鞏轉(zhuǎn)定
摘 要:2012年3月13日某水庫發(fā)生的大壩塌坑險情事件,已嚴重影響了水庫安全運行,一旦發(fā)生潰壩事故,將會給下游人民生命、財產(chǎn)安全帶來巨大損失,除險加固刻不容緩。采用高壓噴射灌漿進行堤壩防滲處理應用較為廣泛,近幾年來,我公司在多項水利工程項目施工中歸納了一些技術(shù)參數(shù),取得了一些經(jīng)驗。
關(guān)鍵詞:水庫;高噴灌漿;除險加固;防滲墻
中圖分類號:TV543 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)21-0078-02
高壓噴射注漿就是利用鉆機鉆孔,把帶有噴嘴的注漿管插至土層的預定位置后,以高壓設(shè)備使?jié){液成為20Mpa以上的高壓射流,從噴嘴中噴射出來沖擊破壞土體。部分細小的土料隨著漿液冒出水面,其余土粒在噴射流的沖擊力,離心力和重力等作用下,與漿液攪拌混合,并按一定的漿土比例有規(guī)律地重新排列。漿液凝固后,便在土中形成一個固結(jié)體與樁間土一起構(gòu)成復合地基,從而提高地基承載力,減少地基的變形,達到地基加固的目的。
崔雙利[1]在某擋墻的開挖施工中,選擇了高壓旋噴樁對基坑邊坡進行支護取得了良好的效果。武玲[2]以某建筑工程的地基加固為例,研究了高壓旋噴樁加固回填土的有效性。張彤[3]通過廣西賓陽縣露紆鎮(zhèn)急水壩的高壓旋噴灌漿施工,探討了該技術(shù)在土壩防滲加固工程中的應用前景。
通過以上研究的總結(jié),發(fā)現(xiàn)高壓旋噴灌漿技術(shù)在防滲加固工程中均取得不錯的施工效果,雖然如此但仍然對該項技術(shù)缺乏實際的數(shù)據(jù)支撐,因此本文章主要是通過結(jié)合李橋水庫的實際情況進行高壓旋噴實驗,為今后類似的工程提供一定的參考依據(jù)。
1 高壓旋噴施工方案
該實驗主要是驗證高壓旋噴灌漿是否滿足李橋水庫除險加固防滲設(shè)計標準;可以提前進行試驗可極大的縮短施工工期,節(jié)省投資;為正常施工提前做好準備;同時驗證高壓旋噴灌漿的方法及其適用性。通過試驗驗證設(shè)計確定的有效樁徑、噴射介質(zhì)的合理性。并論證高壓旋噴灌漿孔孔距、孔序的合理性及質(zhì)量的可靠性。又能夠確定技術(shù)參數(shù):水壓和水量、氣壓和氣量、漿壓和漿量、漿液配合比、噴管提升及旋轉(zhuǎn)速度。驗證所取參數(shù)的合理性,為工程施工提供指導意見和合理參數(shù)。
1.1 設(shè)計要求
高壓旋噴防滲墻設(shè)計技術(shù)指標如下:
西壩段壩體高壓旋噴防滲墻(-0+050~0+350);
東壩段壩體高壓旋噴防滲墻(1+137~1+285);
高壓噴射灌漿孔孔距1.00m,樁徑1.20m,每30m設(shè)1先導孔。
1.2 試驗段的選擇
正確地選擇灌漿試驗地段,可以正確指導高壓旋噴灌漿施工有著重要的意義。選擇試驗地段時,一般應考慮下面幾個條件:
試驗地段的地質(zhì)情況應具有代表性。高壓旋噴灌漿試驗段應選在高壓旋噴灌漿施工防滲線相同地質(zhì)的區(qū)域或中等偏劣的地質(zhì)條件的地段。根據(jù)設(shè)計提供的地質(zhì)情況,將高壓旋噴灌漿試驗選擇在以下兩個區(qū)域內(nèi)進行,試驗一區(qū)選擇在樁號0+309~0+315處(壩基壤土心墻),試驗二區(qū)選擇在樁號0+008~0+011.8處(砂礫石壩殼)。
高壓旋噴灌漿試驗鉆孔數(shù)目由于灌漿試驗目的不同。試驗一區(qū)布設(shè)試驗孔7個,孔位布置由單排孔組成,其中Ⅰ序孔4個,Ⅱ序孔3個;試驗二區(qū)布設(shè)試驗孔5個,孔位布置由單排孔組成,其中Ⅰ序孔3個,Ⅱ序孔2個。
1.3 工藝流程
壓噴射灌漿試驗主要工藝流程為:鉆孔→高噴臺車就位→地面試噴→下入噴射管→提升噴射→漿液回灌→管路沖洗→高噴臺車遷移。
高噴臺車就位:高噴臺車就位過程中,應檢查提升、制動、管路、電路、旋擺狀況、轉(zhuǎn)向等系統(tǒng)是否正常。
地面試噴:地面試噴前檢查管路是否暢通、連接情況是否正常,檢查機械及管路運行情況。無誤后進入下一步工序。
