劉彩紅
(唐山三友氯堿有限責任公司,河北 唐山 063305)
【氯氫處理】
拓寬生產平衡裕度的流程優(yōu)化
劉彩紅*
(唐山三友氯堿有限責任公司,河北 唐山 063305)
氫氣;鹽酸;生產平衡裕度
介紹了唐山三友氯堿有限責任公司在原有設備基礎上,通過優(yōu)化工藝流程,改良傳統(tǒng)操作方法,拓寬了生產平衡裕度,提高操作彈性,力爭效益最大化。
唐山三友氯堿有限責任公司(以下簡稱“唐山三友氯堿”)隸屬于唐山三友集團,2005年投產運行,主要產品有32%液堿、50%液堿、鹽酸以及多種型號聚氯乙烯,副產品包括鹽酸、液氯、次氯酸鈉以及二氯乙烷等。
隨著行業(yè)競爭的日益加劇,如何強化細節(jié)管理,多角度優(yōu)化流程,培育新的利潤增長點成為企業(yè)生存的必經之路[1]。唐山三友氯堿結合實際工況,優(yōu)化傳統(tǒng)工藝,拓寬生產調整裕度,提升副產品創(chuàng)效額。
原鹽作為燒堿生產的主要原料,首先進行化鹽處理,通過物理與化學方法相結合的方式除去其中包含的各種雜質。合格的精鹽水輸送至電解工序,經蒸汽預熱后通過樹脂塔進行二次精制,合格的二次鹽水進入電解槽。電解產生的燒堿一部分外售,一部分送至蒸發(fā)工序,由蒸汽加熱將質量分數(shù)提至50%,合格的高濃度燒堿予以外售。電解產生的氯氣一部分用于生產液氯、次氯酸鈉,大部分經處理后與氫氣燃燒反應生成氯化氫氣體,反應放熱被純水吸收產生低壓蒸汽。氯化氫小部分用于生產31%鹽酸,大部分被送至下游工序與乙炔氣體合成氯乙烯,氯乙烯經聚合反應生成聚氯乙烯作為產品進行外售。
2.1氫氣放空并網運行
燒堿系統(tǒng)分為3套獨立的生產線。傳統(tǒng)工藝中,電解過程產生了等量的氫氣與氯氣,少部分氯氣生成液氯作為產品進行外售,大部分在合成工序與氫氣反應生產氯化氫氣體。每條生產線的氫氣分配臺均具備獨立的放空點,隨著周邊企業(yè)的陸續(xù)投建,氫氣成為一種新的清潔能源,可由管道輸送至下游用戶。
實際生產過程中氫氣放空量的多少與液氯產量成正比,隨著液氯市場下行,液氯產量低線控制,單套裝置放空量降低。
為最大限度地回收利用放空氫氣,技術人員在傳統(tǒng)工藝流程的基礎上,優(yōu)化操作法,將3套燒堿系統(tǒng)的氫氣放空并網運行。具體流程如圖1所示。
圖1 氫氣放空系統(tǒng)并網運行流程簡圖Fig.1 Process flow diagram of connection of hydrogen venting system to production system
各期氫氣系統(tǒng)自動控制設計相同。僅以第1期氯氫工序氫氣分配臺操作模式變更為例,進行簡要說明:原有氫氣放空閥為PICA-5352,設定值0.1 MPa自動控制。外送氫氣調節(jié)閥PICA-5356根據用量需求手動調節(jié)。外送氫氣管道放空閥PICA-5357設定壓力上限,避免管道超壓造成安全事故。
原有控制狀態(tài),每期分配臺放空閥均須留有一定的放空開度,以維持系統(tǒng)壓力穩(wěn)定。改為單點放空后,適度提高PICA-5352壓力設定值,外送氫氣調節(jié)閥PICA-5356壓力設定依據下游用戶壓力需求,管道放空閥PICA-5357壓力設定依據氫氣系統(tǒng)控制需求,同時將其他2套氫氣分配臺的壓力控制值均按照此模式進行調整,且各自的外送管道放空壓力設定值高于第1期,由此將多點放空集中到第1期放空,通過第1期的氫氣分配臺放空開度穩(wěn)定整個氫氣系統(tǒng)的壓力。
通過上述流程改造,實現(xiàn)在液氯低產運行,氫氣放空量不足的情況下,將三套氫氣分配臺由三點放空改為單點放空,最大限度地將富余氫氣回收外送。
2.2鹽酸系統(tǒng)優(yōu)化調整
生產系統(tǒng)中氯的下游產品包括PVC、液氯、氯化氫以及鹽酸,產品結構與市場需求直接影響生產負荷的調控。
正常生產過程中鹽酸分為自用鹽酸及商品鹽酸兩部分,其中自用鹽酸主要用于一次鹽水及電解崗位,對鹽水pH值進行調節(jié)。商品鹽酸則由下游用戶以及氯平衡的需求來決定。
結合實際工況,在系統(tǒng)平衡過程中氯下游的匹配存在如下問題。①因霧霾天氣等因素影響,運輸受阻,燒堿系統(tǒng)須減量運行,此時為保障系統(tǒng)自用鹽酸需求,勢必影響氯化氫下游供給。②鹽酸市場低迷,鹽酸自用部分造成生產成本上升。以上兩種狀況下,均須將鹽酸產量降至最低。
為實現(xiàn)效益最大化,在原有流程的基礎上對管線進行改造,實現(xiàn)自用酸部分由罐區(qū)預存的鹽酸返送至燒堿界區(qū),進而促使生產達到最優(yōu)模式。
圖2 罐區(qū)鹽酸返送自用流程簡圖Fig.2 Process flow diagram of feeding back hydrochloric acid in tank zone to process
將燒堿合成界區(qū)外送鹽酸管線與酸罐回流管線連通,并安裝切斷閥,實現(xiàn)外送酸管的雙向使用,進而通過閥門的倒換,實現(xiàn)罐區(qū)鹽酸回用的目的,提高生產系統(tǒng)氯平衡的靈活性。
隨著氯堿行業(yè)技術的不斷成熟,行業(yè)競爭不斷加劇,化工企業(yè)的基礎管理尤為重要,須從細節(jié)著手,通過改造工藝流程,優(yōu)化控制模式,拓寬生產調整裕度,實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
[1] 李明.電解槽膜極距改造的綜合效益分析與改造時機選擇[J].氯堿工業(yè),2014,50(4):16-18.
[編輯:蔡春艷]
Processoptimizationforimprovementonbroadeningproductionbalance
LIUCaihong
(Tangshan Sanyou Chlor-alkali Co., Ltd., Tangshan 063305, China)
hydrogen;hydrochloric acid;production balance
The technological innovation on the process and operating methods of the production system at Tangshan Sanyou Chlor-Alkali Co., Ltd. was introduced. The innovation broadened the balance of production, improved operational flexibility, and thus increased economic efficiency.
TQ028.2
B
1008-133X(2017)08-0012-02
劉彩紅(1984—),女,2008年畢業(yè)于河北科技大學化學工程與工藝專業(yè),現(xiàn)為唐山三友氯堿有限責任公司生產技術部技術員。
2017-06-20