劉福華
(中國核電工程有限公司,浙江海鹽 314300)
ASG系統(tǒng)汽水分離器疏水調節(jié)閥改造方案探討
劉福華
(中國核電工程有限公司,浙江海鹽 314300)
壓水堆核電廠M310機組輔助給水系統(tǒng)汽水分離器下游多臺疏水調節(jié)閥因氣蝕內漏失去閥門調節(jié)功能,影響汽水分離器疏水效果影響閥門功能實現(xiàn)。從設計和維修角度提出在內漏閥門下游增加一臺同型號的調節(jié)閥和在內漏閥門的前后各增加一個手動隔離閥兩套疏水調節(jié)閥改造方案,分析兩套技術改造方案的優(yōu)缺點,結合人員、財產(chǎn)安全性和機組可用率及改造費用等因素,給出改造參考建議。
M310;輔助給水系統(tǒng) ;調節(jié)閥 ;改造方案
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.09.53
壓水堆核電廠M310機組輔助給水系統(tǒng)(ASG)作為蒸汽發(fā)生器二次側給水備用系統(tǒng),在反應堆啟動和反應堆冷卻劑系統(tǒng)升溫、機組熱停堆、將反應堆冷卻到余熱排出系統(tǒng)能投入運行的狀態(tài)下,替代主給水系統(tǒng)和啟動給水系統(tǒng)運行。ASG系統(tǒng)屬于專設安全設施,在任一正常給水系統(tǒng)發(fā)生事故時,輔助給水系統(tǒng)運行,導出堆芯余熱,直到反應堆冷卻劑系統(tǒng)達到余熱排出系統(tǒng)可投入的狀態(tài)。汽水分離器位于汽輪機的上游,每臺汽輪機的入口管線設有2臺并聯(lián)的氣動閥,氣動閥開啟后便可啟動汽輪機。系統(tǒng)的上游部分包括汽水分離器在內,長期進行加熱,以減少汽輪機入口處積水的危險,凝結水靠汽水分離器排出。M310機組輔助給水系統(tǒng)調節(jié)閥位于汽水分離器下游(圖1),與疏水器并聯(lián),上游管線設計壓力為8.6 MPa,設計溫度300℃。
圖1 ASG系統(tǒng)疏水調節(jié)閥在流程中的位置(虛線部分)
秦山核電廠二期、海南昌江核電廠一期M310機組ASG系統(tǒng)汽水分離器下游疏水調節(jié)閥ASG139、146VV均發(fā)生過閥門氣蝕內漏,失去閥門調節(jié)功能,影響汽水分離器疏水效果,嚴重的將影響汽輔泵的正常啟動。當壓差>2.5 MPa時,調節(jié)閥的調節(jié)過程就是阻力突變過程,ASG系統(tǒng)汽水分離器下游疏水調節(jié)閥前端管線設計壓力達到8.6 MPa,調節(jié)閥內漏后極易產(chǎn)生氣蝕現(xiàn)象,氣蝕現(xiàn)象對調節(jié)閥的閥芯和閥座產(chǎn)生巨大沖擊,使閥門發(fā)生內漏。
ASG系統(tǒng)汽水分離器下游疏水調節(jié)閥不具備隔離功能,在閥門的前后設計手動隔離閥,在發(fā)生調節(jié)閥內漏需要檢修的時候,只能隔離整列ASG,因此日常檢修困難。閥門調節(jié)功不能實現(xiàn),將影響汽動泵的正常啟動。
改造方案一是在發(fā)生內漏的調節(jié)閥下游串聯(lián)一個同型號的調節(jié)閥一用一備(圖2),大修期間對內漏的調節(jié)閥進行檢修,運行期間不影響閥門調節(jié)功能。
(1)在內漏閥門下游增加一臺同型號的調節(jié)閥一備一用,閥門平時關閉,既可以實現(xiàn)雙隔離又可以互為備用,不影響閥門調節(jié)功能,大修期間更換發(fā)生內漏的調節(jié)閥;
(2)發(fā)生內漏的調節(jié)閥不再日常檢修,WANO考核指標不受影響;
