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        國(guó)產(chǎn)2 060 t/h“W”型火焰鍋爐安全經(jīng)濟(jì)啟動(dòng)

        2017-12-29 05:54:59
        山西電力 2017年6期

        張 巖

        (中國(guó)大唐集團(tuán)公司山西分公司,山西 太原 030002)

        國(guó)產(chǎn)2 060 t/h“W”型火焰鍋爐安全經(jīng)濟(jì)啟動(dòng)

        張 巖

        (中國(guó)大唐集團(tuán)公司山西分公司,山西 太原 030002)

        “W”型火焰鍋爐采用了分級(jí)送風(fēng)的雙拱絕熱爐膛等措施以解決劣質(zhì)無(wú)煙煤的著火及燃盡問(wèn)題,但目前國(guó)內(nèi)運(yùn)行的同類型鍋爐在啟動(dòng)過(guò)程中普遍存在著啟動(dòng)用油量大,汽溫波動(dòng)大、屏過(guò)管壁超溫等問(wèn)題。為解決該問(wèn)題國(guó)內(nèi)同類型機(jī)組大多采用投入大量減溫水、減小二次風(fēng)量等措施,但效果均不太理想。某電廠采用優(yōu)化啟動(dòng)操作、去除部分衛(wèi)燃帶耙釘、油槍改造等措施后,冷態(tài)啟動(dòng)用油量由最初的240 t/次降至100 t/次左右,且屏過(guò)在啟動(dòng)中無(wú)超溫現(xiàn)象。

        “W”型火焰;超溫;節(jié)油

        某電廠安裝有2臺(tái)國(guó)產(chǎn)2 060 t/h“W”型火焰鍋爐,由東方鍋爐廠引進(jìn)美國(guó)F.W公司技術(shù)設(shè)計(jì)制造,型號(hào)為DG2060/17.6-II3。該鍋爐在低揮發(fā)分無(wú)煙煤著火及穩(wěn)燃方面有較大的突破,但運(yùn)行中存在啟動(dòng)過(guò)程中用油量大、屏過(guò)管壁超溫等嚴(yán)重問(wèn)題。

        1 鍋爐設(shè)計(jì)特點(diǎn)

        1.1 煤質(zhì)特性

        鍋爐設(shè)計(jì)煤種為晉東南無(wú)煙煤,特點(diǎn)為揮發(fā)分低(Vdaf=7.14),煤質(zhì)硬,哈氏可磨系數(shù)僅為38,為目前國(guó)內(nèi)極難研磨、極難著火及燃盡的無(wú)煙煤之一,其特性見表1。

        表1 設(shè)計(jì)煤質(zhì)特性

        1.2 制粉系統(tǒng)

        制粉系統(tǒng)采用冷一次風(fēng)正壓直吹式系統(tǒng)。配置6臺(tái)雙進(jìn)雙出球磨煤機(jī),型號(hào)為BBD4760,磨煤機(jī)兩端分離器有調(diào)節(jié)葉片調(diào)節(jié)煤粉細(xì)度。

        1.3 燃燒系統(tǒng)

        鍋爐共布置有36只雙旋風(fēng)筒濃淡分離式燃燒器。燃燒器采用分級(jí)配風(fēng)調(diào)節(jié),每個(gè)燃燒器對(duì)應(yīng)1個(gè)配風(fēng)調(diào)節(jié)單元(共36個(gè)單元),每1單元內(nèi)布置6個(gè)二次風(fēng)道及擋板,其中A、B、C擋板控制拱上部分的二次風(fēng)量,D、E、F擋板控制拱下部分的二次風(fēng)量。

        1.4 鍋爐爐膛

        鍋爐分為上、下爐膛兩部分,為了提高著火區(qū)和燃燒區(qū)的溫度,在下爐膛拱部、前后垂直墻、翼墻、側(cè)墻等部位原設(shè)計(jì)有衛(wèi)燃帶,但鑒于已運(yùn)行的同類型鍋爐排煙溫度較高,在施工過(guò)程中爐膛有278 m2的區(qū)域未敷設(shè)衛(wèi)燃帶。

        1.5 汽溫調(diào)節(jié)

