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        超低排放形勢(shì)下CFB鍋爐低氮燃燒和SNCR聯(lián)合脫硝提效研究

        2017-12-13 10:58:42王豐吉馮前偉
        發(fā)電技術(shù) 2017年5期
        關(guān)鍵詞:噴槍旋風(fēng)分離器

        王豐吉, 王 東, 馮前偉

        (華電電力科學(xué)研究院,浙江 杭州 310030)

        超低排放形勢(shì)下CFB鍋爐低氮燃燒和SNCR聯(lián)合脫硝提效研究

        王豐吉, 王 東, 馮前偉

        (華電電力科學(xué)研究院,浙江 杭州 310030)

        對(duì)某廠2號(hào)CFB鍋爐進(jìn)行超低排放改造前的摸底試驗(yàn),診斷鍋爐原燃燒系統(tǒng)和SNCR脫硝系統(tǒng)存在的問題,并提出優(yōu)化改造方案。該項(xiàng)目的實(shí)踐表明:CFB鍋爐通過(guò)深度優(yōu)化改造低氮燃燒和SNCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)后能夠滿足高、中負(fù)荷段NOx超低排放要求,但在低負(fù)荷下,特別是實(shí)際燃用煤質(zhì)較差,且嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)煤質(zhì)時(shí)仍有較大超排風(fēng)險(xiǎn)。

        CFB;循環(huán)流化床;低氮燃燒;SNCR;超低排放

        0 引言

        近年來(lái),隨著國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步提高,循環(huán)流化床(Circulating Fluidized Bed,簡(jiǎn)稱CFB)鍋爐超低排放改造勢(shì)在必行。就NOx而言,考慮到投資、運(yùn)維成本、系統(tǒng)復(fù)雜性等因素,要實(shí)現(xiàn)超低排放的技術(shù)路線較為單一,特別是對(duì)于燃用高鈣煤或需投運(yùn)爐內(nèi)干法脫硫的CFB鍋爐,受制于選擇性催化還原(Selective Catalytic Reduction,簡(jiǎn)稱SCR)脫硝技術(shù)中催化劑鈣中毒及爐后改造空間限制的影響,基本只能選用爐內(nèi)低氮燃燒聯(lián)合選擇性非催化還原(Selective Non-Catalytic Reduction,簡(jiǎn)稱SNCR)脫硝的技術(shù)組合。本文以某廠2號(hào)CFB鍋爐NOx超低排放改造項(xiàng)目為例,診斷鍋爐原燃燒系統(tǒng)和SNCR脫硝系統(tǒng)存在的問題,提出優(yōu)化改造方案,并對(duì)改造效果加以分析。

        1 項(xiàng)目概述

        某廠2號(hào)機(jī)組為200MW循環(huán)流化床機(jī)組,配有東方鍋爐股份有限公司設(shè)計(jì)制造的“П”型布置、超高壓、自然循環(huán)、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣的汽包蒸汽鍋爐。鍋爐設(shè)計(jì)燃用煙煤,實(shí)際燃用高CaO含量的煤泥和煤矸石,采用循環(huán)流化床低氮燃燒方式,配有爐內(nèi)石灰石脫硫、布袋除塵器和以尿素為還原劑的SNCR脫硝等環(huán)保設(shè)施。

        2 超低排放改造前摸底試驗(yàn)及數(shù)據(jù)分析

        2.1 摸底試驗(yàn)

        為更好地了解原燃燒系統(tǒng)和SNCR脫硝裝置的特性,對(duì)2號(hào)鍋爐進(jìn)行NOx超低排放改造前的摸底試驗(yàn),主要數(shù)據(jù)結(jié)果見表1。

        表1 某廠2號(hào)鍋爐超低排放改造前摸底試驗(yàn)數(shù)據(jù)Tab.1 The test data of NO.2 boiler before the reconstruction of ultra-low emission

        2.2 數(shù)據(jù)分析及存在的問題

        (1)各負(fù)荷段原始NOx濃度處于同類型鍋爐較高水平,其中高、中負(fù)荷段接近300mg/m3,低負(fù)荷時(shí)達(dá)到了350mg/m3以上。

        (2)高、中負(fù)荷段SNCR脫硝率均高于75%,處于較好水平,但氨逃逸相對(duì)較大,造成還原劑浪費(fèi)且對(duì)后續(xù)設(shè)備安全運(yùn)行構(gòu)成威脅。

