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        600?MW機(jī)組鍋爐爐膛結(jié)渣特性的試驗和分析

        2017-12-21 09:27:41李朋濤齊海麗
        電力安全技術(shù) 2017年11期
        關(guān)鍵詞:結(jié)渣風(fēng)門氧量

        李朋濤,齊海麗

        (陜西商洛發(fā)電有限公司,陜西 商洛 726000)

        600?MW機(jī)組鍋爐爐膛結(jié)渣特性的試驗和分析

        李朋濤,齊海麗

        (陜西商洛發(fā)電有限公司,陜西 商洛 726000)

        針對某電廠600 MW機(jī)組鍋爐爐膛結(jié)渣嚴(yán)重的現(xiàn)象,對鍋爐進(jìn)行了相關(guān)的調(diào)整試驗;結(jié)合爐內(nèi)結(jié)渣現(xiàn)象描述、煤粉細(xì)度測量結(jié)果、爐膛溫度場記測結(jié)果等,對結(jié)渣原因進(jìn)行了分析,并提出相應(yīng)的解決措施,以減輕鍋爐結(jié)渣現(xiàn)象。

        鍋爐;結(jié)渣;燃燒調(diào)整;煤粉細(xì)度

        0 概況

        在我國的發(fā)電企業(yè)中,燃煤發(fā)電機(jī)組仍占主導(dǎo)地位。由于電站鍋爐煤質(zhì)變化較大,煤粉鍋爐爐膛結(jié)渣問題尤為突出,嚴(yán)重威脅著發(fā)電機(jī)組的安全和經(jīng)濟(jì)運行。

        某電廠8號600?MW機(jī)組采用上海鍋爐廠有限公司生產(chǎn)的SG2093/17.5-M912型汽包鍋爐。該鍋爐采用亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、全封閉布置。鍋爐制粉系統(tǒng)采用正壓直吹式,配6臺HP1003型中速磨煤機(jī),每臺磨煤機(jī)帶1層煤粉噴嘴。燃燒器為直流式,煤粉噴嘴自下而上分別為A,B,C,D,E,F(xiàn)?6層布置,共24個噴嘴。二次風(fēng)一部分作為燃料風(fēng),設(shè)在每個煤粉噴嘴的周圍;一部分作為燃盡風(fēng),設(shè)在燃燒器的頂部,用1層噴嘴引入爐膛;其余部分作為輔助風(fēng)。4組燃燒器四角布置,在爐內(nèi)形成切圓燃燒,并可上下擺動,用以調(diào)節(jié)汽溫。

        1 試驗內(nèi)容

        為了解決結(jié)渣問題,尋求最佳運行方式,對鍋爐進(jìn)行相關(guān)的調(diào)整試驗,試驗內(nèi)容有以下幾項。

        (1)?氧量場標(biāo)定。在額定負(fù)荷對空氣預(yù)熱器進(jìn)口煙道進(jìn)行氧量場標(biāo)定,確定煙氣取樣代表點,以便確定送入爐內(nèi)風(fēng)量是否合適。

        (2)?煤粉細(xì)度測量。在磨煤機(jī)出力為60?t/h時,取樣并篩分6臺磨煤機(jī)煤粉細(xì)度,了解鍋爐日常煤粉細(xì)度;并通過改變磨煤機(jī)分離器擋板位置,確定合適的煤粉細(xì)度。

        (3)?二次風(fēng)門開度記錄。記錄鍋爐燃料風(fēng)門、燃盡風(fēng)門、輔助風(fēng)門開度、風(fēng)箱爐膛差壓等數(shù)據(jù),了解鍋爐日常運行時二次風(fēng)配風(fēng)方式。

        (4)?運行表盤氧量與實際氧量比較。記錄不同負(fù)荷下的表盤平均氧量,并與相應(yīng)的實測空氣預(yù)熱器進(jìn)口氧量進(jìn)行比較,了解實際入爐總風(fēng)量大小。

        (5)?爐膛火焰溫度場測量。通過看火孔測量爐膛火焰溫度,了解和判斷鍋爐結(jié)渣位置。

        (6)?爐底大渣形態(tài)觀測。通過爐底看火孔和出渣口觀察大渣的顏色、形狀,了解和判斷鍋爐結(jié)渣的原因及位置。

        2 試驗結(jié)果及分析

        2.1 鍋爐爐膛結(jié)渣原因分析

        2.1.1??爐內(nèi)結(jié)渣現(xiàn)象描述

        該鍋爐自投運以來,爐內(nèi)一直存在結(jié)渣現(xiàn)象,經(jīng)常引起爐膛底部出渣口堵塞。結(jié)渣現(xiàn)象嚴(yán)重時,渣塊長度可達(dá)2—3?m,直接蓋住爐底渣口,導(dǎo)致鍋爐無法正常排渣。

