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        催化裂化沉降器結(jié)焦原因分析及改進(jìn)措施

        2017-11-07 07:02:47鹿紀(jì)廣王寶軍劉錦程袁文博山東京博石油化工有限公司山東濱州256500
        化工管理 2017年25期
        關(guān)鍵詞:結(jié)焦汽化催化裂化

        鹿紀(jì)廣 王寶軍 劉錦程 袁文博(山東京博石油化工有限公司, 山東 濱州 256500)

        催化裂化沉降器結(jié)焦原因分析及改進(jìn)措施

        鹿紀(jì)廣 王寶軍 劉錦程 袁文博(山東京博石油化工有限公司, 山東 濱州 256500)

        本文針對重油催化裂化沉降器結(jié)焦情況進(jìn)行全面的分析,總結(jié)出沉降器結(jié)焦的主要原因。提出通過優(yōu)化原料,催化劑合理控制,優(yōu)化操作等技術(shù)措施減緩沉降器的結(jié)焦,從而確保裝置長周期運(yùn)行。

        催化裂化;沉降器;結(jié)焦;延緩

        某重油催化裂化裝置反應(yīng)再生系統(tǒng)采用同軸式兩器結(jié)構(gòu),反應(yīng)器充分考慮原料的性質(zhì),同時(shí)滿足多產(chǎn)丙烯和清潔汽油生產(chǎn)的要求,進(jìn)行工藝技術(shù)優(yōu)化配套,可大幅優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、降低干氣和焦碳產(chǎn)率。2016年8月重油催化裂化停車后拆沉降器下部人孔、裝卸孔及集氣室人孔后,均發(fā)現(xiàn)人孔內(nèi)已結(jié)焦堵塞。將人孔處結(jié)焦處理后,發(fā)現(xiàn)沉降器結(jié)焦嚴(yán)重:集氣室基本結(jié)滿,旋分外壁掛焦嚴(yán)重,沉降器內(nèi)基本結(jié)實(shí);提升管原料噴嘴段結(jié)焦約3cm厚,分布均勻,說明無偏流現(xiàn)象。此次清焦聘請專業(yè)清焦隊(duì),歷時(shí)16天,清出焦炭約400噸。

        圖1 沉降器裝卸孔全部堵塞

        圖2 沉降器下部人孔看旋分器掛焦嚴(yán)重

        圖3 集氣室人孔已堵死

        1 沉降器集氣室及提升管原料油噴嘴處焦炭外觀對比

        圖4 升管噴嘴處

        圖5 降器焦炭

        圖6 提升管原料噴嘴上方焦炭

        圖7 集氣室內(nèi)焦炭

        提升管噴嘴處(割除后)結(jié)焦不嚴(yán)重,不做重點(diǎn)分析沉。降器焦炭:土色,堅(jiān)硬,結(jié)構(gòu)緊密,部分焦炭有少量氣孔,從沉降器拱頂?shù)狡岫位窘Y(jié)滿。提升管原料噴嘴上方:黑色發(fā)亮,堅(jiān)硬,結(jié)構(gòu)緊密,層狀結(jié)構(gòu),在提升管內(nèi)分布較均勻。集氣室內(nèi):灰色固體,結(jié)構(gòu)質(zhì)密,質(zhì)地堅(jiān)硬,敲擊有金屬聲,部分焦炭發(fā)亮,呈鐘乳石狀掛在器壁,難以清除。

        2 焦炭化驗(yàn)分析

        表1 停工焦炭樣品分析結(jié)果

        灰分是焦炭中催化劑含量多少的反映,重金屬含量一方面和未反應(yīng)的油氣液滴有關(guān),另一方面取決于催化劑重金屬含量的多少。集氣室內(nèi)焦炭鈣鐵含量高足以說明焦炭質(zhì)地堅(jiān)硬,并有金屬光澤,清理非常困難。

        3 結(jié)焦過程及原因分析

        3.1 結(jié)焦過程

        (1)催化裂化反應(yīng)結(jié)焦,主要是烯烴、芳烴發(fā)生縮合反應(yīng),以催化劑顆粒形成結(jié)焦中心并逐漸增大[1]。

        (2)高沸點(diǎn)的未汽化油黏附在催化劑表面形成結(jié)焦中心并逐漸增大。

        3.2 結(jié)焦原因

        (1)裂解反應(yīng)深度大,原料中烯烴、芳烴含量高,容易發(fā)生氫轉(zhuǎn)移、芳構(gòu)化和縮合反應(yīng),生焦傾向大。油漿是一種十分難裂化的重油組分,在較高的反應(yīng)溫度下,不僅會(huì)造成油漿的過度裂化,而且還會(huì)導(dǎo)致縮合生焦嚴(yán)重[2]。

