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        慶哈輸油管道焊接工藝的改進

        2017-11-13 09:07:45姚慶生
        石油知識 2017年5期
        關鍵詞:電焊機焊機薄壁

        姚慶生

        (大慶油田工程建設有限公司油建二公司 黑龍江大慶 163452)

        慶哈輸油管道焊接工藝的改進

        姚慶生

        (大慶油田工程建設有限公司油建二公司 黑龍江大慶 163452)

        文針對大慶至哈爾濱輸油管道φ377×8焊接時出現(xiàn)的氣孔質(zhì)量問題進行研究,找出解決方案,提高管道焊接質(zhì)量。

        下向焊;氣孔;鵝頸

        前言

        慶哈輸油管線安全隱患治理工程第1標段,線路全長為36.5km。管道材質(zhì)L360,規(guī)格φ377×8,設計壓力6.3MPa,焊接方式采用半自動下向焊接,焊道進行100%X射線檢測,Ⅱ級合格。機組前期在進行線路焊接時出現(xiàn)了氣孔超標的主要缺陷,影響了管道焊接一次合格率,技術人員通過對焊接工藝的改進,從焊接設備、方法、參數(shù)等進行分析,找出解決問題的方案,提高了管道焊接質(zhì)量。

        1 焊接缺陷的產(chǎn)生

        慶哈輸油管道φ377×8屬于小口徑薄壁管,對焊接操作技術要求很高,在2013年4月4日至6日機組剛開始焊接時,對焊接完的15道焊口經(jīng)第三方X射線檢測,發(fā)現(xiàn)有7道焊口不合格,合格率為53.3%,主要缺陷為表面氣孔超標,直接影響了焊接質(zhì)量。

        2 焊接工藝分析及改進

        由于該工程管線為小口徑薄壁管,在進行半自動下向焊接時,工藝參數(shù)不好控制,經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生表面氣孔的主要原因為焊接參數(shù)過大,送絲速度不均,熔池鐵水沸騰劇烈,產(chǎn)生了氣孔。所以從焊接設備、方法和參數(shù)入手對焊接工藝進行研究和改進。

        2.1 從設備入手

        首先,從設備入手,根據(jù)現(xiàn)場情況,φ377×8管道屬于小口徑薄壁管,焊接參數(shù)要求較高。機組開始使用設備為DC400電焊機和飛馬特送絲機組組合而成,當把電壓參數(shù)從19V減小到15V時,DC400電焊機就不容易控制,并且它和飛馬特送絲機匹配性能差,影響了焊接性能。針對這種情況選擇了熊谷半自動焊機,它具有以下優(yōu)點:

        (1)空載電壓較高:易起弧,電弧燃燒穩(wěn)定,不斷弧。

        (2)動特性好:由于采用增強漏磁結構,焊機有陡降靜特性,即隨著施焊電流的增加,電壓迅速下降,這樣焊接電流穩(wěn)定,飛濺小。

        (3)電流調(diào)節(jié)范圍廣:該焊機分七檔調(diào)節(jié),1檔電流為40A,甚至更低;最大電流可達額定值的110%,每檔電流調(diào)節(jié)明顯,再配合次級線圈抽頭進行電流粗調(diào),實際可調(diào)檔為14個。

        所以把電焊機更換為熊谷半自動焊機,隨之配套送絲機也進行更換,這就有效避免了焊接參數(shù)調(diào)節(jié)和送絲不穩(wěn)的缺陷。

        2.2 從方法入手

        發(fā)現(xiàn)原來使用的送絲機鵝頸為90度,焊絲角度過大,特別是在6時位置仰焊時,焊接位置差、難度大,送絲容易受阻,熔池燃燒劇烈,容易產(chǎn)生氣孔,所以將送絲機鵝頸由90度改為45度,這樣就大大便于工人操作。

        2.3 從焊接參數(shù)入手

        從焊接參數(shù)入手,重新進行試驗、對比。由于該管線壁薄,根據(jù)焊接作業(yè)指導書的焊接參數(shù)施焊,存在參數(shù)范圍大,電流、電壓參數(shù)大,容易引起氣孔的現(xiàn)象。安排焊接培訓中心有經(jīng)驗電焊工根據(jù)現(xiàn)場實際反復試驗,將原來焊接工藝參數(shù)重新確定。

        表1 焊接工藝參數(shù)表

        (1)焊接電壓由原來的18~22V調(diào)整為15~18V。

        (2)焊接電流由原來的150~200A,調(diào)整為140~160A。

        具體內(nèi)容詳見表1,通過調(diào)整焊接工藝參數(shù),技術人員重新編制焊接作業(yè)指導書,并及時向電焊工進行技術交底。

        經(jīng)過對電焊機、送絲機、焊接參數(shù)改進,新的焊接工藝確定后,組織機組所有電焊工進行實際操作練習,并且請焊培中心老師到現(xiàn)場進行指導,有效控制了大口徑薄壁管半自動下向焊接表面氣孔缺陷。

        3 結論

        2013年4月13日,對按新工藝進行焊接的20道焊口進行了檢查,外觀全部合格,經(jīng)第三方X射線檢測,有10道口為Ⅱ級,9道口為Ⅰ級,合格率達到95%,大大提高了焊接質(zhì)量。在后期的焊接過程中,該機組焊接質(zhì)量穩(wěn)步提升,全線焊接一次合格率達到97%,為企業(yè)節(jié)約成本100多萬元,同時保證了該工程優(yōu)質(zhì)、快速的完成,受到大慶油田公司的好評,取得了可喜的社會效益。

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