萬 溧,高理福,溫琪琪(西南科技大學,四川 綿陽 621010)
四川綿陽市某填礫抽灌同井地源熱泵工程現(xiàn)場試驗研究
Field Study on a Gravel-backfilled PRW Project in Mianyang, Sichuan
萬 溧,高理福,溫琪琪(西南科技大學,四川 綿陽 621010)
為研究填礫抽灌同井地源熱泵系統(tǒng)的換熱性能,利用多功能數(shù)據(jù)采集儀,對綿陽市某填礫抽灌同井地源熱泵系統(tǒng)的夏季取冷進行了現(xiàn)場測試。結果表明:當抽水流量從14 m3/h降到8 m3/h時,抽水溫度從23.2 ℃降到17.9 ℃,抽回水溫差從1.6 K上升到2.5 K,而熱貫通系數(shù)由77.1%降到3.9%??梢姵樗髁康淖兓瘜μ畹[抽灌同井的影響很大,得出最佳抽水流量為8 m3/h,此時換熱量為23.3 kJ/h,熱貫通系數(shù)為3.9%。
填礫抽灌同井;抽水流量;抽回水溫差;熱貫通系數(shù)
同井回灌地下水地源熱泵系統(tǒng)于 2001 年首次在北京投入使用,其推廣與運用速度很快[1]。同井回灌地下水地源熱泵系統(tǒng)又分為:單井循環(huán)系統(tǒng)和抽灌同井系統(tǒng)。單井循環(huán)系統(tǒng)是地埋管地源熱泵同軸套管換熱器的一種變形,在強巖層之下取消了套管外管,水直接在井孔內(nèi)循環(huán)與井壁巖土進行換熱[2]。抽灌同井系統(tǒng)又分為:無回填抽灌同井和礫石回填抽灌同井。其區(qū)別是,無回填抽灌同井在井孔內(nèi)設置隔板,將整個井分為:抽水段、中間隔斷段和回水段 3 個部分[3]?;厮荒苤苯舆M入抽水段,而是與地下水原水和含水層換熱后再回到抽水段,加強了換熱。礫石回填抽灌同井是在井孔與井管之間回填分選性較好的礫石,回水被分為兩部分:一部分與礫石換熱后,再與原水混合進入抽水區(qū);另一部分直接進入地下含水層。同井回灌地下水地源熱泵系統(tǒng)最關鍵的問題是熱貫通和回灌堵塞。本文對綿陽某填礫抽灌同井地源熱泵工程開展了現(xiàn)場試驗研究,并對測試結果作了分析。
測試工程位于四川省綿陽市裕都大道金家林軟件園區(qū)。該測試井是填礫抽灌同井井群中的一口井,其目的是為附近辦公樓提供冷熱源。潛水泵抽取的一部分回水和地下水原水,經(jīng)熱泵機組取熱(放熱)后,由循環(huán)水泵回灌入礫石回填區(qū),回灌水一部分通過礫石回填區(qū)外壁直接進入地下含水層或流入土壤;另一部分與礫石區(qū)及含水層換熱后流動到抽水區(qū),透過抽水段下部花管,與原水混合被潛水泵抽取。
測試井成井參數(shù):井深 38 m,孔徑 1 500 mm,隔熱管管徑 DN159,抽水管徑 DN50,回水管徑 DN50,選用10~30 mm 蓄能顆粒,潛水泵距含水層底部 4 m,地下水靜水位 17 m,動水位 14 m,井口用水泥封井,見圖 1。
圖1 測試井結構圖
填礫抽灌同井地下水地源熱泵系統(tǒng)最關注的問題是:熱貫通。即回水中蘊含的冷(熱)量在抽水中所占的比例,抽水溫度是否在允許的范圍內(nèi)?,F(xiàn)場試驗方法主要分為兩部分:地源側部分和用戶側部分。此次現(xiàn)場試驗在靠近抽水管處共設置了 3 個測溫點,用于測試抽水溫度和含水層溫度變化,其中 1 號測溫點位于含水層底部,2、3 號測溫點在豎直方向上分別距 1 號測溫點 5 m 和 10 m。
