亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        氣流激勵(lì)引起的風(fēng)機(jī)振動(dòng)故障診斷?

        2018-01-09 00:14:52
        風(fēng)機(jī)技術(shù) 2017年6期
        關(guān)鍵詞:冷氣倍頻試車

        袁 博

        (西安陜鼓動(dòng)力股份有限公司)

        氣流激勵(lì)引起的風(fēng)機(jī)振動(dòng)故障診斷?

        袁 博

        (西安陜鼓動(dòng)力股份有限公司)

        針對某冷氣風(fēng)機(jī)機(jī)組在現(xiàn)場試車過程中振動(dòng)劇烈波動(dòng)進(jìn)而導(dǎo)致連鎖停機(jī)的故障,本文采用歷史振動(dòng)圖譜和現(xiàn)場測試方法,分析認(rèn)為振動(dòng)劇烈波動(dòng)的能量主要集中在0.75倍頻左右的低頻分量,且振動(dòng)波動(dòng)幅值與轉(zhuǎn)速、進(jìn)口壓力、進(jìn)口流量密切相關(guān),表現(xiàn)為明顯的拍振。經(jīng)過氣動(dòng)計(jì)算與現(xiàn)場試驗(yàn),機(jī)組故障為由于氣流激勵(lì)引起的機(jī)組異常振動(dòng),為后續(xù)解決機(jī)組振動(dòng)問題提供了依據(jù)。

        冷氣風(fēng)機(jī);低頻分量;軸心軌跡;氣流激勵(lì)

        0 引言

        冷氣風(fēng)機(jī)由變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),主要作用是輸送三聚氰胺裝置中工藝系統(tǒng)的冷氣。冷氣風(fēng)機(jī)兩端垂直向上徑向進(jìn)氣,中間垂直向下徑向排氣。風(fēng)機(jī)的壓比非常小,是典型的通風(fēng)機(jī),在整個(gè)裝置中起通風(fēng)作用。

        某公司的冷氣風(fēng)機(jī)試車過程中,發(fā)現(xiàn)機(jī)組冷態(tài)試車時(shí)運(yùn)行正常;當(dāng)采用熱空氣模擬工藝介質(zhì)試車時(shí),振動(dòng)大幅波動(dòng)并導(dǎo)致機(jī)組連鎖停機(jī)。用戶認(rèn)為風(fēng)機(jī)進(jìn)入喘振區(qū),并且在設(shè)計(jì)上存在缺陷,不能滿足技術(shù)協(xié)議要求。為了準(zhǔn)確判斷該振動(dòng)故障,并找出故障原因,本文通過頻譜分析、氣動(dòng)計(jì)算分析及現(xiàn)場檢測,準(zhǔn)確診斷出該振動(dòng)故障為氣流激勵(lì),并且引起該振動(dòng)故障的原因是風(fēng)機(jī)管網(wǎng)阻力大于風(fēng)機(jī)的升壓。此類故障的診斷分析,對其它風(fēng)機(jī)的同類振動(dòng)故障也有借鑒意義。

        1 氣流激勵(lì)

        氣流激勵(lì)振動(dòng)又名流致振動(dòng),作用在離心葉輪轉(zhuǎn)子上的橫向氣流激振力主要源于葉輪與蝸殼之間氣流動(dòng)壓力的相互作用。當(dāng)葉輪轉(zhuǎn)子只是繞軸自轉(zhuǎn)而無渦動(dòng)發(fā)生時(shí),作用在葉輪周圍的氣流壓力是幾何對稱的,此時(shí)未有橫向氣流力激振力產(chǎn)生;當(dāng)葉輪轉(zhuǎn)子在繞軸自轉(zhuǎn)的同時(shí)又有渦動(dòng)產(chǎn)生時(shí),作用在葉輪周圍的氣流壓力便不再幾何對稱,離心葉輪轉(zhuǎn)子橫向氣流激振力也就隨之產(chǎn)生[1]。橫向氣流激振力可以使離心葉輪轉(zhuǎn)子的動(dòng)力學(xué)特性復(fù)雜化,發(fā)生復(fù)雜運(yùn)動(dòng)的趨勢增大[2]。

