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        濕法脫硫煙氣帶水問(wèn)題的成因分析及對(duì)策

        2017-11-01 06:16:35王德鑫齊曉輝
        資源節(jié)約與環(huán)保 2017年10期
        關(guān)鍵詞:煙氣系統(tǒng)

        王德鑫 梁 策 李 超 齊曉輝

        (1華電電力科學(xué)研究院 遼寧沈陽(yáng) 110000 2華電電力科學(xué)研究院東北分院 遼寧沈陽(yáng) 110000)

        濕法脫硫煙氣帶水問(wèn)題的成因分析及對(duì)策

        王德鑫1*梁 策1李 超2齊曉輝2

        (1華電電力科學(xué)研究院 遼寧沈陽(yáng) 110000 2華電電力科學(xué)研究院東北分院 遼寧沈陽(yáng) 110000)

        石灰石-石膏濕法煙氣脫硫是目前火電廠最常用的煙氣脫硫技術(shù),運(yùn)行時(shí)常會(huì)產(chǎn)生煙囪帶水問(wèn)題。本文以某電廠煙氣脫硫工程為研究對(duì)象,圍繞其4號(hào)脫硫塔出口及煙囪帶水問(wèn)題,結(jié)合實(shí)際重點(diǎn)研究引起煙囪帶水現(xiàn)象的原因,并明確上述現(xiàn)象的有效解決方法和防治措施。

        石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術(shù);煙囪帶水;除霧器堵塞

        引言

        石灰石-石膏濕法煙氣脫硫(Wet Flue Gas Desulphurization,WFGD)是目前燃煤火電廠最主要使用的脫硫技術(shù),具有系統(tǒng)穩(wěn)定性好,反應(yīng)速率快,脫硫效率高的優(yōu)點(diǎn)[1]。其脫硫的基本原理是:鈣基吸收劑(CaCO3、CaO等)以漿液狀態(tài)進(jìn)入吸收塔,與煙氣中的SO2、SO3氣體混合接觸發(fā)生化學(xué)反應(yīng),結(jié)晶生成副產(chǎn)品石膏,以達(dá)到脫硫的目的[2-4]。但實(shí)際運(yùn)行中,經(jīng)過(guò)氣液兩相傳質(zhì)后凈煙氣中會(huì)攜帶大量微小液滴,使水汽含量增加,加之吸收塔頂部位置除霧器效率不佳,易出現(xiàn)煙囪帶水情況。嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致“石膏雨”現(xiàn)象,腐蝕電廠設(shè)備,影響系統(tǒng)運(yùn)行,從而制約WFGD方法的發(fā)展[5,6]。因此,有效解決煙囪帶水問(wèn)題對(duì)實(shí)現(xiàn)WFGD技術(shù)更廣泛應(yīng)用具有重要的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

        某電廠2013年進(jìn)行煙氣脫硫改造工程,采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術(shù),設(shè)計(jì)脫硫效率90%以上。煙氣脫硫裝置1號(hào)鍋爐、6號(hào)鍋爐采用一爐一塔,2-5號(hào)鍋爐采用兩爐一塔,不設(shè)煙氣旁路煙道,沒(méi)有氣-氣換熱器(GGH)。改造后,4號(hào)脫硫塔出口及煙囪陸續(xù)出現(xiàn)帶水嚴(yán)重的情況,鍋爐多次被迫停車(chē)以便檢修受損設(shè)備。本文主要針對(duì)該電廠煙囪帶水現(xiàn)象的原因進(jìn)行深入研究,系統(tǒng)總結(jié)不設(shè)GGH換熱器濕法煙氣脫硫煙囪帶水的機(jī)理,并且明確提出相應(yīng)的解決方法和防治措施。