溫度傳感器采用深圳柏特瑞電子有限公司的 TEM-100型號數(shù)字化傳感器,測溫范圍:-10 ℃~50 ℃,精度為 ±0.5 K。流量傳感器采用 LWGY-MIK-DN32 型號的液體渦輪流量計,測量范圍:1.5 m3/h~15 m3/h,精度為 ±1.0%。數(shù)據(jù)采集儀用 Agilent 34970 A 多功能數(shù)據(jù)采集儀,測量范圍:0~1 A,精度為 ±0.01%。該數(shù)據(jù)采集儀內(nèi)置數(shù)字萬用表,每秒掃描多達 250 個通道,提供了快速瞬時態(tài)響應能力和高精度快速測量能力[4]。潛水泵與循環(huán)泵均采用 3 kW 的不銹鋼泵,流量范圍:0~15 m3/h,精度為±1.0%。
本次現(xiàn)場試驗在典型的夏季取冷工況下進行。填礫抽灌同井初始溫度為 17.8℃,地下水靜水位為 17 m,動水位為14 m。共進行 4 組不同的工況測試,工況 1~4 分別表示抽水流量為:8 m3/h、10 m3/h、12 m3/h、14 m3/h。每組工況均在填礫抽灌同井恢復到初始溫度后,待系統(tǒng)運行穩(wěn)定開始測試,測試周期均為 72 h,數(shù)據(jù)記錄間隔為 10 min。工況 1~4 溫度變化情況,如圖 2~5 所示。
圖2 抽水流量為 8 m3/h
圖3 抽水流量為 10 m3/h
圖4 抽水流量為 12 m3/h
圖5 抽水流量為 14 m3/h
4 種工況的換熱量為:
式中:Q——換熱量,kJ/h;
V——抽水流量,m3/h;
ρ——水密度,取 1.0×103kg/m3;
c——水定壓比熱容,取 4.2 kJ/(kg·K);
Δtw——抽回水溫差,K。試驗結果見表 1。
表1 試驗工況及試驗結果
由圖 2~5 和表 1 可知,在系統(tǒng)穩(wěn)定運行后,抽回水溫度,抽回水溫差基本保持不變。隨著抽水流量的增大,抽回水溫度上升,抽回水平均溫差減小,且抽回水溫差降減小,由工況 1 到工況 2 的下降 0.4 K 變成工況 3 到工況 4 的下降 0.2 K。因此,隨著抽水流量的逐漸增大,抽回水溫差將下降到趨于穩(wěn)定。由于抽回水溫差減小將使填礫抽灌同井溫升減小,抽水流量增大又會使填礫抽灌同井溫升增大,但兩者的綜合效果是填礫抽灌同井抽水溫度上升。所以抽水流量對填礫抽灌同井穩(wěn)定運行的水溫影響更大。單位時間換熱量由工況 1 的 23.3 kJ/h 上升到工況 4 的 26.1 kJ/h,上升幅度為 2.8 kJ/h,取冷量上升了 12%。因此,盲目增加抽水流量并不能獲得理想的換熱量。對于填礫抽灌同井地下水地源熱泵系統(tǒng)而言,抽水流量亦應有一定的選擇與限制[3]。該工程可以通過抽水流量、水泵總功耗、地源熱泵側 COP(能效比)3 個因素綜合考慮,以此來確定最佳抽水流量。如圖 6所示。
圖6 綜合3個因素
由圖 6 可知,抽水流量與水泵總功耗成正比,COP(能效比)與水泵總功耗成反比。兩者耦合處抽水流量為 10.5 m3/h,此時水泵總功耗為 4.5 kW,COP 為 5.5,換熱量為 25 kJ/h 左右。相對工況1,換熱量僅增加 7.3%。因此最佳抽水流量為 8 m3/h,此時水泵總功耗為 3.4 kW,COP 為 6.8,能效比高,換熱量為 23.3 kJ/h。若抽水流量增大,潛水泵功耗增大,回灌壓力增大且回灌難度增加,循環(huán)水泵功耗也將增大,不利于系統(tǒng)運行。所以合理確定抽水流量,應綜合考慮熱泵效率、水泵功耗及回灌難度。
