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        氨法脫硫超低排放改造中影響硫氨結(jié)晶因素探討

        2020-02-19 11:10:52蔣新偉柯昌華
        云南化工 2020年7期
        關(guān)鍵詞:硫銨離心機(jī)硫酸銨

        蔣新偉,柯昌華

        (浙江天地環(huán)??萍加邢薰?,浙江 杭州 311121)

        1 概述

        某煤化工廠4臺(tái)480t/h鍋爐超低排放改造完成后,經(jīng)常出現(xiàn)結(jié)晶顆粒小,離心機(jī)出料困難,吸收塔漿池中的漿液呈懸浮狀,離心機(jī)運(yùn)行時(shí)振動(dòng)大,出料濕度大等問(wèn)題。特別是,在酸性氣入爐摻燒后,原煙氣SO2濃度偏高,同時(shí)由于燃燒不充分,原煙氣中存在H2S和硫磺,導(dǎo)致結(jié)晶困難、氧化率下降、漿液及硫銨產(chǎn)品呈黃色。

        該電廠在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中化工區(qū)產(chǎn)生的三種酸性氣(低甲酸性氣、酚回收酸性氣和煤氣水酸性氣)全部入爐燃燒。為了確保硫銨結(jié)晶正常,顆粒達(dá)到塔內(nèi)蒸發(fā)結(jié)晶的正常粒徑(0.10~0.15mm),需要對(duì)相關(guān)可能性影響因素進(jìn)行具體分析。

        2 原因分析及措施

        影響塔內(nèi)蒸發(fā)結(jié)晶工藝中硫銨結(jié)晶的主要因素有:吸收塔pH值、氧化率、煙氣中H2S和硫磺等雜質(zhì)、氨水中酚等雜質(zhì)。

        2.1 吸收塔pH值

        吸收塔pH值高,使得濃縮段的脫硫效率上升,產(chǎn)生了大量的亞硫酸銨。如果不能及時(shí)將亞硫酸銨氧化成硫酸銨,則會(huì)生成大量細(xì)顆粒的亞硫酸銨結(jié)晶。[1]這種漿液呈懸浮狀,黏度增加,會(huì)造成在離心機(jī)中布料不均勻,離心機(jī)運(yùn)行時(shí)振動(dòng)大,脫水困難等問(wèn)題。

        高濃度硫酸銨溶液的pH值約5.5。正常運(yùn)行時(shí),吸收塔濃縮段會(huì)吸收小部分SO2,使得吸收塔的pH值降低至2~3。

        正常運(yùn)行時(shí),吸收塔濃縮段會(huì)吸收小部分SO2,使得吸收塔溶液的pH值降低、呈酸性。吸收塔濃縮段漿液的溫度取60℃,通過(guò)計(jì)算可知,濃縮段漿液中溶解的SO2的摩爾分?jǐn)?shù)xi=3.82×10-5,H2SO3的總濃度c=0.002123mol/L, [H+] =0.005644mol/L,即 pH=2.25。

        可見(jiàn),正常運(yùn)行時(shí),理論上吸收塔的pH值可以控制在2~3。在運(yùn)行過(guò)程中,如果集液器溢流和漏液、進(jìn)入濃縮段硫銨副線中含有較多的氨或者SCR過(guò)量的逃逸氨進(jìn)入脫硫系統(tǒng),則吸收塔的pH值會(huì)升高,嚴(yán)重時(shí)會(huì)超過(guò)5。

        控制吸收塔pH值的主要措施有:1)保證集液器不溢流和漏液。通過(guò)選擇合適的集液器開(kāi)孔面積、液體通流面積、集液器高度以及回管管徑,集液盤(pán)采用316L材質(zhì),來(lái)保證集液器不溢流。2)加氨槽和氧化槽單獨(dú)設(shè)置,吸收段實(shí)行分級(jí)吸收,保證二級(jí)吸收中氨完全反應(yīng)。3)業(yè)主加強(qiáng)SCR加氨的控制,防止多余的氨量隨原煙氣進(jìn)入脫硫系統(tǒng)。

        2.2 氧化率

        如果亞硫酸銨的氧化率低,即溶液中存在大量的亞硫酸銨,而亞硫酸銨會(huì)先于硫酸銨產(chǎn)生細(xì)小結(jié)晶(粉末狀),那么溶液呈懸浮狀,黏度增加,脫水困難。[2]

        在增容改造方案中,考慮到原煙氣中SO2質(zhì)量濃度較高,設(shè)計(jì)工況原煙氣中 SO2質(zhì)量濃度為5521mg/m3。所以選擇氧硫比為6,通過(guò)提高氧硫比、加大氧化風(fēng)量來(lái)保證亞硫酸銨的氧化率不低于98.5%。