        1 電廠4號(hào)脫硫塔煙囪帶水現(xiàn)象簡(jiǎn)介

        某電廠4號(hào)脫硫塔于2013年正式投入運(yùn)行,2014年首次出現(xiàn)煙囪帶水情況,水量微小。2015年,4號(hào)吸收塔除霧器邊緣發(fā)生塌陷,經(jīng)檢修后更換除霧器,但煙囪帶水情況加重。2016年9月,4號(hào)脫硫塔凈煙氣煙道疏水管道疏水量增大,同時(shí)水分中含有石灰石漿液,在凈煙氣煙道及煙囪下部不嚴(yán)密處有漿液外滲,為此運(yùn)行人員設(shè)置引流板進(jìn)行引流。與之對(duì)應(yīng)的設(shè)計(jì)及運(yùn)行條件基本相同的1號(hào)脫硫塔,未發(fā)現(xiàn)煙囪帶水情況。

        2 煙囪帶水現(xiàn)象原因分析

        煙囪帶水指的是脫硫反應(yīng)后凈煙氣攜帶有細(xì)小水霧滴和飽和狀態(tài)水蒸氣的現(xiàn)象。在電廠濕法脫硫裝置運(yùn)行過(guò)程中,吸收塔最上層的除霧器作為關(guān)鍵的設(shè)備之一,主要作用是將脫硫后濕煙氣中的細(xì)小液滴去除,含量降低到50 mg/Nm3以下,以保護(hù)下游設(shè)備免遭腐蝕和結(jié)垢。除霧器除霧效率的好壞與煙囪帶水現(xiàn)象緊密相關(guān)[7-10]。其次,脫硫塔出入口煙氣溫度相差較大,通過(guò)煙囪過(guò)程中溫度逐漸下降,加之沒(méi)有GGH換熱器加熱,凈煙氣遇到煙囪冷壁面會(huì)不斷凝結(jié)成水滴,不可避免地被煙氣帶出造成煙囪帶水問(wèn)題[11,12]。

        因此,根據(jù)無(wú)GGH濕法煙氣脫硫工藝的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),造成煙囪帶水現(xiàn)象的原因很多,主要有除霧器除霧效率不佳、煙氣出入口溫差大、入口煙氣量過(guò)大、液氣比過(guò)高和多種環(huán)境因素變化等。

        2.1 煙囪帶水現(xiàn)象現(xiàn)場(chǎng)分析

        2.1.1 脫硫系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)值診斷

        電廠采用分布式脫硫設(shè)備控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)鍋爐負(fù)荷、運(yùn)行壓力、漿液pH值、煙氣溫度、脫硫效率等系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),運(yùn)行參數(shù)實(shí)時(shí)畫(huà)面如圖1所示。

        圖1 4號(hào)脫硫系統(tǒng)運(yùn)行實(shí)時(shí)畫(huà)面

        從圖1中可以看出,除霧器上層壓力表顯示為409.8 Pa,除霧器下層壓力表顯示為974.7 Pa,除霧器壓差顯示值為564.9 Pa,由此得出脫硫系統(tǒng)運(yùn)行除霧器壓差超過(guò)除霧器設(shè)計(jì)值(240 Pa)。其次,吸收塔漿液pH值分別為2.948和3.061,電廠運(yùn)行人員通過(guò)控制凈煙氣中SO2濃度確保其達(dá)標(biāo)排放,來(lái)調(diào)整石灰石供漿量。目前,pH計(jì)已經(jīng)失真,不能為運(yùn)行提供指導(dǎo)。同時(shí),4號(hào)吸收塔入口煙氣溫度為126.6℃,吸收塔出口煙氣溫度是56.3℃,出入口煙氣溫度溫差正常。此外,通過(guò)對(duì)比1號(hào)吸收塔和4號(hào)吸收塔運(yùn)行情況,運(yùn)行工況基本相同,煙氣量差別不大。

        2.1.2 脫硫系統(tǒng)壓差測(cè)試

        本文通過(guò)分析石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)中煙囪帶水現(xiàn)象的原理,結(jié)合實(shí)際選取除霧器上下層壓力作為關(guān)鍵參數(shù),借助HM便攜式電子微壓計(jì)9550S壓差計(jì)進(jìn)行檢測(cè),測(cè)試數(shù)據(jù)如表1所示。

