姚京松,林 磊,陳 東,劉曉芳,楊 旭
(1.國網(wǎng)湖北省電力公司檢修公司,湖北 武漢 430050;2.武漢大學(xué),湖北 武漢 430072)
六氟化硫回收處理中心搬運(yùn)鋼瓶機(jī)器人開發(fā)及應(yīng)用
姚京松1,林 磊1,陳 東2,劉曉芳,楊 旭1
(1.國網(wǎng)湖北省電力公司檢修公司,湖北 武漢 430050;2.武漢大學(xué),湖北 武漢 430072)
針對國網(wǎng)湖北省電力公司六氟化硫氣體回收處理中心的需求,設(shè)計(jì)開發(fā)了一種搬運(yùn)鋼瓶的機(jī)器人。介紹了機(jī)器人的結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)方法,規(guī)劃了倉庫的布局,詳細(xì)分析了機(jī)器人的控制要求和實(shí)現(xiàn)方法。機(jī)器人使用后基本實(shí)現(xiàn)了無人化,滿足了六氟化硫氣體鋼瓶倉儲(chǔ)的智能化管理和無人化作業(yè)的要求。搬運(yùn)鋼瓶機(jī)器人是在通用AGV基礎(chǔ)上開發(fā)而成,實(shí)用性強(qiáng),安全性高,經(jīng)濟(jì)性好,便于推廣使用。
六氟化硫倉庫;搬運(yùn)鋼瓶機(jī)器人;開發(fā)
六氟化硫氣體(SF6)是一種理想的絕緣介質(zhì),具有極好的絕緣滅弧性能,廣泛應(yīng)用在電力行業(yè)中。雖然六氟化硫本身對人體無毒、無害,但它卻是一種溫室效應(yīng)氣體,其單分子的溫室效應(yīng)是二氧化碳的2.2萬倍,是《京都議定書》中被禁止排放的6種溫室氣體之一。同時(shí),SF6氣體在電氣設(shè)備中使用時(shí),在電弧或異常局部放電的作用下,會(huì)分解出有劇毒或強(qiáng)腐蝕性質(zhì)的物質(zhì),這些廢氣對人和環(huán)境都有不同程度的危害[1]。SF6氣體儲(chǔ)存在氣體鋼瓶之中,鋼瓶直徑220 mm,高1 480 mm,滿氣重量100 kg左右,使用人工搬運(yùn)時(shí)需要多人協(xié)作完成;另外,SF6氣體鋼瓶屬于高壓薄壁容器,搬運(yùn)過程存在一定的危險(xiǎn)性,泄漏的化學(xué)氣體還可能對工作人員造成傷害。
國網(wǎng)湖北省電力公司六氟化硫氣體回收處理中心(以下簡稱處理中心)是在國家電網(wǎng)公司“減少污染物和廢棄物排放,回收再利用SF6氣體”的要求下建立的,實(shí)現(xiàn)了國網(wǎng)湖北省電力公司對公司內(nèi)部SF6氣體回收、處理再利用的集中管理,有效的實(shí)現(xiàn)了控制和杜絕SF6氣體排放,對加快綠色電網(wǎng)建設(shè)、履行國家電網(wǎng)公司的社會(huì)責(zé)任具有重要意義。
隨著現(xiàn)代電力管理技術(shù)水平的發(fā)展,迫切要求對處理中心六氟化硫鋼瓶倉儲(chǔ)進(jìn)行智能化管理[2],實(shí)現(xiàn)無人化運(yùn)行,因此提出開發(fā)一種可用于處理中心的搬運(yùn)鋼瓶機(jī)器人,替代人工作業(yè),實(shí)現(xiàn)在倉庫內(nèi)外搬運(yùn)氣體鋼瓶。搬運(yùn)鋼瓶機(jī)器人能夠替代人工將SF6鋼瓶進(jìn)行存取、搬運(yùn)和碼垛。搬運(yùn)鋼瓶機(jī)器人由AGV導(dǎo)航車、機(jī)械臂、主框架、底盤、控制系統(tǒng)等模塊構(gòu)成[3]。它的特點(diǎn)是可通過編程來完成各種預(yù)期的作業(yè)任務(wù),在構(gòu)造和性能上兼有人和機(jī)器的優(yōu)點(diǎn)。
(1)輔助裝、卸貨功能??梢宰詣?dòng)行駛至運(yùn)貨車指定停車區(qū)域,在工作人員操控下完成裝貨或者卸貨。
(2)存放鋼瓶。機(jī)器人在抓取鋼瓶之后,按照庫管軟件的要求,通過磁條路徑將鋼瓶運(yùn)送至專用貨架前,自動(dòng)將氣體鋼瓶放置在貨架上。
(3)取出鋼瓶。機(jī)器人在收到庫管系統(tǒng)取貨指令之后,按照庫管軟件的要求,通過磁條路徑自動(dòng)進(jìn)入倉庫,走行到鋼瓶專用貨架前,自動(dòng)將放置在貨架上的氣體鋼瓶抓取,并且沿著磁條路徑走出倉庫,將氣體鋼瓶運(yùn)送到接貨區(qū)。