熱貫通系數(shù)的定義為[5]:
式中:ψ——熱貫通系數(shù),即回水在抽水中所占的百分比%;
ΔTt=Tc-T0——平均熱貫通溫度量值,℃;
T0——填礫抽灌同井初始溫度,K;
Tc——夏季取冷工況下系統(tǒng)穩(wěn)定運行后,抽水平均溫度,℃;
ΔTt=Th-Tc——抽回水平均溫差,K;
Tl——夏季取冷工況下系統(tǒng)穩(wěn)定運行后,回水平均溫度,℃。
本次現(xiàn)場試驗中,各組工況下的熱貫通系數(shù)見表 2。
表2 各組工況下的熱貫通系數(shù)
熱貫通現(xiàn)象的嚴重程度主要由含水層結構特性及含水層換熱能力決定。由表 2 可知,隨著抽水流量的增加,熱貫通系數(shù)迅速增大,抽水中回水所占的比例也迅速增大。如在工況 2 下,熱貫通系數(shù)為 32.3%,即抽水中大約有 1/3 來自回水。若常年以此工況運行,可能造成填礫抽灌同井熱影響范圍增大,含水層溫度失衡,填礫抽灌同井地源熱泵系統(tǒng)運行效率下降。當以工況1(抽水流量為 8 m3/h)條件下運行時,熱貫通系數(shù)僅為 3.9%,且抽水平均溫度為 17.9℃,接近填礫抽灌同井初始溫度,在該工況下能常年高效的運行系統(tǒng),而不會引起含水層溫度失衡的問題。因此,填礫抽灌同井地源熱泵系統(tǒng)運行時應盡量避免出現(xiàn)大的熱貫通。該現(xiàn)場試驗工程采用大抽回水溫差、小抽水流量的運行方式,則更經(jīng)濟合適。
(1) 抽水流量對填礫抽灌同井穩(wěn)定運行的水溫影響更大。增大抽水流量會使抽回水溫度上升,抽回水溫差減小,抽回水溫差降減小。抽水流量從 8 m3/h 提高到 14 m3/h時,換熱量從 23.3 kJ/h 上升到 26.1 kJ/h,換熱量提高12%。
(2) 確定最佳抽水流量時,應同時考慮水泵總功耗及熱泵能效比 COP。抽水流量增大,將使水泵功耗增加,回灌壓力增加且回灌難度增大。該現(xiàn)場試驗工程最佳抽水流量為8 m3/h,此時水泵總功耗為 3.4 kW,COP 為 6.8,能效比高。
(3) 含水層結構特性及換熱能力是影響熱貫通現(xiàn)象的主要因素。熱貫通嚴重會使含水層溫度失衡,熱泵系統(tǒng)運行效率降低。該現(xiàn)場試驗工程在最佳抽水流量(8 m3/h)情況下運行時,熱貫通系數(shù)僅為 3.9%,且抽水溫度接近填礫抽灌同井初始溫度。因此對于該工程而言,小抽水流量、大抽回水溫差的運行方式更合理。
[1]李志浩.全國暖通空調(diào)制冷2004年學術年會綜述[J].暖通空調(diào),2004,34(10):5-12.
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[3]倪龍,馬最良.熱負荷對同井回灌地下水源熱泵的影響[J].暖通空調(diào),2005,35(3):12-14.
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TU50
A
1674-814X(2017)02-0068-04
國家科技支撐計劃(2012BAA13B02)
2016-12-12
萬溧,現(xiàn)就讀于西南科技大學。通訊作者:高理福,男,副教授。作者通信地址:四川省綿陽市西南科技大學,郵編:621010。