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        融安電站稀油站低壓油泵缺陷分析及處理

        2017-12-21 02:18:49文相龐玉明

        文相 龐玉明

        (1.廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司麻石水力發(fā)電廠 2.中廣核融源水電有限公司)

        融安電站稀油站低壓油泵缺陷分析及處理

        文相1龐玉明2

        (1.廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司麻石水力發(fā)電廠 2.中廣核融源水電有限公司)

        融安電站機(jī)組因稀油站低壓油泵問(wèn)題引起事故停機(jī),分析判斷單臺(tái)低壓油泵流量無(wú)法滿(mǎn)足實(shí)際軸承潤(rùn)滑油量是主要原因。本文通過(guò)多種方案的選擇,最終通過(guò)調(diào)整組合軸承進(jìn)油量,控制瓦溫在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),實(shí)現(xiàn)了稀油站低壓油泵一主一備的正常運(yùn)行方式。

        低壓油泵;流量;調(diào)整

        0 引言

        融安電站廠址在浮石水電廠上游0.2km,安裝1臺(tái)燈泡貫流式機(jī)組,裝機(jī)容量18MW,公稱(chēng)水頭7.5m,于2015年7月26日投產(chǎn)。

        1 稀油站結(jié)構(gòu)

        稀油站由低壓供油系統(tǒng)與高壓供油系統(tǒng)組成。高、低壓供油系統(tǒng)均直接由稀油站油箱提供油源。低壓系統(tǒng)工作壓力為0.4~0.63MPa,高壓系統(tǒng)最高壓力為32MPa。稀油站主要由主油箱、低壓雙筒網(wǎng)式過(guò)濾器、高壓過(guò)濾器(2個(gè))、低壓油泵(2臺(tái))、高壓油泵(2臺(tái))、輔助加熱器、管式油冷器(2組)等組成。油站為整體式,與高位油箱組成軸承潤(rùn)滑系統(tǒng)。

        2 缺陷情況及處理

        2015年8月10日17∶50機(jī)組在運(yùn)行過(guò)程中“機(jī)組高位油箱事故低油位動(dòng)作”事故停機(jī)?,F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)機(jī)組高位油箱油位為60mm,低于下限值90mm。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),稀油站2#低壓油泵空轉(zhuǎn),沒(méi)有打油,振動(dòng)、聲音較大。18∶18維護(hù)人員對(duì)2#低壓油泵進(jìn)行了搶修拆解。發(fā)現(xiàn)油泵從動(dòng)螺桿與襯套間隙過(guò)大,達(dá)1cm以上,襯套磨損嚴(yán)重(見(jiàn)圖1)。油泵損壞,無(wú)法打油。

        圖1

        2015年9月23日運(yùn)行過(guò)程中,02∶15因“機(jī)組高位油箱低油位動(dòng)作”停機(jī)?,F(xiàn)場(chǎng)拆解稀油站1#低壓油泵,發(fā)現(xiàn)油泵與底座2顆連接螺栓脫落、出油管松脫、底座螺孔拉崩、螺孔周?chē)嗵幜鸭y、緩沖墊破損等諸多問(wèn)題。造成油泵無(wú)法供油,引起停機(jī)。如圖2所示。

        圖2

        3 原因分析

        低壓油泵產(chǎn)品質(zhì)量和油泵組裝質(zhì)量缺陷是事故停機(jī)的直接原因,機(jī)組投產(chǎn)階段未實(shí)現(xiàn)2臺(tái)循環(huán)油泵主備運(yùn)行方式是事故停機(jī)的主要原因。

        在正常運(yùn)行方式下,單臺(tái)油泵應(yīng)滿(mǎn)足系統(tǒng)用油量,主泵連續(xù)工作,備用泵不工作。當(dāng)高位油箱油位下降到一定位置時(shí),通過(guò)高位油箱上的磁翻板液位計(jì)液位開(kāi)關(guān),由輔機(jī)油控柜PLC控制實(shí)現(xiàn)起停并報(bào)警。但機(jī)組投產(chǎn)調(diào)試階段實(shí)際低壓油泵運(yùn)行狀態(tài)為:主泵持續(xù)不間斷運(yùn)行,備用泵間歇運(yùn)行(10min啟動(dòng)一次),即實(shí)際上2臺(tái)泵均為主泵作用,沒(méi)有實(shí)現(xiàn)備用泵的功能。

        因此,只要任何一臺(tái)油泵發(fā)生故障,就會(huì)造成高位油箱低油位事故停機(jī)。

        4 后續(xù)處理過(guò)程和處理方案的確定

        事件發(fā)生后,制造廠立即提供了2臺(tái)同型號(hào)的循環(huán)油泵,除更換了一臺(tái)損壞的油泵外,另一臺(tái)作為應(yīng)急備品。

        電廠利用停機(jī)的機(jī)會(huì),對(duì)稀油站運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行了試驗(yàn)檢測(cè)。單臺(tái)油泵公稱(chēng)流量為650L/min,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)流量為630L/min。組合軸承供油調(diào)節(jié)閥采用的是與油管直徑同規(guī)格的DN100的截止閥,該閥門(mén)已經(jīng)接近全關(guān)開(kāi)度,水導(dǎo)和組合軸承現(xiàn)狀實(shí)際用油量為672L/min,2臺(tái)油冷卻器同時(shí)投入的情況下,組合軸承正向推力瓦溫40℃。主機(jī)制造廠聯(lián)合稀油站制造廠以及油泵廠家?guī)状蔚浆F(xiàn)場(chǎng)研究解決方案。