下入噴射管:噴射管下入前,應先送水、氣試噴,把各種壓力加到噴射要求的壓力和流量。通過試噴可以了解各種管路是否暢通、水嘴和風嘴的加工質(zhì)量。水射流過早離散、霧化或過小的水嘴不宜使用,待各項參數(shù)符合要求后才能下管。為防止水、氣噴嘴堵塞,下管前,可用膠布包扎。當遇有噴射管下不到位或下不去現(xiàn)象時,視不同的情況采取不同方法處理,一般采用以下方法:
(1)用高噴臺車自帶無巖芯鉆頭鉆進;(2)用高壓泥漿泵送水邊轉(zhuǎn)邊下;(3)送風邊轉(zhuǎn)邊下;(4)送風、送水邊轉(zhuǎn)邊下。
后三種方法的關(guān)鍵在于掌握介質(zhì)的壓力及流量,一般都不宜過大,如果各種方法都不成功,則用鉆機處理。
提升噴射:將噴射管下到預定位置后,依次送水、送氣、送漿,待水壓、風壓和漿壓升至設(shè)計值,待孔口返漿密度≥1.20g/m3后開始提升。水泥漿密度控制在1.51~1.60g/m3。高噴過程中,每隔30min進行一次進漿和回漿密度測試,當其達不到設(shè)計要求時,立即暫停噴漿作業(yè)并立即調(diào)整水灰比,盡快恢復噴漿作業(yè)。
漿液回灌:高噴灌漿結(jié)束后,利用回漿或水泥漿及時回灌,回灌時間不少于30min,直至孔口漿面不下降為止。
2 高壓旋噴灌漿實驗過程
2.1 實驗工程概況及其地質(zhì)情況分析
實驗開始前首先確定其工程概況及其地質(zhì)詳情,甘肅省張掖市山丹縣李橋水庫是一座以灌溉為主的年調(diào)節(jié)中型水庫,主要建筑物按3級設(shè)計,設(shè)計抗震設(shè)防烈度7度。水庫防洪標準為50年一遇洪水設(shè)計,1000年一遇洪水校核。水庫壩址以上控制流域面積1143km2。水庫總庫容1540萬m3,有效庫容1416萬m3。工程區(qū)位于“祁、呂、賀”山字型構(gòu)造西翼反射弧中的永昌南山古凸起帶內(nèi)。根據(jù)資料記載[4],地震動峰值加速度為0.10g,地震動反映譜特征周圍期0.45s,相應地震基本烈度為Ⅶ度。工程區(qū)位于“祁、呂、賀”山字型構(gòu)造西翼反射弧中的永昌南山古凸起帶內(nèi)。新構(gòu)造運動主要表現(xiàn)為差異性的升降運動,并且水庫壩身壤土心墻填土總體密實性差,松散、不均勻、裂隙較多。endprint
2.2 對實驗區(qū)域進行高噴灌漿實驗
為了驗證設(shè)計方案,向建設(shè)單位提供決策依據(jù),為李橋水庫除險加固工程高壓旋噴防滲墻施工提供最佳技術(shù)參數(shù),我公司于2012年6月18日至7月20日在樁號0+309~0+315處(壩基壤土心墻)和樁號0+008~0+011.8處(砂礫石地層)進行了高壓旋噴灌漿試驗。
在高壓噴射灌漿試驗過程中,我單位嚴格控制既定技術(shù)參數(shù),遵循有關(guān)條款[3]規(guī)定,認真負責地完成了各孔段高壓旋噴灌漿試驗。
試驗一區(qū)YS1、YS3、YS4、YS5和YS7號孔因施工供水不足或機械故障出現(xiàn)了不同時長地中斷,故障排除后恢復試驗時,對中斷孔段進行了復噴,搭接長度均大于0.50m。
YS3號孔高噴試驗過程中,提升至距地面1.18m處因施工供水中斷,天氣降雨等原因終止,造成防滲墻墻頂出現(xiàn)深度1.10m的凹坑。
試驗一區(qū)實施高壓旋噴灌漿試驗孔7個,其中一序孔4個,二序孔3個,平均孔深11.03m,各孔段實際工程量及試驗參數(shù)詳見附表:《高噴灌漿工程綜合成果表》。
試驗二區(qū)ES1、ES3和ES4號孔因施工供水短缺或機械故障出現(xiàn)了不同時長地中斷,故障排除后恢復試驗時,對中斷孔段進行了復噴,搭接長度均大于0.50m。
ES4號孔高噴試驗過程中,提升至距地面1.20m處因機械故障,短時間內(nèi)無法恢復試驗被迫終止,造成防滲墻墻頂出現(xiàn)深度1.20m的凹坑。
因該試驗區(qū)域地層為砂礫石,存在粒徑較大的礫石,在鉆孔過程中出現(xiàn)塌孔等情況;各孔段下入噴射管過程中較困難。各孔段實際試驗參數(shù)及工程量詳見附表:《高噴灌漿工程綜合成果表》