搬運(yùn)鋼瓶機(jī)器人屬于重載機(jī)器人,綜合考慮經(jīng)濟(jì)性、功能實(shí)用性、機(jī)動(dòng)性、承載力等多方面因素,采用導(dǎo)航背負(fù)式機(jī)器人。搬運(yùn)鋼瓶機(jī)器人整體運(yùn)行方式為磁條導(dǎo)航。
圖1 搬運(yùn)鋼瓶機(jī)器人總體結(jié)構(gòu)Fig.1 The overall structure of the cylinder robot
搬運(yùn)鋼瓶機(jī)器人由磁條引導(dǎo)式AGV小車、升降機(jī)構(gòu)、鋼瓶抓取機(jī)構(gòu)、控制系統(tǒng)組成,總高度為1 971 mm,機(jī)械臂升降的有效行程為1 300 mm,機(jī)械臂處于最頂端時(shí)高1 750 mm,處于最低端時(shí)高450 mm,如圖1所示。搬運(yùn)機(jī)器人的機(jī)械臂升降機(jī)構(gòu)、鋼瓶抓取機(jī)構(gòu)布置在磁導(dǎo)式AGV上面。AGV小車1與主框架2通過銷軸連接并用軸套固定,連接處安裝有燕尾螺栓限制主框架2的自由度,主框架2與升降架3以及液壓泵站4通過螺栓連接在一起;升降架3的兩側(cè)U型導(dǎo)槽上安裝有多個(gè)行程開關(guān)用于檢測叉架上升的位置;液壓泵站為頂升油缸和夾緊油缸提供動(dòng)力,頂升油缸的最大推力為2 000 kg,有效行程為750 mm,使用傳動(dòng)鏈5與叉架6連接起來。機(jī)械臂7上安裝有鋼瓶的壓緊機(jī)構(gòu),防止運(yùn)輸時(shí)鋼瓶晃動(dòng)。壓緊機(jī)構(gòu)由壓板8、夾緊油缸9、連桿10、擋板11組成,壓板8與機(jī)械臂7鉸接,夾緊油缸9與機(jī)械臂7通過法蘭連接,擋板11與機(jī)械臂7焊接。夾緊油缸9由電磁閥控制,通過連桿10將壓板8頂起從而壓緊鋼瓶。搬運(yùn)機(jī)器人抓取鋼瓶的方式是橫向抓取,在運(yùn)輸過程中鋼瓶處于升降架最低點(diǎn)。
搬運(yùn)鋼瓶機(jī)器人整體運(yùn)行方式為磁條導(dǎo)航。定制的AGV導(dǎo)航小車具有磁條導(dǎo)航的能力,根據(jù)需要在倉庫地面布置磁條導(dǎo)軌,在需要執(zhí)行停止、轉(zhuǎn)彎、倒退等命令的位置安裝對應(yīng)RFID定位芯片[4],在AGV導(dǎo)航小車底部安裝有磁傳感器,當(dāng)AGV導(dǎo)航小車運(yùn)動(dòng)到RFID芯片安裝位置時(shí),可在該位置對需要進(jìn)行的動(dòng)作做出判斷,并發(fā)出對應(yīng)指令。搬運(yùn)機(jī)器人采用AGV小車走行,走行軌跡采用磁條導(dǎo)向。因此,根據(jù)AGV的行走要求,以及鋼瓶的放置要求,需要在倉庫內(nèi)安裝磁導(dǎo)條、位置傳感器等[5]。
圖2所示為處理中心倉庫布局圖。倉庫平面結(jié)構(gòu)為長12.71 m、寬8.14 m,中間有隔斷墻,門高2.16 m。圖2中黑色輪廓線為倉庫墻壁,黃色線為AGV導(dǎo)航小車行走路線即磁導(dǎo)軌布置線路,藍(lán)色框?yàn)殇撈糠胖眉芊胖锰帯?/p>
為了提高庫容,便于機(jī)器人存、取鋼瓶,需要設(shè)計(jì)專用的鋼瓶放置架。圖3所示為放置鋼瓶的貨架示意圖。該款鋼瓶放置架可放置3層鋼瓶,層間距為500 mm,貨架最外緣離墻壁距離為500 mm,貨架與貨架的間距為1 020 mm,中間位置留有700 mm的鏤空以方便機(jī)械叉臂的進(jìn)入和退出。貨架的支腳和背部都通過地腳螺栓與地面和墻壁固定。
圖2 六氟化硫倉庫布局圖Fig.2 Layout of the sulfur hexafluoride warehouse
圖3 放置鋼瓶的貨架示意圖Fig.3 Schematic diagram of the shelves for placing cylinders
