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        某汽輪機(jī)啟機(jī)過(guò)程動(dòng)靜碰磨故障分析與處理

        2017-12-23 06:18:25湛江電力有限公司劉濤陳華輝
        電力設(shè)備管理 2017年11期
        關(guān)鍵詞:沖轉(zhuǎn)動(dòng)靜大修

        湛江電力有限公司 劉濤 陳華輝

        某汽輪機(jī)啟機(jī)過(guò)程動(dòng)靜碰磨故障分析與處理

        湛江電力有限公司 劉濤 陳華輝

        本文針對(duì)某電廠2號(hào)汽輪機(jī)在大修后啟動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)振動(dòng)大的問(wèn)題,通過(guò)對(duì)機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程振動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,確認(rèn)汽輪機(jī)發(fā)生了動(dòng)靜碰磨故障。采取降速暖機(jī),控制軸振動(dòng),通過(guò)摩擦擴(kuò)大動(dòng)靜間隙的措施,最終保證了機(jī)組順利啟動(dòng)。

        汽輪機(jī);動(dòng)靜碰磨;振動(dòng)

        0 前言

        為提高汽輪機(jī)效率,汽輪機(jī)大修時(shí)經(jīng)常會(huì)將動(dòng)靜間隙調(diào)整的較小。因此,大修后沖轉(zhuǎn)時(shí)經(jīng)常會(huì)發(fā)生動(dòng)靜碰磨導(dǎo)致振動(dòng)過(guò)大無(wú)法正常啟動(dòng)。當(dāng)碰磨嚴(yán)重或操作不當(dāng)時(shí),往往造成嚴(yán)重的后果,如葉片斷裂、轉(zhuǎn)軸將產(chǎn)生熱彎曲,甚至產(chǎn)生永久彎曲。因此,當(dāng)機(jī)組發(fā)生動(dòng)靜碰磨故障時(shí),除了對(duì)故障原因的判斷要準(zhǔn)確外,及時(shí)采取有效的解決措施也至關(guān)重要。

        1 故障發(fā)生概況

        2號(hào)汽輪機(jī)為東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)并增容改造的330MW、亞臨界、中間再熱、雙缸雙排汽、凝汽式機(jī)組。軸系由高中壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子和發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子、集電小軸及7個(gè)軸承組成,見(jiàn)圖1所示,其中1號(hào)、2號(hào)軸承為可傾瓦軸承,其他軸承均為橢圓瓦軸承。

        1.1 大修后首次沖轉(zhuǎn)

        2017年2月至4月,2號(hào)機(jī)組進(jìn)行大修。4月9日,機(jī)組大修后冷態(tài)啟動(dòng)。圖2所示為低壓轉(zhuǎn)子軸振波德圖。轉(zhuǎn)速升至1200r/min時(shí)各測(cè)點(diǎn)振動(dòng)均比較良好,軸振均小于40um,瓦振小于10um。但暖機(jī)過(guò)程中#3、#4瓦軸振開(kāi)始緩慢爬升,20min后振動(dòng)上升速率加快。3X升至119um后,降轉(zhuǎn)速至600r/min。降速過(guò)程中,振動(dòng)繼續(xù)增大,其中3X最高升至198um。600r/min暖機(jī)過(guò)程中,振動(dòng)有所下降,但3X保持在131um左右不再下降。執(zhí)行打閘操作,轉(zhuǎn)子靜止后投入盤(pán)車(chē)運(yùn)行。此時(shí),DCS畫(huà)面顯示轉(zhuǎn)子偏心值為54um,就地測(cè)得大軸晃動(dòng)度為60um,而沖轉(zhuǎn)前轉(zhuǎn)子偏心值僅為24um。整個(gè)升降速過(guò)程中,除高中壓缸瓦振隨低壓轉(zhuǎn)子軸振同步變化外,其他測(cè)點(diǎn)振動(dòng)均較小且無(wú)異常波動(dòng)。

        1.2 第二次沖轉(zhuǎn)

        待轉(zhuǎn)子偏心值恢復(fù)至26um后,再次進(jìn)行沖轉(zhuǎn)。圖3所示為第二次沖轉(zhuǎn)時(shí)低壓轉(zhuǎn)子振動(dòng)波德圖。與第一次類(lèi)似,1200r/min暖機(jī)過(guò)程中#3、#4瓦軸振開(kāi)始緩慢爬升,約20min后振動(dòng)上升速率加快,軸振超過(guò)120um,手動(dòng)打閘。降速過(guò)程中,振動(dòng)繼續(xù)增大,其中3X最高升至252um,3Y最高升至248um。轉(zhuǎn)速降至150r/min時(shí),3X仍然高達(dá)232um,3Y高達(dá)236um。轉(zhuǎn)子靜止后投入盤(pán)車(chē)運(yùn)行,DCS畫(huà)面顯示轉(zhuǎn)子偏心值為90um(遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)沖轉(zhuǎn)前偏心值),就地測(cè)得大軸晃動(dòng)度已頂表。

