(神華寧煤集團烯烴二分公司,寧夏靈武 750411)
神華寧煤集團45萬噸/年聚乙烯裝置概況及試車分析
田東鵬
(神華寧煤集團烯烴二分公司,寧夏靈武 750411)
本文介紹了神華寧煤集團45萬噸/年聚乙烯裝置概況、工藝特點、主要工藝流程和產(chǎn)品方案??偨Y(jié)裝置原始投料試車情況,統(tǒng)計了裝置試車過程中的原料消耗,并對試車原料單耗高的原因進行分析,為裝置后續(xù)生產(chǎn)提供有力支持。
聚乙烯,Unipol技術(shù),催化劑,產(chǎn)品方案,試車分析
神華寧煤集團烯烴二分公司聚乙烯裝置是神華寧煤煤化工副產(chǎn)品深加工綜合利用項目的主工藝裝置之一,該裝置采用美國UNIVATION公司UNIPOL低壓氣相流化床聚乙烯技術(shù)[1-3]。該工藝以乙烯為主要原料,1-丁烯和1-己烯為共聚單體[4-5],在高活性催化劑的作用下發(fā)生聚合反應(yīng),生成聚乙烯產(chǎn)品。
本裝置采用單線操作,設(shè)計年操作時間為8000h,年生產(chǎn)能力為45萬噸聚乙烯顆粒樹脂,操作彈性為設(shè)計能力的60%~110%。可生產(chǎn)線性低密度和高密度聚乙烯樹脂,設(shè)計的產(chǎn)品方案共15個牌號,產(chǎn)品密度范圍為0.918g/cm3~0.965g/cm3,熔融指數(shù)范圍為0.05~155,可用于生產(chǎn)薄膜、包裝袋、容器、管材等制品。
美國Univation公司的Unipol氣相法PE技術(shù),自1968年首套裝置工業(yè)化以來,至今全球具有100多套生產(chǎn)裝置,產(chǎn)能超過12000kt/a。該技術(shù)工藝流程簡單,設(shè)備臺數(shù)少,技術(shù)指標先進、操作、維修及建設(shè)費用低,而且擴能改造容易[6];由于固態(tài)和淤漿催化劑及茂金屬催化劑的高活性,聚合物中鈦的殘留量為1mg/kg~3mg/kg,產(chǎn)品不需脫除催化劑殘留,對環(huán)境污染較小[7-9];用單一反應(yīng)器可生產(chǎn)高、中、線性低密度的聚乙烯產(chǎn)品;反應(yīng)器內(nèi)部無設(shè)備,通過擴展的上部進行氣固分離,不需旋風(fēng)分離器或其它氣固分離設(shè)備;采用冷凝態(tài)和超冷凝態(tài)聚合操作方式,極大地提高了反應(yīng)器的撤熱能力,從而使反應(yīng)器處理能力得到很大程度的提高[10];排放氣回收產(chǎn)生的單體可以返回反應(yīng)系統(tǒng),原料單耗低。
本裝置采用低能耗和低物耗的工藝技術(shù),合理利用裝置內(nèi)的能量,在保證裝置長期穩(wěn)定運行的前提下節(jié)約了能源。原料乙烯在進脫CO塔之前,與乙烯脫氧床出來的熱乙烯換熱,充分利用乙烯脫氧反應(yīng)的反應(yīng)熱預(yù)熱乙烯后進脫CO塔,節(jié)省了蒸汽耗量;粉料樹脂下料系統(tǒng)輸送氣采用回收系統(tǒng)壓縮尾氣,只在回收系統(tǒng)故障時采用氮氣作為輸送氣,節(jié)省了氮氣消耗;排放氣回收的單體可以直接返回反應(yīng)系統(tǒng),使原料單耗降低,同時排放氣回收還采用了低溫壓縮冷凝回收工藝,節(jié)省了投資和能耗;在裝置Ⅲ型停車工況下,循環(huán)氣壓縮機利用自身出口氣體驅(qū)動維持至少10min的工作時間,這解決了工藝的爆聚問題,也減少了EPS電源的設(shè)置,節(jié)約了能源。
