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        1 000 MW機組鍋爐吹灰汽源改造

        2017-11-07 01:11:33秦希超
        綜合智慧能源 2017年10期

        秦希超

        (廣東粵電靖海發(fā)電有限公司,廣東 揭陽 515223)

        1 000 MW機組鍋爐吹灰汽源改造

        秦希超

        (廣東粵電靖海發(fā)電有限公司,廣東 揭陽 515223)

        為了改善鍋爐吹灰系統(tǒng)的安全性和經(jīng)濟性,在保證鍋爐及吹灰系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行的前提下,合理選擇蒸汽吹灰的汽源,以降低機組吹灰損耗,提高機組經(jīng)濟性。通過對比3種吹灰汽源方案,最終選擇高壓缸排汽與低溫再熱器入口蒸汽混合作為吹灰汽源,改造后鍋爐熱耗率及發(fā)電煤耗降低,優(yōu)化了吹灰調(diào)節(jié)閥的工作條件,提高了機組的安全性。

        1 000 MW機組:吹灰;汽源;經(jīng)濟性

        表1 吹灰器單次吹灰耗汽量統(tǒng)計

        1 設(shè)備概況

        某電廠#3鍋爐為東方鍋爐股份有限公司制造的1 000 MW超臨界鍋爐。鍋爐本體吹灰器的蒸汽汽源引自鍋爐末級過熱器進(jìn)口集箱,脫硝、空氣預(yù)熱器(以下簡稱空預(yù)器)吹灰的汽源有兩路:啟動時使用輔助蒸汽汽源,正常運行時汽源來自鍋爐末級過熱器進(jìn)口集箱。

        根據(jù)安裝位置的不同,吹灰器可分為爐膛吹灰器、過/再熱器吹灰器(水平煙道和尾部煙道)、脫硝吹灰器和空預(yù)器吹灰器。#3鍋爐共設(shè)置有82只爐膛吹灰器、34只水平煙道長伸縮式吹灰器、18只煙道半長伸縮式吹灰器、16只脫硝吹灰器和4只空預(yù)器吹灰器。

        2 改造前工況分析

        鍋爐本體吹灰器的蒸汽汽源引自鍋爐末級過熱器進(jìn)口集箱,設(shè)計蒸汽壓力為26.42 MPa,溫度約為551 ℃。減溫水壓力為20.00 MPa,溫度為186 ℃??疹A(yù)器吹灰器用輔助蒸汽汽源壓力為1.50 MPa,溫度為350 ℃。

        鍋爐運行規(guī)程中規(guī)定:(1)每天夜班06:00投入全面吹灰,也可根據(jù)各部煙溫及受熱面清潔情況進(jìn)行不定期吹灰;(2)每天中班、夜班投入1次空預(yù)期吹灰;(3)機組在小于50%額定負(fù)荷運行時,嚴(yán)禁對爐膛水冷壁進(jìn)行吹灰,以避免影響穩(wěn)定燃燒。

        綜合分析近3年的運行數(shù)據(jù)可知,該電廠鍋爐吹灰器的投運頻率為:全面性吹灰每天1次,空預(yù)器吹灰每班1次,每天共計3次。每種類型的吹灰器單次吹灰的耗汽量統(tǒng)計見表1。

        由表1可知,每投1次全面吹灰的耗汽量為155.94 t,投1次空預(yù)器吹灰的耗汽量為10.33 t。在現(xiàn)有的吹灰器運行方式下,每天吹灰的耗汽量為176.60 t。

        當(dāng)前吹灰汽源為屏式過熱器(以下簡稱屏過)出口蒸汽,長期使用屏過出口蒸汽吹灰,吹灰系統(tǒng)安全性和經(jīng)濟性下降,主要表現(xiàn)在以下幾方面。

        (1)額定負(fù)荷下屏過出口蒸汽壓力約為25.0 MPa,而吹灰調(diào)整門后設(shè)計最佳蒸汽壓力約為2.9 MPa,調(diào)節(jié)站前、后壓差大,調(diào)節(jié)閥工作條件惡劣,易產(chǎn)生振動,導(dǎo)致管道振動和調(diào)節(jié)閥損壞。

        (2)閥門站密封壓差大,易發(fā)生泄漏,增加工質(zhì)泄漏損失,運行經(jīng)濟性降低。

        (3)因減溫水系統(tǒng)難以保持嚴(yán)密,經(jīng)常造成吹灰蒸汽中帶水,導(dǎo)致吹灰器噴嘴開裂,影響機組運行的安全性。

        (4)屏過出口蒸汽能級品質(zhì)高,用于吹灰時工質(zhì)有效能不能充分利用,經(jīng)濟性較差。

        因此,在保證鍋爐及吹灰系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行的前提下,合理選擇蒸汽吹灰的汽源,可有效降低機組吹灰損耗,提高機組的經(jīng)濟性。

        3 吹灰汽源改造方案

        吹灰汽源改造的目的是改善吹灰調(diào)節(jié)閥的工作條件,實現(xiàn)吹灰汽源與吹灰器用汽參數(shù)匹配。根據(jù)表1中各類型吹灰器的工作蒸汽壓力、溫度可知,可選用的蒸汽汽源有高壓缸排汽和低溫再熱器(以下簡稱低再)出口蒸汽。部分負(fù)荷下機組運行參數(shù)見表2(表中:THA工況為熱耗率驗收工況)。

