吳文波
(煤炭工業(yè)太原設(shè)計研究院,山西省太原市,030001)
★ 煤炭科技·加工轉(zhuǎn)化★
智能干選在選煤廠塊煤分選系統(tǒng)改造中的應(yīng)用分析
吳文波
(煤炭工業(yè)太原設(shè)計研究院,山西省太原市,030001)
塊煤預(yù)先排矸是目前煉焦煤選煤廠生產(chǎn)中的重要環(huán)節(jié),針對棗礦集團新安煤業(yè)選煤廠現(xiàn)有塊煤排矸工藝中存在的矸石帶煤嚴(yán)重、動篩跳汰機故障率高等問題進行了論述。介紹了智能干選工藝的原理及特點,通過對動篩跳汰、重介淺槽以及智能干選的應(yīng)用情況進行對比分析,提出了采用智能干選工藝對塊煤進行分選的技術(shù)改造方案,并對改造后的經(jīng)濟效益進行了分析。分析表明,該廠采用智能干選工藝代替動篩排矸能夠取得良好的社會效益和經(jīng)濟效益。
塊煤排矸 動篩跳汰機 智能干選 效益分析
棗礦集團新安煤業(yè)選煤廠(以下簡稱新安煤業(yè)選煤廠)生產(chǎn)能力為3.0 Mt/a,主要生產(chǎn)煉焦用煤,現(xiàn)生產(chǎn)工藝分別為300~50 mm采用動篩跳汰機排矸,50~1 mm采用三產(chǎn)品重介旋流器分選,1~0.25 mm采用TBS粗煤泥分選機分選,+0.25~0 mm采用浮選。本文通過分析現(xiàn)有塊煤分選工藝存在的問題、智能干選工藝的特點和優(yōu)勢以及改造后所取得的經(jīng)濟效益來評價智能干選機的應(yīng)用效果。
新安煤業(yè)選煤廠采用動篩跳汰機進行塊煤分選,動篩跳汰分選工藝流程圖如圖1所示。
動篩跳汰分選在生產(chǎn)過程中主要存在3個方面的問題:一是動篩跳汰機的分選效果差,動篩矸石帶煤率高達(dá)6%~8%,大量精煤隨矸石排棄,經(jīng)濟效益損失嚴(yán)重;二是動篩跳汰機設(shè)計處理能力為 150 t/h,隨著井下開采深度的增加,原煤中矸石含量逐漸增大,跳汰機排矸輪負(fù)荷不斷加大。由于跳汰機排矸能力的制約,導(dǎo)致跳汰機故障率不斷升高,停機檢修時間增加,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn);三是受動篩跳汰機排矸能力不足的影響,大量矸石不能及時排出,通過塊煤破碎機破碎后進入重介分選系統(tǒng)。隨著矸石量的不斷增大,塊煤破碎機和三產(chǎn)品旋流器的運行負(fù)荷也隨之增大,進而影響旋流器的工況環(huán)境,同時對旋流器的分選效果也產(chǎn)生影響。
圖1 動篩跳汰分選工藝流程圖
以上問題對選煤廠實現(xiàn)減員增效、提高自動化水平、建設(shè)現(xiàn)代高效選煤廠形成了制約。因此,選用先進的塊煤分選技術(shù)對現(xiàn)有動篩分選工藝進行改造,并對改造后的成效進行分析十分必要。
新安煤業(yè)選煤廠塊原煤粒度組成見表1。
表1 新安煤業(yè)選煤廠塊原煤粒度組成
由表1可以看出,+100 mm粒級中矸石和夾矸含量占全樣產(chǎn)率分別為2.73%和1.30%;100~50 mm粒級中矸石、夾矸含量占全樣產(chǎn)率分別為6.51%和1.12%;原煤中+50 mm塊煤占全樣產(chǎn)率為24.21%,灰分為42.06%,矸石以及夾矸含量占+50 mm原煤產(chǎn)率達(dá)48.12%,灰分為69.64%,矸石含量大且灰分較純,提前將矸石盡可能的排出可以有效降低塊原煤灰分,減少進入后續(xù)系統(tǒng)的矸石量,降低塊原煤破碎機及后續(xù)洗選系統(tǒng)的運行負(fù)荷,避免由于排矸能力問題造成對重介系統(tǒng)分選精度的影響。
智能干選機區(qū)別于傳統(tǒng)的重力分選設(shè)備,采用傳感器和大數(shù)據(jù)分析,對每一塊原煤進行數(shù)字化分析,識別出煤與矸石后再通過高壓風(fēng)將矸石排除。TDS智能干選機原理圖如圖2所示。
由圖2可以看出,物料布料均勻后進入干選機,干選機采用智能識別方法,針對不同的煤質(zhì)特征建立與之相適應(yīng)的分析模型,通過大數(shù)據(jù)分析,對煤與矸石進行數(shù)字化識別,最終通過智能排矸系統(tǒng)將矸石排出。TDS智能干選系統(tǒng)包括給料、識別、執(zhí)行幾大主要系統(tǒng),以及供風(fēng)、除塵、配電、控制等輔助系統(tǒng)。
