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        17CrNiMo6磨煤機減速機齒輪軸斷裂原因分析

        2017-11-07 01:11:33王曦
        綜合智慧能源 2017年10期
        關鍵詞:齒輪軸滲碳輪齒

        王曦

        (華電電力科學研究院,杭州 310030)

        17CrNiMo6磨煤機減速機齒輪軸斷裂原因分析

        王曦

        (華電電力科學研究院,杭州 310030)

        17CrNiMo6是一種常用的軸承用鋼,某火力發(fā)電廠17CrNiMo6材質的磨煤機減速機齒輪軸發(fā)生斷裂失效,對斷口進行宏觀分析、化學元素成分分析、金相組織結構分析以及力學性能(含硬度與沖擊功)檢驗。檢驗結果表明:軸外表面滲碳層力學性能分布不均,部分區(qū)域低于標準值;斷口形貌為沖擊疲勞斷口,設備長期處于高負荷運轉條件下,啟機時沖擊負荷較大引起輪齒處產(chǎn)生裂紋并迅速向軸中心部延伸,最終引起斷裂。

        17CrNiMo6;軸;沖擊;斷裂;滲碳層;高負荷

        0 引言

        17CrNiMo6是一種德國研發(fā)的高強度滲碳齒輪用鋼,目前已廣泛應用于采礦、運輸、鍛造等工業(yè)領域[1],但仍未納入國標,許多基本性能資料缺乏[2],亟待進一步的研究。該鋼用于重載齒輪軸時,所受載荷較大,對其抗疲勞性能有較高的要求,因此常采用噴丸工藝提高其抗疲勞性能,盡管如此,斷軸現(xiàn)象仍時有發(fā)生。

        某電廠磨煤機中間軸在運行過程中發(fā)生斷裂,其材質為17CrNiMo6(DIN 17210—1986《表面硬化鋼供貨技術條件》中國內對應材料牌號為17Cr2Ni2Mo),軸表面經(jīng)過滲碳處理。

        1 宏觀斷口分析

        該軸為減速機中間級,其中大齒輪為套裝齒輪,小齒輪與軸一體,斷裂處位于軸承上大小齒輪交界處,扭轉應力較大,如圖1所示。

        圖1 斷口位置示意

        斷口及附近金屬未見明顯塑性變形,斷口大部分呈亮灰色,未見氧化腐蝕特征,存在宏觀疲勞條帶,如圖2所示。斷口可分為裂紋源區(qū)、疲勞擴展區(qū)和瞬間斷裂區(qū)3個區(qū)域。裂紋起源于輪齒表面,裂紋源區(qū)斷口表面粗糙,源區(qū)紋路較粗,如圖3所示。裂紋源區(qū)呈放射狀,未見明顯疲勞特征。裂紋源的宏觀特征表明裂紋起裂應力較大,從裂紋起裂到最終斷裂的時間不長,裂紋擴展速度較快,裂紋源區(qū)由于匹配斷面反復碰磨而發(fā)黑。

        圖2 斷口宏觀形貌

        圖3 裂紋源區(qū)域

        從細節(jié)上看,裂紋源附近存在明顯層狀撕裂,輪齒上滲碳層與基體存在明顯的分層,如圖4所示。裂紋源上存在一條沿軸承徑向橫跨3個輪齒的裂紋,裂紋存在明顯方向性(沿軸承轉動方向),說明日常運行中該處受到的沖擊很大,如圖5所示。

        圖4 裂紋源區(qū)域細節(jié)

        圖5 輪齒上裂紋

        疲勞擴展區(qū)有大量明顯的宏觀疲勞條帶,據(jù)此可看出裂紋擴展方向為由外向內擴展。從斷面可以看出,裂紋擴展過程中存在數(shù)次快速斷裂,表明運行過程中軸曾經(jīng)承受過多次較大的沖擊載荷。瞬斷區(qū)面積在整個斷口中所占比例較大,說明工件正常運行過程中所受的應力較大。

        2 檢查情況

        2.1化學成分分析

        對樣品進行化學成分分析,樣品中主要元素Cr,Ni,Mo,Mn的含量均符合標準,見表1。

        表1 樣品化學成分分析 %

        2.2沖擊檢驗

        在軸外表面選取3處不同位置進行室溫沖擊檢測,沖擊功檢測結果為31,31,43J。結果表明,外表面滲碳部位在不同區(qū)域滲碳層厚度不同,導致部分區(qū)域沖擊功遠小于DIN 17210—1986《表面硬化鋼供貨技術條件》中要求的41J,使得沖擊韌性下降,裂紋敏感性增加。

        2.3金相檢驗

        沿徑向取樣進行金相檢測,金相組織為均勻的回火索氏體,組織未見異常,如圖6所示。

        圖6 金相組織500×

        2.4運行過程資料核查

        調取分散控制系統(tǒng)(DCS)上啟動電流等參數(shù),啟機時瞬間電流達到200 A,正常啟動電流為110 A左右,表明在滿煤情況下,軸在瞬間承受的沖擊荷載遠大于正常啟動時的沖擊荷載。該設備長期處于滿負荷狀態(tài),說明該軸長期承受較大荷載。

        3 結果分析

        斷裂軸是減速機中承上啟下的重要部件,工作中承受低速軸傳遞的扭矩和高速齒輪軸的推力。斷口及附近金屬未見明顯塑性變形,齒輪上存在較長裂紋,斷口表面存在大量宏觀疲勞條帶,可判斷為沖擊疲勞斷裂。

        軸表面硬度和金相組織均符合要求。軸斷口為沖擊疲勞斷口,疲勞源區(qū)高周疲勞特征不明顯,表明疲勞源是較大的沖擊載荷,且裂紋擴展速度較快。

        4 結論

        經(jīng)綜合分析,軸斷裂的原因為:(1)材料外表面滲碳層性能不均勻,部分區(qū)域沖擊功低于標準值;(2)在減速機啟停、變負荷、非正常工況下,由于受到較大沖擊載荷的作用,軸在輪齒部位萌生了裂紋源并逐漸向中心擴展,最終造成軸的斷裂。

        [1]PANG Z R, YU S J, XU J W. Study of effect of quenching deformation influenced by 17CrNiMo6 gear shaft of carburization[J].Physics procedia,2013(50):103-112.

        [2]閻承沛.我國齒輪熱處理技術概況及發(fā)展趨勢[J].熱處理,2002,17(1):14-25.

        TG 115

        B

        1674-1951(2017)10-0058-02

        2017-08-18;

        2017-09-22

        (本文責編:劉芳)

        王曦(1985—),男,湖北武漢人,工程師,工學碩士,從事焊接技術,金屬失效分析工作(E-mail:35362611@qq.com)。

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