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        西非某深海天然氣管道投產(chǎn)方案研究及應(yīng)用

        2017-12-24 13:28:12時明暉
        石油工程建設(shè) 2017年6期
        關(guān)鍵詞:清管變徑水合物

        時明暉

        中石化石油工程設(shè)計有限公司,山東東營 257026

        西非某深海天然氣管道投產(chǎn)方案研究及應(yīng)用

        時明暉

        中石化石油工程設(shè)計有限公司,山東東營 257026

        某深海天然氣管道由內(nèi)徑為10 in柔性立管及12 in剛性管通過海底管匯終端連接組成,常規(guī)的海底天然氣管道投產(chǎn)需要經(jīng)歷排水、干燥、惰化、天然氣置換氮氣、通氣投產(chǎn)等步驟。為了節(jié)省費用和時間,該項目創(chuàng)新采用淡水置換海水、天然氣置換淡水和變徑球隔離乙二醇干燥的試運投產(chǎn)方案。對天然氣串漏量、水合物生成、變徑清管球、清管列車組合等進行了數(shù)值模擬研究。模擬研究及投產(chǎn)實踐表明:通過合理設(shè)置清管列車組合可以避免形成爆炸混合物;只要清管列車組合和MEG劑量選擇合適,高壓、低溫工況下局部夾水通氣方案可以避免產(chǎn)生水合物;大變徑清管球應(yīng)用于海底管道系統(tǒng)切實可行。

        深海天然氣管道;投產(chǎn)方案;數(shù)值模擬;投產(chǎn)驗證

        1 項目概況

        某深海天然氣管道由內(nèi)徑10in(1in=25.4mm)柔性立管及12 in剛性管通過海底管匯終端連接而成,管道設(shè)計壓力23.8 MPa,輸量623萬m3/d,主要由以下幾部分組成(其示意見圖1):

        (1)柔性立管。用于聯(lián)接FPSO(浮式生產(chǎn)儲油船)與PLET(海底管道終端,位于水深800 m處),其內(nèi)徑10 in,長2.7km,最大工作水深1070m;在投產(chǎn)操作前柔性立管已經(jīng)鋪設(shè)在海底,其海底端頭鵝頸管被固定在海底臨時支架(WPF)上。

        (2)PLET。整體作為聯(lián)接管道和柔性立管的中間控制系統(tǒng),包括VCS公接頭(接臨時收球筒)、球閥(內(nèi)徑254 mm)、止回閥(內(nèi)徑222 mm)、大小頭(DN250/DN300)。臨時收球筒用在管道通球過程中,在投產(chǎn)期間該收球筒將被卸掉。

        (3) 深海管道。剛性管道,內(nèi)徑12 in,長14.14 km,位于PLET的水深800 m處至水深81 m處,在2011年建成,內(nèi)充含有防腐劑的海水。

        (4) 淺海管道。剛性管道,內(nèi)徑12 in,長41.86 km,位于水深81 m處至登陸點處,2013年3月建成,于2014年6月完成清管、測徑和試壓,內(nèi)充含有防腐劑的海水。

        (5)登陸管道與陸上收球筒、處理廠。登陸管道長2 km,處理廠內(nèi)收球筒標(biāo)高+7 m,整個處理廠在2014年10月達到進氣條件[1]。

        2 投產(chǎn)難點分析

        (1)高壓、低溫致使操作中產(chǎn)生水合物堵管的風(fēng)險性非常大。該管道系統(tǒng)最大工作水深1 070 m,海底管道掃水壓力超過11 MPa,管道周邊水溫接近4℃,若干燥不充分,在此高壓、低溫組合環(huán)境下極容易產(chǎn)生水合物[2]。

        圖1 管道系統(tǒng)組成示意

        (2)大變徑的管道系統(tǒng)增加了通球風(fēng)險。在整個投產(chǎn)系統(tǒng)中,天然氣從FPSO輸出,經(jīng)過內(nèi)徑10 in柔性立管和球閥、8 in止回閥和接頭,再經(jīng)過內(nèi)徑12 in的海底管道,大變徑管道對清管器性能提出了更高的要求,也大大增加了通球難度。

        (3)部分無法清除的存水增加了產(chǎn)生水合物的風(fēng)險。在PLET處存在1.5 m3的處理海水,需要夾水通球,從而增加了產(chǎn)生水合物的風(fēng)險。