圖2 TDS智能干選機原理圖
智能干選機分選粒度級寬,分選上限達(dá)到300 mm,分選下線可達(dá)25 mm;分選精度高,矸石中帶煤率低于3%;分選方式靈活可調(diào),塊原煤中矸石多時將矸石分選出來,塊原煤多時將原煤分選出來;智能干選機分選過程中無需借助水和介質(zhì),系統(tǒng)簡潔且不產(chǎn)生煤泥,簡化了工藝流程;配套設(shè)備少,自動化程度高、人工成本低、備品備件及維修費用低、電耗低,可有效降低塊煤分選系統(tǒng)加工成本。
智能干選為干法選煤,主要設(shè)備為智能干選機,并增加配套供風(fēng)系統(tǒng)。根據(jù)本選煤廠生產(chǎn)情況,300~50 mm塊原煤小時處理量為137.58 t/h。動篩跳汰、重介淺槽與智能干選工藝應(yīng)用對比表情況見表2。
表2 動篩跳汰、重介淺槽與智能干選工藝應(yīng)用對比表
由表2 可以看出,智能干選工藝配套設(shè)備具有使用臺數(shù)少、工藝簡單、生產(chǎn)管理方便等優(yōu)點,其系統(tǒng)在運行負(fù)荷、噸煤加工費用、生產(chǎn)成本等方面與傳統(tǒng)塊煤分選工藝相比較帶有明顯優(yōu)勢。矸石帶煤率明顯低于動篩跳汰、略高于重介淺槽,針對該廠現(xiàn)有工藝可明顯降低矸石帶煤損失,智能干選工藝分選精度不受煤質(zhì)本身波動的影響,能夠保證分選的效果的穩(wěn)定。
選用智能干選代替動篩跳汰排矸,改造方案為拆除原手選帶式輸送機、動篩跳汰機、斗式提升機、濃縮旋流器組、高頻篩、煤泥水桶及轉(zhuǎn)排泵,新增振動布料器、智能干選機及配套空壓機、冷干機、儲氣罐等。入廠原煤分級后,篩上+50 mm大塊直接進入智能干選機分選;分選的精煤進入現(xiàn)有破碎環(huán)節(jié),分選的矸石進入現(xiàn)有矸石系統(tǒng)。改造后智能干選工藝流程圖如圖3所示,主要新增設(shè)備及其參數(shù)見表3。
圖3 改造后智能干選工藝流程圖
序號名稱主要技術(shù)參數(shù)數(shù)量單位1振動布料器B=1400mm,Q=140t/h,N=75kW1臺2大塊智能干選機B=1600mm,入料粒度為300~50mm,L=8m,總功率N=47kW1套3空壓機Q≥24m3/min,P=085MPa,N=132kW1臺
改造后智能干選機代替原動篩跳汰機對+50 mm塊煤進行排矸,矸石帶煤率低于3%,減少矸石帶煤5%左右,直接挽回精煤損失約1.8萬t/a,改造前后生產(chǎn)成本及效益分析見表4。
表4 改造前后生產(chǎn)成本及效益分析 萬元
由表4可以看出,改造前使用動篩跳汰機時所使用的生產(chǎn)材料投入費用為290.52萬元,而改造后使用智能干選機時所使用的生產(chǎn)材料投入費用為217.89萬元,可節(jié)省材料費用72.63萬元;按年生產(chǎn)330 d、生產(chǎn)16 h/d、電價0.75元/kW·h來計算,動篩跳汰機需要184.93萬元,智能干選機則需要128.70萬元,可節(jié)省電費投入56.23萬元;改造前,手選揀矸、動篩跳汰機、煤泥泵等設(shè)備需設(shè)崗位職工6人,采用智能干選后僅需1個巡視工。按人均薪酬7.2萬元/a來計算,改造后的人工工資可節(jié)省36萬元/a;原煤篩分中+50 mm塊煤平均灰分為16.48%,后續(xù)系統(tǒng)洗選后灰分為9.5%的煉焦精煤,按550元/t的原煤價格計算矸石帶煤損失,動篩跳汰矸石帶煤率約為6%~8%,按7%計算,矸石帶煤損失為1446.84萬元,智能干選矸石帶煤率為1%~3%,按2%計算,矸石帶煤損失為392.29萬元,可挽回1054.55萬元的矸石帶煤損失;改造后矸石中帶煤量降低,矸石處置量相應(yīng)減少,暫以5元/t計算矸石處置費用, 動篩跳汰機的費用為187.90萬元,智能干選機的費用為178.31萬元,可節(jié)省9.59萬元。
采用智能干選改造后年增加直接經(jīng)濟效益為1229萬元,改造投資約為1100萬元,投資回收期10.7個月。由于智能干選機分選過程中無需用水,塊煤分選系統(tǒng)不會產(chǎn)生煤泥水,可以減少次生煤泥量及煤泥水轉(zhuǎn)排運輸。挽回的矸石帶煤進入后續(xù)洗選系統(tǒng)分選,提高了煉焦精煤的回收率和稀缺煤種的利用率,為企業(yè)創(chuàng)造更大效益。