        (1)方案一:更換大流量低壓油泵

        通過(guò)查閱設(shè)備資料,發(fā)現(xiàn)稀油站循環(huán)油泵公稱(chēng)流量低于制造廠提供的技術(shù)參數(shù),因此首先考慮選用公稱(chēng)流量更大的油泵進(jìn)行更換。油泵廠家工程師到現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量油箱尺寸,篩選了各種油泵,均無(wú)法在現(xiàn)有的油箱上進(jìn)行布置。

        (2)方案二:增加一小油箱,與現(xiàn)有稀油站并聯(lián)運(yùn)行

        無(wú)法單純更換大流量低壓油泵后,主機(jī)制造廠提出在現(xiàn)有稀油站的旁邊增設(shè)一小油箱,布置2臺(tái)210L/min的油泵,與現(xiàn)有稀油站并聯(lián)運(yùn)行。

        由于增加小油箱的方案占用空間,同時(shí)增加了系統(tǒng)的復(fù)雜性,降低了系統(tǒng)的可靠性,我方對(duì)此方案不予認(rèn)同。

        (3)方案三:整體更換稀油站

        2016年初主機(jī)制造廠又提出整體更換稀油站方案。滿(mǎn)足空間位置及現(xiàn)有功能不變的情況下,將高、低位油箱尺寸加大,布置2臺(tái)850L/min的低壓油泵,同時(shí)將油冷的冷卻面積從40m2提高到70m2。后東電公司考慮到成本投入大,取消了此方案。

        (4)方案四:調(diào)整組合軸承潤(rùn)滑油量

        經(jīng)過(guò)主機(jī)制造廠設(shè)計(jì)部計(jì)算復(fù)核,認(rèn)為現(xiàn)有油泵有可能滿(mǎn)足冷卻要求。經(jīng)過(guò)與電廠溝通,聯(lián)合制定了減少組合軸承用油量的試驗(yàn)方案。主要措施為:在組合軸承供油管調(diào)節(jié)閥后組合軸承前增加一壓力表,用于監(jiān)視組合軸承供油壓力。機(jī)組在滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行條件下,分階段逐步調(diào)整節(jié)流閥減少供油量,監(jiān)視記錄組合軸承供油壓力和組合軸承溫度,直到單臺(tái)油泵滿(mǎn)足用油量略有余量、備用泵處于備用狀態(tài)下,正向推力瓦最高溫度控制55℃以?xún)?nèi)。最后恢復(fù)單冷卻器運(yùn)行和環(huán)境溫度最高條件下檢驗(yàn)軸承溫度。

        調(diào)整試驗(yàn)記錄見(jiàn)下表。

        試驗(yàn)取得的關(guān)鍵結(jié)果:機(jī)組帶滿(mǎn)負(fù)荷、稀油站雙冷卻器條件下推力瓦最高溫度為48.21℃;機(jī)組帶滿(mǎn)負(fù)荷、稀油站單冷卻器條件下推力瓦最高溫度為50.08℃。

        7月6~12日,冷卻水溫度上升3℃,瓦溫相應(yīng)上升3℃。

        5 結(jié)論和存在的問(wèn)題

        通過(guò)調(diào)整組合軸承供油管調(diào)節(jié)閥,在環(huán)境溫度最高月份和單冷卻器工作條件下,機(jī)組滿(mǎn)負(fù)荷時(shí)的推力軸承最高溫度為50.08℃,滿(mǎn)足合同要求和國(guó)家相關(guān)規(guī)范要求,實(shí)現(xiàn)了低壓油泵一主一備運(yùn)行方式,滿(mǎn)足機(jī)組安全運(yùn)行要求。

        截止閥密封圈在高速油流的沖刷下容易損壞,并導(dǎo)致流量的增大,故后續(xù)應(yīng)將截止閥更換為節(jié)流閥用于流量調(diào)整。

        6 結(jié)束語(yǔ)

        融安水電站機(jī)組冷卻系統(tǒng)問(wèn)題在投產(chǎn)一年后才得到解決,反映出以下問(wèn)題:

        表 4#機(jī)組組合軸承潤(rùn)滑油調(diào)整試驗(yàn)記錄

        1)主機(jī)制造廠對(duì)輔機(jī)協(xié)作廠為控制成本降低設(shè)備參數(shù)沒(méi)有進(jìn)行有效控制,安裝調(diào)試階段又沒(méi)有委派有經(jīng)驗(yàn)的工程師指導(dǎo)調(diào)試,直到發(fā)生油泵損壞造成事故停機(jī)后,才發(fā)現(xiàn)稀油站主備油泵和2臺(tái)冷卻器一直處于同時(shí)運(yùn)行的不正常運(yùn)行方式。

        2)系統(tǒng)設(shè)計(jì)上,高低位油箱液位計(jì)未設(shè)置模擬量傳感器,不便于現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)和今后油系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)的監(jiān)測(cè)。更重要的是,水導(dǎo)軸承和組合軸承供油管(調(diào)節(jié)閥后)未設(shè)置壓力監(jiān)視儀表以及未選用可靠的帶模擬量顯示的流量傳感器,造成安裝調(diào)試和運(yùn)行后無(wú)監(jiān)測(cè)手段調(diào)整軸承供油流量。這也是未立即采取減少用油量恢復(fù)主備用泵正常運(yùn)行方式的技術(shù)原因。

        [1]劉飛林,王碧龍.燈泡貫流式水電站稀油站系統(tǒng)改造[J].江西電力,2012(3).51-52,56.

        [2]代劍.某水電廠主軸密封水流量中斷停機(jī)原因分析[J].云南電力技術(shù), 2014(S1).

        [3]鐘邦清.軸承潤(rùn)滑油系統(tǒng)自動(dòng)裝置設(shè)計(jì)存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施[J].通訊世界, 2016(20).

        2017-06-26)

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