        在運行中,通過看火孔觀察結(jié)渣情況;由于看火孔觀察范圍有限,無法確定結(jié)渣的具體位置。從爐膛9.6?m處的兩側(cè)墻中部看火孔和人孔門觀察到有大片液態(tài)渣。仔細(xì)觀察渣樣,有些渣塊有一面存在水冷壁的印痕,而且有約100?mm厚度的渣結(jié)構(gòu)疏松,說明可能是由于積灰引起的結(jié)渣。由于水冷壁附近積灰造成傳熱受阻,積灰溫度升高,使積灰呈熔融狀態(tài),部分熔融渣塊最后粘結(jié)成大塊渣。同時,當(dāng)爐膛內(nèi)溫度較高時,煤粉中的部分灰粒會呈熔融、半熔融狀態(tài),如果這部分灰粒在到達(dá)受熱面之前得不到足夠的冷卻,就會有較強(qiáng)的粘附能力;而當(dāng)受熱面表面(或沉積物表面)溫度高于一定值時,這部分灰粒會因慣性撞擊而粘附在受熱面上。粘附在受熱面上的熔融、半熔融灰粒在受熱面上冷卻后,可能會在某些因素(如重力、氣流剪切力、灰粒撞擊等)的作用下脫落,也可能因撞擊的熔融、半熔融顆粒大多來不及完全凝固,沉積物內(nèi)部燒結(jié)而繼續(xù)粘附。部分熔融的灰渣順著水冷壁一直流到出渣口。爐膛底部出渣口兩側(cè)墻斜坡護(hù)板在鍋爐長期運行過程中,出現(xiàn)嚴(yán)重變形,呈凹凸?fàn)顟B(tài),掉在護(hù)板上面的渣塊不能順利滑到渣池,粘在護(hù)板上并不斷累積,構(gòu)成了爐底結(jié)渣的基礎(chǔ)。

        2.1.2??煤粉細(xì)度測量結(jié)果

        在磨煤機(jī)出力約60?t/h、磨煤機(jī)進(jìn)口一次風(fēng)量投自動情況下,在6臺磨煤機(jī)出口粉管進(jìn)行煤粉取樣并篩分煤粉細(xì)度。6臺磨煤機(jī)調(diào)整前原始煤粉細(xì)度及取樣量如表1,2所示,其中各粉管煤粉取樣時間均為 240?s。

        表1煤粉取樣篩分結(jié)果說明B,D,E,F(xiàn)磨煤機(jī)煤粉細(xì)度基本合適,表2煤粉取樣篩分結(jié)果說明A,C磨煤機(jī)煤粉較粗。因此對A,C磨煤機(jī)分離器開度進(jìn)行了調(diào)整,將分離器開度均置于8格(風(fēng)門開度80?%)運行,并再次取樣篩分煤粉細(xì)度,但篩分結(jié)果表明這2臺磨煤機(jī)煤粉仍偏粗。

        爐膛水冷壁結(jié)渣,說明爐內(nèi)有部分煤粉從旋轉(zhuǎn)的高溫?zé)煔庵幸揽繎T性離析出來貼壁燃燒;而能夠從旋轉(zhuǎn)的高溫?zé)煔庵须x析出來的是較粗的煤粉顆粒。較粗的煤粉顆粒是爐內(nèi)結(jié)渣的重要原因之一。

        表1 磨煤機(jī)煤粉取樣結(jié)果(1)

        表2 磨煤機(jī)煤粉取樣結(jié)果(2)

        2.1.3??爐膛溫度場記錄測量結(jié)果

        在600?MW負(fù)荷、投運A,B,C,D,E磨煤機(jī)運行工況下,采用紅外溫度測量儀進(jìn)行測量。在鍋爐9.6—45.4?m層之間選取了9個測量層,并通過每一層的爐膛四角的看火孔進(jìn)行爐膛火焰溫度場測量,測量結(jié)果如表3所示。從表3可知:

        (1)?36.4?m層(燃燒器出口)爐膛溫度最高;

        (2)?與同類型鍋爐、采用同樣測量方法測量結(jié)果相比,爐膛最高溫度不高;

        (3)?從22.2—45.4?m,爐膛溫度均超過燃燒煤種的溶融灰流動溫度,但最可能結(jié)渣的位置在32.8—39.8?m 區(qū)間。

        2.1.4??日常運行氧量及燃燒器風(fēng)門開度記錄結(jié)果

        表3 爐膛溫度場測量 ℃

        2次記錄電廠日常運行二次風(fēng)門開度如表4所示。從表4中可以看出,在600?MW負(fù)荷時,空氣預(yù)熱器進(jìn)口2次實測氧量(A,B兩側(cè)平均值)分別為2.7?%和2.5?%,說明日常運行入爐風(fēng)量偏小,爐內(nèi)容易出現(xiàn)還原性氣氛,進(jìn)而出現(xiàn)結(jié)渣現(xiàn)象。

