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        一起220kV電力變壓器事故分析

        2018-01-01 00:00:00鄧陽源
        大科技·C版 2018年5期

        摘 要:通過對一次燃煤電廠故障跳閘變壓器的試驗(yàn)及檢查診斷,詳細(xì)分析了故障時刻波形數(shù)據(jù)和事故后試驗(yàn)數(shù)據(jù),對不能正確反映故障現(xiàn)象的色譜數(shù)據(jù),多次取樣,對典型低壓側(cè)bc相間短路特征波形故障判斷通過設(shè)備解體檢查,對三角形接法線圈的直流電阻測試數(shù)據(jù)利用計算機(jī)仿真軟件進(jìn)行驗(yàn)證分析驗(yàn)證,最終查明了原因,總結(jié)出能準(zhǔn)確判斷內(nèi)部故障性質(zhì)的科學(xué)方法。

        關(guān)鍵詞:燃煤電廠;變壓器;相間短路;匝間短路;分析

        中圖分類號:TM407 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1004-7344(2018)14-0076-02

        1 引 言

        2017年12月12日上午10時10分50秒,某燃煤電廠01號高廠變跳閘,檢查為01號高廠變“差動保護(hù)”動作出口跳變壓器,同時變壓器“輕瓦斯”動作發(fā)信號。01號高廠變跳閘時刻該廠220kV升壓站正在進(jìn)行拉開220kVⅠA母線(01號高廠變所掛母線)電容式電壓互感器(CVT)刀閘的停電操作。

        2 跳閘前運(yùn)行工況

        某燃煤電廠01號高廠變于1988年7月投運(yùn)至今,期間運(yùn)行正常。變壓器型號為SFFZ-31500/220,接線組別為YN-d11-d11,額定電壓為220/6.3/6.3kV,短路阻抗:高壓-低壓Ⅰ:17.16%,高壓-低壓Ⅱ:17.19%。2017年12月12日,一期1號機(jī)組運(yùn)行,2號機(jī)組停備,01號高廠變低壓Ⅰ、Ⅱ分支分別帶2號機(jī)組廠用6kVⅢ、Ⅳ段運(yùn)行,高壓側(cè)電流約為12.7A。01號高廠變高壓側(cè)接在220kV升壓站內(nèi)220kVⅠA母線段運(yùn)行,升壓站內(nèi)采用雙母線帶旁路母線接線方式。

        3 檢查情況

        3.1 保護(hù)及故障錄波檢查

        01高廠變D、E柜為雙重化保護(hù)柜,兩柜電量保護(hù)配置相同,非電量保護(hù)配置在D柜。檢查D、E柜均有“差動保護(hù)”動作出口,D柜“輕瓦斯”發(fā)信號,兩柜錄波基本相同。通過D柜錄波波形來看,故障發(fā)生后01號高廠變高壓側(cè)電流A、B相電流相位相同,幅值大致相等,C相電流幅值約為A、B相之和,且相位相差180°。低壓Ⅰ分支電壓基本無變化,低壓Ⅱ分支側(cè)b2、c2相間電壓在差動保護(hù)動作前有降低,約下降至正常時的65%,a2、b2相間和c2、a2相間電壓基本無變化。

        故障錄波裝置正常啟動,其錄波的01號高產(chǎn)變高壓側(cè)電流波形與保護(hù)所錄波形一致。

        查看與集控故障錄波裝置為同一對時裝置受時的網(wǎng)控1號故障錄波器顯示,在10時10分49秒824毫秒母線電壓3U0突變量啟動錄波。集控故障錄波裝置錄波顯示變壓器高壓側(cè)電流變化事件較母線電壓3U0突變事件滯后202毫秒,結(jié)合現(xiàn)場操作人員反饋幾乎在分閘操作的同時聽到斷路器跳閘聲音,可以判斷母線電壓3U0突變是由于當(dāng)時分閘操作時產(chǎn)生,且在01號高廠變發(fā)生故障之前。

        3.2 一次設(shè)備的外觀檢查情況

        對變壓器本體、低壓各分支母線、配電柜及高、低壓側(cè)開關(guān)等進(jìn)行目測檢查無異常,未聞到有短路燒糊等異味。發(fā)現(xiàn)瓦斯繼電器內(nèi)存有少量氣體。變壓器高壓側(cè)開關(guān)和低壓側(cè)母線進(jìn)行電氣預(yù)防性試驗(yàn)項(xiàng)目均合格。