        主汽溫度主要通過(guò)兩級(jí)噴水減溫來(lái)調(diào)節(jié)。其中一級(jí)減溫器布置在低過(guò)至全大屏的連接管上,是過(guò)熱汽溫的主要調(diào)節(jié)手段。二級(jí)減溫器布置在全大屏過(guò)熱器和高過(guò)之間,主要用來(lái)調(diào)節(jié)高溫過(guò)熱器出口蒸汽溫度,在運(yùn)行中作汽溫的微調(diào)節(jié)。

        再熱汽溫主要采用擋板調(diào)溫方式,在尾部低溫過(guò)熱器和低溫再熱器下面布置有煙氣調(diào)節(jié)擋板。在再熱蒸汽的進(jìn)口管道上設(shè)計(jì)有事故噴水減溫裝置,用于緊急狀態(tài)下控制再熱汽溫。

        1.6 點(diǎn)火裝置

        鍋爐每個(gè)燃燒器配1支機(jī)械霧化式油槍,共36支,設(shè)計(jì)有C擋板為油槍供風(fēng)。

        2 啟動(dòng)過(guò)程中存在的問(wèn)題

        2.1 機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)用油量大

        鍋爐自投產(chǎn)以來(lái),冷態(tài)啟動(dòng)用油量一直居高不下,最高時(shí)達(dá)到280 t,普遍在240 t左右。造成用油量大的主要原因?yàn)闊o(wú)煙煤本身著火和燃盡都比較困難,為保證煤粉充分引燃啟動(dòng)過(guò)程中投油量比較大,啟動(dòng)后期撤油槍速度也較慢。

        2.2 啟動(dòng)過(guò)程中屏過(guò)超溫

        鍋爐冷態(tài)啟動(dòng)時(shí)經(jīng)常發(fā)生屏過(guò)超溫現(xiàn)象,嚴(yán)重威脅受熱面的安全運(yùn)行,制約著機(jī)組啟動(dòng)速度。發(fā)生超溫的主要階段為啟磨投粉過(guò)程中,主要原因?yàn)闊嶝?fù)荷與蒸汽流量間的不平衡,另外爐內(nèi)火焰中心高,火焰行程長(zhǎng)也是造成超溫的另一個(gè)關(guān)鍵因素。

        2.3 啟動(dòng)過(guò)程中主再熱汽溫波動(dòng)大

        由于爐內(nèi)燃燒室衛(wèi)燃帶敷設(shè)過(guò)多等原因?qū)е聠?dòng)中蒸汽壓力和溫度嚴(yán)重不匹配,造成汽溫對(duì)減溫水依賴過(guò)大,難以調(diào)節(jié),波動(dòng)較大,延誤時(shí)間,耗費(fèi)燃油。

        3 運(yùn)行優(yōu)化及安全經(jīng)濟(jì)性分析

        3.1 投運(yùn)爐底蒸汽加熱系統(tǒng)

        鍋爐設(shè)計(jì)有爐底蒸汽加熱系統(tǒng),輔汽從下降管底部接入。在點(diǎn)火前可使?fàn)t水和金屬壁溫緩慢上升,減少鍋爐汽包上下壁溫差,加快啟動(dòng)速度,節(jié)省冷態(tài)啟動(dòng)用油量。在機(jī)組調(diào)試初期,投運(yùn)該系統(tǒng)時(shí)出現(xiàn)過(guò)水冷壁管及下降管振動(dòng),導(dǎo)致投產(chǎn)初期一直無(wú)法正常使用。造成水冷壁管及下降管振動(dòng)的原因是由于爐底蒸汽加熱時(shí)水冷壁與下降管的水流方向與正常運(yùn)行時(shí)的水循環(huán)流動(dòng)方向正好相反,所以投入爐底加熱系統(tǒng)前,必須確保汽包內(nèi)爐水淹沒(méi)汽水分離器出口(約在+300 mm的汽包水位處,并注意保護(hù)值),從而爐水能通過(guò)旋風(fēng)分離器進(jìn)入汽包夾層與水冷壁上升管連通,形成連續(xù)的介質(zhì)流動(dòng)。解決了投運(yùn)過(guò)程中出現(xiàn)的水冷壁管及下降管振動(dòng)問(wèn)題,啟動(dòng)過(guò)程中投運(yùn)該系統(tǒng),可使汽包壁溫加熱到120℃左右,爐膛內(nèi)部溫度可加熱到100℃左右,改善了點(diǎn)火條件,可使每次啟動(dòng)用油節(jié)約5~10 t左右。