        (2)反應(yīng)溫度高,熱裂化程度加劇。

        (3)原料噴嘴霧化效果不好,原料霧化和汽化效果決定著沉降器內(nèi)形成軟焦的程度[3]。原料預(yù)熱溫度低,導(dǎo)致原料中未汽化組分增多,容易形成“軟焦”。

        (4)油氣在沉降器內(nèi)停留時(shí)間長發(fā)生裂化、縮合反應(yīng)。

        (5)開停工過程掌握不好,或者停電、停風(fēng)等異常發(fā)生導(dǎo)致切進(jìn)料事故,參數(shù)控制大幅度波動(dòng),是裝置最容易結(jié)焦的過程。

        4 結(jié)焦機(jī)理

        結(jié)焦油氣的成分、溫度、停留時(shí)間、線速、流動(dòng)狀態(tài)等多方面原因有關(guān)。

        (1)軟焦:即含有大量催化劑細(xì)粉逐步炭化的焦,沉降器內(nèi)軟焦的生成機(jī)理為重質(zhì)芳烴、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)[4]在高溫下發(fā)生脫氫縮合以及烯烴和二烯烴的聚合脫氫縮合生成焦炭的化學(xué)反應(yīng)。由于沉降器內(nèi)存在油氣緩慢流動(dòng)的盲區(qū),油氣中未汽化的霧狀油滴和反應(yīng)產(chǎn)物的重組分接觸到較低的器壁溫度而達(dá)到其露點(diǎn),凝析出來的高沸點(diǎn)組分很容易粘附在器壁表面形成“焦核”,“焦核”逐漸長大炭化結(jié)焦,這些逐漸長大炭化的焦和催化劑細(xì)粉粘附在一起并伴有硬焦的生成,這種以催化劑細(xì)粉為主混合而成的焦可稱為軟焦,其特點(diǎn)為催化劑粉末占有70%以上且質(zhì)地松軟。沉降器內(nèi)軟焦的生成主要有兩個(gè)必要條件,即油氣中未汽化的霧狀油滴或反應(yīng)產(chǎn)物的重組分和較低的器壁溫度或較低溫的環(huán)境,兩個(gè)條件同時(shí)具備就很容易生成軟焦,軟焦的危害性非常大,一旦操作波動(dòng),軟焦極易脫落,脫落焦塊將堵塞催化劑流化通道造成裝置非計(jì)劃停工。軟焦多發(fā)生在油氣流速比較低的比如沉降器內(nèi)壁、旋分器外壁的區(qū)域,稱為堆積型焦炭。此類焦炭如果沒有空間約束,會(huì)逐漸硬化,因此結(jié)焦量很大。沉降器內(nèi)的結(jié)焦就是由于油氣液滴量的增多,在原“焦核”的誘導(dǎo)下逐漸增厚,沉降器內(nèi)空間縮小又加劇了軟焦逐漸硬化而形成大量焦炭。

        (2)硬焦:即含有少量催化劑細(xì)粉高度炭化的焦,其C/ H比可達(dá)100∶3,這些焦的生成是由于催化裂化反應(yīng)油氣中含有大量的重質(zhì)芳烴、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)等重組分,這些物質(zhì)是生焦的潛在物質(zhì),在高溫下會(huì)發(fā)生縮合反應(yīng)而結(jié)焦。一般來講,重芳烴含有三環(huán)以上的結(jié)構(gòu),芳環(huán)難裂開,但在高溫下斷側(cè)鏈后易縮合反應(yīng)成稠環(huán)結(jié)構(gòu),生成焦炭的前身物,最后生成焦炭;膠質(zhì)、瀝青質(zhì)是比重芳烴更重的組分,是含有五個(gè)環(huán)以上的稠環(huán)芳烴,其熱轉(zhuǎn)化主要是縮合脫氫,生成焦炭的前身物,最后生成焦炭。