        如何高效、安全地完成復(fù)雜的海上投產(chǎn)任務(wù)是項目部必須面對的問題,項目部為此于2013年立項,針對深海輸氣管道投產(chǎn)工藝問題展開了技術(shù)攻關(guān)。

        3 投產(chǎn)方案研究

        考慮兩個投產(chǎn)方案,方案一:常規(guī)的壓縮空氣/氮氣驅(qū)動排水、干燥,天然氣置換的通氣方案[3];方案二:淡水推掃海水,天然氣驅(qū)動乙二醇干燥、置換的通氣方案。

        3.1 方案一

        由于本方案需要的氮氣量約3萬m3/h,壓力至少11 MPa,需要的制氮機及壓縮機規(guī)模大、成本高,對海外項目尤甚,故從經(jīng)濟角度暫不考慮用氮氣。用壓縮空氣驅(qū)動排水、干燥的最大風(fēng)險為天然氣置換過程中形成混合氣體發(fā)生爆炸的風(fēng)險[4]。

        (1)壓縮空氣用量研究。采用OLGA軟件模擬不同壓縮空氣流量驅(qū)動排水情況下清管球在海底管道各段的運行速度,以判斷是否存在停球的風(fēng)險。研究選取壓縮空氣流量為1.15萬、2萬、3萬m3/h進行模擬,研究結(jié)果表明,各流量對應(yīng)的深海段球速分別為0.02、0.10、0.20 m/s。為減小停球風(fēng)險[5],選定壓縮空氣的流量為3萬m3/h。

        (2)天然氣串漏情況研究。在通氣過程中,利用FPSO的天然氣驅(qū)動180 m3的MEG(乙二醇),再由MEG推動陸上終端管道內(nèi)的介質(zhì)。通過不同的通氣組合研究天然氣向前串漏,從而與空氣形成混合氣體的情況[6]。模擬過程所有清管球串漏率取為5%。初始采用的模擬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為:陸地終端初始背壓9 MPa,泄放口直徑2 in,天然氣流量4.72萬m3/h。清管列車的不同組合見圖2和圖3。

        圖2 方案一的清管列車組合一

        通球時間為6 h,對甲烷(代表天然氣)、水和MEG的狀態(tài)進行全程監(jiān)測,在水段沒有觀測到甲烷的聚集,表明在模擬中沒有天然氣串漏,但是存在任何非故意操作暫停都可能導(dǎo)致天然氣和空氣混合的風(fēng)險。

        為優(yōu)化通球時間和合理控制球速,先后又將天然氣流量調(diào)整到1.888萬m3/h,終端初始背壓調(diào)整為2.5 MPa,泄放口直徑調(diào)整為20 mm等不同組合情況進行研究,結(jié)果表明兩種清管列車方案正常操作均無天然氣串漏危險。

        圖3 方案一的清管列車組合二

        3.2 方案二

        該方案利用陸地終端的消防水將海底管道里的海水置換,然后通過FPSO上的天然氣直接驅(qū)動清管球進行掃水、干燥、置換、通氣投產(chǎn)[7]。

        (1)工藝過程。海水置換過程采用4個高密封雙向直板球(DWP1~DWP4),以便通氣投產(chǎn)時返回陸地收球。清管列車組合見圖4。

        圖4 海水置換清管列車組合

        進氣投產(chǎn)過程中,立管內(nèi)設(shè)置5個變徑球(TGLP1~TGLP5),可以密封8、10、12 in的管徑。清管列車組合見圖5。DWP1與TGLP1之間的12 m3海水主要是柔性立管與PLET連接過程中進入的海水量。

        圖5 進氣投產(chǎn)清管列車組合

        (2)水合物生成風(fēng)險研究[8]。初始采用的模擬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為:所有清管球串漏率5%,陸地終端泄放口管徑2 in,天然氣流量1.888萬m3/h,壓力14 MPa。結(jié)果顯示,在通球過程順利無停滯的情況下,未發(fā)現(xiàn)天然氣串漏至水段。隨后改變泄放口尺寸及雙向球串漏率,主要模擬結(jié)果見表1。