        (3)A、B、C三個(gè)旋風(fēng)分離器入口煙氣溫度偏差很大,最大達(dá)到100℃。低負(fù)荷時(shí)A旋風(fēng)分離器入口煙氣溫度最低低至接近700℃,SNCR脫硝率大幅下降。

        (4)各負(fù)荷段的NOx排放濃度均大于50mg/m3,不能滿足NOx超低排放要求。

        3 問題診斷

        3.1 燃燒系統(tǒng)診斷

        CFB鍋爐的低氮燃燒主要和燃料特性、配風(fēng)方式、床溫、脫硫劑、循環(huán)倍率等因素相關(guān)[1]。結(jié)合該項(xiàng)目的實(shí)際情況,2號(hào)鍋爐燃燒系統(tǒng)存在以下問題導(dǎo)致原始NOx濃度偏高。

        3.1.1 床溫不均勻

        滿負(fù)荷下采集DCS床溫?cái)?shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)鍋爐整個(gè)床面上各個(gè)床溫測(cè)點(diǎn)偏差較大,最大偏差可達(dá)70℃以上。床溫的不均勻,會(huì)造成局部溫度峰值,局部超高床溫是NOx生成急劇增加的元兇。

        3.1.2 一次風(fēng)率過(guò)大

        停爐檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)鍋爐風(fēng)帽磨損較嚴(yán)重,實(shí)際運(yùn)行中為了維持布風(fēng)板阻力、保持爐內(nèi)流化和防止結(jié)焦,必須加大一次風(fēng)量,導(dǎo)致一次風(fēng)率大大提高,鍋爐密向區(qū)富氧燃燒,提高了NOx生成率。

        3.1.3 實(shí)際燃用煤質(zhì)嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)煤質(zhì)

        鍋爐設(shè)計(jì)燃用煙煤,實(shí)際燃用泥煤和煤矸石,燃煤中CaO含量高達(dá)18%-20%。過(guò)高的CaO含量一方面提高了入爐煤在燃燒過(guò)程中的自脫硫能力,另一方面也改變了含氮揮發(fā)分的氧化路徑,是燃料氮生成氮氧化物的強(qiáng)催化劑[2]。

        3.1.4 旋風(fēng)分離器分離效率較低

        鍋爐旋風(fēng)分離器設(shè)計(jì)入口煙氣流速偏小,導(dǎo)致分離效率較低,減小了循環(huán)倍率。循環(huán)倍率和NOx的生成有密切關(guān)系。循環(huán)倍率的提高,可以增加鍋爐主循環(huán)回路中的焦炭濃度,這些焦炭不僅提供燃燒反應(yīng)進(jìn)行的表面,而且提供了NO的還原條件,有利于降低氮氧化物的排放濃度[1]。

        3.2 SNCR脫硝系統(tǒng)診斷

        CFB鍋爐的SNCR脫硝率主要和氨氮摩爾比、煙氣溫度、停留時(shí)間、混合均勻度等因素相關(guān)[3]。結(jié)合該項(xiàng)目實(shí)際情況,2號(hào)鍋爐SNCR脫硝系統(tǒng)存在以下問題導(dǎo)致脫硝率偏低。

        3.2.1 低負(fù)荷時(shí)旋風(fēng)分離器入口煙溫偏低

        以尿素作為還原劑的SNCR脫硝系統(tǒng),其最佳反應(yīng)溫度窗口是850-1150℃[4]。該項(xiàng)目SNCR脫硝系統(tǒng)尿素溶液噴槍設(shè)置在旋風(fēng)分離器入口和上部爐膛,根據(jù)摸底試驗(yàn)結(jié)果,高、中負(fù)荷段該處溫度均在最佳反應(yīng)溫度窗口,脫硝率均高于75%;低負(fù)荷時(shí)該處煙氣溫度遠(yuǎn)低于最佳反應(yīng)溫度窗口下限,脫硝率大幅下降。