        3.3 現(xiàn)場初步的檢查和試驗(yàn)情況

        對01號高廠變進(jìn)行絕緣油色譜分析,并對變壓器做絕緣電阻、繞組連同套管介損、直流電阻、電壓比等常規(guī)試驗(yàn)。其中絕緣電阻、繞組連同套管介損、電壓比等試驗(yàn)結(jié)果均正常。油色譜及直流電阻有異常,數(shù)據(jù)如下:

        (1)開關(guān)跳閘后,先后兩次取變壓器油樣進(jìn)行色譜分析。第一次為故障后2h在取樣閥處取樣,C2H2含量為0.55μL/L;第二次為故障后29h取樣,C2H2含量為56μL/L,明顯超標(biāo),三比值為102,屬電弧放電。

        (2)01號高廠變高壓繞組和低壓Ⅰ分支繞組直流電阻數(shù)據(jù)正常,低壓Ⅱ分支繞組b2、c2相間直流電阻較出廠值明顯偏大,繞組線間不平衡率達(dá)13.8%,超過標(biāo)準(zhǔn)要求值。

        3.4 故障的初步判斷

        (1)根據(jù)保護(hù)的動作情況和錄波波形來分析,高壓側(cè)三相電流波形其幅值和相位關(guān)系符合典型的低壓側(cè)b、c相間短路特征。結(jié)合低壓Ⅱ分支b2c2直流電阻偏大,且錄波顯示b2c2相間電壓值在差動保護(hù)前已下降至正常的65%。由此初步判斷很可能在低壓Ⅱ分支b2、c2繞組間發(fā)生了相間短路。

        (2)低壓Ⅱ分支b2、c2相間直流電阻較出廠前明顯偏大,初步判斷c2繞組線圈內(nèi)存在斷股情況。

        (3)從錄波電流幅值看,最大故障電流C相電流幅值約為額定電流的三倍,初步判斷為非金屬性相間短路。

        (4)通過變壓器故障后油色譜試驗(yàn)數(shù)據(jù)三比值為102,判斷變壓器內(nèi)部發(fā)生了電弧放電。

        3.5 現(xiàn)場吊罩檢查及返廠檢修情況

        (1)12月5日,現(xiàn)場進(jìn)行01號高廠變吊罩檢查,對變壓器內(nèi)部器身、夾件、鐵芯、繞組端部引線、接線母排等外觀進(jìn)行檢查,均未發(fā)現(xiàn)明顯放電痕跡和故障點(diǎn)。在低壓繞組角接未解開情況下,對低壓Ⅱ分支繞組進(jìn)行直流電阻測試做比對分析。結(jié)合之前此變壓器的歷史試驗(yàn)數(shù)據(jù),并進(jìn)行線-相電阻換算后得到,本次故障發(fā)生后,c2相電阻明顯大于另外兩相,相電阻最大不平衡率達(dá)到29%。

        此外,對差動保護(hù)范圍內(nèi)的低壓側(cè)封母進(jìn)行了絕緣電阻、交流耐壓等試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果均合格。

        (2)此變壓器于2017年12月28日返廠進(jìn)行解體檢查。將變壓器低壓Ⅱ分支繞組角接解開,分別測試a2、b2、c2三相相電阻,其阻值分別為:6.776mΩ、6.771mΩ、8.023mΩ。檢查低壓繞組引線,每匝線圈由20股導(dǎo)線并聯(lián),c2線圈線規(guī)數(shù)目應(yīng)為20×6.774/8.023=16.9≈17(6.774為相電阻a2和b2的平均值),由此推斷c2線圈內(nèi)存在大約3股導(dǎo)線斷股。

        高、低壓線圈吊出后,高壓線圈及低壓Ⅰ分支線圈正常,低壓Ⅱ分支a2、b2相正常,c2相發(fā)現(xiàn)有明顯變形并存在線圈燒損痕跡。該線圈屬于雙層螺旋式結(jié)構(gòu),分內(nèi)外層,每層30匝,共計60匝。外層線圈有多處位置發(fā)生變形,內(nèi)層線圈無明顯變形。以外層線圈引線部位當(dāng)作起始匝,從上往下數(shù)第18匝與第19匝之間繞組有熔融、斷股現(xiàn)象,且處于此高度內(nèi)外層線圈均有不同程度熔融。由此分析認(rèn)為繞組在此處發(fā)生內(nèi)外層匝間短路(短路匝數(shù)較多,約22~24匝)。