        熱反應(yīng)動(dòng)力學(xué)研究表明:芳烴在440~520℃,膠質(zhì)在407~487℃的溫度范圍內(nèi)發(fā)生劇烈的熱分解反應(yīng),生成揮發(fā)產(chǎn)物和焦炭。回?zé)捰椭兄刭|(zhì)芳烴、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)已經(jīng)歷了催化裂化反應(yīng),其組成較輕而芳香度更高,失出側(cè)鏈的稠環(huán)更易縮合。重質(zhì)芳烴、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)在高溫下發(fā)生縮合反應(yīng)后,先生成具有極性的焦炭的前身物,成為大分子膠狀物的中間相,再吸收油氣中類似的稠環(huán)芳烴,逐漸長大揮發(fā)后生成焦炭。因此在具備高溫、長時(shí)間停留的場所或死角,一旦有生焦前身物的出現(xiàn)就會(huì)發(fā)生結(jié)焦。另外,由于存在熱裂化反應(yīng),反應(yīng)油氣中含有一定量的烯烴和二烯烴,二者進(jìn)行芳構(gòu)化反應(yīng)生成大分子多環(huán)芳烴,再聚合脫氫縮合生成焦炭。所以,重質(zhì)芳烴、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)在高溫下發(fā)生脫氫縮合反應(yīng)以及烯烴和二烯烴的聚合脫氫縮合生成焦炭的反應(yīng),是在高溫、長時(shí)間停留的場所或死角生成硬焦的內(nèi)在原因。硬焦多發(fā)生在油氣流速比較高、催化劑流速比較低的區(qū)域。

        由于油氣流速比較高,油氣和顆粒擴(kuò)散能力強(qiáng),向壁面的附著力增大,另一方面器壁表面存在著滯流底層,滯流底層內(nèi)的流體流速極低,油氣液滴和細(xì)小的催化劑顆粒以黏附方式沉積在器壁表面,大量的液滴相互溶解并包裹催化劑顆粒,形成致密的沉積層,內(nèi)部含有比較少的催化劑顆粒和空隙,焦塊致密,稱為沉積型焦炭。反應(yīng)沉降器頂部采用的是集氣室,由于集氣室內(nèi)存在死區(qū),這些部位極易結(jié)焦,并且此處的油氣中催化劑顆粒少,因此形成大量的硬焦。

        5 結(jié)焦原因

        5.1 重質(zhì)原料

        重質(zhì)原料是導(dǎo)致提升管、沉降器結(jié)焦的本質(zhì)原因。原料越重或原料中重組分含量越高,其中的稠環(huán)芳烴、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量越高,不但造成原料進(jìn)入提升管內(nèi)汽化率降低,濕催化劑含量增多,而且反應(yīng)產(chǎn)物中重組分的含量也同時(shí)增多,在生產(chǎn)上表現(xiàn)出回?zé)捰秃陀蜐{的產(chǎn)率增加。催化加工原料從2014年開始摻渣率逐漸提高,后期直接加工原油,比重、殘?zhí)贾饾u變大,四組分中膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量高。油氣中含有大量的重質(zhì)芳烴、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)等重組分,是生成焦炭的前身物。原料重金屬含量高,催化劑重金屬污染,平衡催化劑上重金屬Ni+V含量長期偏高,高時(shí)達(dá)15000μg/g左右,雖然裝置經(jīng)常卸劑,催化劑單耗控制>2.1kg/t.平衡催化劑活性也只有64左右,導(dǎo)致熱裂化反應(yīng)增加,焦炭選擇性變差,加劇了結(jié)焦傾向。

        5.2 反應(yīng)異常引起切進(jìn)料事故

        反再系統(tǒng)切進(jìn)料,自保投用后,由于自保閥動(dòng)作時(shí)間不一致,加上事故蒸汽大量進(jìn)入反應(yīng)系統(tǒng),導(dǎo)致部分未汽化和反應(yīng)的油氣進(jìn)入沉降器,停留在沉降器內(nèi),為結(jié)焦提供了物質(zhì)基礎(chǔ)。重催自2014年至今共發(fā)生停電事故3起,操作誤停主風(fēng)機(jī)事故一次,是引起沉降器結(jié)焦的主要因素。

        5.3 沉降器油氣停留時(shí)間及溫度

        (1)停留時(shí)間

        停留時(shí)間長為反應(yīng)油氣中的重質(zhì)芳烴、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)在高溫下發(fā)生脫氫縮合以及烯烴和二烯烴的聚合脫氫縮合生成焦炭的化學(xué)反應(yīng)提供了充足的時(shí)間,催化設(shè)計(jì)催化劑的循環(huán)量為1176t/h,劑油比為6.11,提升管出口線速為19m/s,隨著裝置提量生產(chǎn),實(shí)際催化劑循環(huán)量為1500t/h,劑油比為7.08,提升管出口線速13.58m/s。導(dǎo)致油氣在沉降器內(nèi)的停留時(shí)間加長。流動(dòng)緩慢,經(jīng)歷更長的停留時(shí)間后才能進(jìn)入一段頂旋,較長的停留時(shí)間為二次反應(yīng)結(jié)焦提供了機(jī)會(huì)[5]。