        葉輪進(jìn)出口的氣流存在滯止和渦流現(xiàn)象,造成速度的變化較為激烈,這也是造成局部氣流不穩(wěn)定的原因。氣流激勵(lì)誘發(fā)振動(dòng)的特征頻率在0.5~0.8倍頻區(qū)間[3],類似于離心壓縮機(jī)的旋轉(zhuǎn)失速(如葉輪失速特征頻率為0.5~0.8倍頻[4-6],擴(kuò)壓器失速特征頻率為0.1~0.5倍頻[7])。誘發(fā)離心壓縮機(jī)氣流激勵(lì)振動(dòng)的原因有很多,其中氣流失穩(wěn)是引起氣流振蕩的主要原因素。

        一般情況下,通風(fēng)機(jī)是和管網(wǎng)聯(lián)合工作的。氣流流經(jīng)通風(fēng)機(jī),通風(fēng)機(jī)對其做功,氣流的壓力和流量的關(guān)系是按照通風(fēng)機(jī)性能曲線變化的。

        用于克服管網(wǎng)中的阻力ΣΔp,全壓的其余部分消耗在氣流從管網(wǎng)出口時(shí)所具有的動(dòng)能上。

        總之,通風(fēng)機(jī)的全壓等于管網(wǎng)的總阻力與出口動(dòng)

        圖1 通風(fēng)機(jī)壓力與管網(wǎng)阻力的關(guān)系Fig.1 The relationship between the pressure of the fan and the resistance of the pipe network

        圖1給出了通風(fēng)機(jī)壓力與管網(wǎng)阻力之間的關(guān)系。要滿足上述兩點(diǎn)要求,整個(gè)裝置包括通風(fēng)機(jī)與管網(wǎng)只能在通風(fēng)機(jī)壓力曲線p-Q與管網(wǎng)性能曲線的交點(diǎn)A上運(yùn)行。在A點(diǎn),兩者的流量(QA)相等,靜壓力與阻力(PA)也相等,A點(diǎn)成為工況點(diǎn)。根據(jù)上面兩點(diǎn)要求,工況點(diǎn)是由通風(fēng)機(jī)壓力曲線與管網(wǎng)性能曲線的交點(diǎn)來決定的[8]。

        在通風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí),當(dāng)系統(tǒng)通風(fēng)阻力由于某種原因升高,使得流量減小。工況點(diǎn)沿著通風(fēng)機(jī)的性能曲線向左移動(dòng),若工況點(diǎn)移動(dòng)到性能曲線的某一流量時(shí),通風(fēng)機(jī)進(jìn)口的流量、壓力有激烈的脈動(dòng),氣流激勵(lì)頻率剛好與風(fēng)機(jī)固有的一階臨界頻率相吻合,造成通風(fēng)機(jī)一階臨界頻率分量的振動(dòng)能量突然增大而導(dǎo)致機(jī)組連鎖停機(jī)。

        2 故障特征

        冷氣風(fēng)機(jī)機(jī)組由電機(jī)直接拖動(dòng),并在進(jìn)排氣側(cè)分別布置X向和Y向兩個(gè)測點(diǎn),電機(jī)上的振動(dòng)數(shù)據(jù)沒有上傳至遠(yuǎn)程故障診斷系統(tǒng)。

        該套冷氣風(fēng)機(jī)的機(jī)殼是鋼板焊接類結(jié)構(gòu),支撐軸承為圓柱軸承。風(fēng)機(jī)的主要性能參數(shù)如表1所示。

        表1 冷氣風(fēng)機(jī)的主要性能參數(shù)Tab.1 Main performance parameters of cooling fan

        三聚氰胺的工藝流程示意圖如圖2所示,冷氣風(fēng)機(jī)將捕集器中的三聚氰胺冷氣輸送到尿洗塔中。冷氣風(fēng)機(jī)試車時(shí),系統(tǒng)中的其它裝置均未投運(yùn),通過出料鼓風(fēng)機(jī)給該密閉系統(tǒng)中打空氣加壓,以達(dá)到熱空氣模擬工藝介質(zhì)試車的目的。

