廖大兵 劉求陽 崔乘亮 徐兵
摘要:SCR脫硝的核心裝置是脫硝催化劑,為完全發(fā)揮催化劑的催化效果,需要保證系統(tǒng)的流場分布非常均勻,將氣體擴散理論和表面化學(xué)反應(yīng)理論應(yīng)用于煙氣脫硝應(yīng)過程,建立反應(yīng)速率模型,改善SCR性能的方法與措施,用均布導(dǎo)流板優(yōu)化入口煙道流場和用放射排列直板導(dǎo)流板結(jié)合整流器優(yōu)化反應(yīng)器流場的方案,確定并驗證機組入口煙道、反應(yīng)器的流場優(yōu)化方案,消除SCR反應(yīng)器催化劑入口速度不均的現(xiàn)象,延長催化劑使用壽命,提高脫硝效率。
關(guān)鍵詞:脫硝;流場;優(yōu)化
1 前言
對于SCR脫硝反應(yīng)裝置而言其核心是脫硝催化劑,在催化劑的作用下煙氣中的NOx與NH3快速反應(yīng)生成N2和H2O。為完全發(fā)揮催化劑的催化效果,需要保證系統(tǒng)的流場分布非常均勻,包括溫度分布、氨氣和氮氧化物的分布、流速分布等,另外為了保證SCR脫硝反應(yīng)器能夠長期有效地運行,煙道內(nèi)不能積灰,積灰嚴重會造成堵塞,使設(shè)備壓損增大,并且影響后續(xù)設(shè)備的使用壽命,還直接影響脫硝效率。
目前,脫硝主要采用選擇性催化還原(SCR)工藝煙氣脫硝系統(tǒng),SCR反應(yīng)器布置在省煤器與空預(yù)器之間的高含塵區(qū)域,國內(nèi)較多燃煤電廠脫硝裝置存在堵塞和塌方的現(xiàn)象,某電廠脫硝裝置運行五年后,也發(fā)現(xiàn)催化劑存在局部塌陷的現(xiàn)象,且脫硝出口不同位置的NOx濃度偏差較大,氨逃逸有超過3ppm的現(xiàn)象。通過現(xiàn)場查看催化劑磨損和塌陷導(dǎo)致出現(xiàn)催化劑磨損和塌陷的主要原因是催化劑層速度不均勻系數(shù)偏大。因此通過對現(xiàn)有導(dǎo)流板布置情況下,反應(yīng)器內(nèi)速度場數(shù)值模擬研究,得到速度場分布的規(guī)律,尤其是第一層催化劑上截面速度分布不均勻系數(shù),找到催化劑磨損和塌陷的原因,進行優(yōu)化改進,提高脫硝效率和催化劑壽命。
2 流場試驗及數(shù)據(jù)
為了解該電廠脫硝流場的實際情況及速度場分布的規(guī)律,對脫硝裝置第一層催化劑上方新增了流場測試點,并在330MW和300MW兩種工況下對脫硝裝置的進出口進行了流場測試,測試結(jié)果顯示催化劑上方流場極不均勻,偏差較大。同時,采用網(wǎng)格法對脫硝出口不同位置的NOx進行了測量,發(fā)現(xiàn)NOX相對標準偏差較大,見表1。
流場不均勻,引起NOX相對標準偏差較大,不僅影響脫硝效率,造成液氨的大量浪費,還會使氨逃逸增加,極容易引起空預(yù)器的堵塞。因此,需要進行脫硝導(dǎo)流板的優(yōu)化改進。
建立模型與理論研究
利用模型通過流場模擬來確定SCR脫硝反應(yīng)器內(nèi)部構(gòu)件是一種很好的設(shè)計方式, 該方式的關(guān)鍵在于設(shè)計一種能夠真實反映出模擬SCR脫硝系統(tǒng)流場狀況組合系統(tǒng)。脫硝裝置在國內(nèi)應(yīng)用較晚,對脫硝流場優(yōu)化研究較少。提高脫硝效率、延長催化劑壽命是目前的研究熱點。結(jié)合測試數(shù)據(jù),并利用計算流體力學(xué)軟件對SCR脫硝系統(tǒng)進行數(shù)值模擬仿真,可為脫硝反應(yīng)器煙道、導(dǎo)流板及噴射系統(tǒng)的設(shè)計和改進提供重要依據(jù)和設(shè)計參數(shù)。