        表1 水合物模擬結(jié)果

        分析結(jié)果表明,操作停滯時間2、12 h后,天然氣向水段串移現(xiàn)象不明顯,停滯26 h后天然氣有向水段串移的風(fēng)險。圖6為停滯26 h之后的全線組分圖,從中可以看出,在PLET處的海水在串移現(xiàn)象發(fā)生時將首先接觸天然氣。在海底管道大約15 km處凈水質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低到93%時,天然氣質(zhì)量分?jǐn)?shù)為7%。對應(yīng)的水合物預(yù)測曲線見圖7,結(jié)果顯示在操作暫停24 h左右,水合物可能形成,軟件預(yù)測水合物為II型。

        通過對上述投產(chǎn)方案一和方案二的對比論證研究,最終確定采用方案二進行投產(chǎn)。

        圖6 停滯26 h之后全線組分

        圖7 水合物預(yù)測曲線

        4 清管列車組合研究

        本項目柔性管管徑10 in、硬管12 in,PLET處設(shè)有8 in短節(jié)及8 in的止回閥,這就要求清管器的性能既要滿足10 in軟管的彈性盈余,又要滿足8 in止回閥及短節(jié)的柔性過渡以及與12 in海底管道的長距離良好密封要求[9]。

        4.1 大變徑清管球的選型

        經(jīng)項目部與廠家合作研究,本項目特制5個輪式變徑球。主要結(jié)構(gòu)為:準(zhǔn)230 mm密封板1片,用于密封內(nèi)徑為222 mm的截止閥;準(zhǔn)265 mm密封板2組,用于密封內(nèi)徑為254 mm柔性立管;準(zhǔn)305 mm密封板2組,用于密封內(nèi)徑為292 mm的硬管。密封板的材料選用聚氨酯。變徑球主要利用前導(dǎo)輪調(diào)節(jié)密封片直徑,以滿足不同直徑管道的通球密封。工作過程模擬見圖8。

        圖8 變徑球工作過程模擬

        4.2 高密封雙向清管球的研制[10]

        排水后海底管道內(nèi)剩余水量的多少直接影響干燥效果和水合物產(chǎn)生的風(fēng)險,為此,通過多類型比對,選用聚氨酯直板型清管球。該類球的工作特點是耐磨和密封效果好、清管能力強。每個清管球設(shè)計有2組直板,每組設(shè)置導(dǎo)向板1片(準(zhǔn)290 mm)、密封板2片(準(zhǔn)308 mm)??紤]到從陸地向PLET掃水時,第一個清管器有可能會由于管徑變小而嵌入PLET端口處,因此在第一個雙向清管球前端增設(shè)了一塊準(zhǔn)270mm的鋼制擋板。為了保證能用磁力探測器檢測清管器位置的變化,在第一、第四雙向清管器上安裝磁鐵,作為陸上收球筒機械通球信號器檢測的補充措施。

        4.3 清管器組合的優(yōu)化

        為盡量清除海底管道殘留水分,減少水合物生成的風(fēng)險,本項目采取增加清管球數(shù)量、采用先進輪式變徑清管器和高密封清管器、增加乙二醇隔離長度等方案保證整體干燥質(zhì)量,實際實施過程中采用的清管列車組合為:4個雙向/高密封通球器+5個大變徑/磁力通球器(8 in/12 in),見圖9。

        圖9 實際實施的清管列車組合

        4個雙向直板型清管球除去管道中的游離水,殘留水膜厚度考慮在0.05~0.15 mm范圍內(nèi),殘留水量約10 m3。柔性立管放置5個變徑清管球,第一個變徑清管球前充40 m3乙二醇,其余各個球之間均充35 m3乙二醇,共充乙二醇168 m3,保證可以全部吸收管道內(nèi)殘留水,并且有效隔離天然氣和空氣。投產(chǎn)收球后,所有清管球無明顯磨損,見圖10。

        5 投產(chǎn)結(jié)果驗證

        (1)整個通球投產(chǎn)過程約48 h,球速控制在0.4~0.5 m/s之間,與之前的模擬計算結(jié)果吻合。

        (2)乙二醇回收裝置共回收液體約210 m3,表明乙二醇吸水約10 m3,與模擬分析結(jié)果非常接近。

        (3)回收倒數(shù)第三個變徑球TGPL3時發(fā)現(xiàn)天然氣,表明變徑球密封效果較差,天然氣已經(jīng)串漏3道變徑球,但尚未與夾水段接觸。