        4 模擬仿真計算

        對于繞組內(nèi)較多匝數(shù)間短路,由于電磁暫態(tài)過程較為復(fù)雜,因此借助Matlab仿真軟件,搭建YNd11三相變壓器計算模型。采用三相雙繞組模型來模擬本次低壓C相繞組匝間短路情況下高壓側(cè)相電流及低壓側(cè)電壓變化特征。該模型以01號高廠變相關(guān)電氣參數(shù)為基礎(chǔ),利用變壓器等效電路,推導(dǎo)仿真模型中各類所需參數(shù)。

        在總匝數(shù)60,短路匝數(shù)23的條件下,對應(yīng)匝間短路下高壓側(cè)三相電流及低壓側(cè)三相電壓,其特征表現(xiàn):A、B相電流幅值、相位近似相同,C相電流幅值約為A、B相電流幅值的兩倍(或者兩者之和),且相位相差約180°;低壓側(cè)bc相電壓下降。此電氣量特征與低壓側(cè)bc相間短路特征一致。

        之后進(jìn)一步開展仿真實(shí)驗(yàn),改變其電源系統(tǒng)阻抗、短路匝數(shù)百分比等參數(shù),結(jié)果表明,當(dāng)?shù)蛪簜?cè)單相匝間短路的短路匝數(shù)達(dá)到一定數(shù)量、短路電流達(dá)到一定值時,高壓側(cè)三相電流開始出現(xiàn)低壓側(cè)相間短路時高壓側(cè)三相電流的特征,并且隨著低壓側(cè)短路匝數(shù)的增多,高壓側(cè)三相電流的特征與低壓側(cè)相間短路時高壓側(cè)三相電流的特征越來越相似。

        5 原因分析

        (1)結(jié)合仿真分析、試驗(yàn)現(xiàn)象及故障錄波,可以認(rèn)為低壓Ⅱ分支c2相線圈內(nèi)匝間短路是導(dǎo)致01號高廠變跳閘的直接原因。對于初期的誤判和漏判,后期通過變壓器返廠解體檢查及仿真分析進(jìn)行糾正。

        (2)對220kVⅠA母線(01號高廠變所掛母線)CVT分閘操作與變壓器故障時序進(jìn)行核對后,拉開CVT一次刀閘在01號高廠變故障發(fā)生之前約202毫秒。分析認(rèn)為,CVT為容性負(fù)載,電流超前電壓90°,在刀閘拉開時產(chǎn)生電弧引起系統(tǒng)震蕩,產(chǎn)生操作過電壓。

        (3)該低壓繞組屬于雙層螺旋式結(jié)構(gòu),其繞組內(nèi)外層壓沿軸向從上往下逐漸減小,繞組兩端壓差最大,為繞組相電壓??紤]變壓器在運(yùn)行中過流或啟機(jī)時勵磁涌流的沖擊,造成變壓器低壓Ⅱ分支繞組變形,經(jīng)過時間的累積效應(yīng),內(nèi)外層繞組絕緣距離減小,在操作過電壓的作用下,絕緣被擊穿,引起內(nèi)外層匝間短路。

        6 結(jié)束語

        本文以一起220kV電力變壓器匝間短路故障為脈絡(luò),從事故現(xiàn)象、電氣量特征、氣體特征等試驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果分析入手,采用基于Matlab仿真軟件搭建的YNd11三相變壓器計算模型仿真的手段模擬和分析驗(yàn)證故障原因。本文分析理論與實(shí)際相結(jié)合,希望對類似的故障分析起到一定的借鑒作用。

        參考文獻(xiàn)

        [1]陳化鋼.電力設(shè)備異常運(yùn)行及事故處理手冊[M].北京:中國電力出版社,2004.

        [2]王 成,黃宏華.電力變壓器匝間短路故障分析及處理[J].電力科學(xué)與工程,2012(01).

        收稿日期:2018-4-15

        作者簡介:鄧陽源(1980-),男,工程師,碩士,主要從事電力系統(tǒng)一次設(shè)備檢修及管理工作。

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