        3.2.2 尿素溶液和煙氣的混合均勻性不佳

        該項(xiàng)目SNCR脫硝系統(tǒng)共設(shè)置28支噴槍,分爐膛和旋風(fēng)分離器入口兩個(gè)區(qū)域布置:爐膛布置10支,3個(gè)旋風(fēng)分離器入口各布置6支。由于爐膛尺寸遠(yuǎn)大于噴槍的噴射距離,導(dǎo)致爐膛中央大片區(qū)域的煙氣無(wú)法被尿素溶液覆蓋,故布置在爐膛的噴槍脫硝效果相對(duì)比較有限;旋風(fēng)分離器入口采用了大流量、單側(cè)集中布置的噴槍布置方式,雖然減少了噴槍數(shù)量,節(jié)省了投資,但同時(shí)也減弱了尿素溶液和煙氣的混合效果,進(jìn)一步降低了低負(fù)荷時(shí)SNCR的脫硝率。

        4 優(yōu)化改造方案

        通過(guò)診斷原低氮燃燒和SNCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng),并調(diào)研國(guó)內(nèi)外類似成功案例,提出以下改造技術(shù)路線:深度優(yōu)化鍋爐低氮燃燒系統(tǒng),保證爐膛出口的原始NOx濃度控制在200mg/m3以內(nèi);在此基礎(chǔ)上,充分挖掘原SNCR脫硝系統(tǒng)提效空間,保證低負(fù)荷時(shí)SNCR脫硝率≥75%,高、中負(fù)荷段SNCR脫硝率≥80%,最終穩(wěn)定達(dá)到≤50mg/m3的NOx超低排放要求。

        4.1 燃燒系統(tǒng)優(yōu)化措施

        4.1.1 旋風(fēng)分離器優(yōu)化改造

        通過(guò)敷設(shè)耐磨耐火材料將旋風(fēng)分離器入口煙道通流面積減小,提高旋風(fēng)分離器入口煙氣速度至30m/s,以提高分離效率。適當(dāng)增加中心筒厚度,由原設(shè)計(jì)δ=12mm變?yōu)棣?16mm,材料由原先R253MA鋼板升級(jí)為ZGCr25Ni20MoMnSiNRe,實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,材質(zhì)升級(jí),解決旋風(fēng)分離器因高溫變形問題。對(duì)中心筒長(zhǎng)度和直徑進(jìn)行調(diào)整,采用圓臺(tái)形狀,中心管采用上大下小的縮頸結(jié)構(gòu),以進(jìn)一步改善旋風(fēng)分離器分離效率,提高循環(huán)倍率,降低NOx的生成。

        4.1.2 受熱面改造

        分離器效率的提高雖有助于飛灰可燃物和NOx生成的降低,但也會(huì)導(dǎo)致鍋爐循環(huán)物料濃度提高,加快水冷壁的磨損,相同條件下爐膛溫度也會(huì)有所下降。因此,需對(duì)水冷壁采取一定的防磨措施。改造方案在爐膛水冷壁上增加多階防磨裝置阻斷貼壁流,布置如圖1所示,由此減輕貼壁流對(duì)爐內(nèi)受熱面的磨損。同時(shí),由于防磨裝置的安裝減少了1%左右的爐膛受熱面,有利于提高低負(fù)荷下旋風(fēng)分離器入口煙氣溫度,進(jìn)而改善低負(fù)荷下SNCR脫硝效率。

        圖1 多階防磨裝置布置示意圖Fig.1 Diagram of multi-stage wear prevention device

        4.1.3 布風(fēng)裝置優(yōu)化改造

        布風(fēng)裝置的核心設(shè)備是風(fēng)帽,該項(xiàng)目中鍋爐風(fēng)帽由于設(shè)計(jì)和運(yùn)行的原因,已有部分嚴(yán)重磨損,改造方案將其整體更換為新型風(fēng)帽,材質(zhì)為ZG40Cr25Ni20,結(jié)構(gòu)如圖2所示。風(fēng)帽節(jié)距保持不變,更換布風(fēng)板上、下方的澆注料,更換風(fēng)帽外罩、全部的芯管。布風(fēng)裝置的優(yōu)化改造擬解決風(fēng)帽磨損大、布風(fēng)不均、長(zhǎng)期運(yùn)行布風(fēng)板阻力降低的問題,同時(shí)也有利于改善3個(gè)旋風(fēng)分離器的入口煙溫偏差,提高低負(fù)荷時(shí)旋風(fēng)分離器最低入口煙溫。