2.3 高壓旋噴灌漿質(zhì)量控制
(1)為了保證墻體連續(xù)性,確??孜黄睢?cm,其次要確保鉆孔垂直,施工中采取控制方法:1)鉆機用水平尺調(diào)平;2)鉆桿采用粗徑鉆桿盡量滿眼鉆進;3)鉆桿用鉛垂調(diào)直;4)防滲墻采旋噴套接。采用普硅P042.5級水泥。(2)認真記錄鉆孔鉆探班報表,為高噴灌漿提供準確的數(shù)據(jù)。(3)進行現(xiàn)場生產(chǎn)性試驗,進一步明確各種參數(shù)并報監(jiān)理審批。(4)施工中采取跳打法,先進行Ⅰ序孔試驗,再進行Ⅱ序孔試驗,相鄰樁孔間隔施工時間12~72小時。(5)樁底應按設(shè)計要求進行不提升高壓旋噴。(6)嚴格控制進漿、回漿密度,進漿密度控制在1.5~1.7g/m3。
3 實驗結(jié)論及其分析
3.1 實驗結(jié)果
(1)2012年7月3日對高壓旋噴灌漿試驗區(qū)域進行了開挖檢查,從開挖出的高壓旋噴防滲墻凝結(jié)體搭接較好,墻體表面平整,不存在空洞及夾渣現(xiàn)象,樁徑及搭接厚度均可以滿足設(shè)計要求及規(guī)范規(guī)定(具體詳見表1《高壓旋噴防滲墻凝結(jié)體實測表》)。
試驗一區(qū)高壓旋噴防滲墻凝結(jié)體單樁直徑最大145cm,最小125cm,搭接厚度最大100cm,最小89cm。
試驗二區(qū)高壓旋噴防滲墻凝結(jié)體單樁直徑最大130cm,最小120cm,搭接厚度最大71cm,最小62cm。
(2)2012年7月4日進行了試驗區(qū)開挖檢查;從開挖斷面查看發(fā)現(xiàn)高壓旋噴墻墻體搭接較好,表面光滑,不存在空洞及加渣現(xiàn)象;高噴旋噴墻墻體有效厚度最大145cm,最小120cm,搭接厚度最大100cm,最小62cm。滿足設(shè)計要求及規(guī)范規(guī)定。
(3)通過對試驗區(qū)域開挖檢查,YS4、ES2號孔高噴凝結(jié)體樁徑、搭接厚度最大,根據(jù)施工記錄表記錄的試驗參數(shù),推薦在壤土心墻采用YS4號孔參數(shù),砂礫石及基巖采用ES2號孔參數(shù)。
(4)針對本次試驗二區(qū)(砂礫石地層)高壓旋噴防滲墻厚度不均勻的情況,為保證工程施工質(zhì)量,我單位于2012年7月7日至8日采用ES2號孔參數(shù)進行了砂礫石地層驗證試驗,通過開挖檢查發(fā)現(xiàn)高壓旋噴墻樁徑均在1.30m以上,可以滿足設(shè)計要求。
(5)為了確保工程質(zhì)量建議在試驗參數(shù)的基礎(chǔ)上適當提高施工標準,我單位推薦采用如下參數(shù):
水壓力38~40MPa流量80L/min,壓縮空氣壓力0.70MPa流量1.00m3/min,水泥漿液壓力0.80~1.20MPa流量60~80L/min,漿液密度≥1.51g/cm3回漿密度≥1.2g/cm3,漿液配比0.8:1、0.6:1,噴射管提升速度:基巖及砂礫石地層5~6cm/min,壤土心墻8~10cm/min,轉(zhuǎn)動速度10r/min。
(6)鑒于本次試驗在砂礫石上部進行,下部地層情況未完全揭示,施工中若遇漂石或塊石地層,根據(jù)實際情況處理。
3.2 實驗總結(jié)
從建設(shè)過程中的多次現(xiàn)場檢查,竣工后的驗收以及近兩年的蓄水檢驗來看,高壓旋噴灌漿施工技術(shù)具有工藝簡單,質(zhì)量保證,適應性強,廢漿量大的特點。該項技術(shù)在水利工程中為土壩防滲加固處理樹立了典范,具有較好的借鑒和指導意義,為今后土壩防滲中,值得結(jié)合實際來推廣。
參考文獻
[1]崔雙利.高壓旋噴注漿技術(shù)在基坑擋土墻工程中的應用[J].探礦工程,2011,38(2):48-49.
[2]武玲.高壓旋噴樁在某建筑地基加固中的應用[J].山西建筑,2014,(34):79-80.
[3]張彤.高壓旋噴灌漿技術(shù)在急水壩防滲加固的應用廣西水利水電[J].2010:39-42.
[4]中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖GBl8306—2001[S].endprint