jī)組,以容量風(fēng)擋板開(kāi)度代替給煤量,以功水比取代煤水比用于給水系統(tǒng),再通過(guò)獨(dú)特的“預(yù)給煤”前饋邏輯,從變負(fù)荷指令微分、限幅、變量校正和速率限制4個(gè)方面對(duì)邏輯進(jìn)行優(yōu)化,有效地提高了協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的控制精度和調(diào)節(jié)品質(zhì)。貴州習(xí)水二郎電廠(4×660MW)新建工程第1、2機(jī)組圓滿完成AGC試驗(yàn),并通過(guò)168h試運(yùn)。在移交生產(chǎn)后,兩臺(tái)機(jī)組AGC功能長(zhǎng)期投運(yùn),調(diào)節(jié)品質(zhì)良好。
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OptimizationofCoordinatedControlSystemforDouble-inandDouble-outPulverizingSystemofW-typeFlame-firedBoilerSupercriticalUnit
WANG Fei, HE Jin-qi,FENG Rong-bin,ZHOU Ke-yu,WEI Pei-yuan
(EnergyChinaNorthwestElectricPowerTestResearchInstituteCo.,Ltd.)
In this paper, combined with the commissioning experience of the new unit of Xishui Erlang Power Plant in Guizhou Province, the various perturbations of the double-in and double-out ball milling system of W-type flame boiler were analyzed and the control strategy of the milling system and coordinated control system were optimized to provide the entire unit’s the coordinated control system with a set of practical control program so as to ensure long-term and normal operation of the unit AGC.
double-in and double-out ball milling system of W-type flame-fired boiler, coordination control, capacity air, fuel quantity, main steam pressure
王飛(1982-),高級(jí)工程師,從事火力發(fā)電機(jī)組自動(dòng)控制領(lǐng)域的調(diào)試研究工作,40439748@qq.com。
TH865
A
1000-3932(2017)12-1095-06
2017-07-15,
2017-08-15)
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