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        立洲水電站引水隧洞變形洞段原因分析及處理方案

        2017-11-15 05:26:51,,
        四川水利 2017年5期
        關(guān)鍵詞:鋼襯洞段隧洞

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        (中國電建集團貴陽勘測設(shè)計研究院有限公司成都分院,成都,610031)

        立洲水電站引水隧洞變形洞段原因分析及處理方案

        賀雙喜,趙繼勇,韓純杰

        (中國電建集團貴陽勘測設(shè)計研究院有限公司成都分院,成都,610031)

        針對四川木里河立洲水電站引水隧洞(引14+271m~引14+422m)復(fù)雜多變的地質(zhì)條件特點,開展隧洞襯砌后圍巖出現(xiàn)較大變形的現(xiàn)場檢測與數(shù)據(jù)分析,得知該洞段由于圍巖軟化發(fā)生徐變,且灌漿后圍巖變模未能達到設(shè)計要求,導(dǎo)致該洞段與設(shè)計內(nèi)徑偏差為-0.47m~0.04m。通過結(jié)構(gòu)計算、水頭損失等綜合比較分析后,采用鋼襯方案對變形洞段進行處理,成功解決了變形洞段穩(wěn)定問題。施工后該變形洞段運行良好。本文處理措施,對類似工程問題具有一定的借鑒和參考意義。

        引水隧洞 變形 灌漿 鋼襯

        四川木里河立洲水電站系木里河干流(上通壩~阿布地河段)水電規(guī)劃“一庫六級”的第六個梯級,電站采用混合式開發(fā),樞紐工程由碾壓混凝土雙曲拱壩、壩身泄洪系統(tǒng)、右岸地下長輸水隧洞及右岸地面發(fā)電廠房組成。電站裝機容量355MW,多年平均發(fā)電量為15.46億kW·h,開發(fā)任務(wù)以發(fā)電為主。

        引水隧洞布置于右岸山體中,采用一洞三機聯(lián)合供水方式,全長16726.9m。隧洞進口中心線高程2055.10m,縱坡i=3.019‰,隧洞采用圓形斷面,內(nèi)徑為8.2m。引用流量230.80m3/s。隧洞埋深74m~1039m,內(nèi)水作用水頭為43m~141m,外水作用水頭約38m~482m。沿線工程地質(zhì)條件和水文地質(zhì)條件較為復(fù)雜,巖性以極薄層、薄層夾偶中厚層板巖夾炭質(zhì)板巖、砂巖為主。

        1 變形洞段地質(zhì)條件與處理過程

        1.1 地質(zhì)條件

        該變形洞段位于F34與F40斷層之間,褶曲發(fā)育,巖層產(chǎn)狀變化較大。其中F34斷層,為一逆斷層,沿斷層帶負地形特征較為明顯,斷層產(chǎn)狀為N50°W,NE∠80°~85°,長度5km,斷層帶寬大于10m~20m,由砂質(zhì)碎裂巖、構(gòu)造透鏡體組成。該斷層于6號施工支洞與主洞交叉口上游附近斜穿主洞。F40斷層,產(chǎn)狀N14°~35°W,NE∠85°,破碎帶寬約20m,為糜棱巖、角礫巖組成。該斷層近于平行隧洞軸線,位于隧洞左側(cè)約500m外。該段地下水主要類型為基巖裂隙水,隧洞位于地下水位以下,外水水頭約220m~260m。

        自下而上各段圍巖巖性分別為:樁號14+420m~14+415m洞段為黃色厚層含鈣質(zhì)泥質(zhì)粉砂巖,14+415m~14+395m洞段為黑色極薄層板巖、含炭質(zhì)板巖,14+395m~14+375m洞段為含炭質(zhì)粉砂質(zhì)板巖,14+375m~14+345m洞段為黑色極薄層板巖、含炭質(zhì)板巖,14+345m~14+320m洞段為含炭質(zhì)粉砂質(zhì)板巖,14+320m~14+271m洞段為黑色極薄層板巖、含炭質(zhì)板巖,圍巖以軟巖為主,遇水極易軟化。地下水不太活躍,開挖后洞壁多為干燥、潮濕、局部滲水。