        圖2 三聚氰胺流程示意圖Fig.2 Schematic diagram of the melamine process

        前期冷態(tài)試車,將風(fēng)機(jī)進(jìn)排氣管道上的檢修人孔門打開,單試?yán)錃怙L(fēng)機(jī)的機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)情況。當(dāng)風(fēng)機(jī)達(dá)到工作轉(zhuǎn)速后,振動(dòng)幅值均在合格范圍之內(nèi)。本文將針對3次典型的試車情況進(jìn)行分析和診斷。

        第一次熱態(tài)試車。將風(fēng)機(jī)進(jìn)口壓力增壓至0.2MPa(G),在該套閉環(huán)系統(tǒng)裝置中單試風(fēng)機(jī)的熱態(tài)機(jī)械性能。風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速從1 330r/min快速升至2 690r/min時(shí),風(fēng)機(jī)各測點(diǎn)的振動(dòng)通頻值發(fā)生突跳,通頻值最大達(dá)到88.8μm而導(dǎo)致連鎖停機(jī)。

        第二次熱態(tài)試車。將風(fēng)機(jī)進(jìn)口壓力增壓至0.05MPa(G)并解除振動(dòng)連鎖停機(jī)信號,繼續(xù)在該套閉環(huán)系統(tǒng)裝置中單試風(fēng)機(jī)的熱態(tài)機(jī)械性能。當(dāng)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速升至 2 995r/min 時(shí) ,風(fēng) 機(jī) 測 點(diǎn) VT10306X、VT10306、VT10305X、T10305Y的振動(dòng)通頻值分別為16.8μm、14.3μm、20.3μm、14.8μm。當(dāng)風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速逐漸降至 2 915r/min時(shí),風(fēng)機(jī)振動(dòng)開始出現(xiàn)連續(xù)的波動(dòng),波動(dòng)最大達(dá)到96.3μm而停機(jī)。

        第三次熱態(tài)試車。試車前在風(fēng)機(jī)進(jìn)排氣側(cè)管道上安裝了回流閥,如圖5所示。將風(fēng)機(jī)進(jìn)口壓力增壓至0.2MPa(G),回流閥全開,解除振動(dòng)連鎖停機(jī)信號,繼續(xù)在該套閉環(huán)系統(tǒng)裝置中單試風(fēng)機(jī)的熱態(tài)機(jī)械性能。在風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速升至3000r/min后降速至2876r/min的過程中,各測點(diǎn)處振動(dòng)的通頻值分別為15.4μm、11.5μm、22.0μm、18.0μm且振動(dòng)趨勢非常平穩(wěn);當(dāng)逐漸關(guān)閉回流閥至開度為30%時(shí),各測點(diǎn)處的振動(dòng)開始出現(xiàn)劇烈波動(dòng),波動(dòng)最大達(dá)到128.6μm;隨著回流閥逐漸打開,振動(dòng)值也逐漸回落。

        圖3 增加回流閥的流程示意圖Fig.3 The process diagram of adding the return valve

        3 故障精析

        第一次試車分析:風(fēng)機(jī)在2 690r/min發(fā)生突跳時(shí),振動(dòng)通頻值最大達(dá)到88.8μm,但各測點(diǎn)的工頻幅值非常小,最大不超過16μm。振動(dòng)的主要能量集中在0.75倍頻分量處,其能量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過工頻分量。低頻分量的突然增大是造成此次故障的主要因素。查看風(fēng)機(jī)啟機(jī)過程中各測點(diǎn)的頻率分量的變化情況,發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速升至1 270r/min時(shí)各測點(diǎn)振動(dòng)信號的頻譜圖中均出現(xiàn)了0.75倍頻分量。隨著風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速的升高,該0.75倍頻分量始終存在(圖4),直至該低頻分量突然升高引起風(fēng)機(jī)連鎖停機(jī)[5]。

        圖4 冷氣風(fēng)機(jī)波動(dòng)時(shí)的頻譜圖Fig.4 Spectrum of cooling fan fluctuating

        圖5為冷氣風(fēng)機(jī)發(fā)生突跳時(shí)的軸心軌跡,從圖中可以看出軸心軌跡的輪廓形狀基本不變,但軌跡的隨機(jī)性強(qiáng),重復(fù)性非常差。