        表1 除霧器壓力測(cè)試結(jié)果

        由表1可以看出,除霧器上層壓力平均值為260 Pa,除霧器下層壓力平均值為1280 Pa,除霧器壓差為1020 Pa。通過(guò)數(shù)據(jù)分析得出如下結(jié)論:(1)除霧器上下層壓力表與測(cè)試結(jié)果存在較大偏差,脫硫系統(tǒng)除霧器壓差計(jì)不準(zhǔn)確;(2)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試除霧器上下層壓差為1020 Pa,除霧器設(shè)計(jì)壓差為一層120 Pa,二層壓差為240 Pa,測(cè)試結(jié)果遠(yuǎn)超過(guò)除霧器設(shè)計(jì)壓差,判斷除霧器已經(jīng)發(fā)生堵塞。(3)對(duì)凈煙氣進(jìn)行壓力測(cè)試,平均值為-20 Pa,測(cè)試結(jié)果正常。

        2.2 煙囪帶水現(xiàn)象現(xiàn)場(chǎng)分析結(jié)論

        通過(guò)脫硫系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)值判斷和壓差測(cè)試,分析了造成煙囪帶水現(xiàn)象的原因。基于1號(hào)脫硫塔與4號(hào)脫硫塔對(duì)比,兩個(gè)塔工程設(shè)計(jì)方面基本相同,運(yùn)行工況及其他基礎(chǔ)條件相同,因此煙氣量差別不大,吸收塔漿液循環(huán)泵運(yùn)行情況基本相同。而且,4號(hào)脫硫塔出入口煙氣溫度基本正常,大氣壓、環(huán)境溫度變化不大,環(huán)境因素影響較小。由此判斷造成該電廠4號(hào)脫硫塔及煙囪帶水現(xiàn)象的根本原因是除霧器效率下降,除霧器有極大可能發(fā)生堵塞。

        2.3 除霧器堵塞原因分析

        在石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置中,安裝在吸收塔頂部的除霧器被認(rèn)為是重要設(shè)備,運(yùn)行要點(diǎn)是首先通過(guò)煙氣的慣性碰撞作用分離捕集濕煙氣中的細(xì)小液滴,其次借助重力作用液滴回收至塔底部池中,以保護(hù)下游設(shè)備免遭腐蝕和結(jié)垢[13,14]。除霧器主要有平板形和屋脊形兩種結(jié)構(gòu),本文采用普遍使用的屋脊形除霧器為研究要點(diǎn)。當(dāng)屋脊式除霧器上下壓差遠(yuǎn)超過(guò)設(shè)計(jì)壓差時(shí),說(shuō)明除霧器堵塞嚴(yán)重,致使除霧器煙氣過(guò)流面積減少,局部煙氣流速過(guò)大,煙氣帶水加速通過(guò)除霧器,導(dǎo)致除霧器除霧效率下降,液滴無(wú)法有效地去除。這些未被去除的液滴是造成煙囪帶水現(xiàn)象的根本原因[15]。尤其是開(kāi)啟除霧器沖洗系統(tǒng)時(shí),煙囪周?chē)暮繉⒋蟠笤黾?。影響除霧器堵塞的原因主要有除霧器沖洗運(yùn)行不當(dāng)、表計(jì)故障等。

        2.3.1 除霧器沖洗運(yùn)行不當(dāng)

        除霧器沖洗水系統(tǒng)是基于以一定水量每隔固定周期及時(shí)地反沖洗而實(shí)現(xiàn)去除除霧器表面液滴和粉塵的工藝,從而防止除霧器堵塞,維持系統(tǒng)的正常運(yùn)行[16-20]。本文中的某電廠除霧器采用自動(dòng)控制沖洗水系統(tǒng),沖洗周期2 h,沖洗水流量控制在15 t/h-60 t/h。除霧器沖洗效果的優(yōu)劣與除霧器效率高低、除霧器堵塞情況密切相關(guān)。由于除霧器堵塞,沒(méi)有進(jìn)行及時(shí)有效地清洗。堵塞嚴(yán)重后不能及時(shí)發(fā)現(xiàn),沖洗水量增大,脫硫系統(tǒng)補(bǔ)充水量增大,使得煙氣帶漿和煙氣帶水現(xiàn)象惡性循環(huán)。影響除霧器沖洗效果及時(shí)有效的主要原因有除霧器沖洗水量不均勻、沖洗間隔周期長(zhǎng)等。

