摘 要:本文從表面硬度、滲層深度、干壁釘尾端狀態(tài)等方面分析了干壁釘使用過程中出現(xiàn)斷尖導致攻不進輕鋼龍骨的原因,提供了對干壁釘攻速不良解決思路,對相關制造業(yè)具有一定的指導意義。
關鍵詞:干壁釘;滲層深度;攻速測試
某用戶反映在使用3.5*25雙線細牙干壁釘連接石膏板與厚度1.2mm輕鋼龍骨時發(fā)生部分尖端磨損斷頭攻不入的情況。為此進行了一系列檢驗分析及試驗研究。
1 檢驗分析
干壁釘使用線材為:SWRCH22A,經(jīng)粗抽→球化處理→精抽→成型→輾牙→滲碳淬火、回火→磷化最終成為成品干壁釘。按GB/T14210-1993標準要求滲層深度大于或等于0.05mm,表面硬度大于或等于560HV0.3。攻速試驗荷重采用15kgf,轉速2500r/min,為接近實際使用效果,板厚采用1.0mm鍍鋅冷軋板進行測試,根據(jù)用戶要求攻入時間應小于或等于2.5S。取25顆干壁釘進行攻速試驗,攻入時間見表1-1。攻入時間>5S的干壁釘為時間到達5S手動停止。取1顆合格與1顆不合格(攻入時間>5S)分別進行表面硬度、金相組織檢測分析。同時仔細觀察和驗證攻速合格與不合格的干壁釘尖端的狀態(tài)。攻速試驗合格干壁釘與不合格干壁釘縱向形貌見圖1-1、1-2。
1.1 表面硬度HV0.3
利用FM-800型微小硬度機測量HV0.3硬度值,攻速試驗合格的干壁釘表面硬度值為644HV0.3,不合格干壁釘表面硬度值為642HV0.3。
1.2 金相組織
利用GX51型OLYMPUS金相顯微鏡對攻速試驗合格與不合格干壁釘?shù)目v剖試樣進行金相檢驗。經(jīng)4%硝酸酒精腐蝕,在顯微鏡下觀察,兩者表面滲碳層組織均為回火馬氏體,在1/2牙山部位測試,不合格干壁釘滲層深度144.4μm,合格螺釘?shù)臐B層深度155.7μm(見圖1-3 1-4)。
1.3 尖端狀態(tài)
仔細觀察干壁釘?shù)募舛藸顟B(tài),發(fā)現(xiàn)部分干壁釘?shù)穆菅牢炊宋囱由熘另敹?,挑選出螺牙未延伸至頂端的干壁釘10顆,攻速試驗結果見表1-2。10顆攻入時間均超出用戶要求時間。螺牙未延伸至頂端與延伸頂端的干壁釘外觀形貌見圖1-5、1-6。
2 分析及試驗
從表面硬度、金相檢驗結果來看,攻速試驗合格與不合格干壁釘沒有明顯區(qū)別,攻速試驗不合格干壁釘尖端螺牙未延伸至頂端,在攻速試驗時不能起到切削功能,導致頂端在試驗板上空轉,頂端磨損。
重新生產(chǎn)的干壁釘確保螺牙延伸至頂端,取25顆,攻速試驗驗證結果見表1-3。送用戶處,用戶確認未發(fā)生尖端磨損斷頭攻不入的情況,對改善后干壁釘較為滿意。
3 結語
通過檢測分析和試驗研究,找出干壁釘連接石膏板與厚度1.2mm輕鋼龍骨時發(fā)生部分尖端磨損斷頭攻不入的原因為干壁釘螺牙未延伸至頂端,攻鐵板時起不到切削功能。通過驗證,制作干壁釘時確保螺牙延伸至頂端,最終解決了用戶的問題。
參考文獻:
[1]高志平.郭建.董勇智.SWRCH22A鋼滾絲無絲尖原因分析[期刊論文]-金屬制品2004,30(2)
[2]李智利.韓鳳英.螺釘攻速不合格問題分析[期刊論文]-物理測試2008,26(5)
作者簡介:
武秀梅 1979年生,晉億實業(yè)有限公司總實驗室助理工程師