        圖5 冷氣風(fēng)機(jī)發(fā)生突跳時(shí)的原始軸心軌跡Fig.5 The original axis track of the cooling fan jump

        第二次試車分析:當(dāng)風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速達(dá)到2 995r/min時(shí),各測點(diǎn)的振動(dòng)主要以工頻分量為主,雖伴有少量的低頻分量,但低頻分量的能量最大不超過3μm。當(dāng)風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速逐漸降至2 915r/min時(shí),風(fēng)機(jī)振動(dòng)開始出現(xiàn)連續(xù)波動(dòng),波動(dòng)時(shí)振動(dòng)通頻值最大達(dá)到96.3μm,此時(shí)各測點(diǎn)的振動(dòng)能量均主要集中在0.72倍頻分量處(34.92Hz)。圖6為風(fēng)機(jī)發(fā)生波動(dòng)時(shí)的原始軸心軌跡圖,可以看出風(fēng)機(jī)的軸心軌跡與第一次試車突跳時(shí)的軸心軌跡十分相似。軌跡形如一團(tuán)亂麻,鍵相點(diǎn)的位置也在不斷變化,幾乎沒有重復(fù)性。從各測點(diǎn)的振動(dòng)波形圖中可以看到明顯的拍振。

        圖6 冷氣風(fēng)機(jī)波動(dòng)時(shí)的原始軸心軌跡圖Fig.6 The original axis track when the cooling fan fluctuates

        第三次試車分析:當(dāng)風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速達(dá)到2 876r/min時(shí),各測點(diǎn)處的振動(dòng)主要以工頻分量為主,并且伴有少量的低頻分量。但低頻分量的幅值最大也在4μm以內(nèi),能量很小。當(dāng)逐漸關(guān)閉回流閥開度至30%時(shí),四個(gè)測點(diǎn)處的振動(dòng)開始出現(xiàn)劇烈波動(dòng),波動(dòng)時(shí)振動(dòng)通頻值最大可達(dá)128.6μm,此時(shí)振動(dòng)能量主要集中在0.72倍頻分量處(34.48Hz)。

        圖7 冷氣風(fēng)機(jī)劇烈波動(dòng)時(shí)的原始軸心軌跡圖Fig.7 The original axis track of the cooling fan violently fluctuating

        圖7為風(fēng)機(jī)發(fā)生劇烈波動(dòng)時(shí)的原始軸心軌跡圖,可以看出此時(shí)風(fēng)機(jī)的軸心軌跡與前兩次試車突跳時(shí)軸心軌跡特征相似。

        表2給出了三次試車時(shí)波動(dòng)最大點(diǎn)的數(shù)據(jù)對比及軸心軌跡情況對比。在3次試車過程中,風(fēng)機(jī)振動(dòng)均發(fā)生了劇烈的波動(dòng)或者突跳,振動(dòng)的能量均集中在0.72倍頻或0.75倍頻分量,工頻分量幅值非常?。徊▌?dòng)最高測點(diǎn)(VT10305X)的振動(dòng)通頻幅值均達(dá)到了80μm以上,但工頻幅值最高不超過16μm;在進(jìn)口壓力調(diào)低至0.05MPa(G)或者節(jié)流閥關(guān)至1/3時(shí),振動(dòng)即發(fā)生突跳并伴有明顯的拍振。

        表2 三次試車情況對比Tab.2 The comparison of three experiments

        雙吸式的單級葉輪受到兩端氣流的間歇性激振,引起轉(zhuǎn)子強(qiáng)烈的拍振,轉(zhuǎn)子的線性運(yùn)轉(zhuǎn)受到該激振力的強(qiáng)烈沖擊而產(chǎn)生劇烈的振動(dòng),因此認(rèn)為造成風(fēng)機(jī)劇烈波動(dòng)或突跳的主要因素是氣流激勵(lì)。