Unipol聚乙烯工藝流程圖如圖1所示,工藝過程主要包括原料精制、催化劑配制、聚合反應(yīng)、粉料脫氣、擠出造粒等[11-12]。乙烯和共聚單體加入流化床反應(yīng)器,在Ziegler-Nata鈦系催化劑/鉻系催化劑/茂金屬催化劑/雙峰催化劑的作用下發(fā)生聚合反應(yīng),反應(yīng)溫度85℃~110℃、壓力約2.41MPa。聚合粉料通過PDS裝置間歇排出,經(jīng)過脫氣后進行造粒。
圖1 Unipol聚乙烯工藝流程圖Fig.1 Process flow diagram of Unipol polyethylene
3.1.1 乙烯精制
乙烯作為聚合反應(yīng)的主要原料,在催化劑的作用下通過陰離子配位聚合得到聚乙烯。本裝置使用的乙烯由裂解裝置產(chǎn)生,進入裝置后分別經(jīng)過脫氧、脫一氧化碳、干燥、脫二氧化碳,凈化后的乙烯純度達到質(zhì)量分數(shù)99.95%以上,然后計量加入聚合反應(yīng)器。
3.1.2 共聚單體精制
本裝置所使用的共聚單體包括1-丁烯和1-己烯,1-己烯作為共聚單體由于其較長的側(cè)鏈,使產(chǎn)品具有更高的韌性和強度。共聚單體進入裝置后通過脫氣塔除去O2、CO、CO2等輕組分雜質(zhì),然后經(jīng)過共聚單體泵加壓后通過干燥器干燥,精制后的1-丁烯純度達到質(zhì)量分數(shù)99.0%以上,1-己烯純度達到質(zhì)量分數(shù)98.5%以上,計量送入聚合反應(yīng)器,參與聚合反應(yīng)。
3.1.3 異戊烷精制
液態(tài)異戊烷進入裝置后通過脫氣塔,塔頂排出的含有O2、CO、CO2等輕組分雜質(zhì)的少量氣體排放到火炬系統(tǒng),異戊烷從塔底流出后經(jīng)過冷卻、加壓、干燥后純度達到質(zhì)量分數(shù)95.0%以上,計量加入聚合系統(tǒng)。
本工藝根據(jù)產(chǎn)品牌號不同使用的催化劑有鈦系淤漿催化劑、淤漿BMC雙峰催化劑和鉻系干粉催化劑。
3.2.1 鈦系催化劑
本裝置使用的鈦系淤漿催化劑[13-14]是UCAT-J型齊格勒-納塔催化劑,主要用于生產(chǎn)膜級和注塑級LLDPE和注塑級HDPE產(chǎn)品。
鈦系淤漿催化劑原漿裝在可以重復(fù)利用的專用鋼瓶中,在氮氣保護下儲運。在卸料前鋼瓶在滾動機上連續(xù)滾動24h,確保催化劑顆粒完全分散懸浮在礦物油中,用氮氣壓送至淤漿進料罐,在進料罐中連續(xù)攪拌防止催化劑沉降。鈦系催化劑淤漿原漿進入反應(yīng)器之前需要通過正三己基鋁(T3)和1-氯二乙基氯化鋁(DC)還原,T3首先在管道混合器與催化劑原漿接觸,混合物進入T3混合罐中進一步攪拌反應(yīng);然后混合物與DC在管線混合器中接觸,進入DC混合罐中充分攪拌還原;最后通過高壓氮氣將還原的催化劑淤漿計量壓送至聚合反應(yīng)器參與反應(yīng)。
3.2.2 雙峰催化劑
本裝置使用的雙峰催化劑[15]是BMC-200和BMC-300,用于生產(chǎn)高密度雙峰聚乙烯樹脂,樹脂產(chǎn)品主要用于HD吹塑膜和大口徑HD管。
雙峰淤漿催化劑裝在可以重復(fù)利用的專用鋼瓶中,在氮氣保護下儲運。在卸料前鋼瓶在滾動機上連續(xù)滾動24h,確保催化劑顆粒完全分散懸浮在礦物油中,用氮氣壓送至淤漿進料罐,在進料罐中連續(xù)攪拌防止催化劑沉降。通過可變速調(diào)節(jié)的催化劑進料泵循環(huán)或計量加入聚合反應(yīng)器。
3.2.3 鉻催化劑
本裝置使用的鉻系干粉催化劑[16-17]是K-100,該催化劑生產(chǎn)的產(chǎn)品撕裂強度大,沖擊強度和耐環(huán)境應(yīng)力開裂性能好,主要用于生產(chǎn)HD膜和HD耐壓管。