3.1 建立模型理論依據(jù)
催化劑層速度不均勻系數(shù)其定義式為:
xi為每個測點的參數(shù)值,x為平均值,偏差值越小,速度分布均勻性就越好。在工程應(yīng)用中,通常要求催化劑入口截面處速度分布的最大偏差要小于15%。
圖1為數(shù)值模擬計算區(qū)域以及坐標系統(tǒng)。數(shù)值模擬坐標原點定義在圖1所示位置。為了方便描述導(dǎo)流板所在的位置,第一層催化劑上面位置處的導(dǎo)流板定義為右上角位置。
數(shù)值模擬計算區(qū)域選取從省煤器出口要反應(yīng)器出口,整個數(shù)值模擬網(wǎng)格規(guī)模為100萬網(wǎng)格點。
結(jié)合設(shè)計及工廠經(jīng)驗,初步擬定導(dǎo)流板優(yōu)化改進方案為:在原有7塊弧形導(dǎo)流板的基礎(chǔ)上,反應(yīng)器左上角增加直形導(dǎo)流板,反應(yīng)器右上角導(dǎo)流板之間增加1塊弧-直型導(dǎo)流板,共增加8塊弧-直型導(dǎo)流板。
建立數(shù)值模型后,借助試驗軟件,下一步進行建模分析及驗證。
3.2 數(shù)值模擬結(jié)果及分析
通過計算得到,第一層催化劑入口截面上速度分布標準偏差系數(shù)為10%,偏差較小,已經(jīng)完全滿足優(yōu)化的要求。
4優(yōu)化效果
脫硝導(dǎo)流板優(yōu)化完成,在機組連續(xù)穩(wěn)定運行一個月后,對脫硝裝置的流場和性能進行了測試。試驗時,機組負荷穩(wěn)定,保證鍋爐運行方式不變,在脫硝反應(yīng)器入口煙道進行煙氣流速場測試。根據(jù)測試結(jié)果,入口流速場相對標準偏差為10.68%。
同時,對脫硝出口NOx濃度進行了測試,在保證氨逃逸穩(wěn)定且不超標的前提下,發(fā)現(xiàn)出口NOx相對分布均勻,出口NOX相對標準偏差為9.36%,對比優(yōu)化調(diào)整前測試數(shù)據(jù), 出口NOX相對標準偏差明顯減小。
5結(jié)論及建議化
結(jié)合某電廠催化劑局部坍塌、脫硝出口濃度不均的問題,結(jié)合試驗測試及建模理論分析,得出脫硝流場不均勻,速度偏差較大,并進行了優(yōu)化脫硝導(dǎo)流板的改進措施。實施后,經(jīng)試驗測量,脫硝流場得到優(yōu)化,反應(yīng)器入口流速場相對標準偏差為10.68%;對脫硝反應(yīng)器出口各點NOx濃度進行了測量,發(fā)現(xiàn)脫硝出口NOx濃度變得更加均勻,相對偏差降低到9.36%。通過對脫硝流場的優(yōu)化,徹底滿足反應(yīng)器速度分布偏差系數(shù)CV≤15%的要求,有效延長催化劑使用壽命,提高脫硝效率,減少氨逃逸,節(jié)省噴氨量,有效防止空預(yù)器堵塞等問題,對于電廠節(jié)能減排具有良好的作用。
作者簡介:
廖大兵(1981年),男,華潤電力控股有限公司,主任工程師,碩士,工程師。
劉求陽(1972年),男,華潤電力控股有限公司華南大區(qū),副總經(jīng)理,碩士,工程師。
崔乘亮(1971年),男,廣州華潤熱電有限公司,副總經(jīng)理,本科,工程師。
徐兵(1987年),男,廣州華潤熱電有限公司,節(jié)能工程師,本科,初級工程師。