        從三次試車的數(shù)據(jù)對比中發(fā)現(xiàn)氣流激勵(lì)引起的風(fēng)機(jī)振動(dòng)與風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速、進(jìn)口壓力、進(jìn)口流量等參數(shù)關(guān)系密切。在第一次試車中,當(dāng)進(jìn)口壓力保持在0.2MPa(G)且未裝回流閥的情況下,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速升至1 044r/min時(shí),各測點(diǎn)的頻譜圖中并未發(fā)現(xiàn)0.75倍頻分量;當(dāng)轉(zhuǎn)速升至1 330r/min時(shí),各測點(diǎn)的頻譜圖中即出現(xiàn)明顯的0.75倍頻分量。此時(shí)氣流激勵(lì)開始出現(xiàn),但能量還比較??;當(dāng)轉(zhuǎn)速繼續(xù)升至2 690r/min時(shí),0.75倍頻的低頻能量突然升高致風(fēng)機(jī)振動(dòng)連鎖停機(jī);在第二次試車過程中,風(fēng)機(jī)進(jìn)口壓力調(diào)低至0.05MPa(G)。因載荷降低氣流激振的能量比較小,故并未激起風(fēng)機(jī)振動(dòng)突然增大而連鎖停機(jī);在第三次試車時(shí),風(fēng)機(jī)進(jìn)口壓力保持在0.2MPa(G),回流閥全開,此時(shí)風(fēng)機(jī)進(jìn)口流量大。風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速穩(wěn)定在2 876r/min時(shí),各測點(diǎn)的振動(dòng)通頻值非常小,當(dāng)回流閥關(guān)至30%時(shí),風(fēng)機(jī)進(jìn)口流量減小,風(fēng)機(jī)各測點(diǎn)的振動(dòng)通頻值發(fā)生明顯的突跳,頻譜圖中的低頻振動(dòng)能量增加非常明顯。

        該風(fēng)機(jī)在現(xiàn)場的啟機(jī)過程中,一階臨界轉(zhuǎn)速區(qū)間為1490~2260r/min對應(yīng)的頻響范圍為24.8~37.7Hz。三次試車低頻振動(dòng)頻率分別為33.6Hz,35.0Hz,34.5Hz,低頻分量的頻率剛好在臨界頻響范圍內(nèi),氣流激勵(lì)的頻率與轉(zhuǎn)子一階臨界頻率相吻合,在波形頻譜圖中出現(xiàn)了明顯的拍振跡象。綜合對比分析認(rèn)為:誘發(fā)該套風(fēng)機(jī)振動(dòng)幅值劇烈波動(dòng)的原因是氣流激勵(lì)與轉(zhuǎn)子一階臨界的頻率相吻合的共振[10-12]。

        4 氣動(dòng)性能分析與現(xiàn)場檢測

        通過現(xiàn)場DCS檢測畫面所顯示的結(jié)果來看,在這三次試車時(shí),風(fēng)機(jī)壓升均由于壓力表的原因無法測得真實(shí)值,這給我們分析振動(dòng)的氣動(dòng)原因增加了很大的難度。故給出熱空氣試車時(shí)的性能曲線進(jìn)行分析,如下圖8所示。該曲線是風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)時(shí)預(yù)測性能曲線換算到進(jìn)口條件下運(yùn)行時(shí)的風(fēng)機(jī)預(yù)測性能曲線,方點(diǎn)位置是運(yùn)行點(diǎn)??梢钥闯觯哼\(yùn)行點(diǎn)與設(shè)計(jì)的升壓、軸功率都吻合的很好,且運(yùn)行在穩(wěn)定工況范圍內(nèi)。

        圖8 風(fēng)機(jī)預(yù)測性能曲線Fig.8 Fan prediction performance curve

        由于此風(fēng)機(jī)的預(yù)測性能曲線特性是經(jīng)計(jì)算校核過的,因此,如果此風(fēng)機(jī)的壓升隨著流量減小而升高的幅度不大,那么流量在一定范圍內(nèi)的變化影響到升壓的變化就比較小。反之,如果升壓超過了設(shè)計(jì)值很多,流量會(huì)急劇減小。

        該風(fēng)機(jī)在管網(wǎng)中的作用就是克服管網(wǎng)阻力。所以判斷在此工況下,風(fēng)機(jī)的升壓已經(jīng)超過了風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)能力。