        圖1 軸系示意圖

        圖2 低壓轉(zhuǎn)子軸振波德圖(第一次沖轉(zhuǎn))

        圖3 低壓轉(zhuǎn)子軸振波德圖(第二次沖轉(zhuǎn))

        2 振動(dòng)分析

        2.1 圖譜分析

        圖4 低壓轉(zhuǎn)子軸振瀑布圖(1200r/min中速暖機(jī))

        圖5 低壓轉(zhuǎn)子軸振波德圖(第四次升速)

        由波德圖可以看出,兩次沖轉(zhuǎn)振動(dòng)變化相似,中速暖機(jī)過(guò)程中振動(dòng)均持續(xù)爬升,相位也發(fā)生緩慢變化。打閘后振動(dòng)不降反而繼續(xù)上升,尤其第二次打閘后軸振非常高,低速時(shí)仍然保持較高水平。盤(pán)車(chē)時(shí)大軸偏心值和晃動(dòng)度較高,盤(pán)車(chē)一段時(shí)間后可以恢復(fù)至原始值。分析其瀑布圖,發(fā)現(xiàn)振動(dòng)向上發(fā)散主要由轉(zhuǎn)頻引起,見(jiàn)圖4所示。

        2.2 大修前后相關(guān)數(shù)據(jù)分析

        大修前測(cè)量得中低對(duì)輪中心偏差數(shù)據(jù)為高低差60um,張口26um。修后的中低對(duì)輪中心偏差數(shù)據(jù)為高低差45um,張口14um,均符合標(biāo)準(zhǔn)要求,且向修前數(shù)據(jù)靠近。而且轉(zhuǎn)子升速至1200r/min初期振動(dòng)良好,暖機(jī)過(guò)程中才開(kāi)始爬升,說(shuō)明振動(dòng)異常與軸系調(diào)整及載荷分配調(diào)整等關(guān)系不大。

        本次機(jī)組大修,出于提高機(jī)組效率考慮,汽封間隙是按照標(biāo)準(zhǔn)的下限進(jìn)行調(diào)整,首次啟動(dòng)發(fā)生動(dòng)靜碰磨的可能性非常大。

        2.3 動(dòng)靜碰磨特征和機(jī)理

        動(dòng)靜碰磨主要有如下特征:(1)固定轉(zhuǎn)速下,振幅隨時(shí)間逐漸增大或逐漸減小,變化的分量主要是一倍頻成分;相位可能同時(shí)緩慢變化,也可能基本不變。(2)振幅、相位出現(xiàn)變化的時(shí)刻應(yīng)該滯后于運(yùn)行工況的變化。(3)嚴(yán)重碰磨在低頻和倍頻分量都應(yīng)該有較明顯的反映;非嚴(yán)重碰磨不會(huì)出現(xiàn)倍頻分量增大,無(wú)法從頻譜圖上獲得決定性判據(jù)。(4)動(dòng)靜碰磨可能發(fā)生的工況:定速暖機(jī)(包括臨界轉(zhuǎn)速前后)、升速過(guò)程、帶負(fù)荷過(guò)程。

        從兩次沖轉(zhuǎn)的振動(dòng)現(xiàn)象來(lái)看,可以確認(rèn)機(jī)組沖轉(zhuǎn)過(guò)程中發(fā)生了動(dòng)靜碰磨,結(jié)合檢修情況,判斷碰磨主要發(fā)生在汽封,且第二次沖轉(zhuǎn)碰磨較為嚴(yán)重。一般情況下,當(dāng)摩擦發(fā)生在一階臨界轉(zhuǎn)速以下時(shí),轉(zhuǎn)子局部受熱產(chǎn)生熱彎曲,而熱彎曲的與不平衡量的角度相差小于90°。因此,摩擦后的總不平衡量將大于原始不平衡量,使摩擦進(jìn)一步加重,轉(zhuǎn)子的熱彎曲也將繼續(xù)增大,于是總的不平衡量又要增大,使摩擦再度加重,轉(zhuǎn)子越磨越彎,形成惡性循環(huán),最終振動(dòng)快速發(fā)散、無(wú)法控制,振幅迅速超出限值,引發(fā)機(jī)組跳機(jī)。由此可以看出,機(jī)組兩次沖轉(zhuǎn),值班員處理比較及時(shí),軸振尚未到報(bào)警就打閘了。盡管如此,打閘過(guò)程中振動(dòng)仍然向上發(fā)散,尤其第二次惰走時(shí)軸振超過(guò)了跳閘值。如果等到機(jī)組保護(hù)動(dòng)作跳閘,那么惰走時(shí)振動(dòng)可能會(huì)更大,極有可能造成嚴(yán)重的后果,導(dǎo)致大軸發(fā)生永久性彎曲。