        2.3 煙氣中H2 S和硫磺等雜質(zhì)

        該廠天然氣工藝中會(huì)產(chǎn)生各種酸性廢氣,主要有低甲酸性氣、煤氣水酸性氣、酚回收酸性三種酸性氣,其中低甲酸性氣的熱值較高。該廠已完成酸性氣入爐摻燒改造,將這三股酸性廢氣送入已有煤粉鍋爐進(jìn)行摻燒處理。但是,由于酚回收酸氣中CO2的含量高達(dá)95%以上,在入爐摻燒時(shí)會(huì)影響到低甲酸性氣的燃燒,導(dǎo)致H2S不能充分燃燒。沒(méi)有燃燒完全的H2S一部分與煙氣中SO2發(fā)生克勞斯反應(yīng)生成單質(zhì)硫隨煙氣被帶入脫硫系統(tǒng),另一部分H2S進(jìn)入脫硫系統(tǒng)液相中被氧化生成單質(zhì)硫。因此,煙氣中H2S不僅本身會(huì)在脫硫系統(tǒng)中搶奪氧化空氣造成氧化率下降,而且反應(yīng)生成的單質(zhì)硫會(huì)影響硫銨的結(jié)晶,使硫銨結(jié)晶變小,嚴(yán)重時(shí)漿液呈絮狀、不結(jié)晶。[3]另外,單質(zhì)硫的存在還會(huì)影響硫銨產(chǎn)品的品質(zhì),硫銨產(chǎn)品呈黃色。同時(shí),還有一部分硫磺最終會(huì)隨著凈煙氣排向大氣,造成煙氣總塵超標(biāo)、出現(xiàn)黑色的拖尾。

        針對(duì)酸性氣體中H2S不能完成燃燒而產(chǎn)生硫磺雜質(zhì)進(jìn)入脫硫系統(tǒng)的情況,在增容改造方案中,主要采取以下兩個(gè)措施:1)從源頭上控制,保證酸性氣體在爐膛中充分燃燒。對(duì)酸性氣入爐的位置進(jìn)行調(diào)整,尤其是酚回收酸性氣的入爐位置,避免影響低甲酸性氣的充分燃燒。2)增加硫磺過(guò)濾系統(tǒng),定期從循環(huán)槽中抽取一部分溶液中進(jìn)入硫磺過(guò)濾系統(tǒng)去除硫磺,降低溶液中硫磺濃度,消除硫磺對(duì)亞硫酸銨的氧化和硫酸銨結(jié)晶的影響。

        2.4 氨水中存在酚等雜質(zhì)

        原有脫硫系統(tǒng)的脫硫劑采用的是酚回收車(chē)間產(chǎn)生的廢氨水,廢氨水中酚等雜質(zhì)含量較高。查閱源頭稀氨水某一時(shí)段的檢測(cè)數(shù)據(jù),氨水中總酚平均質(zhì)量濃度為64.1mg/L,最大質(zhì)量濃度118.3mg/L、最小質(zhì)量濃度24.9mg/L。廢氨水中的酚,尤其是其中的不揮發(fā)酚,在脫硫系統(tǒng)中累積到一定程度后會(huì)影響到硫銨的結(jié)晶,造成結(jié)晶顆粒小,嚴(yán)重時(shí)漿液呈絮狀、無(wú)法結(jié)晶。

        建議業(yè)主對(duì)酚回收產(chǎn)生的廢氨水進(jìn)行脫酚提純處理,使得用于脫硫的廢氨水達(dá)到《氨水煙氣脫硫工程通用技術(shù)規(guī)范》(HJ 2001-2018)中對(duì)副產(chǎn)氨水的要求(表1)。

        3 結(jié)論

        1)對(duì)于超低排放改造過(guò)程中出現(xiàn)的硫銨結(jié)晶問(wèn)題,通過(guò)分析提出控制吸收塔pH值、提高亞硫酸銨的氧化率以及增加硫磺等雜質(zhì)過(guò)濾系統(tǒng)等方面賴(lài)保證硫酸銨結(jié)晶,粒徑達(dá)到塔內(nèi)蒸發(fā)結(jié)晶的正常粒徑(0.10~0.15mm)。

        2)需保證酸性氣體的充分燃燒、對(duì)廢氨水進(jìn)行脫酚處理,從源頭上控制影響硫銨結(jié)晶和氧化的雜質(zhì)進(jìn)入脫硫系統(tǒng)。同時(shí),加強(qiáng)后處理系統(tǒng)設(shè)備的維護(hù),關(guān)注離心機(jī)篩網(wǎng)網(wǎng)孔變大的情況,定期更換離心機(jī)篩網(wǎng),保障后處理能正常出料。

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