(3)發(fā)生內漏調節(jié)閥只在大修期間檢修,避免人員燙傷、蒸汽泄漏等風險;
(4)管道改動較小,由于閥門數(shù)量少,空間布置相對寬松,對其他設備檢修空間的影響較??;
(5)2臺M310機組ASG系統(tǒng)同功能同型號疏水調節(jié)閥共6臺,采用方案一只增加6臺調節(jié)閥,技改費用較低。
(1)只能在對應的ASG系統(tǒng)隔離或者大修時進行檢修,該閥門出現(xiàn)故障的概率很高,需從更換整閥的角度去考慮維修工作;
圖2 方案一改造示意
(2)2個閥門同時發(fā)生內漏的情況也會發(fā)生,需做好后備方案。
改造方案二是在內漏閥門的前后各增加一個手動隔離閥(圖3),方便內漏調節(jié)閥的隔離檢修。
理論上關閉疏水調節(jié)閥上下游新增手動隔離閥可在日常不產(chǎn)生I0情況下檢修,WANO考核指標不受影響。
(1)在調節(jié)閥前后各增加一臺手動隔離閥,便于內漏閥門維修更換,但更換閥門期間所在管線完全隔離將喪失閥門調節(jié)功能;
(2)對現(xiàn)有管道改動較大,需重新布置管道走向,增加的焊口較多,對系統(tǒng)可靠性不利;
(3)在8.6 MPa,接近300℃高溫的手動隔離閥下游進行閥門解體、打磨、切割、焊接的工作風險大,如發(fā)生蒸汽意外泄漏,后果嚴重;
(4)現(xiàn)場空間較為狹小,在較小的空間內連續(xù)安裝3個閥門,該區(qū)域的汽動泵、閥門、汽水分離器檢修空間受影響較大;
(5)2臺M310機組多增加12臺閥門,增加維修工作量和系統(tǒng)的潛在故障點;
(6)增加12臺手動隔離閥,技改費用較大。
調節(jié)閥的維修一般有預防性維修和故障性維修兩種。預防性維修主要是在閥門未出現(xiàn)故障時就采取的檢修措施,而故障性維修即閥門發(fā)生故障后采取的一系列檢修工作。不論從設計還是維修角度來說,在發(fā)生氣蝕內漏的調節(jié)閥完成故障性檢修或者技術改造后,均應考慮其他未泄漏的同系統(tǒng)同類型同功能的調節(jié)閥的預防性維修策略,這時可參考已采用的技術改造方案對未發(fā)生氣蝕內漏的調節(jié)閥進行預防性維修,以避免、減少或消除故障后果。
圖3 方案二改造示意
調節(jié)閥進出口與管線的連接方式均有法蘭連接和焊接兩種方式。法蘭連接便于閥門檢修,但也易發(fā)生泄漏,特別對于高溫高壓管線應盡量避免采用法蘭連接形式。壓水堆核電廠M310機組核島絕大多數(shù)閥門均采用焊接,火電廠工藝系統(tǒng)也大多采用焊接,主要目的是避免泄漏。本文改造的調節(jié)閥所在上游管道設計溫度300℃、設計壓力8.6 MPa,屬高溫高壓管線,泄漏風險大,且蒸汽泄漏危害工作人員人身安全。因此,從運行安全考慮,不宜使用法蘭連接,應采用焊接形式連接閥門與管道。
在壓水堆核電廠M310機組運行中,系統(tǒng)的可靠性是目的,檢修只是提高系統(tǒng)可靠性的手段,設備技術改造方案不僅考慮人員、財產(chǎn)安全性和機組可用率,還要考慮改造費用。因此出于保守決策原則,建議采用在疏水調節(jié)閥下游增加一臺同類型調節(jié)閥的改造方案,既能保證調節(jié)閥調節(jié)功能的實現(xiàn),又對人員安全有保障,還可以降低檢修工作量和技改費用。如果考慮能在日常不產(chǎn)生I0情況下檢修,而且技改費用充足的情況下,可采用在疏水調節(jié)閥前后各增加一臺手動隔離閥的改造方案,但現(xiàn)場閥門檢修做好雙重隔離措施,防止蒸汽泄出發(fā)生人員燙傷事故。
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〔編輯 李 波〕