        3.2 加大二次風(fēng)量

        為防止啟動(dòng)投粉時(shí)管壁超溫,在點(diǎn)火時(shí)將二次風(fēng)量都控制的比較小,在220~240 m3/s之間,這樣造成點(diǎn)火時(shí)油槍供風(fēng)量不足,燃燒不完全,爐內(nèi)火焰發(fā)黃、發(fā)黑,行程較短。針對(duì)燃油的特點(diǎn)必須在著火初期供給充足,將二次風(fēng)量增加至280~300 m3/s之間,此時(shí)爐內(nèi)火焰發(fā)亮,剛性增強(qiáng),行程增長(zhǎng),火核溫度達(dá)到1 300~1 400℃之間,煙囪中無(wú)黑煙冒出,在減小損失的同時(shí)提高了爐膛溫度,為啟動(dòng)投粉創(chuàng)造了良好的條件。

        3.3 控制主再熱汽溫

        啟動(dòng)過(guò)程中主再熱汽溫應(yīng)滿足汽機(jī)的要求且避免大幅波動(dòng),否則直接影響汽輪機(jī)的安全啟動(dòng),如無(wú)有力的調(diào)整方法將會(huì)拖延啟動(dòng)時(shí)間,耗費(fèi)啟動(dòng)用油。通常調(diào)整汽溫的手段主要有減溫水量、二次風(fēng)量、油槍數(shù)量、蒸汽流量等。單一依靠某一種手段來(lái)調(diào)整汽溫是不可取的,例如通過(guò)減溫水量調(diào)整汽溫理論上是可以的,但實(shí)際上若單一采用減溫水量來(lái)調(diào)節(jié)由于操作難度較大極易造成汽溫大幅波動(dòng)。針對(duì)鍋爐和煤質(zhì)特性,采用各種手段相結(jié)合的方法來(lái)調(diào)整汽溫,但在使用各種手段時(shí)應(yīng)有主次之分。

        a)減溫水量調(diào)整汽溫效果直接,但減溫水量調(diào)整汽溫操作難度較大,極易造成汽溫波動(dòng),將減溫水量調(diào)整至50~80 t/h,且不要頻繁調(diào)整。

        b) 蒸汽流量(旁路開度)的變化影響汽溫變化,但蒸汽流量只作為次要的手段使用;另外當(dāng)出現(xiàn)調(diào)整旁路、開關(guān)疏水門、汽機(jī)暖閥沖轉(zhuǎn)等重大影響蒸汽流量變化的操作時(shí),會(huì)導(dǎo)致汽溫發(fā)生波動(dòng),故此時(shí)應(yīng)先做好聯(lián)系,做到預(yù)控,減小汽溫波動(dòng)范圍。

        c)給水壓力直接影響到減溫水量從而導(dǎo)致汽溫波動(dòng)。當(dāng)汽包水位發(fā)生變化時(shí)運(yùn)行人員需要調(diào)整給水泵轉(zhuǎn)速來(lái)響應(yīng),這時(shí)會(huì)造成減溫水母管壓力的變化,最終造成汽溫的波動(dòng),所以在調(diào)整汽包水位過(guò)程中應(yīng)盡量保證減溫水母管壓力平穩(wěn)。

        3.4 合理選擇投粉時(shí)機(jī)

        投粉時(shí)機(jī)的選擇主要考慮煤粉氣流著火燃盡問(wèn)題,另外對(duì)于“W”型火焰鍋爐還應(yīng)考慮到局部熱負(fù)荷過(guò)高導(dǎo)致屏過(guò)管壁溫度超限、主再熱汽溫波動(dòng)等問(wèn)題。投粉時(shí)爐內(nèi)燃燒狀況經(jīng)驗(yàn)參數(shù)應(yīng)達(dá)到以下狀態(tài):油槍約16支左右,二次風(fēng)量280~300 m3/s,蒸汽流量 260~270 t/h。

        a)投粉前油槍的火核溫度實(shí)測(cè)值達(dá)到1 300~1 400℃,周圍煙氣溫度達(dá)到800℃左右,超過(guò)晉東南煤粉氣流著火溫度444℃(理論值),煤粉氣流著火問(wèn)題得到解決。

        b) 在啟磨前沿爐寬均勻投運(yùn)約16支油槍,此時(shí)爐內(nèi)火焰發(fā)亮,負(fù)壓平穩(wěn),爐膛火焰充滿度良好,沿爐寬溫度分布較為均勻,煤粉燃盡問(wèn)題得以解決。

        c) 投粉前蒸汽流量應(yīng)達(dá)到260~270 t/h之間,滿足投粉初期受熱面冷卻流量。另外,屏過(guò)壁溫最高未超過(guò)430℃,避免了啟磨后屏過(guò)壁溫報(bào)警(530℃報(bào)警)。