        圖2 新型風(fēng)帽安裝示意圖Fig.2 Diagram of a new type of distributor of hot air

        4.1.4 深度優(yōu)化燃燒調(diào)整

        優(yōu)化燃燒調(diào)整包括加強(qiáng)入爐煤的控制,優(yōu)化物料流態(tài)及配風(fēng),改善鍋爐燃燒特性,保持床溫均勻,具體措施有:控制入爐煤粒徑分布盡量均勻,粒徑1.8mm以下占50%,最大粒徑dmax控制在11mm以內(nèi),入爐煤中CaO含量在14%以內(nèi);在保證密相區(qū)床層物料充分流化的前提下,盡量降低一次風(fēng)量,控制一次風(fēng)率在55%以內(nèi);合理調(diào)整各層二次風(fēng)門開度,控制爐膛出口氧量2.5%-3.5%,保持爐內(nèi)低氮、高效燃燒。

        4.2 SNCR脫硝系統(tǒng)優(yōu)化措施

        4.2.1 優(yōu)化噴槍選型布置

        綜合考慮混合均勻度、溫度窗口、停留時(shí)間,改造方案拆除旋風(fēng)分離器入口煙道原有噴槍,采用了小流量、兩側(cè)分散布置的噴槍布置方式。每個(gè)旋風(fēng)分離器入口煙道設(shè)置10支小流量噴槍,單支最大出力200kg/h,單臺(tái)爐總計(jì)30支,保證尿素溶液在煙道內(nèi)的全覆蓋。保留爐膛原有10支噴槍作備用,以備在惡劣工況下投用,進(jìn)一步提升SNCR脫硝率。

        4.2.2 提升低負(fù)荷時(shí)旋風(fēng)分離器入口煙溫

        保持鍋爐原上、下二次風(fēng)不變,在原上二次風(fēng)上方約5m處增加一層上上二次風(fēng)作備用,噴口材質(zhì)采用Cr25Ni20,設(shè)計(jì)風(fēng)速不小于45m/s,具體布置方式如圖3所示。當(dāng)旋風(fēng)分離器入口煙溫滿足SNCR最佳溫度窗口時(shí),維持原上二次風(fēng)投運(yùn);當(dāng)?shù)陀跍囟却翱谙孪迺r(shí),投運(yùn)上上層二次風(fēng),調(diào)整上二次風(fēng)和上上二次風(fēng)風(fēng)門開度,提高爐內(nèi)火焰中心,以達(dá)到提升旋風(fēng)分離器入口煙溫的目的,同時(shí)深化爐內(nèi)垂直空氣分級(jí),進(jìn)一步降低爐內(nèi)NOx的生成。

        圖3 二次風(fēng)系統(tǒng)改造示意圖Fig.3 Diagram of the secondary air modification

        4.2.3 深度優(yōu)化SNCR系統(tǒng)運(yùn)行

        在不改變?cè)O(shè)計(jì)氨氮比的前提下,將噴入煙道的尿素溶液濃度由10%進(jìn)一步稀釋至5%,大流量、低濃度的尿素溶液更加有利于和煙氣的均勻混合,另一方面也能改善尿素溶液母管上流量調(diào)節(jié)閥的閥門特性,從而便于精確控制噴入煙道的尿素溶液的量。另外,在投運(yùn)噴槍前,調(diào)整爐前尿素溶液和霧化壓縮空氣母管壓力在3-6bar之間,逐支調(diào)整噴槍前尿素溶液支路和霧化壓縮空氣支路手動(dòng)閥開度,保證噴槍射出尿素溶液的體積流量、霧化效果和射程符合設(shè)計(jì)要求后再投入使用,以強(qiáng)化混合效果,防止尿素溶液滴漏腐蝕受熱面。

        5 優(yōu)化改造效果

        在低氮燃燒和SNCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)優(yōu)化改造結(jié)束并穩(wěn)定運(yùn)行2個(gè)月后,為驗(yàn)證改造效果,對(duì)2號(hào)鍋爐進(jìn)行了性能試驗(yàn),主要數(shù)據(jù)見表2。

        表2 某廠2號(hào)鍋爐超低排放改造后性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)Tab.2 The test data of NO.2 boiler after the reconstruction of ultra-low emission

        試驗(yàn)結(jié)果表明:

        (1)優(yōu)化改造后,各負(fù)荷段原始NOx濃度與改造前相比均有不同程度下降,特別是低負(fù)荷時(shí)由于投用了上上層二次風(fēng),使得爐內(nèi)垂直空氣分級(jí)進(jìn)一步加深,NOx的生成率有了較大下降。盡管如此,由于試驗(yàn)期間入爐煤煤質(zhì)未得到改善,CaO含量超過(guò)20%,使得各負(fù)荷段原始NOx濃度仍相對(duì)較高。