        從記錄的二次風(fēng)門開度來看,在投運A,B,C,D,E磨煤機(jī)的情況下,盡管將燃盡風(fēng)門開到100?%,但由于投運燃燒器的燃料風(fēng)門和輔助風(fēng)門均開得較大,風(fēng)箱爐膛差壓約700?Pa,因此燃盡風(fēng)量不會很大。32.8—39.8?m區(qū)域煙氣得不到冷卻,同時燃燒切圓較大,起不到消旋的目的,這使得較粗的高溫熔融煤粉顆粒容易貼壁,造成結(jié)渣。

        表4 調(diào)整前二次風(fēng)門開度記錄

        2.1.5??鍋爐爐膛結(jié)渣原因分析

        綜合考慮診斷試驗結(jié)果,造成8號鍋爐爐膛結(jié)渣的原因有以下幾個。

        (1)?鍋爐燃煤為易結(jié)渣型煤種,其灰變形溫度1?090.0?℃、灰軟化溫度 1?168.0?℃、灰溶化溫度1?189.0?℃,說明該煤種在較低的爐膛溫度下有可能出現(xiàn)結(jié)渣現(xiàn)象,這是鍋爐結(jié)渣的主要原因。

        (2)?部分磨煤機(jī)煤粉偏粗,在爐內(nèi)煙氣氣流旋轉(zhuǎn)的作用下從旋轉(zhuǎn)的煙氣流中離析,靠近水冷壁附近出現(xiàn)燃燒現(xiàn)象,這是爐內(nèi)出現(xiàn)液態(tài)渣的主要原因。

        (3)?輔助風(fēng)偏大引起燃燒切圓偏大,增加了煤粉貼壁的傾向。

        (4)?實際運行氧量偏小,增加了爐內(nèi)的還原性氣氛。

        (5)?爐膛底部出渣口兩側(cè)墻斜坡護(hù)板嚴(yán)重變形,呈凹凸?fàn)顟B(tài),是爐底結(jié)渣的基礎(chǔ)。

        (6)?根據(jù)爐膛火焰溫度場和通過看火孔觀測表明,結(jié)渣位置應(yīng)在32.8—39.8m區(qū)域。

        2.2 解決鍋爐爐膛結(jié)渣問題的措施

        鑒于鍋爐燃燒煤種不可能改變的現(xiàn)實,決定通過改變運行方式解決該鍋爐爐內(nèi)結(jié)渣問題,即:

        (1)?改善煤粉細(xì)度;

        (2)?增加反切風(fēng)量,減小切圓風(fēng)量,縮小燃燒切圓;

        (3)?盡量提高運行氧量。

        由于一次風(fēng)量為反切風(fēng)量,而且其風(fēng)量顯示不小,因此未對其進(jìn)行調(diào)整。

        2.2.1??煤粉細(xì)度調(diào)整

        鑒于磨煤機(jī)A,C出粉比較粗,所以主要對磨煤機(jī)A,C進(jìn)行煤粉細(xì)度調(diào)整。調(diào)整后的煤粉仍然偏粗,但已無法再做進(jìn)一步調(diào)整。因此建議保證A,C磨煤機(jī)運行時煤量在額定煤量70?%以上;當(dāng)總煤量超過300?t/h時,建議減負(fù)荷運行;如果估算600?MW負(fù)荷煤量在280?t/h以上,建議不投F磨煤機(jī),或采用高負(fù)荷不投F磨煤機(jī),低負(fù)荷投運F磨煤機(jī)、停運C磨煤機(jī)的運行方式(考慮低負(fù)荷運行安全性不考慮停運A磨煤機(jī)),其他磨煤機(jī)煤量均等運行。

        2.2.2??運行氧量調(diào)整

        鍋爐爐內(nèi)結(jié)渣主要在高負(fù)荷時,因此在高負(fù)荷運行時,應(yīng)盡量提高運行氧量。與送風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)相比,引風(fēng)機(jī)裕度更大一些,因此最高運行氧量主要由送風(fēng)機(jī)出力確定。高負(fù)荷時嚴(yán)禁小氧量運行。

