呂偉其
(寧波安捷化工物流有限公司,浙江 寧波 315207)
干法腈綸生產(chǎn)廢水處理的影響因素及對策
呂偉其
(寧波安捷化工物流有限公司,浙江 寧波 315207)
介紹了腈綸廢水產(chǎn)生化學(xué)耗氧量(COD)的形成機理,對其影響因素進(jìn)行了工藝分析,并提出改進(jìn)措施,達(dá)到從源頭降低COD的目的。
高溫酸性廢水;化學(xué)耗氧量(COD);腈綸生產(chǎn);廢水處理;對策
干法腈綸生產(chǎn)過程中排放的廢水,含有丙烯腈及低聚物,水質(zhì)成分復(fù)雜且水質(zhì)和流量波動大,難以被生物降解。由于腈類化合物的毒性較大,含腈類化合物的各種廢水處理已成為環(huán)保的研究熱點,成為干法腈綸后續(xù)發(fā)展的環(huán)保技術(shù)瓶頸,是公認(rèn)的難題。國內(nèi)現(xiàn)有腈綸廢水處理工藝和方法無法滿足環(huán)保要求,腈綸廢水處理工藝普遍存在生化后出水化學(xué)耗氧量(COD)、氨氮(NH4+-N)高的問題,不僅會導(dǎo)致水體環(huán)境污染,而且嚴(yán)重制約了腈綸行業(yè)的發(fā)展。如僅局限于廢水末端治理,則根本無法滿足環(huán)保排放的要求,因此,從廢水源頭降低污水的COD和還原性物質(zhì)的含量,是唯一出路也是目前減輕污水處理負(fù)擔(dān)最直接、最有效的途徑。本文結(jié)合腈綸生產(chǎn)工藝過程中產(chǎn)生COD的影響因素進(jìn)行分析,并采取了有效控制措施。
聚合反應(yīng)過程中含有20%單體未反應(yīng),經(jīng)過一道、二道真空轉(zhuǎn)鼓過濾機過濾、洗滌后,形成含有2%左右單體的濾液,進(jìn)入供給槽,然后通過精餾回收工藝,將濾液中的單體和水進(jìn)行分離,回收濾液中的單體,廢水經(jīng)過換熱后,與溶劑回收裝置中產(chǎn)生的廢水合并進(jìn)入污水處理場,污水處理場通過冷卻、中和、曝氣后與所有的污水在集水井混合提升進(jìn)入調(diào)節(jié)池,再經(jīng)過生化處理排放。
干法腈綸產(chǎn)生的廢水主要來源于兩處:1)單體回收塔底部排出的污水,是聚合裝置的主要外排污水。此股污水組成最復(fù)雜,主要是由一道過濾機、二道過濾機過濾后的濾液為主要原料進(jìn)入單體回收塔,盡管在汽提塔中單體在蒸餾的作用下進(jìn)行分離,但仍會有少量的未反應(yīng)的單體混溶于下層的水相中,聚合污水中含有的物質(zhì)為未反應(yīng)的單體,包括丙烯腈 、丙烯酸甲酯、苯乙烯磺酸鈉、催化劑、少量聚合物、阻聚劑、終止劑、鹽類等;2)溶劑回收系統(tǒng)的廢水,目前所采用的溶劑回收裝置均為連續(xù)減壓蒸餾工藝,將回收回來的濃、稀DMF(二甲基甲酰胺),經(jīng)溶劑回收塔精餾提純,再經(jīng)脫離子除堿后,送回原液制備及紡絲工序循環(huán)使用。DMF溶劑回收裝置中濃、稀DMF主要來源是紡絲、廢絲洗滌、水洗牽伸、焦油塔、脫離子塔、紡絲氮氣冷凝器等。故溶劑回收系統(tǒng)外排溶劑廢水中所含污染物質(zhì)較復(fù)雜,可能含有的污染物為DMF、二甲胺、淺色劑、鹽類、各種油劑以及一些特殊的添加劑等。
在污水中形成高COD的原因是多方面的,但90%的COD來源自丙烯腈加合副反應(yīng)生成的β-磺基丙腈。由于高溫酸性水還原性物質(zhì)含量較高,主要來源于一道系統(tǒng),在pH值偏高時,殘余的亞硫酸根離子與丙烯腈反應(yīng)生成β-磺基丙腈的加合物,這種加合物是產(chǎn)生COD根本原因。其反式如下:
該反應(yīng)不受自由基抑制劑如氫醌的影響,因此表明該反應(yīng)是離子反應(yīng),是不可逆反應(yīng)。
影響 COD的因素主要有:聚合釜非計劃停車、污水中的丙烯睛(AN)含量高、濾液的pH值控制、終止pH控制不穩(wěn)、水洗脫水懸浮物(SS)超標(biāo)。
濾液pH值控制是聚合釜系統(tǒng)的靈魂,過低的pH值會引發(fā)單體自聚,過高的pH值會引發(fā)加合反應(yīng),根據(jù)杜邦的生產(chǎn)經(jīng)驗,pH值在2.8~3.0時,可在自聚和加合反應(yīng)之間建立良好的平衡關(guān)系。但從加合反應(yīng)的角度來看,pH值小于4時,加合反應(yīng)較緩慢,據(jù)資料查詢pH=4時,在6小時內(nèi)只有2%的亞硫酸氫根參加反應(yīng);pH=6時,在不到1小時內(nèi)幾乎60%的亞硫酸氫根參加反應(yīng);pH=7時,幾乎100%的亞硫酸氫根參加反應(yīng)。由此可見,pH值越高的加合反應(yīng)速度越快,產(chǎn)生的副反應(yīng)越多。