        (1)除霧器沖洗水量不均勻

        除霧器運(yùn)行中形成的堵塞物一部分較分散和松軟,還有一部分經(jīng)過(guò)高溫?zé)煔鉀_刷形成厚實(shí)致密的堵塞物,需要一定流量和壓力的水才可以沖刷掉,起到表面清潔的作用。在本電廠實(shí)際運(yùn)行中,沖洗水量控制在15 t/h-60 t/h,沖洗水量過(guò)大,沖洗水壓力得不到良好的控制,不能保證沖洗水將除霧器沖刷干凈,從而使得沖洗效果不理想。

        (2)除霧器沖洗間隔周期長(zhǎng)

        除霧器沖洗周期是保證沖洗質(zhì)量的關(guān)鍵參數(shù),直接影響到?jīng)_洗效果。其主要依據(jù)煙氣的參數(shù)和吸收劑漿液的特性來(lái)決定。一般情況下,電廠除霧器沖洗周期設(shè)定為每間隔1-2 h反沖洗一次。

        實(shí)際運(yùn)行中,如果反沖洗間隔周期較長(zhǎng),石灰石漿液和煙氣夾帶成分不斷粘附,除霧器堵塞嚴(yán)重,最終會(huì)導(dǎo)致煙囪帶水量增加。同時(shí)除霧器的松軟堵塞物經(jīng)過(guò)煙氣的高溫作用逐漸硬化,進(jìn)而形成緊密的硬堵塞物,在除霧器表面附著,再進(jìn)行沖洗已很難去除。然而若間隔較短,煙囪周?chē)吭黾樱矊⒓觿焽鑾F(xiàn)象。因而,確定適宜的除霧器沖洗周期具有重大意義。

        2.3.2 表計(jì)故障

        表計(jì)作為電廠運(yùn)行人員信息收集的重要設(shè)備,具有數(shù)據(jù)收集、處理、讀取等功能。表計(jì)是運(yùn)行人員監(jiān)測(cè)的眼睛,實(shí)際動(dòng)手操作的依據(jù)。表計(jì)計(jì)量的準(zhǔn)確性,與脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定性密切相關(guān),會(huì)直接影響到電廠運(yùn)行人員的操作。

        (1)除霧器表計(jì)故障

        除霧器上下壓差是間接監(jiān)測(cè)除霧器堵塞問(wèn)題的關(guān)鍵參數(shù)之一。在電廠實(shí)際運(yùn)行中,除霧器壓差計(jì)長(zhǎng)時(shí)間不能正確顯示,出現(xiàn)與實(shí)際工況不符的情況。現(xiàn)場(chǎng)對(duì)壓差計(jì)進(jìn)行拆卸,發(fā)現(xiàn)壓差計(jì)堵塞嚴(yán)重,脫硫系統(tǒng)壓差計(jì)以故障數(shù)值顯示。由于表計(jì)的顯示失真,影響電廠運(yùn)行人員的操作,導(dǎo)致故障不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)而采取有效的應(yīng)對(duì)措施,間接造成了除霧器的加劇堵塞情況。

        (2)脫硫系統(tǒng)pH計(jì)故障顯示

        通過(guò)電廠運(yùn)行人員了解到,運(yùn)行人員通過(guò)控制凈煙氣SO2含量來(lái)調(diào)整脫硫系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)。如圖1所示,電廠吸收塔漿液pH值運(yùn)行顯示值為2.948和3.061。目前,pH計(jì)失真,不能為電廠運(yùn)行人員提供參考,影響運(yùn)行人員操作,間接造成除霧器堵塞加重,從而導(dǎo)致煙囪帶水現(xiàn)象。

        3 煙囪帶水現(xiàn)象解決對(duì)策及建議

        針對(duì)該電廠煙囪帶水現(xiàn)象,提出如下解決對(duì)策和建議:

        (1)保證除霧器沖洗效果良好。①控制除霧器沖洗水壓力和流量,建議在脫硫設(shè)備停運(yùn)時(shí),打開(kāi)人孔門(mén),逐個(gè)沖洗閥門(mén)進(jìn)行調(diào)整。通過(guò)不斷調(diào)控除霧器沖洗水流量和壓力,確保滿(mǎn)足除霧器沖洗質(zhì)量要求。并且加強(qiáng)巡檢力度,對(duì)沖洗水量和壓力進(jìn)行監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)采取有效的措施。②根據(jù)脫硫系統(tǒng)運(yùn)行工況,可適當(dāng)改變除霧器沖洗水間隔時(shí)間,保證除霧器沖洗效果。③實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,建議實(shí)時(shí)監(jiān)控除霧器上下壓差變化,確保除霧器和脫硫設(shè)備的良好運(yùn)行。

        (2)確保除霧器上下層壓差計(jì)、pH計(jì)運(yùn)行可靠性。除霧器上下層壓差計(jì)、pH計(jì)不準(zhǔn),電廠運(yùn)行維護(hù)人員應(yīng)及時(shí)對(duì)壓差計(jì)進(jìn)行維護(hù)調(diào)整,可以通過(guò)人工試驗(yàn)校對(duì)壓差計(jì),并保證除霧器壓差計(jì)等沒(méi)有堵塞。例如:可以人工采集石灰石漿液樣品,測(cè)試pH,對(duì)比運(yùn)行系統(tǒng)pH計(jì),及時(shí)對(duì)其進(jìn)行校準(zhǔn),保證pH計(jì)運(yùn)行準(zhǔn)確可靠。

        (3)控制適當(dāng)?shù)奈账{液pH值。石灰石漿液最佳的pH值是在5.5-5.7之間。當(dāng)煙氣中硫含量改變較大時(shí),建議及時(shí)調(diào)控石灰石含漿量,避免pH值超標(biāo)。投入過(guò)多的石灰石漿液,不但脫硫效率沒(méi)有明顯提高,漿液中硫酸鹽和亞硫酸鹽濃度過(guò)飽和,會(huì)加重堵塞現(xiàn)象。因此,吸收塔pH值要精細(xì)化控制,保證脫硫系統(tǒng)正常運(yùn)行,以期在日常工作中消除隱患。

        (4)停機(jī)維護(hù)時(shí),建議徹底清潔除霧器。盡管應(yīng)用了有效的方法,除霧器長(zhǎng)期工作后,仍會(huì)發(fā)生結(jié)垢堵塞現(xiàn)象。建議在濕法脫硫系統(tǒng)大小修時(shí),查看除霧器情況,及時(shí)進(jìn)行人工清理或者采用高壓槍對(duì)除霧器進(jìn)行徹底的清洗,保證除霧器呈現(xiàn)良好運(yùn)行狀態(tài)。必要時(shí),應(yīng)調(diào)換破損嚴(yán)重的除霧器部件。

        (5)脫硫系統(tǒng)運(yùn)行不能以排放達(dá)標(biāo)為目的,應(yīng)以運(yùn)行調(diào)整為重點(diǎn),維護(hù)脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定,保證機(jī)組正常運(yùn)轉(zhuǎn)。結(jié)語(yǔ)

        綜上所述,在石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置運(yùn)行中,煙囪帶水問(wèn)題與系統(tǒng)的穩(wěn)定投運(yùn)密切相關(guān)。嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致“石膏雨”現(xiàn)象,腐蝕電廠設(shè)備。通過(guò)對(duì)實(shí)際問(wèn)題的分析,無(wú)GGH濕法煙氣脫硫電廠產(chǎn)生煙囪帶水現(xiàn)象的根本原因是除霧效率不佳,除霧器堵塞的結(jié)果。已經(jīng)投運(yùn)的機(jī)組可以采取有效的預(yù)防和控制措施,確保除霧器沖洗效果,緩解除霧器堵塞問(wèn)題,提高除霧器效率,從而最大限度地減少或者消除煙囪帶水現(xiàn)象的發(fā)生。本項(xiàng)目研究成果為有效調(diào)控?zé)焽鑾畣?wèn)題提供指導(dǎo)性策略,從而為同類(lèi)機(jī)組WFGD系統(tǒng)的運(yùn)行和維護(hù)提供有力技術(shù)支撐。

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        王德鑫(1989-),男,遼寧省鳳城市人,碩士,主要研究方向:火電廠環(huán)境污染治理與電力建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)。

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