        3 故障處理

        隨著轉(zhuǎn)子盤(pán)車(chē)運(yùn)行,轉(zhuǎn)子偏心值能夠逐漸恢復(fù)至原始值,說(shuō)明轉(zhuǎn)子只是產(chǎn)生了熱彎曲。為安全起見(jiàn),至少盤(pán)車(chē)2小時(shí),且轉(zhuǎn)子偏心值恢復(fù)至原始值后再進(jìn)行升速。通過(guò)控制軸振動(dòng)、保證機(jī)組運(yùn)行安全的前提下進(jìn)行“磨合”,將動(dòng)靜接觸部分磨平,使動(dòng)靜間隙逐漸合適,從而消除摩擦。

        調(diào)整沖轉(zhuǎn)參數(shù),降低主汽壓力至1.8MPa,提高再熱汽壓力至0.3Mpa;降低高壓軸封溫度至180—190℃;只保留一臺(tái)真空泵運(yùn)行,降低真空至84KPa以下。

        將中速暖機(jī)轉(zhuǎn)速下調(diào)至800r/min。待振動(dòng)相對(duì)穩(wěn)定且滿(mǎn)足暖機(jī)結(jié)束條件,再升速至2000r/min進(jìn)行高速暖機(jī)。升速或暖機(jī)過(guò)程中如任一軸振達(dá)到120um,瓦振達(dá)到60um,且上升較快時(shí)先進(jìn)行降速暖機(jī),若振動(dòng)繼續(xù)增大超過(guò)150um,則機(jī)組打閘。

        3.1 第三次沖轉(zhuǎn)

        檢查大軸晃動(dòng)度和轉(zhuǎn)子偏心值均已恢復(fù)后,再次進(jìn)行沖轉(zhuǎn),升速至800r/min低速暖機(jī)。暖機(jī)過(guò)程中,3X、3Y繼續(xù)爬升,19min后3X爬升至115um,3Y爬升至65um。降速至500r/min暖機(jī),振動(dòng)并未減小,而繼續(xù)爬升,3X逐漸爬升至152um,3Y逐漸爬升至132um,且呈繼續(xù)上升趨勢(shì)。機(jī)組打閘,惰走過(guò)程中,3X最高升至154um,3Y最高升至164um。盤(pán)車(chē)投入后,DCS畫(huà)面顯示轉(zhuǎn)子偏心值為55um。

        3.2 第四次沖轉(zhuǎn)

        待轉(zhuǎn)子彎曲值恢復(fù)至25um后,繼續(xù)升速至900r/min進(jìn)行低速暖機(jī)。暖機(jī)過(guò)程中振動(dòng)基本上比較穩(wěn)定,保持65um以下。往后的升速、高速暖機(jī)以及工作轉(zhuǎn)速下,振動(dòng)同樣沒(méi)有再出現(xiàn)明顯異常,說(shuō)明動(dòng)靜碰磨故障已基本排除,如圖5所示。

        4 結(jié)論

        機(jī)組大修時(shí),汽封間隙依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的下限進(jìn)行調(diào)整,導(dǎo)致啟動(dòng)升速過(guò)程中發(fā)生了動(dòng)靜碰磨故障,振動(dòng)無(wú)法穩(wěn)定,迅速向上發(fā)散。如果不果斷采取措施而等保護(hù)動(dòng)作跳機(jī),則極有可能惰走時(shí)振動(dòng)繼續(xù)爬升,產(chǎn)生劇烈振動(dòng),造成嚴(yán)重的后果,甚至產(chǎn)生大軸永久性彎曲。本次故障處理中,運(yùn)行人員沒(méi)有冒險(xiǎn)強(qiáng)制升速,且振動(dòng)幅值控制也比較適合,故轉(zhuǎn)子只是產(chǎn)生了熱彎曲,并沒(méi)有造成較為嚴(yán)重的后果。在進(jìn)行了四次沖轉(zhuǎn)后,最終消除了動(dòng)靜碰磨,并順利啟動(dòng)帶上負(fù)荷。

        [1]張學(xué)延.汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)診斷[M].北京:中國(guó)電力出版社,2008:204-212.

        [2]孔祥渠,宋光雄,李威.汽輪發(fā)電機(jī)組啟機(jī)過(guò)程動(dòng)靜摩擦故障分析[J]汽輪機(jī)技術(shù),2012,第54卷第2期.

        [3]陸頌元.大型機(jī)組動(dòng)靜碰磨的振動(dòng)特征及現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理方法[J]中國(guó)電力,2003,第38卷第1期.

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