        1.2 處理過程

        引水隧洞沿線布置7條施工支洞,地質(zhì)條件復(fù)雜,變形洞段位于5號施工支洞和6號施工支洞之間,圍巖的特點是變化快,遇水軟化。在變形洞段開挖初期,考慮邊襯砌邊開挖和開挖貫通后襯砌兩種方案,由于考慮到工期等綜合因素,采用了開挖貫通后再進行襯砌的方案,難點就在于如何解決施工期圍巖穩(wěn)定問題。

        變形洞段在開挖施工期支護采取超前預(yù)固+鋼支撐的支護型式,局部洞段發(fā)生過塌方。支護完成后進行混凝土襯砌時發(fā)現(xiàn)鋼支撐不同程度發(fā)生變形彎曲,頂拱最大變形將近100cm。襯砌過程中采取二次擴挖,實施過程中采用管棚+超前小導(dǎo)管等處理措施保證施工安全,控制長度3m~5m,襯砌混凝土按上下半洞進行。

        2 原設(shè)計方案及實施效果

        2.1 設(shè)計方案

        本段原設(shè)計采用C25鋼筋混凝土襯砌結(jié)構(gòu),襯砌厚度100cm,設(shè)計內(nèi)水壓力為133m,外水水頭約220m~260m。結(jié)構(gòu)計算中主要控制標準為兩個:①最大裂縫寬度允許值為0.30mm;②圍巖變模應(yīng)達到1.15GPa。其中圍巖變模取1.15GPa,是通過現(xiàn)場試驗開展灌前、灌后波速和變模測試后設(shè)計取值,比較符合實際情況。

        通過三維非線性有限元法進行計算分析,內(nèi)水壓力為控制工況,選配受力鋼筋內(nèi)外層為2φ32@14.3cm,承載能力極限狀態(tài)持久狀況襯砌處于受拉狀態(tài),最大拉應(yīng)力0.062MPa,鋼筋處于受拉狀態(tài),最大拉應(yīng)力172MPa,皆滿足規(guī)范要求;短暫狀況:襯砌處于受壓狀態(tài),最大壓應(yīng)力3.79MPa,鋼筋處于受壓狀態(tài),最大壓應(yīng)力25.9MPa,滿足規(guī)范要求。正常使用極限狀態(tài)驗算持久狀況下裂縫寬度為0.2mm,滿足規(guī)范要求。短暫狀況:未產(chǎn)生裂縫。

        2.2 實施效果

        變形洞段襯砌完成后進行襯砌厚度、回填灌漿效果、混凝土強度等級及圍巖變形模量測試等現(xiàn)場試驗工作。從現(xiàn)場試驗成果分析混凝土襯砌厚度和強度等級基本滿足設(shè)計要求,回填灌漿初次檢測局部存在脫空,二次灌漿后進行檢測滿足要求。存在主要的問題為圍巖的變形模量不能滿足設(shè)計要求,隧洞頂部襯砌混凝土發(fā)生局部脫落,通過測量發(fā)現(xiàn)隧洞發(fā)生嚴重變形。

        (1)第一次變模測試在固結(jié)灌漿完成后14d開始,在隧洞樁號14+200m~14+470m總共布置16個孔,僅6個孔滿足設(shè)計要求,其余10孔均不滿足,特別是樁號14+389m、14+397m兩個孔變模均為0GPa,并有塌孔現(xiàn)象,從孔中出露的物質(zhì)為黃、黑色泥質(zhì)混雜物,主要為含鈣質(zhì)和碳質(zhì)泥質(zhì)粉砂巖。因變形模量不滿足設(shè)計要求,對變形洞段進行了復(fù)灌。

        表1 第一次變形模量檢測成果統(tǒng)計

        (2)復(fù)灌主要是局部環(huán)間加密,復(fù)灌完成后14d開展第二次變模測試,在樁號14+200m~14+420m總共布置13個孔,僅1個孔完全滿足設(shè)計要求,1個孔部分滿足設(shè)計要求,其余11個孔均出現(xiàn)塌孔,無法檢測變模,從孔中出露的物質(zhì)為黃、黑色泥質(zhì)混雜物,主要為含鈣質(zhì)和碳質(zhì)泥質(zhì)粉砂巖。第二次變模測試較第一次更加不理想,因此開展第三次固結(jié)灌漿。