鉻系催化劑通過兩臺標準型的Mark V催化劑加料器加入反應(yīng)器的,催化劑靠重力從催化劑儲罐流入催化劑加料器,然后通過高壓氮氣將催化劑計量壓送至聚合反應(yīng)器。
聚合反應(yīng)系統(tǒng)由反應(yīng)器、循環(huán)氣冷卻器和循環(huán)氣壓縮機組成。在裝置開車時,需要預(yù)先向反應(yīng)器中裝入一定料位的PE粉料作為種子床,在一定的壓力下啟動循環(huán)氣壓縮機將種子床流化,種子床經(jīng)過脫水置換后加入助催化劑三乙基鋁(T2)[18]進行滴定和鈍化,然后將乙烯、氫氣、共聚單體等原料加入聚合反應(yīng)器,最后向反應(yīng)器中注入催化劑開始聚合反應(yīng)生成聚乙烯樹脂粉料。
聚合反應(yīng)溫度由循環(huán)氣系統(tǒng)控制,開車時通過蒸汽加入循環(huán)氣將反應(yīng)器溫度升高,從而啟動聚合反應(yīng);正常生產(chǎn)時通過循環(huán)氣將聚合反應(yīng)熱帶出,由循環(huán)氣冷卻器撤走熱量。反應(yīng)壓力通過乙烯進料控制,乙烯聚合生成固相后反應(yīng)器壓力會降低,通過控制乙烯進料維持壓力穩(wěn)定。反應(yīng)器料位通過粉料排放控制,本裝置有兩條粉料產(chǎn)品出料系統(tǒng),兩條出料系統(tǒng)相繼交替操作將粉狀樹脂產(chǎn)品間歇地從反應(yīng)器卸料至粉料脫氣倉。
粉料脫氣倉由兩部分組成,上部分用于脫除烴類,下部分用于水解殘留在樹脂中的烷基鋁。在脫氣倉上部粉料溫度接近于反應(yīng)器的溫度,操作壓力略高于大氣壓,小于35kPag,并通入氮氣來脫除溶解于粉料樹脂中的烴類,通過料位控制來維持脫氣所需的充分的停留時間,吹掃氮氣與烴類從脫氣倉頂部排出至回收系統(tǒng)。在脫氣倉下部加入氮氣與蒸汽混合氣水解樹脂中殘余的烷基鋁,氣體從側(cè)線排出經(jīng)過濾后排至火炬。脫氣后的粉料通過帶有切刀的旋轉(zhuǎn)下料器控制料位并將結(jié)塊或片狀物料破碎,然后經(jīng)過震動分級篩分離回收塊狀物料,合格的粉料樹脂送至擠出造粒系統(tǒng)。
樹脂通過脫氣倉下部的振動篩后靠重力進入樹脂緩沖料斗,經(jīng)過樹脂粉末換向閥、樹脂經(jīng)旋轉(zhuǎn)閥與固體添加劑一同進入樹脂/添加劑給料器,粉料樹脂和固體添加劑經(jīng)混煉機進料斗/排氣過濾器進入混煉機,在混煉機熔化并混合,熔融的聚合物直接進入熔融泵,然后進入水下切粒機形成顆粒產(chǎn)品。粒料通過切粒水輸送至大塊剔除器初步脫水并除去塊料,然后進入顆粒干燥器進一步脫水并干燥,干燥的顆粒進入顆粒振動篩,將過大和不合格的顆粒分離回收,合格粒料通過質(zhì)量流量計送到摻混系統(tǒng)。
粒料經(jīng)過摻混保證同一批次質(zhì)量均一,經(jīng)采樣分析合格后的聚乙烯粒料通過風(fēng)送系統(tǒng)輸送至包裝料倉進行包裝、碼垛。
本裝置可以生產(chǎn)線性低密度和高密度聚乙烯顆粒樹脂,總共15個牌號,其中LLD吹塑膜牌號2個,LLD注塑牌號2個,HD注塑牌號4個,HD大零件吹塑牌號3個,HD吹塑膜牌號2個,HD管材牌號2個。產(chǎn)品的物理性能及應(yīng)用如表1所示。
表1 產(chǎn)品的主要物理性能及應(yīng)用Table 1 The main physical properties and applications of the products
