張?zhí)?張建奎 楊 杰 霍桂蘭
(安陽鋼鐵股份有限公司)
影響普碳鋼可澆性因素分析與實踐
張?zhí)?張建奎 楊 杰 霍桂蘭
(安陽鋼鐵股份有限公司)
通過對普碳鋼生產(chǎn)過程中煉鋼、連鑄各工序關(guān)鍵工藝控制參數(shù)的數(shù)據(jù)分析,找出了影響普碳鋼可澆性的主要因素和臨界點,并針對要因優(yōu)化制訂了有效的工藝制度,取得了明顯的改進效果,對煉鋼生產(chǎn)具有一定的指導意義。
普碳鋼 可澆性 分析
普通碳素結(jié)構(gòu)鋼(以下簡稱“普碳鋼”),由于其氧化性強以及外來夾雜物進入,在澆注過程中經(jīng)常出現(xiàn)鋼中夾雜物多,影響鋼水質(zhì)量,甚至影響到連鑄工序的可澆性,造成漏鋼等生產(chǎn)事故。據(jù)統(tǒng)計,因普碳鋼可澆性差造成的漏鋼、回爐等生產(chǎn)事故占總事故的66.89%,嚴重影響了工序的生產(chǎn)穩(wěn)定順行,必須對普碳鋼可澆性差產(chǎn)生的原因進行研究分析,并采取針對性措施加以解決。
1)統(tǒng)計樣本數(shù):13 216爐,共109個澆次。
2)鋼水可澆性主要是以鋼水的流動性和鋼渣多少來衡量,引起鋼水可澆性差的主要原因是脫氧產(chǎn)物在鋼水澆鑄溫度下呈固態(tài),這些固態(tài)脫氧產(chǎn)物凝固沉積于水口使孔徑變小,阻礙鋼流順行,嚴重時水口完全堵死,導致斷流。水口結(jié)瘤物系網(wǎng)絡(luò)狀復合夾雜物與殘鋼的混合物,該復相夾雜物以純Al2O3為主體,其間以RO相進行膠結(jié)。對于堵塞機理,認為一是鋼中Als含量較高,保護澆鑄不完善,造成鋁的二次氧化使鋼中析出Al2O3等高熔點夾雜物粘附在水口壁上形成結(jié)瘤;二是鋼水中高熔點絮狀物(如Al2O3)等非金屬夾雜物在鋼中來不及上浮,粘附于水口內(nèi)壁造成結(jié)瘤。
3)以澆注正常為可澆性良好和以渣多為可澆性差作為類別對象進行分析,以普碳鋼可澆性差指數(shù)(以下簡稱“指數(shù)”)為評價參數(shù),分析煉鋼過程各工藝關(guān)鍵控制參數(shù)對普碳鋼可澆性的影響,目標指數(shù)控制在1.0以下。
由碳氧平衡積可知,出鋼終點碳含量越高,鋼中氧含量越低。統(tǒng)計分析得出,出鋼終點碳對普碳鋼可澆性差有影響,其指數(shù)隨出鋼終點碳含量的升高而降低,說明在較低的出鋼終點碳時,鋼水脫氧不足鋼中氧含量高,出鋼終點碳每降低0.01%,指數(shù)上升高0.145,如圖1所示。
圖1 出鋼終點碳與指數(shù)關(guān)系
鋼中硅(Si)、錳(Mn)含量控制既影響鋼的機械性能,又影響鋼水的可澆性。當Mn/Si大于3.0,可得到完全液態(tài)的脫氧產(chǎn)物,可以改善鋼水的流動性,保證了連鑄順行。鋼中Mn/Si越高鋼渣流動性越好,易于流動排除。統(tǒng)計分析得出,鋼中Mn/Si在2.60以下時,指數(shù)隨著鋼中Mn/Si的降低驟然升高,可澆性變差,但大于3.0影響不大,如圖2所示。
圖2 鋼中Mn/Si與指數(shù)關(guān)系
吹氬能夠均勻鋼水成份和溫度,同時促使夾雜物上浮,攪動的鋼水促進了鋼中非金屬夾雜物碰撞長大,上浮的氬氣泡能夠吸收鋼中的氣體,同時粘附懸浮于鋼水中的夾雜物并帶至鋼水表面被渣層所吸收。統(tǒng)計分析得出,鋼水可澆性隨著吹氬時間的延長而有效改善,但超過6 min影響不大,如圖3所示。
圖3 吹氬時間與指數(shù)關(guān)系
對于定徑水口拉速控制工藝,拉坯速度越高意味中間包液面越高,夾雜物在中間罐內(nèi)停留時間長,容易排除。統(tǒng)計分析得出,當拉坯速度約低于2.90 m/min時,指數(shù)迅速升高,可澆性變差,如圖4所示。
圖4 拉坯速度與指數(shù)關(guān)系
連鑄機拉坯速度波動越大,說明中間包液面及流場穩(wěn)定性越差,對夾雜物的排除不利。統(tǒng)計分析得出,指數(shù)隨著拉坯速度波動的降低即澆注穩(wěn)定性的提高而減小,可澆性有所改善,且在負偏差時斜率絕對值大,即下爐拉速突然增加更容易影響普碳鋼的可澆性,如圖5所示。
圖5 拉坯速度波動與指數(shù)關(guān)系
鋼水澆注溫度越高,鋼水黏度越低,流動性越好,有利于夾雜物的上浮,反之不利于排除。統(tǒng)計得出,在澆注溫度較低時(約低于1 532℃),指數(shù)明顯升高,正常澆注溫度條件下影響不大,如圖6所示。