        表2 第二次變形模量檢測成果統(tǒng)計

        (3)現(xiàn)場對14+350m~14+455m、14+210m~14+220m、14+265m~14+275m、14+320m~14+340m四段隧洞圍巖重新進行補充固結(jié)灌漿。補灌的灌漿壓力在原設(shè)計灌漿壓力基礎(chǔ)上增加0.5MPa,水泥采用磨細水泥,開灌水灰比上調(diào)至3∶1稀漿;補灌孔在原有的環(huán)向間距基礎(chǔ)上加密一環(huán),耗灰量不大。第三次灌漿完成后進行第三次變模測試,共布置6孔,僅1個孔滿足設(shè)計要求,3個孔不滿足設(shè)計要求,其余2個孔出現(xiàn)塌孔。

        表3 變形模量第二次復(fù)檢成果統(tǒng)計

        3 缺陷及原因分析

        3.1 存在缺陷

        隧洞施工完成后主要存在兩方面缺陷,一是圍巖變模不能滿足設(shè)計要求,二是襯砌結(jié)構(gòu)發(fā)生變形,襯砌結(jié)構(gòu)頂拱部分出現(xiàn)襯砌混凝土剝落、裂縫、露筋等現(xiàn)象,剝落面積最大長度約6m(順水流方向),寬約為1.2m~1.8m。隧洞實測內(nèi)徑為7.73m~8.24m,與設(shè)計內(nèi)徑偏差位-0.47m~0.04m。

        3.2 原因分析

        (1)本段隧洞巖性復(fù)雜多變,揭露的巖石以軟巖為主,以極薄層、薄層為主,斷層、裂隙及褶曲發(fā)育,巖體破碎,巖體結(jié)構(gòu)為極薄層、薄層狀以及散體結(jié)構(gòu),巖體完整性差,為Ⅴ類,圍巖整體可灌性較差;

        (2)變形洞段襯砌混凝土按上下半洞進行,首先完成上半洞240°范圍襯砌,再進行下半洞120°范圍襯砌。在施工下半洞過程中,上半洞由于基礎(chǔ)懸空,引起襯砌結(jié)構(gòu)變形。

        4 變形洞段補強方案設(shè)計

        變形洞段按照相關(guān)規(guī)程規(guī)范進行設(shè)計,考慮襯砌鋼筋混凝土和圍巖整體聯(lián)合受力。鑒于變形洞段圍巖經(jīng)固結(jié)灌漿處理后達不到要求;上下半拱分期澆筑形成的兩條縱向施工縫雖經(jīng)處理后仍存在局部裂縫;部分頂拱襯砌混凝土有剝落、裂縫、露筋等現(xiàn)象,削弱原結(jié)構(gòu)整體性;經(jīng)斷面復(fù)測襯砌結(jié)構(gòu)斷面與原設(shè)計斷面變化較大,襯砌不滿足結(jié)構(gòu)受力要求等問題。為滿足結(jié)構(gòu)安全運行要求,應(yīng)對變形洞段襯砌結(jié)構(gòu)進行補強。

        4.1 補強方案比選

        變形洞加固處理原則:結(jié)構(gòu)安全可靠;工期相對較短;投資相對合理;施工相對簡單。擬定鋼筋混凝土襯砌和鋼襯方案進行綜合分析?;炷烈r砌方案是在原襯砌基礎(chǔ)上重新襯砌,襯砌厚度0.6m,隧洞內(nèi)徑6.6m。鋼襯方案是在原襯砌混凝土基礎(chǔ)上增加鋼襯,回填混凝土0.3m,隧洞內(nèi)徑7.2m。經(jīng)綜合分析鋼襯方案投資稍多,但工期較混凝土襯砌方案少1個月,鋼襯方案水頭損失較混凝土襯砌方案小0.24m,考慮變形洞段處理時間直接影響電站發(fā)電效益,采用施工簡捷,結(jié)構(gòu)安全的鋼襯方案。

        4.2 鋼襯方案設(shè)計

        鋼管的結(jié)構(gòu)安全級別為Ⅱ級,結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)γ0=1.0。鋼襯圍巖埋深約為310m~340m,按埋管進行結(jié)構(gòu)分析計算。選擇Q345B鋼板,為目前常用鋼材,無論是安全性能還是制作安裝技術(shù)均較成熟。