        (2)A、B、C旋風(fēng)分離器入口煙溫偏差較改造前大幅減小,且高、中負(fù)荷段煙溫滿足SNCR最佳反應(yīng)溫度窗口,低負(fù)荷時(shí)投用上上層二次風(fēng)后煙溫有較大改善,但仍低于SNCR最佳反應(yīng)溫度窗口的下限。

        (3)優(yōu)化改造后,高、中負(fù)荷段滿足NOx超低排放要求,且氨逃逸得到較好控制。低負(fù)荷時(shí)SNCR脫硝率較改造前有了較大提高,但受旋風(fēng)分離器入口煙溫的影響,仍不滿足NOx超低排放要求。

        6 結(jié)語(yǔ)

        低氮燃燒和SNCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)是大多數(shù)CFB鍋爐的標(biāo)配,其充分利用了CFB鍋爐的特有結(jié)構(gòu)和燃燒方式,具有安全、經(jīng)濟(jì)、高效的顯著優(yōu)點(diǎn),但要實(shí)現(xiàn)NOx超低排放,須對(duì)其深度優(yōu)化改造。該項(xiàng)目的實(shí)踐表明:CFB鍋爐通過(guò)深度優(yōu)化改造低氮燃燒和SNCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)后能夠滿足高、中負(fù)荷段NOx超低排放要求,但在低負(fù)荷下,特別是實(shí)際燃用煤質(zhì)較差,且嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)煤質(zhì)時(shí)仍有較大超排風(fēng)險(xiǎn)。

        [1]岳光溪,呂俊復(fù),徐鵬,等.循環(huán)流化床燃耗發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析[J].中國(guó)電力,2016,49(1):1-13.Yue Guangxi,Lv Junfu,Xu Peng,et al.Development status and prospect analysis of circulating fluidized bed fuel consumption[J].Electric Power,2016,49(1): 1-13.

        [2]周建平,姚洪,徐濤,等.爐內(nèi)噴鈣脫硫?qū)O2和NOx排放的影響[J].熱力發(fā)電,1998,(3):4-8.Zhou Jianping, Yao Hong, Xu Tao, et al. Effect of calcium injection desulfurization in furnace on SO2 and NOx emissions [J].ThermalPowerGeneration, 1998,(3):4-8.

        [3]董陳,趙樹春,徐宏杰,等.燃煤鍋爐SNCR脫硝工藝關(guān)鍵技術(shù)[J].熱力發(fā)電,2016,45(12):73-77.Dong Chen, Zhao Shuchun, Xu Hongjie, et al. Key technology of SNCR denitration process for coal fired boiler[J].Thermal Power Generation,2016,45(12):73-77.

        [4]趙鵬勃,孫濤,高洪培,等.CFB鍋爐SNCR脫硝技術(shù)常見問題及對(duì)策[J].潔凈煤技術(shù),2016,22(1):86-89.Zhao Pengbo,Sun Tao,Gao Hongpei,et al.Common problems and countermeasures of SNCR denitration technology in CFB boiler[J].Clean Coal Technology, 2016,22(1):86-89.

        Study on Low-nitrogen Combustion and SNCR Combined Denitrification System of CFB Boiler Under Ultra-low Emission Situation

        WANG Fengji, WANG Dong, FENG Qianwei
        (Huadian Electric Power Research Institute,Hangzhou 310030,China)

        Experimentswereperformed toinvestigate the problems of the existing combustion system and the SNCR system of a CFB boiler before the ultra-low pollutants emission reconstruction,and made the plan.The practice of the project has proved that CFB boiler can meet the requirementofNOxultra-low emission underthehigh or middle load after the reconstruction.But under the low load,especiallythe actualcoalquality seriouslydeviated from the designed coal quality when there is still a large risk.

        CFB; circulating fluidized bed;low-nitrogen combustion; SNCR; ultra-low emission

        TM621.2

        B

        2095-3429(2017)05-0006-05

        10.3969/J.ISSN.2095-3429.2017.05.002

        2017-09-04

        王豐吉(1980-),男,浙江臨安人,工學(xué)學(xué)士,工程師,主要從事脫硫、脫硝、除塵等環(huán)保工程相關(guān)工作。

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