        3.5 優(yōu)化各臺(tái)磨煤機(jī)啟動(dòng)操作

        磨煤機(jī)的啟動(dòng)操作技巧直接影響鍋爐的安全,各臺(tái)磨煤機(jī)的啟動(dòng)銜接是否合理嫻熟影響到啟動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性。在啟磨煤機(jī)時(shí)應(yīng)注意以下幾方面。

        a)為節(jié)省啟動(dòng)時(shí)間,降低啟動(dòng)用油,在汽機(jī)定速后應(yīng)啟動(dòng)一次風(fēng)機(jī),逐漸開始暖各臺(tái)磨煤機(jī)。

        b)啟動(dòng)磨煤機(jī)時(shí)最好選擇6個(gè)火嘴運(yùn)行,使?fàn)t內(nèi)熱負(fù)荷分配均勻。

        c) 磨煤機(jī)啟動(dòng)后調(diào)整F擋板開度在20%左右即可,盡量使火焰中心下移,改善屏過(guò)管壁溫度狀況(屏過(guò)為輻射特性受熱面)。

        d)增加爐內(nèi)熱負(fù)荷過(guò)程中為避免受熱面壁溫過(guò)高,可采取開大高低壓旁路,增加蒸汽流量的方法。

        e) 第2、3臺(tái)磨煤機(jī)啟動(dòng)間隔時(shí)間一般在25~30 min為宜,該過(guò)程啟動(dòng)控制重點(diǎn)為防止屏過(guò)受熱面管壁超溫,操作難點(diǎn)為調(diào)節(jié)蒸汽流量(通過(guò)旁路開度控制)和減溫水量。

        在啟動(dòng)第2臺(tái)磨煤機(jī)前應(yīng)加大第1臺(tái)磨煤機(jī)出力,以增加啟動(dòng)冷卻蒸汽流量要求,通常應(yīng)將蒸汽流量增加至460 t/h左右方可啟動(dòng)第2臺(tái)磨煤機(jī),此時(shí)油槍投運(yùn)個(gè)數(shù)應(yīng)為17支左右,高再前煙溫基本在490℃左右,屏過(guò)看火孔溫度可升至850℃左右,燃燒基本安全穩(wěn)定。

        第3臺(tái)磨啟動(dòng)前應(yīng)加大前2臺(tái)磨煤機(jī)出力,通常情況下應(yīng)將蒸汽流量增加至550 t/h左右,此時(shí)油槍數(shù)量維持不變,高再前煙溫基本在550℃左右,屏過(guò)看火孔溫度可升至860℃左右。

        3.6 防止屏式過(guò)熱器管壁溫度超溫措施

        F.W公司設(shè)計(jì)的“W”型火焰鍋爐由于爐內(nèi)結(jié)構(gòu)原因,冷態(tài)啟動(dòng)過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)屏過(guò)管壁超溫現(xiàn)象,嚴(yán)重影響管材壽命,同時(shí)減慢了啟動(dòng)速度,從而使該階段消耗了大量的燃油。

        3.6.1 通過(guò)開大再熱器調(diào)節(jié)擋板來(lái)減小過(guò)熱器側(cè)煙氣流量

        再熱汽溫的調(diào)溫方式為煙氣調(diào)節(jié)擋板,在啟動(dòng)過(guò)程中為了防止再熱器出現(xiàn)“干燒”情況,要求在點(diǎn)火過(guò)程中再熱器側(cè)煙氣擋板關(guān)閉,過(guò)熱器側(cè)煙氣擋板全開。在啟動(dòng)過(guò)程中過(guò)熱器側(cè)擋板全開后會(huì)導(dǎo)致過(guò)熱器側(cè)煙氣流量增加,低過(guò)入口蒸汽溫度升高,一級(jí)減溫水流量增加最終導(dǎo)致其后屏過(guò)超溫。采取了以下措施后,緩解了屏過(guò)壁溫超溫問(wèn)題。

        a)通過(guò)開大旁路開度,增加蒸汽流量,保證再熱器受熱面不受“干燒”。

        b)投粉后開大再熱器側(cè)煙氣擋板,關(guān)小過(guò)熱器側(cè)煙氣擋板,減小過(guò)熱器側(cè)煙氣流量,降低低過(guò)入口蒸汽溫度,避免屏過(guò)管壁超溫。