        (1)計算內(nèi)容

        壓力鋼管承受內(nèi)水壓力的結(jié)構(gòu)分析,確定管壁厚度及剛度驗算:采用《水電站壓力鋼管設(shè)計規(guī)范》(DL/T5141-2001)附錄B計算鋼管管壁厚;滿足制造工藝、安裝、運輸?shù)纫蟮牡淖钚偠纫篁炈恪?/p>

        (2)作用荷載

        ①內(nèi)水壓力:取調(diào)壓室最高涌浪至特殊運行情況下機組最大壓力(靜水壓力+水錘壓力)連線,壓力線按直線分布。內(nèi)水壓力值取1.33MPa。

        ②外水壓力:根據(jù)地質(zhì)提供地下水位線,外水220m,折減系數(shù)取0.4。原混凝土襯砌結(jié)構(gòu)雖破壞,經(jīng)加固后仍可承擔部分外水壓力,按50%考慮鋼管承擔,取0.5MPa。

        ③灌漿壓力:回填灌漿壓力取p灌=0.3N/mm2;接觸灌漿壓力取p灌=0.2N/mm2。

        管道放空時通氣設(shè)備造成的氣壓差p=0.1N/mm2。

        (3)計算成果

        壓力鋼管承受內(nèi)壓時,按埋管設(shè)計,內(nèi)壓為控制工況,抗力限制σR按埋管取值,選用Q345B鋼材,22mm管壁計算厚度進行應(yīng)力校核,鋼管承受內(nèi)水的環(huán)向應(yīng)力均滿足應(yīng)力校核,并滿足剛度最小管壁厚度為14mm的要求。

        壓力鋼管抗外穩(wěn)定分析,外水壓力計算值為0.5MPa,鋼管外壁每間隔0.65m~0.75m設(shè)置了一個200mm×22mm(高×厚)的加勁環(huán),設(shè)置加勁環(huán)后,壓力鋼管滿足抗外壓穩(wěn)定要求,安全系數(shù)K均大于2。鋼管環(huán)向應(yīng)力值為199.50MPa,滿足Q345B抗力限值。

        4.3 實施效果

        變形洞段采用鋼襯補強后,隧洞于2016年6月開始沖放水試驗,由于立洲水電站引水系統(tǒng)長約17km,沖水時間共計109h35min,放水時間總計105h39min。放水后對變形洞段鋼襯進行全面檢查,鋼管未發(fā)現(xiàn)變形,鋼襯與混凝土端部連接部位未發(fā)現(xiàn)滲水,鋼襯段山坡未發(fā)現(xiàn)出露滲水點,電站于2016年7月底順利實現(xiàn)三臺機組發(fā)電,目前電站運行情況良好,鋼襯補強方案是科學合理的。

        5 結(jié)論

        (1)針對立洲水電站引水隧洞變形洞段,地質(zhì)條件復(fù)雜、灌漿效果不明顯、變形量較大等特點,采用原鋼筋混凝土襯砌+鋼襯協(xié)同支護,構(gòu)成聯(lián)合支護方案,成功解決了引水隧洞變形洞段的施工與支護難題,施工效果良好;

        (2)采用本文技術(shù)方案對變形洞段進行補強后,能有效滿足電站施工期及運行期的安全運行要求,目前電站運行狀況良好;

        (3)本文通過結(jié)構(gòu)計算、水頭損失等綜合比較分析后,結(jié)合隧洞檢測數(shù)據(jù),采用鋼襯方案對變形洞段進行處理,成功解決了圍巖極不穩(wěn)定洞段的變形問題。施工方法及處理措施,對類似工程問題具有一定的借鑒和參考意義。

        〔1〕雷 軍,張金柱,林傳年.烏鞘嶺特長隧道復(fù)雜地質(zhì)條件下斷層帶應(yīng)力及變形現(xiàn)場檢測分析[J].巖土力學,2008,29(5):1367-1371.

        〔2〕劉 濤.錦屏二級電站引水隧洞圍巖高壓固結(jié)灌漿試驗[J].人民長江,2013,44(9):41-43.

        〔3〕劉志春,李文江,朱永全,等.軟巖大變形隧道二次襯砌施作時機探討[J].巖石力學與工程學報,2008,27(3):580-588.

        TV672.1

        B

        2095-1809(2017)05-0068-04

        賀雙喜(1980-),男,陜西蒲城人,高級工程師,主要從事水工設(shè)計及管理工作。

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