鋼瓶搬運(yùn)機(jī)器人的動(dòng)作由AGV與機(jī)械臂配合完成。AGV控制系統(tǒng)由AGV廠家完成。機(jī)械臂由電磁換向閥進(jìn)行控制。機(jī)器人內(nèi)部裝有X86架構(gòu)工業(yè)計(jì)算機(jī),控制機(jī)器人的運(yùn)行狀態(tài),協(xié)調(diào)AGV與機(jī)械臂的動(dòng)作。機(jī)器人帶有8寸觸摸彩色液晶顯示器,可顯示機(jī)器人運(yùn)行狀態(tài),操作界面為全中文顯示,通過面板可實(shí)現(xiàn)以下功能:(1)手動(dòng)操作執(zhí)行搬運(yùn)任務(wù);(2)檢查設(shè)備狀態(tài);(3)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置;(4)監(jiān)視工作狀態(tài)和電池剩余電量。
機(jī)器人工作模式分為兩種,一種是全自動(dòng)運(yùn)行,按照調(diào)度系統(tǒng)指令進(jìn)行自動(dòng)工作[6];另一種是手動(dòng)模式,通過人工手動(dòng)選擇搬運(yùn)任務(wù),完成搬運(yùn)工作,不經(jīng)過機(jī)器人調(diào)度系統(tǒng)[7]。
運(yùn)貨車停至指定停車點(diǎn)后,工作人員通過簡易呼叫器呼叫搬運(yùn)鋼瓶機(jī)器人,搬運(yùn)機(jī)器人通過預(yù)先設(shè)定路徑到達(dá)指定地點(diǎn)后工作人員通過控制面板切換手動(dòng)遙控模式,人工遙控升降架上升,在確定位置后,人工輔助將鋼瓶推至鋼瓶機(jī)器人上,并通過控制面板發(fā)出夾緊指令,然后機(jī)械臂上左、右小油缸運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)夾住鋼瓶,這時(shí)工作人員再在控制臺(tái)上選擇鋼瓶放置貨架,用條形碼打印機(jī)打印條形碼,再將條形碼貼在鋼瓶上。條形碼內(nèi)錄有入庫時(shí)間、入庫貨架等信息。
完成上述工作后,工作人員在控制臺(tái)上發(fā)出入庫信號(hào),搬運(yùn)機(jī)器人沿預(yù)先設(shè)定路線行駛到指定貨架前(從卸貨點(diǎn)到任一貨架的路徑均為預(yù)先設(shè)置的路徑),在到達(dá)指定貨架后,控制器發(fā)出指令,機(jī)械臂先上升到一定距離后控制器發(fā)送指令給AGV,AGV接收到指令后再向前運(yùn)動(dòng)一定的距離(在貨架前設(shè)置有兩個(gè)AGV停止定位點(diǎn)),AGV到達(dá)第二停止定位點(diǎn)后反饋信息給控制器,控制器接收到反饋信息后,機(jī)械臂松開,升降架再緩慢下降,將鋼瓶放置在貨架上,然后AGV退回第一停止定位點(diǎn),完成放貨,搬運(yùn)機(jī)器人原地等待10 s,確定無新指令后返回倉庫門口,原地等待20 s,確定無新指令后返回充電站充電。
工作人員通過簡易呼叫器將搬運(yùn)鋼瓶機(jī)器人呼叫到倉庫門口,并在控制面板上選擇需要的鋼瓶,搬運(yùn)機(jī)器人沿預(yù)定路徑到達(dá)指定貨架前的第一停止定位點(diǎn),到達(dá)第一停止定位點(diǎn)后反饋信息給控制器,升降架上升到指定位置,控制器發(fā)送信息給AGV,AGV向前運(yùn)動(dòng)到第二停止定位點(diǎn)而后反饋信息給控制器,然后機(jī)械臂緩緩上升,夾緊油缸驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)夾緊鋼瓶,上升到一定距離后控制器發(fā)送信息給AGV,AGV向后運(yùn)動(dòng)到第一停止定位點(diǎn),在搬運(yùn)機(jī)器人完成上述流程后沿設(shè)定路徑前往指定卸貨點(diǎn),在到達(dá)卸貨點(diǎn)后,工作人員通過控制面板轉(zhuǎn)換為手動(dòng)操作模式,人工遙控叉架升到指定高度,再發(fā)出卸貨指令,機(jī)械臂松開將鋼瓶放置在運(yùn)貨車上,完成取出過程。