        3.1高壓缸排汽

        從表2可知:發(fā)電機功率為1 001.0 MW時,低再入口壓力為4.74 MPa,溫度為342.7 ℃;發(fā)電機功率為859.6 MW時,低再入口壓力為 4.00 MPa,溫度為345.8 ℃;發(fā)電機功率為765.6 MW時,低再入口壓力為3.46 MPa,溫度為342.9 ℃;發(fā)電機功率為509.8 MW時,低再入口壓力為2.39 MPa,溫度為352.4 ℃。

        離減壓站最遠(yuǎn)的爐膛吹灰器的設(shè)計蒸汽工作壓力為1.8 MPa,溫度為340 ℃。水平煙道吹灰器的設(shè)計蒸汽工作壓力為2.7 MPa,溫度不超過370 ℃ 。從運行參數(shù)來看,70%額定負(fù)荷以上時低再入口的蒸汽壓力可滿足不同類型吹灰蒸汽的需求[1-10]。水平煙道吹灰器的說明書只提出蒸汽工作溫度不能超過370 ℃,經(jīng)咨詢制造廠家,水平煙道吹灰器的蒸汽工作溫度不宜低于 350 ℃,因此,高壓缸排汽作為單獨吹灰汽源時,蒸汽溫度不滿足水平煙道吹灰器的運行需求。

        3.2低再出口蒸汽

        從表2可知:發(fā)電機功率為1 001.0 MW時,低再出口壓力為4.59 MPa,溫度為540.2 ℃;發(fā)電機功率為859.6 MW時,低再出口壓力為3.88 MPa,溫度為525.2 ℃;發(fā)電機功率為765.6 MW時,低再出口壓力為3.38 MPa,溫度為519.8 ℃;發(fā)電機功率為509.8 MW時,低再出口壓力為2.35 MPa,溫度為522.0 ℃。由于吹灰蒸汽的溫度不能超過370 ℃,使用低再出口蒸汽作為吹灰汽源時需設(shè)置減溫水系統(tǒng)。

        3.3高壓缸排汽與低再入口蒸汽的混合汽源

        單獨使用高壓缸排汽作為吹灰汽源時,蒸汽溫度無法滿足水平煙道吹灰器工作的要求,因此,可將高壓缸排汽作為主要吹灰汽源,低再出口蒸汽作為調(diào)節(jié)汽源,調(diào)節(jié)蒸汽溫度以滿足水平煙道吹灰器的工作條件。

        吹灰器的投運方式為2只吹灰器同時工作,水平煙道吹灰器工作時所需的最大吹灰蒸汽流量為15.640 t/h,水平煙道吹灰器的最低工作壓力為2.70 MPa,工作溫度為350 ℃??紤]吹掃蒸汽壓力和流量裕度為10%的要求,吹掃蒸汽的流量為17.186 t/h,水平煙道吹灰器工作參數(shù)為2.97 MPa,350 ℃。即高壓缸排汽和低再出口蒸汽在投運水平煙道吹灰器時,蒸汽流量為 17.186 t/h,吹掃蒸汽調(diào)節(jié)閥后的蒸汽參數(shù)為2.97 MPa,350 ℃。

        通過分析#3鍋爐運行的歷史數(shù)據(jù)可知,在凝汽器壓力基本保持不變的情況下,鍋爐主蒸汽流量與高壓缸排汽壓力、低再出口壓力存在線性關(guān)系,即通過線性插值的方法可知,在70%額定負(fù)荷及以上時,高壓缸排汽壓力、低再出口蒸汽壓力可滿足水平煙道吹灰器運行的條件。

        表2 部分負(fù)荷下機組運行參數(shù)

        4 結(jié)論

        利用等效熱降理論可分析1000MW機組單個因素變化對機組經(jīng)濟性影響量的大小。通過計算可知,主蒸汽泄漏量每增加1t/h對熱耗率的影響為2.816kJ/(kW·h),再熱蒸汽泄漏量每增加1t/h對熱耗率的影響為2.573kJ/(kW·h),高壓缸排汽泄漏量每增加1t/h對熱耗率的影響為1.986kJ/(kW·h)。據(jù)此可估算吹灰汽源改造的節(jié)能量。需要指出的是,等效熱降的計算結(jié)果是單個因素在額定工況基礎(chǔ)上發(fā)生少量偏差的計算結(jié)果,隨著偏差的增大,影響量并非總是線性關(guān)系。經(jīng)計算,吹灰汽源改造后鍋爐熱耗率降低4.94kJ/(kW·h),發(fā)電煤耗降低0.18g/(kW·h)。

        若吹灰系統(tǒng)中使用減溫水,由于減溫水系統(tǒng)難以保持嚴(yán)密,經(jīng)常造成吹灰蒸汽中帶水,導(dǎo)致吹灰器噴嘴開裂。使用高壓缸排汽與低再入口蒸汽的混合汽源,不需要設(shè)置減溫水系統(tǒng),提高了機組運行的安全性。

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        TM 621.2

        B

        1674-1951(2017)10-0023-02

        2017-07-15;

        2017-09-12

        (本文責(zé)編:劉芳)

        秦希超(1988—),男,山東無棣人,工程師,從事電廠運行方面的工作(E-mail:qinxichao@qq.com)。

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