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        強(qiáng)化W72塊采油管理

        2018-01-02 11:20:52李建軍蘇彪蘇麗
        科學(xué)與財(cái)富 2018年32期

        李建軍 蘇彪 蘇麗

        摘要:2014年,通過集輸系統(tǒng)改造,計(jì)量站降干壓,單井降回壓,確保了單井生產(chǎn)穩(wěn)定。細(xì)化研究W72塊腐蝕機(jī)理,強(qiáng)化W72塊防腐措施配套,精細(xì)摸索摻水化鹽方式,加強(qiáng)摻水化鹽等五小措施的實(shí)施,結(jié)合智能化改造結(jié)合井口壓力自動(dòng)計(jì)量、功圖自動(dòng)診斷,優(yōu)化油井工作參數(shù),全年采油管理水平得到大幅提升。截止2014年12月25日,油藏經(jīng)營管理三區(qū)全年合計(jì)躺井21井次,其中200天內(nèi)躺井7井次,較2013年躺井(24口井)總數(shù)減少3井次,200天以內(nèi)躺井(7口井)持平;較2012年躺井(40井次)降低19井次,200天以內(nèi)躺井(20)降低13井次,有效控制躺井,躺井率自2012年的4.27%降低到2013年的2.39%,今年進(jìn)一步降低至2.21%,躺井率大幅度下降。

        關(guān)鍵詞:集輸系統(tǒng)改造;采油管理水平;躺井率

        1、油藏概況

        采油四廠油藏經(jīng)營管理三區(qū)位于文南油田東北部,管轄著文85塊、文72-134塊、文72沙三中、文269塊4個(gè)區(qū)塊,含油面積為7.8平方公里,地質(zhì)儲量為1349萬噸,可采儲量為297萬噸。油區(qū)地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜、儲層埋藏深、物性差、非均質(zhì)性強(qiáng),自然遞減幅度大、整體注采完善難度大,實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定開發(fā)難度較大。

        2、優(yōu)化集輸管網(wǎng),保證油井生產(chǎn)

        2.1單井降低回壓

        2013年,我區(qū)部分井生產(chǎn)過程中頻繁出現(xiàn)回壓高現(xiàn)象,為了解決這一問題,通過電加熱器、多功能罐,確保油井最大產(chǎn)能,同時(shí)確保生產(chǎn)穩(wěn)定。2014年,我區(qū)累計(jì)調(diào)整電加熱器4臺次,維修電加熱器3臺次,上多功能罐4臺次,保證了油井的正常穩(wěn)定生產(chǎn)。

        2.2集輸干線改造

        (1)改造進(jìn)罐井站后單井流程,使單井罐在緊急情況下可作為全站應(yīng)急罐使用;在站后流程加旁通,正常生產(chǎn)時(shí)旁通關(guān)閉,單井可進(jìn)罐、可進(jìn)站,進(jìn)站生產(chǎn)過單流閥無倒流風(fēng)險(xiǎn),緊急情況需進(jìn)罐時(shí)開單井進(jìn)站流程,打開旁通,即可全站通過計(jì)量間上流或下流進(jìn)入單井罐生產(chǎn)。2014年,我區(qū)截止目前有單井罐作為全站應(yīng)急罐的計(jì)量站7座,北六干線停投產(chǎn)過程中,涉及的六座計(jì)量站均未停井,單井罐值守罐車兩輛轉(zhuǎn)油,干線改造影響氣量8000方,油量無影響。2.2確定儲量核算的基本參數(shù)

        (2)更換腐蝕嚴(yán)重干線

        對腐蝕嚴(yán)重段59#站-36#站段管線進(jìn)行更換,對57#站-46#站段鋼管線進(jìn)行更換;59#-36#站段北六干線在2014年上半年連續(xù)穿孔兩次,穿孔位置補(bǔ)漏過程中發(fā)現(xiàn)干線外壁腐蝕層達(dá)20mm,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)推算,鋼管線本體有3mm已被腐蝕,管線腐蝕嚴(yán)重,針對這種情況,結(jié)合技術(shù)科對北六干線、北七干線鋼管線段進(jìn)行更換,同時(shí)對59#站、36#站、48#站、46#站、57#站等5處原鋼制閥組更換為玻璃鋼連接閥組,減少管線腐蝕。

        (3)溝通干線,提高應(yīng)急響應(yīng)能力

        自北六、北七干線最近處(46#站-66#站間)將北六、北七干線溝通,使干線出現(xiàn)緊急情況時(shí)后端站可導(dǎo)入另一干線生產(chǎn)。2014.12.25日,在北七干線碰頭施工期間,46#計(jì)量站站外碰頭施工點(diǎn),去往38#站干線連接處刺漏,我們利用溝通干線將46#計(jì)量站、57#計(jì)量站、86#計(jì)量站3站提前恢復(fù)生產(chǎn),在重復(fù)施工過程中,保證了末端3座站的正常生產(chǎn)。同時(shí),利用北六北七溝通管線,可在后期停投時(shí)最大限度減少停井影響,保證油井正常生產(chǎn)。