        在600?MW 負(fù)荷,投運 B,C,D,E,F(xiàn)磨煤機(jī)情況下,將OFA,F(xiàn)F,F(xiàn)層風(fēng)門開度設(shè)定為100?%,EF層風(fēng)門開度設(shè)定為65?%,E,D,C,B,A,AA層風(fēng)門開度設(shè)定為100?%,DE,CD,BC,AB層風(fēng)門開度設(shè)定為50?%,送風(fēng)機(jī)調(diào)門開度為80?%,此時表盤氧量A,B兩側(cè)分別為2.8?%和2.6?%;測得空氣預(yù)熱器進(jìn)口實際氧量A,B兩側(cè)分別為3.8?% 和 2.8?%。即這一結(jié)果是該鍋爐在 600?MW負(fù)荷時氧量能夠達(dá)到的最大值。

        表盤運行氧量控制方式確定的原則是高負(fù)荷時盡量提高運行氧量;低負(fù)荷時為了減小鍋爐排煙熱損失、提高運行經(jīng)濟(jì)性,適當(dāng)減小氧量。在同時考慮風(fēng)箱爐膛差壓的選取后,通過在不同負(fù)荷下的運行摸索,運行總氧量控制方式如表5所示。

        表5 運行總氧量控制方式

        2.2.3??二次風(fēng)門開度調(diào)整

        二次風(fēng)門開度調(diào)整包括燃料風(fēng)門、燃盡風(fēng)門和風(fēng)箱爐膛差壓調(diào)整。由于爐膛結(jié)渣過程需要一段時間,很難通過測量某些參數(shù)來準(zhǔn)確判斷爐內(nèi)是否結(jié)渣,因此,二次風(fēng)門開度調(diào)整在增加反切風(fēng)量,減小切圓風(fēng)量,縮小燃燒切圓的指導(dǎo)思想下,采用邊觀察邊調(diào)整的方法。通過試驗,最終確定各風(fēng)門運行方式,如表6,7所示。

        表6 燃盡風(fēng)門和輔助風(fēng)門開度控制方式

        表7 燃料風(fēng)門開度控制方式

        輔助風(fēng)門控制方式說明:

        (1)?由于熱工控制系統(tǒng)邏輯無法對輔助風(fēng)門(二次風(fēng)門)實現(xiàn)指令控制,因此輔助風(fēng)門手動運行。

        (2)?AA,F(xiàn)F風(fēng)門開度按表6方式運行。

        (3)?AB,BC,CD,DE,EF風(fēng)門運行方式為:當(dāng)負(fù)荷為500—600?MW時,AB,BC,CD,DE,EF等輔助風(fēng)門在相應(yīng)磨煤機(jī)投運時,開度為50?%;當(dāng)負(fù)荷小于500?MW,其相應(yīng)磨煤機(jī)投運時,開度可在40?%—60?%范圍內(nèi)根據(jù)鍋爐運行情況(汽溫偏差、氧量偏差)進(jìn)行調(diào)整;如果其相應(yīng)磨煤機(jī)停運,置最小開度10?%。

        2.2.4??爐底出渣口兩側(cè)墻斜坡護(hù)板加裝噴水裝置

        由于爐膛底部出渣口兩側(cè)墻斜坡護(hù)板有凹凸不平的部位,同時在機(jī)組運行期間無法修復(fù),建議在爐膛底部出渣口兩側(cè)墻斜坡護(hù)板上加裝噴水裝置,連接工業(yè)用水進(jìn)行噴淋,以防止其表面積渣。

        2.2.5??加強(qiáng)吹灰

        早班完整吹灰1次,中班至少短吹1次。如果24?h滿負(fù)荷運行,夜班時長、短吹均需進(jìn)行1次。

        經(jīng)過燃燒調(diào)整試驗,根據(jù)調(diào)整結(jié)果修改相應(yīng)DCS組態(tài)后,6個多月的運行實踐表明,鍋爐結(jié)渣減輕,效果明顯。

        3 結(jié)論

        通過燃燒調(diào)整試驗,確定減輕和緩解鍋爐結(jié)渣的主要方法如下:

        (1)?增加反切風(fēng)量,減小切圓風(fēng)量,縮小燃燒切圓;

        (2)?在保證出口NOx和排煙溫度在允許范圍內(nèi)的情況下,適當(dāng)提高運行氧量,降低爐內(nèi)的還原性氣氛;

        (3)?在爐膛底部出渣口兩側(cè)墻斜坡護(hù)板加裝噴水裝置,減少積渣可能性;

        (4)?嚴(yán)格控制煤粉細(xì)度,選擇合適的磨煤機(jī)運行方式;

        (5)?選擇合適的吹灰方式。

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        2017-05-23。

        李朋濤(1984—),男,助理工程師,主要從事火力發(fā)電廠運行管理工作,email:452605372@qq.com。

        齊海麗(1987—),女,工程師,主要從事火力發(fā)電廠運行管理工作。

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