        3.6.2 減溫水量及蒸汽流量控制

        控制屏過(guò)壁溫的主要操作手段有一級(jí)減溫水量及蒸汽流量(旁路開度控制),由于減溫水量投運(yùn)過(guò)多可能會(huì)導(dǎo)致減溫后的蒸汽溫度低于飽和溫度,故在操作過(guò)程中應(yīng)主要依靠蒸汽流量調(diào)節(jié)。

        雖然管屏間的流量偏差導(dǎo)致每根管子的壁溫情況不盡相同,但超溫的管子一般都有規(guī)律性,啟動(dòng)過(guò)程中應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)視,尤其是蒸汽流量變化工況下,應(yīng)及時(shí)調(diào)整。

        3.7 啟動(dòng)后期及時(shí)撤油槍

        機(jī)組并網(wǎng)后用油量占總用油量的42%~53%,為降低該階段用油必須及早撤出油槍,但過(guò)早過(guò)快撤油槍很可能造成燃燒惡化。以往撤油槍主要根據(jù)煙溫及汽壓等參數(shù)大致估算,缺乏爐內(nèi)燃燒狀況評(píng)估及精確的參數(shù)依據(jù)。通過(guò)多次測(cè)量煙溫,摸清了爐內(nèi)燃燒狀況,解決了以上問(wèn)題。

        a)撤油槍前后,必須測(cè)量屏過(guò)看火孔處煙溫變化狀況,保證爐內(nèi)燃燒穩(wěn)定,防止因撤油槍速度過(guò)快導(dǎo)致爐內(nèi)燃燒惡化。若撤油槍過(guò)程中屏過(guò)處煙溫出現(xiàn)大幅度下降時(shí)不得繼續(xù)撤出油槍。

        b)撤油槍的同時(shí)結(jié)合蒸汽流量、汽壓、高再前煙溫等參數(shù)變化情況分析,同時(shí)監(jiān)視爐內(nèi)火焰燃燒狀況,當(dāng)變化幅度較大時(shí),停止撤油槍,防止出現(xiàn)燃燒惡化情況。

        c) 通常在啟動(dòng)第3臺(tái)磨煤機(jī)后,爐內(nèi)基本具備開始撤油槍條件,但此時(shí)應(yīng)保證爐指令大于320 MW,蒸汽流量在750 t/h左右,屏過(guò)看火孔處煙溫為1 000℃,高再前煙溫(在線測(cè)點(diǎn)) 為550~580℃之間。

        d)撤出油槍的同時(shí)相應(yīng)增加磨煤機(jī),保證爐指令反饋值逐漸增加,以確保爐內(nèi)燃燒強(qiáng)度。

        e)當(dāng)爐指令增加至350 MW以上,屏過(guò)處煙溫在1 050℃左右(正常運(yùn)行值1 200~1 300℃之間)時(shí)可逐漸加快撤油槍速度。

        4 技改措施

        4.1 去除水冷壁殘余耙釘

        F.W公司在設(shè)計(jì)時(shí),在爐內(nèi)布置了大量的衛(wèi)燃帶,這也是啟動(dòng)中屏過(guò)易超溫的主要原因。根據(jù)廠家建議,該廠在施工過(guò)程中已有278 m2的區(qū)域未敷設(shè)衛(wèi)燃材料,但該部位的耙釘并沒(méi)有去掉。在鍋爐停運(yùn)后,檢查發(fā)現(xiàn)遺留耙釘區(qū)域出現(xiàn)了嚴(yán)重的結(jié)焦?fàn)顩r,自然地形成一層新的焦渣“衛(wèi)燃帶”。在機(jī)組大修期間去掉了爐內(nèi)殘留耙釘,破壞了焦渣衛(wèi)燃帶形成的條件,增加下爐膛吸熱。在隨后啟動(dòng)中機(jī)組調(diào)溫特性有了明顯的改善,相同熱負(fù)荷下屏過(guò)壁溫明顯降低。