        3、W72塊腐蝕躺井的治理

        (1)結(jié)合工藝研究所引進(jìn)了酸化緩蝕劑,專門治理酸化后腐蝕躺井,針對酸化措施井酸化完作業(yè)中介入酸化措施,酸化完下泵前提前進(jìn)行加藥預(yù)膜,下泵后完井投加酸化緩蝕劑14天,然后開始投加新型緩蝕劑進(jìn)入常規(guī)加藥;2014年合計(jì)使用酸化緩蝕劑1.6噸。(2)結(jié)合技術(shù)科引進(jìn)了抗二氧化碳緩蝕劑,對于產(chǎn)出氣含二氧化碳的井投加抗二氧化碳緩蝕劑,同時(shí)由于油井產(chǎn)出液中普遍含氣,抗二氧化碳緩蝕劑已普及使用。2014年包含井口連續(xù)加藥、車加藥、小措施加藥等方式合計(jì)使用抗二氧化碳緩蝕劑30噸。(3)針對不同腐蝕狀況的油井,選擇添加緩蝕劑或新型緩蝕劑。抑鹽劑與普通緩蝕劑不反應(yīng),對W72-84井、W72-402井等摻水化鹽井同時(shí)添加抑鹽劑與普通緩蝕劑,配套防腐措施。(4)對酸化措施井提前介入防腐措施,一是改變最初的完井后加藥預(yù)膜,在酸化完井下泵前,井筒直接倒入50kg酸化緩蝕劑提前進(jìn)行加藥預(yù)膜。二是對酸化完的井按200ppm濃度添加酸化緩蝕劑15天,然后再改添加新型緩蝕劑配套常規(guī)防腐措施。2014年合計(jì)實(shí)施酸化措施16井次,1井次酸化后與注水井竄通放噴進(jìn)站,采取車加緩蝕劑方式防腐,1井次酸化后套管破停,1井次酸化后氣大套噴未采取連續(xù)加藥方式,其余13井次合計(jì)投加酸化緩蝕劑預(yù)膜0.75噸,完井后合計(jì)正常加酸化緩蝕劑0.46噸。(5)針對特殊井下管柱、井口配套的井,通過小措施實(shí)施過程實(shí)施防腐措施。W72-460井為一口卡封采油井,因卡封采油無法加藥到油管內(nèi),對此,制定清蠟小措施時(shí),采取熱洗45方,第二罐投加新型緩蝕劑50kg,再頂替15方,將緩蝕劑頂替進(jìn)入油管進(jìn)行防腐。W72-145井口為自動(dòng)旋轉(zhuǎn)井口,無法安裝撞擊式加藥泵,結(jié)合小措施,在洗井頂替液中加新型緩蝕劑50kg,進(jìn)行防腐。(6)針對部分油井生產(chǎn)過程中含水升高,沒有及時(shí)提高加藥濃度,導(dǎo)致高含水井防腐措施不到位的情況,由工程組每旬定期對油井產(chǎn)出含水情況及腐蝕速率進(jìn)行跟蹤,及時(shí)對加藥濃度、加藥量進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,確保油井防腐措施到位。(7)針對常規(guī)加藥泵加藥量少,加藥工作壓力低,返修率高的情況,結(jié)合技術(shù)科引進(jìn)智能自動(dòng)加藥裝置,該裝置一次存藥量大,額定工作壓力高,加藥排量簡單易調(diào),而且可以實(shí)現(xiàn)電腦控制自動(dòng)間歇加藥,完全解決了常規(guī)加藥泵存在的種種弊端。目前已在全區(qū)安裝應(yīng)用20井次,下步將繼續(xù)推廣應(yīng)用。

        4、摸索摻水化鹽時(shí)機(jī),制定最佳管井措施

        W72塊S3中6、8-10等層位在長期生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)出鹽嚴(yán)重,尤其對于單一生產(chǎn)本部分層位的油井,出鹽礦化度最高達(dá)到32萬,更有甚者在地面取樣可見鹽粒,結(jié)鹽對油井生產(chǎn)產(chǎn)生巨大影響,在生產(chǎn)過程中我們不斷摸索化鹽、阻鹽方式,目前主要采取了摻水化鹽、加抑鹽劑控制結(jié)鹽的方式,2014年通過對摻水化鹽的精細(xì)研究,總結(jié)出了一系列的摻水化鹽經(jīng)驗(yàn),全年高含鹽井生產(chǎn)穩(wěn)定,降低了結(jié)鹽對油井躺井影響。

        5、W72塊智能化改造提高采油管理水平

        5.1智能監(jiān)控降低巡井工作量

        2013年合計(jì)安裝油井監(jiān)控?cái)z像頭63井次,通過中心控制室控制巡護(hù)基本實(shí)現(xiàn)了轄區(qū)內(nèi)82臺抽油機(jī)工作過程的視頻監(jiān)控巡護(hù),配置中心控制室技術(shù)員4人,全天24小時(shí)值守,不間斷通過視頻監(jiān)控巡護(hù),可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)油井停井、破壞、管線穿孔等異常情況,第一時(shí)間組織人員現(xiàn)場解決處理問題,可以大幅度降低計(jì)量站崗位工巡井工作量,提高油井開井時(shí)率,保證油井正常生產(chǎn)。

        5.2油井工況數(shù)據(jù)監(jiān)控及分析

        建立信息數(shù)據(jù)庫,實(shí)現(xiàn)電量查詢和故障查詢(保護(hù)信息、故障信息、開關(guān)井信息等),在電量查詢里可實(shí)現(xiàn)單井的電能累計(jì)查詢,故障查詢部分可實(shí)現(xiàn)單井的歷史故障查詢。能自動(dòng)生成報(bào)表以及打印功能。

        結(jié)束語

        不斷提高采油管理水平是各大油田、各油藏經(jīng)營管理區(qū)的共同目標(biāo),不斷摸索完善各項(xiàng)采油管理措施,能夠逐步的提升采油管理水平,提高油井生產(chǎn)能力及生產(chǎn)時(shí)間,為企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益及社會效益。

        參考文獻(xiàn):

        [1]苗力軍,《淺談如何提高機(jī)采系統(tǒng)效益研究》,[J],中國科技博覽,2014年,21期,36-37.

        [2]王鴻勛等,《采油工藝原理》,[M],北京,石油工業(yè)出版社,1981年,35-37.

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