實際應(yīng)用中的數(shù)據(jù)表明,濾液的pH值越高,塔釜液中產(chǎn)生的COD越高,見表1。
采取措施:在開車3小時后,二道濾液要部分進(jìn)入溢流罐或洗滌罐,以減少高pH值的濾液進(jìn)入總管。
表1 實際應(yīng)用數(shù)據(jù)
由于工藝、設(shè)備、電氣儀表等原因,經(jīng)常會導(dǎo)致聚合釜、單體塔非計劃停車,開、停車越頻繁,高溫酸性水的COD波動就越大。由此開車不穩(wěn)、檢修排放均會導(dǎo)致大量的有毒化工原料進(jìn)入污水系統(tǒng),故維持聚合釜、單體塔長周期運行對COD穩(wěn)定控制至關(guān)重要。
從表2的數(shù)據(jù)可知,聚合釜運行、烘干機停運時COD最高;聚合釜停運、烘干機運行時COD最低;這充分說明參加反應(yīng)的還原性物質(zhì)主要來源于聚合釜反應(yīng)系統(tǒng)。
采取措施:在烘干機停運期間要在濾液管線采取相應(yīng)措施;提高二道系統(tǒng)設(shè)備運轉(zhuǎn)率是降低COD的重要措施。
表2 某時間段內(nèi)高溫酸性水COD數(shù)據(jù)
在濾液回收單體系統(tǒng)中,因單體塔釜液的pH值一般在4~6之間,具備加合反應(yīng)的條件,而AN屬于有機物,在分子結(jié)構(gòu)中有一個不飽和雙鍵,是一種耗氧物質(zhì)。一旦污水中存在丙烯腈,必然會加快加合反應(yīng)的速度,致使COD超標(biāo)。
(1)優(yōu)化單體回收系統(tǒng)工藝參數(shù)
在實際運行管理中,要確保單體塔長周期穩(wěn)定運行尤為重要。在單體系統(tǒng)料運之前,要保證蒸氣壓力穩(wěn)定,避免料運時出現(xiàn)單體塔的液泛現(xiàn)象;熱運時,各參數(shù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)后方可轉(zhuǎn)入料運;板式換熱器密封要定期檢修,以防濾液與水引起竄料現(xiàn)象;單體傾析器在開停期間要按規(guī)程操作,以防塔釜液丙烯腈超標(biāo);嚴(yán)格控制13塊塔板溫度和塔頂冷卻品出口溫度達(dá)標(biāo),以保證油水分離徹底,做好這一系列工作,能確保污水中丙烯腈含量合格,有利于高溫酸性水COD控制。
(2)單體回收系統(tǒng)技改
對單體塔傾析管線進(jìn)行改造,直接將物料引入塔內(nèi),以減少物料在濾液貯槽中的停留時間,有利于減少副反應(yīng),同時適當(dāng)延長單體系統(tǒng)熱運時間,確保熱運與料運平穩(wěn)過渡有利于COD控制;濾液貯槽原設(shè)計容積達(dá)1000m3,按30%的液位控制,庫存濾液將達(dá)150m3?,F(xiàn)將貯槽改為100m3,實踐證明不會影響單體系統(tǒng)運行,這樣濾液的存量至少可減少100m3左右,有利于COD的控制,見表3。從表3數(shù)據(jù)分析,濾液貯槽改小后,濾液停留時間明顯縮短,有利降低高溫酸性水的COD。
表3 濾液貯存量對高溫酸性水影響數(shù)據(jù) (單位:m3)
通過穩(wěn)定生產(chǎn)運行、提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率、嚴(yán)格控制濾液pH值、單體回收技術(shù)改造,可大幅度降低廢水高溫酸性水的COD。
[1] 美國DOPUNT公司.腈綸裝置操作規(guī)程(聚合)[M].天津市和平翻譯公司譯,1993.
[2] 美國DOPUNT公司.杜邦工藝參數(shù)(原液)[M].天津市和平翻譯公司譯,1993.
[3] 浙江金甬腈綸有限公司.職工培訓(xùn)教材(上冊)[M].內(nèi)部出版,2004.8.
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[5] 美國DOPUNT公司.故障排除手冊(聚合)[M].天津市和平翻譯公司譯,1993.
Affecting Factors of Wastewater Treatment and Countermeasures on Dry Process Acrylic Fiber Production
LV Wei-qi
(Ningbo Anjie Chemical Industry Logistics Co., Ltd, Ningbo Zhejiang 315207, China)
X703
A
1006-5377(2017)11-0041-02