        4.2 部分去除爐膛衛(wèi)燃帶

        在爐膛著火區(qū)域敷設(shè)衛(wèi)燃帶是“W”型火焰鍋爐保證煤粉著火及燃盡重要的手段,但在設(shè)計(jì)時(shí)不能單一僅考慮穩(wěn)燃因素,應(yīng)根據(jù)煤灰特性等因素綜合考慮敷設(shè)位置及面積。從運(yùn)行情況來(lái)看該鍋爐衛(wèi)燃帶面積設(shè)計(jì)有過(guò)多跡象,會(huì)導(dǎo)致啟動(dòng)過(guò)程中下爐膛吸熱不足,爐膛出口煙溫高,蒸汽壓力和溫度溫升不匹配。在減少衛(wèi)燃帶敷設(shè)面積及去掉耙釘后,取得了很好的效果。

        4.3 將部分油槍出力由原來(lái)1.15 t/h改為0.8 t/h

        鍋爐原油槍設(shè)計(jì)出力為1.15 t/h,將啟動(dòng)中常用的磨煤機(jī)油槍霧化片更換為小孔徑霧化片,將出力降低至0.6~0.8 t/h??梢酝ㄟ^(guò)多投油槍個(gè)數(shù)改善爐內(nèi)沿爐寬熱負(fù)荷分布的均勻性,減少熱負(fù)荷不均引起的管壁超溫;另外可以降低啟動(dòng)后期用油量。通過(guò)改造后測(cè)量,油火焰火核溫度仍能達(dá)到1 250~1 350℃之間,火焰周圍1 m(無(wú)明火處)溫度仍高達(dá)900℃,滿足煤粉著火燃盡火的溫度要求。通過(guò)降低油槍出力,啟動(dòng)后期用油量降低了20%左右,受熱面管壁溫度分布明顯均勻。

        5 結(jié)論及建議

        國(guó)產(chǎn)600 MW“W”型火焰鍋爐在啟動(dòng)中由于其燃燒特性暴露出許多問(wèn)題,通過(guò)優(yōu)化啟動(dòng)操作和實(shí)施技術(shù)改造,摸索出啟動(dòng)過(guò)程中投粉時(shí)機(jī)和后期撤油槍,解決屏過(guò)管壁超溫、汽溫難以控制等關(guān)鍵問(wèn)題,機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)各受熱面管壁溫度變化平穩(wěn),管壁局部超溫問(wèn)題得到遏制;用油量由原來(lái)的超240 t降至100 t左右;整個(gè)啟動(dòng)過(guò)程中爐內(nèi)燃燒穩(wěn)定火焰明亮,實(shí)現(xiàn)了安全經(jīng)濟(jì)啟動(dòng),達(dá)到了國(guó)內(nèi)同類型機(jī)組燃用劣質(zhì)無(wú)煙煤?jiǎn)?dòng)的先進(jìn)水平。

        Safe and Oil-saved Start-up of Domestically Produced 2 060 t/h“W”Type Flame Boiler

        ZHANG Yan
        (China Datang Corporation Shanxi Branch,Taiyuan,Shanxi030002,China)

        Air-staging double-arc heat-insulated furnace is adopted for W-type flame boiler to address the ignition and burn-away problems of poor quality anthracite.At present,the same type of boilers in China widely suffer some problems,including large oil consumption for unit start-up,large temperature fluctuation and over-temperature at curtain wall etc..In a power plant,transformation measures are adopted to deal with the problems,including start-up optimization,getting rid of rake nails at ignition belt and oil-gun modification etc..Consequently,the oil consumption for cold start-up decreased from 240 t to 100 t each time with the temperature of curtain wall beingnormal.

        “W”-type flame;over-temperature;fuel-efficient

        TK227.7

        A

        1671-0320(2017)06-0038-04

        2017-08-15,

        2017-10-20

        張 巖(1970),男,山西介休人,1992年畢業(yè)于太原電力高等??茖W(xué)校熱能動(dòng)力專業(yè),工程師,從事電力生產(chǎn)及安全環(huán)保工作。

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