采用智能干選工藝對塊煤預(yù)排矸系統(tǒng)進行改造,可有效降低矸石帶煤率,解決塊煤系統(tǒng)設(shè)備故障率高、檢修及占用生產(chǎn)時間長的問題;簡化生產(chǎn)工藝,提高自動化程度,便于生產(chǎn)管理;為企業(yè)創(chuàng)造良好經(jīng)濟效益的同時,改善了生產(chǎn)工人的操作環(huán)境、減少了粉塵、噪音等對周邊環(huán)境的污染。
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Applicationandanalysisofintelligentdryseparationinlumpcoalseparationsystemimprovementincoalpreparationplant
Wu Wenbo
(Taiyuan Design Research Institute for Coal Industry, Taiyuan, Shanxi 030001, China)
Gangue exclusion in advance for lump coal was an important link in the production process of coal preparation plant of coking coal in current. The author discussed the serious coal gangue mixing coal problem and the high failure rate of movable sieve jig existed in lump coal gangue exclusion technology in coal preparation plant of Xin'an Coal Mine. The principle and characteristics of intelligent dry separation process were introduced, and a technical transformation plan using intelligent dry separation technology for lump coal was put forward by contrastively analyzing the application conditions of movable sieve jig, dense medium shallow groove and intelligent dry separation, and the economic benefits after technology transformation were analyzed. The results showed that using intelligent dry separation technology instead of movable sieve jig could achieve favorable social and economic benefits.
lump coal gangue exclusion, movable sieve jig, intelligent dry separation, efficiency analysis
吳文波. 智能干選在選煤廠塊煤分選系統(tǒng)改造中的應(yīng)用分析[J]. 中國煤炭,2017,43(12):123-126.
Wu Wenbo.Application and analysis of intelligent dry separation in lump coal separation system improvement in coal preparation plant[J]. China Coal, 2017, 43(12):123-126.
TD948
A
吳文波(1987-),男,四川德陽人,工程師,工學(xué)碩士 ,2010年畢業(yè)于太原理工大學(xué)礦物加工工程專業(yè),主要從事選煤設(shè)計等方面的工作。
(責(zé)任編輯 王雅琴)