        (2)反應(yīng)溫度

        反應(yīng)溫度是催化裂化反應(yīng)的一個(gè)重要操作參數(shù),它基本決定了反應(yīng)深度。在實(shí)際生產(chǎn)中反應(yīng)溫度是指提升管出口反應(yīng)油氣的溫度,而不是油氣的實(shí)際反應(yīng)溫度。反應(yīng)溫度高低基本決定催化劑的循環(huán)量和劑油比,決定了油料與催化劑接觸后的初始汽化溫度。如果初始汽化溫度低,油料汽化效果差,液相油料就會(huì)粘附在催化劑上。對于重油催化相對而言,反應(yīng)溫度低、提升管出口濕催化劑多;反應(yīng)溫度高、會(huì)減少濕催化劑的含量。另外由于沉降器油氣溫度比提升管出口溫差逐漸擴(kuò)大至30℃,為490~500℃,而較低的溫度又為油氣凝結(jié)成液焦提供了條件,所以無論是硬焦還是軟焦都有了適宜的結(jié)焦環(huán)境和足夠長的停留生焦時(shí)間,因而在提升管水平管和進(jìn)入粗旋入口的支管形成的T型平臺(tái)表面開始形成催化劑與液焦混合物,同時(shí)也附著在沉降器內(nèi)壁、旋分器外壁、升氣管外壁等處。隨著開工時(shí)間的延長,縮合反應(yīng)的不斷進(jìn)行,催化劑與液焦便逐漸變硬,從原始的軟焦變?yōu)橛步苟矣e愈厚。

        6 預(yù)防措施

        (1)優(yōu)化原料。掌握原料分析數(shù)據(jù),形成大的原料數(shù)據(jù)庫,尋求適合裝置加工的最佳原料配比。加強(qiáng)原料中硫、鎳、釩等重金屬含量的分析與控制。

        (2)催化劑控制。要求催化劑重油裂解能力強(qiáng),焦炭選擇性好,抗重金屬污染能力強(qiáng),以減輕結(jié)焦程度,減少熱裂化反應(yīng)生焦,改善產(chǎn)品分布。

        (3)優(yōu)化操作。保證進(jìn)料霧化效果(不低于5%),防止催化劑帶油;減少二次反應(yīng);降低回?zé)挶龋粶p少操作波動(dòng),尤其要減少切斷進(jìn)料事故。

        (4)通過技改減緩沉降器的結(jié)焦。

        (5)提高防焦蒸汽溫度來提高沉降器內(nèi)溫度,減少冷凝焦生成量[6]。

        7 結(jié)語

        通過對催化裂化裝置結(jié)焦情況分析,發(fā)現(xiàn)反應(yīng)系統(tǒng)結(jié)焦的原因:

        (1)裂解反應(yīng)深度大;

        (2)反應(yīng)溫度高,熱裂化程度加??;

        (3)原料噴嘴霧化效果較差;

        (4)油氣在沉降器內(nèi)停留時(shí)間長發(fā)生裂化、縮合反應(yīng);

        (5)開停工過程參數(shù)控制大幅度波動(dòng)。

        優(yōu)化原料,形成大的原料數(shù)據(jù)庫,尋求適合裝置加工的最佳原料配比。加強(qiáng)原料中硫、鎳、釩等重金屬含量的分析與控制。催化劑重油裂解能力強(qiáng),焦炭選擇性好,抗重金屬污染能力強(qiáng),以減輕結(jié)焦程度,減少熱裂化反應(yīng)生焦,改善產(chǎn)品分布。保證進(jìn)料霧化效果,防止催化劑帶油,減少二次反應(yīng),降低回?zé)挶?,減少操作波動(dòng),尤其要減少切斷進(jìn)料事故。

        [1]江盛陽,范聲.催化裂化防結(jié)焦沉降器的研究與應(yīng)用[J].石油化工設(shè)計(jì),2015,32(4):1-5.

        [2]張海龍,王偉.簡析煉化生產(chǎn)過程中如何減少沉降器結(jié)焦[J].化工管理,2014,(5):175.

        [3]袁景偉,劉洪波.渣油催化裂化裝置反應(yīng)系統(tǒng)結(jié)焦原因分析及對策[J].石化技術(shù)與應(yīng)用,2014,32:415-417.

        [4]李戈,梁曉玲,楊振東.重油催化裂化裝置反應(yīng)系統(tǒng)結(jié)焦與處理方法[J].化工管理,2015,(3):7-9.

        [5]袁曉云,邢海平,陳晗,楊繼剛,邱宇.1.4Mt/a兩段提升管催化沉降器結(jié)焦分析及措施[J].齊魯石油化工,2015,43(3):224-227.

        [6]鄧文杰.淺析催化裝置沉降器壓力偏高及易結(jié)焦處理對策[J].石油化工用,2017,36:129-130.

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