圖6 澆注溫度與指數(shù)關(guān)系
根據(jù)以上數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析結(jié)果,優(yōu)化設(shè)計普碳鋼冶煉成份及鋼中Mn/Si控制標準,見表1。
表1 普碳鋼冶煉成份及鋼中Mn/Si控制標準
為控制終點鋼中氧含量,控制出鋼終點碳≥0.08%,當出鋼終點碳每降低0.01%脫氧劑補加量增加0.17 kg/t。同時為滿足連鑄澆注溫度要求,控制轉(zhuǎn)爐終點出鋼溫度為1 635℃~1 665℃。
吹氬時間應控制在3.0 min~6.0 min,保證吹氬效果,促進鋼中夾雜物上浮,凈化鋼液。
為發(fā)揮連鑄中間包冶金工藝功能,中間包液面控制必須大于600 mm, 最低液面不低于450 mm,連鑄機拉坯速度≥3.2 m/min,爐與爐拉速波動控制在±0.2 m/min,澆注溫度控制在1 530℃~1 550℃。
通過對普碳鋼生產(chǎn)過程中關(guān)鍵工藝控制參數(shù)的優(yōu)化,普碳鋼可澆性得到了很好的改善。其中,Mn/Si不合比率由優(yōu)化前的0.66%降低到0.32%,轉(zhuǎn)爐出鋼終點碳由優(yōu)化前的0.072%提高到0.086%。澆注過程的穩(wěn)定性明顯提高,合格率由優(yōu)化前的88.71%提高到96.17%,平均拉坯速度由3.27 m/min提高到3.56 m/min。漏鋼事故率由0.51%降低到0.01%,事故回爐率由0.09%降低到0.00%。其運行效果見表2。
表2 普碳鋼生產(chǎn)事故統(tǒng)計對比
1)通過優(yōu)化普碳鋼生產(chǎn)過程關(guān)鍵工藝控制參數(shù),普碳鋼可澆性得到了很好的改善,漏鋼事故率和生產(chǎn)事故回爐率大幅降低。
2)統(tǒng)計分析得出,出鋼終點碳對普碳鋼可澆性差有影響,指數(shù)隨出鋼終點碳含量的升高而降低,說明在較低的出鋼終點碳時,鋼水脫氧不足鋼中氧含量高。
3)鋼中Mn/Si和拉坯速度對普碳鋼可澆性影響較大,當鋼中Mn/Si在2.60以下時或拉坯速度低于2.90 m/min時,指數(shù)隨著鋼中Mn/Si和拉坯速度的降低驟然升高。
4)鋼水可澆性隨著吹氬時間的延長而有效改善,但超過6 min影響不大,吹氬時間應控制在3.0 min~6.0 min。
5)拉坯速度波動在低于-0.20 m/min或大于0.20 m/min,對指數(shù)有影響,且負偏差時斜率絕對值更大即影響更大。
6)鋼水澆注溫度只有在低于1 532℃時,指數(shù)才明顯增加,正常澆注溫度影響不大。
[1] 孫毅杰,劉曉峰,高祝兵,等.鋼水可澆性引起連鑄機非計劃斷澆原因分析[J].四川冶金,2010,32(6):38-42.
[2] 茅洪樣,胡東艷.連鑄過程中水口堵塞機理及其預防對策[J].武漢科技大學學報(自然科學版),2000,23(2):1117.
ANALYSIS AND PRACTICE OF INFLUENCING FACTORS OF GENERAL CARBON STEEL CASTING
Zhang Taisheng Zhang Jiankui Yang Jie Huo Guilan
(Anyang Iron and Steel Stock Co., Ltd.)
Through the data analysis of key process control parameters in each procedure of steel-making and continu?ous casting process during carbon steel production,the main factors and critical points affecting the casting property of plain carbon steel are found out,and the effective technological system is formulated according to the optimization.The obvious improvement effect is obtained, which has certain guiding significance for steel-making production.
carbon-steel casting analysis
2017—3—25