該裝置于2017年7月完成試車,開車種子床樹脂為中石化廣東茂名分公司DJM-1820粉料樹脂,試車生產(chǎn)樹脂牌號為LLD注塑產(chǎn)品DNDA-8320,試車過程中操作溫度、壓力達到設(shè)計要求,產(chǎn)品質(zhì)量合格,共計生產(chǎn)聚乙烯粒料515t。
裝置試車期間主要物料消耗統(tǒng)計如表2所示,可以看出,試車期間主要物料單耗明顯高于設(shè)計值,原因分析如下:
(1)乙烯、1-丁烯、異戊烷、氫氣單耗高是因為裝置開車精制系統(tǒng)建液位、精制塔補充液位,反應(yīng)器開車建立循環(huán)消耗原料。
(2)主催化劑、三正己基鋁、一氯二乙基鋁單耗高的原因是催化劑系統(tǒng)初次在線還原,為了避免系統(tǒng)中雜質(zhì)影響催化劑活性,還原劑過量加入;而且裝置試車過程中催化劑系統(tǒng)進行了兩次在線還原。
(3)三乙基鋁單耗高是因為反應(yīng)器床層初次鈍化使用量大。
(4)循環(huán)水和電力消耗高的原因是反應(yīng)器試車負荷較低,未能滿負荷生產(chǎn)。
表2 裝置試車期間主要物料消耗統(tǒng)計Table 2 Main material consumption statistics during device commissioning
本裝置采用美國UNIVATION公司UNIPOL低壓氣相流化床聚乙烯技術(shù),設(shè)計生產(chǎn)能力大,連續(xù)操作時間長,操作彈性大。采用低能耗和低物耗的工藝技術(shù),合理利用裝置內(nèi)的能量,在保證裝置長期穩(wěn)定運行的前提下節(jié)約了能源。裝置可生產(chǎn)線性低密度和高密度聚乙烯樹脂,設(shè)計的產(chǎn)品方案共15個牌號,產(chǎn)品密度范圍為0.918g/cm3~0.965g/cm3,熔融指數(shù)范圍為0.05~155,可應(yīng)用于吹塑、注塑、管材等成型工藝。裝置于2017年7月完成試車,操作條件達到設(shè)計要求,生產(chǎn)出合格的聚乙烯產(chǎn)品。
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GeneralInformationandTrial-start-upAnalysisofShehuaNingxiaCoalIndustryCompany(SNCG)450kt/aPolyethyleneUnit
TIAN Dong-peng
(Second branch olefin company of SNCG,Lingwu 750411,Ningxia,China)
The general information,process characteristics,main flowchart and production plan were introduced for SNCG 450kt/a polyethylene unit. We summarized the plant trial-strat-up situation,the raw material consume during trial-strat-up,and analyzed the reasons of high unit consumption of raw materials,which providing strong support for production.
polyethylene,unipol technology,catalyst,product program,trial strat-up analysis
TQ 325.1+2