        現(xiàn)場檢測中,當(dāng)風(fēng)機(jī)在50%負(fù)荷且回流閥開度為1/3的情況下,用手持式測振儀對機(jī)殼各位置的振動(dòng)速度進(jìn)行了測量,測量結(jié)果如下表3所示。從表中可以看出:軸承箱殼體振動(dòng)速度不大,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于優(yōu)良值4.5mm/s。下機(jī)殼出口位置的振動(dòng)速度最大達(dá)到14.2mm/s,遠(yuǎn)超過停機(jī)值7.1mm/s。殼體振動(dòng)速度作為振動(dòng)分析的一個(gè)參考量,反映出風(fēng)機(jī)出口處的振動(dòng)能量比軸承箱的殼體振動(dòng)能量大的多,說明引起風(fēng)機(jī)振動(dòng)的激振能量來源于出口管道處。

        表3 殼體振動(dòng)速度對照表(單位:mm/s)Tab.3 The vibration velocity in different parts of volute(unit:mm/s)

        超轉(zhuǎn)速升至3 075r/min后,測出風(fēng)機(jī)升壓已經(jīng)大于48kPa,這個(gè)值超過設(shè)計(jì)值33%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)能力范圍。

        5 處理方案與處理效果

        根據(jù)現(xiàn)場檢測到的風(fēng)機(jī)性能和管網(wǎng)阻力等參數(shù)的計(jì)算結(jié)果,重新更換一套風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子,使其做功能力能夠克服現(xiàn)場管網(wǎng)阻力,達(dá)到裝置的運(yùn)行要求。

        新轉(zhuǎn)子更換完成后現(xiàn)場試車,當(dāng)轉(zhuǎn)速升至工作轉(zhuǎn)速并加至滿負(fù)荷(回流閥全關(guān))正常運(yùn)行,風(fēng)機(jī)進(jìn)排氣側(cè)的振動(dòng)值最大不超過25μm,并且振動(dòng)趨勢非常平穩(wěn)。該風(fēng)機(jī)的振動(dòng)故障徹底得到解決。

        6 結(jié)論

        1)冷氣風(fēng)機(jī)在閉路系統(tǒng)里要建立正壓,風(fēng)機(jī)的升壓一定要大于管網(wǎng)阻力。而當(dāng)管網(wǎng)阻力遠(yuǎn)大于風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)升壓時(shí)。

        2)氣流激勵(lì)引起的振動(dòng)比較常見,但是0.75倍頻左右分量的低頻振動(dòng),并且剛好與轉(zhuǎn)子的一階臨界頻率相吻合的共振故障更是非常罕見。

        3)頻譜分析與氣動(dòng)參數(shù)分析相結(jié)合,綜合診斷出該冷氣風(fēng)機(jī)的做功能力小于管網(wǎng)阻力(風(fēng)機(jī)在管網(wǎng)中的作用就是克服管網(wǎng)阻力),并且通過現(xiàn)場測試得到了驗(yàn)證。

        [1]Shoji H,Ohashi H.Lateral Fluid Force on Whirling Centridugal Impeller(1stReport:Theory)[J].Journal of fluids engineering,1987,109:94-99.

        [2]李同杰,孫啟國,王娟.橫向氣流激振力作用下的不平衡離心葉輪轉(zhuǎn)子分岔特性研究[J].振動(dòng)與沖擊,2007(4):144-150.

        [3]季慧忠.300MW機(jī)組氣流激振原因分析[J].內(nèi)蒙古電力技術(shù),2006(S3):87-88.

        [4]何立東,聞雪友,李斐.離心壓縮機(jī)迷宮密封中的氣流激振[J].熱能動(dòng)力工程,1996(11):17-20.

        [5]宋光雄,陳松平,宋君輝,等.汽輪機(jī)組汽流激振故障原因及分析[J].動(dòng)力工程學(xué)報(bào),2012(10):770-778.

        [6]楊喜關(guān).氣流激振力作用下轉(zhuǎn)子系統(tǒng)穩(wěn)定性分析[D].南京:南京航空航天大學(xué),2008:1-16.

        [7]陳虹微.離心壓縮機(jī)旋轉(zhuǎn)失速振動(dòng)原因分析及改進(jìn)[J].噪聲與振動(dòng)控制,2010(2):84-87.

        [8]李慶宜.通風(fēng)機(jī)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1981:184,232-233,243-244.