國網(wǎng)湖北省電力公司六氟化硫氣體回收處理中心承擔(dān)著國網(wǎng)湖北省電力公司系統(tǒng)內(nèi)部SF6氣體日常廢氣凈化處理、再生氣配發(fā)、設(shè)備維修及維護(hù)等工作,高峰時(shí)段日處理氣體500 kg以上。在使用機(jī)器人之前,SF6氣體鋼瓶的上下車、出入庫、氣體回收處理等工作處于人工搬運(yùn)、操作以及人工統(tǒng)計(jì)記錄的人力工作階段,每次搬運(yùn)鋼瓶或者對鋼瓶氣體進(jìn)行處理至少需要2名工人;高強(qiáng)度的鋼瓶搬運(yùn),不僅使得運(yùn)輸工人疲憊不堪,也增加了企業(yè)、員工的安全風(fēng)險(xiǎn)。
在使用鋼瓶搬運(yùn)機(jī)器人之后,不但節(jié)省了人力,保障了人身安全,實(shí)現(xiàn)了SF6氣體鋼瓶倉儲(chǔ)的無人化作業(yè),而且做到了資料、檔案管理電子化,做到舊氣入庫、氣體再生、鋼瓶維護(hù)管理、氣體灌裝、氣體檢測、氣體出入庫的全過程閉環(huán)管理,規(guī)范了制氣工藝及檢測方法。在工藝改進(jìn)前共制氣45瓶,合格18瓶,不合格27瓶,合格率為40%;工藝改進(jìn)后制氣23瓶,合格19瓶,不合格4瓶,合格率有效提高到82.6%以上。
搬運(yùn)鋼瓶機(jī)器人是在通用AGV基礎(chǔ)上開發(fā)的產(chǎn)品,將AGV小車的結(jié)構(gòu)與機(jī)械臂的結(jié)構(gòu)相互融合,使二者結(jié)構(gòu)件相互補(bǔ)充,符合國內(nèi)外現(xiàn)階段科技發(fā)展潮流,結(jié)構(gòu)簡單,安全可靠,易于使用,經(jīng)濟(jì)性好,利于推廣。通過在處理中心的使用可有效解決人員的安全保障問題,同時(shí)可有效減輕人工作業(yè)量,減少人力資源消耗。
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The Development of Handling Robot for Sulfur Hexafluoride Treatment Center
YAO Jingsong1,LIN Lei1,CHEN Dong2,LIU Xiaofang1,YANG Xu1
(1.State Grid Hubei Electric Power Company Maintenance Company,Wuhan Hubei 430050,China;2.Wuhan University,Wuhan Hubei 430072,China)
Aiming at the demand of sulfur hexafluoride recovery and treatment center in State Grid Hubei Electric Power Company,a kind of robot for handling cylinder is designed and developed.The structure and design method of the robot are introduced,the layout of the warehouse is planned,and the control requirements and implementation methods of the robot are analyzed in detail.Due to the use of robot,the warehouse unmanned is basically achieved,which meets the requirements of intelligent management and unmanned operation of sulfur hexafluoride gas cylinder storage.Handling robot is developed on the basis of AGV,which has high practicality,security and good economy,and is easy to promote to use.
sulfur hexafluoride warehouse;handling robot;development
TP242.3
A
1006-3986(2017)05-0047-04
10.19308/j.hep.2017.05.011
2017-04-08
姚京松(1975),男,湖北武漢人,學(xué)士,高級工程師。