王佳瑩
摘要:本文通過對精軋泵構(gòu)造、工藝系統(tǒng)以及運行模式分別進(jìn)行優(yōu)化改造,滿足了系統(tǒng)的運行要求,實現(xiàn)了良好運行。
關(guān)鍵詞:水泵;結(jié)構(gòu)改造;模式調(diào)整
一、目前狀況
二線泵站承擔(dān)著為二鋼軋廠精軋線材生產(chǎn)線供水任務(wù),該生產(chǎn)線對精軋供水系統(tǒng)壓力的控制精度要求很高,必須在特定壓力范圍內(nèi)(泵出口壓力為0.79 Mpa ~0.81Mpa)。并且其精軋生產(chǎn)線有聯(lián)鎖裝置,只要我站精軋泵所供水壓不足,立刻會跳閘,導(dǎo)致堆鋼,影響生產(chǎn)。目前二線泵站共有精軋泵4臺,采取開三備一運行模式,其型號如表1所示。
在生產(chǎn)實際運行過程中存在以下問題:
1)由于軋線生產(chǎn)啟、停頻繁,導(dǎo)致聯(lián)合泵站停、送水操作頻繁,水泵機(jī)封容易損壞、漏水,導(dǎo)致軸承進(jìn)水,縮短了軸承使用壽命。
2)原精軋泵出口逆止閥老化,起不到逆止作用,造成啟停泵帶負(fù)荷,水壓過大,對管道、泵體沖擊損壞大,易導(dǎo)致機(jī)封損壞或軸斷裂。
3)由于精軋線材生產(chǎn)線水系統(tǒng)要求高壓力、低流量,實際精軋泵開啟2臺就能滿足生產(chǎn)需求,而開啟2臺精軋泵,其運行電流均接近、甚至超過額定電流,最高可達(dá)205A,從而導(dǎo)致電機(jī)溫升高,為保證電機(jī)的安全,實際運行時采用開三備一模式,增加了設(shè)備耗電量。
由于以上原因,造成精軋泵使用壽命短,檢修頻繁,耗能高。又由于公司資金緊張,備件到貨困難,使得精軋泵運行壓力大。鑒于此,車間決定對二線精軋泵系統(tǒng)進(jìn)行改造,從而實現(xiàn)正常壓力供應(yīng),保證安全生產(chǎn)。
二、改造方案
(一)總體思路
1)對工藝系統(tǒng)改造提高精軋泵使用壽命。
2)改造精軋泵類型,節(jié)約維修成本。
3)改變運行方式,節(jié)約電能,降低電耗。
(二)技術(shù)方案
1)在精軋泵出口加裝電動閥,避免精軋泵帶負(fù)荷啟車,從而有效保護(hù)泵體,同時降低職工勞動強度。
精軋泵出口管道原設(shè)計安裝有手動閥門,進(jìn)口管道安裝有電動閥門,但實際生產(chǎn)時,由于精軋泵啟停頻繁,而在啟停過程中均需操作出口閥門,而進(jìn)口閥門只有在檢修時才進(jìn)行操作。鑒于此,車間為精軋泵出口重新加裝了電動閥,同時利用原有資源,把每臺泵進(jìn)口電動閥接線改到出口側(cè),實現(xiàn)在操作室用原進(jìn)口閥同操器操作出口電動閥,提高了工作效率,避免了精軋泵帶負(fù)荷啟車。
2)精軋泵密封形式改造,將原機(jī)封密封改為盤根密封。
拆除原有機(jī)封泵轉(zhuǎn)子總成,將軸套及機(jī)封腔體進(jìn)行改造,加工填料壓蓋、墊片(具體改造圖見圖1圖4),安裝盤根密封轉(zhuǎn)子總成。
3)重新核算精軋泵電機(jī)功率,將配套電機(jī)功率增大,由原110kW電機(jī)改為132kW電機(jī),同時重新制作電機(jī)底座,安裝新電機(jī)并找正,與水泵完成配套連接。如此改造后實現(xiàn)水泵開二備二運行模式,有效節(jié)省電能。
三、運行效果
1)為精軋泵出口管道加裝電動閥后,降低了泵啟停操作響應(yīng)時間,避免了帶負(fù)荷啟泵,同時提高了工作效率。
2)將精軋泵改為盤根泵后,使用壽命明顯增長。與改造前機(jī)封泵運行一個月機(jī)封損壞狀況相比,目前盤根泵可安全穩(wěn)定運行6個月,隨后只需再加入盤根即可恢復(fù)運行,有效節(jié)約了備件費用。
3)將精軋泵電機(jī)更換為大功率電機(jī)后,實現(xiàn)了開二備二運行模式,耗電量降低。
4) 改造完成后,經(jīng)過實際運行證明運行狀況穩(wěn)定,檢修次數(shù)減少,減少了維修勞動強度,節(jié)約了電能,節(jié)省了備件費用,保證了順利生產(chǎn)運行需求。
四、結(jié)語
通過對精軋系統(tǒng)水泵工藝管路、泵體密封結(jié)構(gòu)、電機(jī)以及運行模式進(jìn)行優(yōu)化改造,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,能夠滿足鋼軋系統(tǒng)用水要求,保證了鋼軋系統(tǒng)運行品質(zhì)。