        [9]樓建忠.大型旋轉(zhuǎn)機(jī)械振動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)的研究[D].浙江:浙江大學(xué),2005.

        [10]趙鋼,蔣東翔,周斌,等.氣流激振故障的分析及處理[J].汽輪機(jī)技術(shù),2004(2):122-124.

        [11]岳峰杰,安靖紅,程勇.離心壓縮機(jī)典型故障診斷案例[J].風(fēng)機(jī)技術(shù),2004(6):57-58.

        [12]柴山,馬浩,曲慶文,等.大型旋轉(zhuǎn)機(jī)械氣流激振力研究綜述[J].山東工程學(xué)院學(xué)報(bào),1998(4):1-13.

        [13]李宏坤,郭聘,張曉雯,等.基于氣流激振的離心壓縮機(jī)管道破壞機(jī)理研究[J].振動(dòng)與沖擊,2014(5):37-41.

        Fault Diagnosis of Fan Vibration Caused by Aerodynamic Excitation

        BoYuan
        (Xi’an Shaangu Power Co.,Ltd)

        An cooling fan was shut down due to strong vibrations during an on-site experiment.In this paper,the vibration spectra were analyzed and showed that a high vibration energy is concentrated at aroundof the low frequency component.Experimental analysis further showed that the vibration amplitude is related to the rotational speed,inlet pressure and inlet flow rate,especially the beat vibration.The aerodynamic analysis and experiment on site show the reason of unit fault to be aerodynamic excitation.

        cooling fan,low frequency components,axis orbit,aerodynamic excitation

        分布式能源互聯(lián)島綠色制造系統(tǒng)集成工程(2016年綠色制造系統(tǒng)集成項(xiàng)目)

        2017-07-06 陜西 西安 710600

        TH432;TK05

        1006-8155-(2017)06-0081-06

        A

        10.16492/j.fjjs.2017.06.0014

        猜你喜歡
        冷氣倍頻試車
        一種新型高分子塑料瓶成型模具
        簡談城市軌道交通試車線與車輛段接口及試車流程
        冬天的冷氣
        以身試車
        我國推力最大分段式固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)試車成功
        太空探索(2016年9期)2016-07-12 09:59:51
        基于LBO晶體三倍頻的激光實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的研究
        脈沖單頻Nd∶YVO4激光器及其倍頻輸出特性研究
        國內(nèi)首套百萬噸級煤間接制油項(xiàng)目試車成功
        Q開關(guān)倍頻Nd:YAG激光治療激素依賴性皮炎療效觀察
        通用飛機(jī)冷氣加油裝置的研制
        国产在线精品一区二区在线看| 欧美又大又硬又粗bbbbb| 丰满少妇作爱视频免费观看| 免费观看性欧美大片无片| 日韩h网站| 欧洲人妻丰满av无码久久不卡| 精品视频入口| 日韩成精品视频在线观看| 亚洲精品一区二区三区52p| 免费无码av一区二区三区| 精品少妇ay一区二区三区| 免费无码又爽又刺激又高潮的视频| 丰满少妇av一区二区三区 | 99精品欧美一区二区三区美图 | 亚洲日本一区二区在线| 日韩极品视频免费观看| 亚洲av永久无码精品放毛片| 四月婷婷丁香七月色综合高清国产裸聊在线| 欧美a在线播放| 亚洲av中文字字幕乱码| 日韩精品久久中文字幕| 成人爽a毛片在线视频| 国产福利片无码区在线观看| 日韩精品一区二区三区免费观影| 老熟女的中文字幕欲望| 亚洲人成电影在线观看天堂色| 91人妻无码成人精品一区91 | 国产精品一区二区久久久av| 久久国产色av免费观看| 中文字幕av在线一二三区| 国产丝袜高跟美腿一区在线| 国产av剧情刺激对白| 人妻久久久一区二区三区| 无码日韩AⅤ一区二区三区| 亚洲一区二区三区厕所偷拍| 久久精品国产久精国产爱| 日韩精品无码免费专区网站| 国产久视频| 日韩一区二区三区熟女| 欧美成人aaa片一区国产精品 | 精品久久久久久电影院|