        圖10 清管列車磨損情況

        (4)投產(chǎn)24、72、240 h后測得水露點分別為-30.4、-34.4、-50.8℃,F(xiàn)PSO出口天然氣水露點要求為-50℃。分析結(jié)果表明240 h之后已處于完全干燥狀態(tài),乙二醇干燥效果明顯。

        6 結(jié)束語

        (1)掃水、干燥、置換、通氣的深海管道投產(chǎn)工藝(即上述的方案二)經(jīng)濟、可行。該項目一次投產(chǎn)成功,經(jīng)過核算,該方案比常規(guī)的壓縮空氣/氮氣驅(qū)動排水、干燥,天然氣置換通氣方案(即上述的方案一),節(jié)約費用211萬美元,節(jié)約工期約3個月,經(jīng)濟效益巨大。

        (2)大變徑通球工藝在深海管道通球中雖有風(fēng)險,但總的來說切實可行。本項目管徑由8 in變到12 in,變化率高達50%,經(jīng)過與廠家結(jié)合而研制出的特殊大變徑輪式清管球滿足了項目要求。

        (3)大變徑清管球密封性較差。本項目通氣投產(chǎn)過程中由于FPSO外輸壓縮機故障,致使海上供氣停滯約5 h,收TGPL3球時發(fā)現(xiàn)天然氣串漏,與模擬分析顯示停滯12 h以內(nèi)并無明顯串漏現(xiàn)象矛盾,這表明變徑球?qū)嶋H串漏率比模擬中采用的5%要高。

        [1]許忠亮.加納天然氣海底外輸管道試運和投產(chǎn)[J].石油工程建設(shè),2015,41(5):28-31.

        [2]曹學(xué)文.海底輸氣管道干空氣干燥工藝技術(shù)[J].天然氣工業(yè),2004,24(5):116-119.

        [3]于達.海底天然氣管道投產(chǎn)案例分析[J].天然氣工業(yè),2007,27(10):109-111.

        [4]于達,宮敬.海底長距離輸氣管道投產(chǎn)研究[J].天然氣工業(yè),2002,22(3):78-80.

        [5]郎一鳴,賈宏偉.海底輸氣管道調(diào)試投產(chǎn)方案研究及應(yīng)用[J].石油與天然氣,2015,33(6):16-19.

        [6]?;?,姚琳.天然氣長輸管道氣推氣投產(chǎn)工藝混氣段影響因素[J].油氣田地面工程,2013(12):96-97.

        [7]耿良田,于洪喜.天然氣輸送管道除水干燥技術(shù)[J].油氣田地面工程,2005,24(7):14-15.

        [8]苗建,鄭新.天然氣-凝析液混輸管道水合物防控策略經(jīng)濟性研究[J].油氣田地面工程,2016,35(5):1-4.

        [9]許忠亮.海底輸氣管道變徑清管器的投產(chǎn)應(yīng)用[J].管道技術(shù)與設(shè)備,2015(5):42-44.

        [10]臧延旭,楊寒.長輸管道變徑清管器研究進展[J].管道技術(shù)與設(shè)備,2013(6):45-48.

        Research on deepwater natural gas pipeline commissioning scheme for project in West Africa

        SHIMinghui
        Sinopec Petroleum Engineering Corporation,Dongying 257026,China

        The deepwater naturalgas pipeline consists of 10 inch flexible riser and 12 inch steelpipeline which are connected by PLET.When coming to commissioning,the subsea pipeline will conventionally be dewatered,dried and purged with nitrogen before the nature gas goes into the pipeline.For saving money and time,the proposal is taken by using fresh water to displace seawater,using natural gas to displace fresh water and drying with MEG which separated by multi-diameter pigs.The numericalsimulation of gas throughout quantity,hydrate formation,multi-diameter pigs and pig train is carried out.The results of the study indicate that explosive mixed gases can not be formed by using suitable pig train;hydrates can not be formed in the high pressure and low temperature conditions by using suitable pig train and MEG quantity;multi-diameter pigs are applicable for deepwater pipelines.

        deepwater naturalgas pipeline;commissioning scheme;numericalsimulation;commissioning verification

        10.3969/j.issn.1001-2206.2017.06.008

        時明暉(1981-),男,山東威海人,高級工程師,2005年畢業(yè)于中國石油大學(xué)(北京) 油氣儲運工程專業(yè),現(xiàn)主要從事油氣田地面工程設(shè)計及技術(shù)管理工作。Email:shimh.osec@sinopec.com.

        2017-08-03

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